仲如冰
(中國(guó)石化勝利油田分公司采油工藝研究院)
勝利油田油藏類型多,采用了水驅(qū)、熱采、蒸汽驅(qū)、化學(xué)驅(qū)等多種開(kāi)發(fā)方式,由此造成油田采出水的復(fù)雜多變性[1-3]。從特點(diǎn)上來(lái)說(shuō),油田采出污水具有“六高”(礦化度高、含油乳化程度高、小粒徑懸浮物含量高、細(xì)菌含量高、聚合物含量高、腐蝕速率高),“兩低”(pH值低、油水密度差低)的特點(diǎn)。從水性上來(lái)說(shuō),油田污水可分為“常規(guī)水驅(qū)污水”、“稠油污水”、“強(qiáng)腐蝕污水”、“化學(xué)驅(qū)污水”和“低滲、特低滲精細(xì)水”5種類型的污水。采出污水水性復(fù)雜,給回注污水處理帶來(lái)了一定的難度,且隨著三次采油的增加,使得采出水成分越來(lái)越復(fù)雜,處理難度增大。本文就勝利油田近幾年在稠油、強(qiáng)腐蝕、化學(xué)驅(qū)污水方面開(kāi)展的試驗(yàn)及應(yīng)用情況進(jìn)行了綜述。
針對(duì)勝利油田回注污水水質(zhì)特點(diǎn),通過(guò)引進(jìn)新技術(shù),在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),逐步形成了勝利油田污水處理技術(shù)系列,基本滿足了勝利油田污水處理的需求,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率逐年上升,至2012年上半年,分公司回注水質(zhì)達(dá)標(biāo)率在90%以上。
對(duì)于常規(guī)污水主要采用了4種工藝:“重力除油+重力混凝沉降”、“壓力除油+壓力混凝沉降”、“旋流除油”和“懸浮污泥床凈化”工藝,前兩種工藝在配合藥劑的情況下,抗沖擊性強(qiáng),對(duì)原水的限制條件少,在全油田各類規(guī)模的污水站內(nèi)使用;而“旋流除油”工藝,在油水密度差大于0.07kg/cm3時(shí)處理效果穩(wěn)定;“懸浮污泥床凈化”工藝則在處理規(guī)模較小,水量較穩(wěn)定的情況下具有較好的處理效果。對(duì)于稠油污水,普遍采用了“氮?dú)鈿飧 惫に?,該工藝采用氮?dú)庾鳛闅庠?,同時(shí)經(jīng)過(guò)多次改進(jìn),出水采用淹沒(méi)式,基本解決了污水曝氧腐蝕問(wèn)題,從處理效果看,“氣浮”處理后污水中ρ(油)、ρ(懸浮物)都可控制在20 mg/L以內(nèi),同時(shí)二級(jí)氣浮提高了除油效果,除油率在85%以上。在配套后續(xù)“過(guò)濾”流程后,現(xiàn)有常規(guī)和稠油污水處理工藝可實(shí)現(xiàn)C~A級(jí)回注水處理要求。采用常規(guī)及稠油污水處理工藝,日處理量為39.83×104m3,占總水量的48%,是主要水處理工藝。
勝利油田強(qiáng)腐蝕性污水的特點(diǎn)是礦化度(高)≥15 000mg/L,含酸性氣體、pH 值(低)≤6.5,這類污水的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:①電導(dǎo)率大,促進(jìn)電化學(xué)反應(yīng),加速腐蝕;②污水中一般都存在一定量的CO2和H2S等酸性氣體,加劇污水腐蝕性。主要采用 “藥劑水質(zhì)改性”和“電化學(xué)預(yù)氧化除鐵+自然除油+混凝沉降+過(guò)濾”兩種處理工藝,日處理污水量為14.9×104m3,占總水量的18%。
藥劑水質(zhì)改性技術(shù)已于2000年前在中原油田工業(yè)化應(yīng)用,是一種通過(guò)投加堿性藥劑提高污水pH值來(lái)控制污水腐蝕速率的水處理技術(shù)[4]。2000年后,結(jié)合勝利油田污水特性引進(jìn)了該技術(shù),在臨盤(pán)、濱南、純梁等采油廠多座污水站進(jìn)行了推廣應(yīng)用,取得了良好效果。在來(lái)水的ρ(油)≤1 000 mg/L,SS≤200mg/L時(shí),經(jīng)處理后,出水可以控制其ρ(油)、ρ(懸浮物)達(dá)到C級(jí)標(biāo)準(zhǔn),平均腐蝕速率<0.076mm/a,同時(shí)水質(zhì)具有良好的沿程穩(wěn)定性。如盤(pán)二污在改造前污水站外輸水腐蝕速率達(dá)0.126 mm/a,實(shí)施污水改性處理后,含油、懸浮物和平均腐蝕速率達(dá)標(biāo)率均穩(wěn)定在95%以上。
藥劑水質(zhì)改性技術(shù)在應(yīng)用過(guò)程中,在投加堿性藥劑后,產(chǎn)生了大量的堿性污泥,近幾年針對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),將堿性藥劑由石灰水改為復(fù)合堿(Ca(OH)2與NaOH的混配物),污水控制的pH值由原先的8.0調(diào)整至7.5,在保證處理水質(zhì)的前提下,泥量減少了30%,緩解了堿性污泥問(wèn)題。
勝利油田化學(xué)驅(qū)采出水量為32.1×104m3/d,化學(xué)驅(qū)采出液性質(zhì)復(fù)雜,處理難度大。通常采用的技術(shù)是“氮?dú)鈿飧 焙汀熬劢Y(jié)氣?。欧蛛x”處理技術(shù),在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施過(guò)程中,氮?dú)鈿飧〈嬖诟g嚴(yán)重,“聚結(jié)氣?。欧蛛x”處理技術(shù)存在產(chǎn)生污泥量大,難以處置等問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題,改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工藝,形成了適合于化學(xué)驅(qū)污水處理的“重力除油+一級(jí)氣浮”和“高梯度聚結(jié)氣浮”技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用表明:“重力除油+一級(jí)氣浮”技術(shù)當(dāng)進(jìn)口污水的ρ(油)小于2 000mg/L,ρ(懸浮物)小于100mg/L時(shí),出口污水的ρ(油)及ρ(懸浮物)均控制在50 mg/L以內(nèi);高梯度聚結(jié)氣浮技術(shù)在進(jìn)水中的ρ(油)小于500mg/L時(shí),出水中的ρ(油)可穩(wěn)定控制在50 mg/L以內(nèi)。
隨著熱采、化學(xué)驅(qū)及非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)情況看油田污水的資源化主要是處理后用于鍋爐用水、配聚母液用水及壓裂用水,近幾年主要開(kāi)展了“膜法”及“熱法”兩種脫鹽技術(shù)的前期研究,取得了一定的進(jìn)展,現(xiàn)尚未開(kāi)展工業(yè)性現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
勝利油田年產(chǎn)油泥砂約14×104t,主要從“排泥-脫水-無(wú)害化”3個(gè)環(huán)節(jié)入手,形成了油泥砂處理配套技術(shù)。排泥技術(shù)主要有喇叭口排泥、中心軸機(jī)械刮排泥及負(fù)壓排泥3項(xiàng)技術(shù);脫水技術(shù)主要有板框/廂式壓濾脫水、帶式壓濾脫水、螺旋碟片式脫水3項(xiàng)技術(shù);油泥砂的無(wú)害化/資源化以焚燒為主,形成了焚燒、清洗、回灌3種技術(shù)。
從水質(zhì)沿程監(jiān)測(cè)看,水處理站出口水質(zhì)較井口水質(zhì)達(dá)標(biāo)高6%~10%,從沿程水質(zhì)看,懸浮物含量、細(xì)菌變化較大,為此,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題分析沿程水質(zhì)變化規(guī)律及存在問(wèn)題的根本原因,并實(shí)施相對(duì)應(yīng)的水質(zhì)穩(wěn)定處理技術(shù),保證沿程水質(zhì)穩(wěn)定。主要形成的技術(shù),即:針對(duì)強(qiáng)腐蝕性污水,實(shí)施預(yù)氧化、水質(zhì)改性污水處理技術(shù);水處理過(guò)程中的密閉隔氧;優(yōu)化藥劑,發(fā)揮“三防”藥劑的高效性及長(zhǎng)效性;定期清污,避免二次污染。
氣浮工藝是通過(guò)向水中溶入微小氣泡,氣泡在上浮過(guò)程中攜帶水中的油和懸浮固體直至水面,實(shí)現(xiàn)油、懸浮物與水的分離,最佳除油效果可達(dá)到出水中的ρ(油)小于15mg/L。在應(yīng)用過(guò)程中對(duì)工藝不斷改進(jìn),出水采用淹沒(méi)式,解決了污水曝氧腐蝕問(wèn)題,其技術(shù)特點(diǎn)是:①采用氮?dú)鈿飧?,出水采用淹沒(méi)式,減少了處理過(guò)程中對(duì)管網(wǎng)及設(shè)備的腐蝕;②應(yīng)用兩級(jí)氣浮,可以進(jìn)一步回收污水中的油?!耙患?jí)氣浮”在投加一定量除油劑的情況下回收污水大部分原油,污水除油率在80%以上;“二級(jí)氣浮”在投加混凝劑和絮凝劑的情況下,可將“一級(jí)氣浮”處理后污水中的ρ(油)和ρ(懸浮物)控制在“雙50mg/L”以內(nèi),去除的污油和懸浮物以浮渣的形式排出再進(jìn)行后續(xù)處理。其典型的工藝流程如圖1所示。
氮?dú)鈿飧】蓽p少氣浮對(duì)管線、設(shè)備的腐蝕,同時(shí)利用二級(jí)氮?dú)鈿飧」に?,提高了除油效果,除油率?5%以上,是目前污水除油效果較好的一項(xiàng)技術(shù)。
電化學(xué)預(yù)氧化技術(shù)是通過(guò)電解采出水,在電極上發(fā)生直接電化學(xué)反應(yīng)或利用電極表面產(chǎn)生的HClO等強(qiáng)氧化性物質(zhì)發(fā)生氧化還原反應(yīng),去除水中的Fe2+、S2-等非穩(wěn)定離子和一定量的游離CO2,同時(shí)投加適量堿性藥劑,控制污水pH值至7.2左右,最終實(shí)現(xiàn)控制污水腐蝕速率的一種水處理技術(shù)。2008年以來(lái)該工藝在廣利污、史南污、辛一污等污水站中應(yīng)用,在進(jìn)水pH值小于6.5,污水中含有Fe2+、S2-等影響水質(zhì)沿程穩(wěn)定的還原性離子的情況下,經(jīng)電化學(xué)預(yù)氧化和藥劑調(diào)整pH值后,出口污水不穩(wěn)定離子被去除,平均腐蝕速率也穩(wěn)定在0.04 mm/a以下,效果明顯。該預(yù)氧化工藝由于對(duì)pH值調(diào)整范圍較小,一般調(diào)整為7.2左右,故產(chǎn)生的污泥量要低于藥劑改性工藝。圖2為典型的電化學(xué)預(yù)氧化處理工藝流程圖,來(lái)水經(jīng)預(yù)氧化后進(jìn)入一次儲(chǔ)油罐,之后投加適量堿性藥劑進(jìn)入混凝沉降罐進(jìn)行沉降緩沖后經(jīng)提升泵升壓進(jìn)入過(guò)濾器過(guò)濾后回注。圖3(a)為預(yù)氧化現(xiàn)場(chǎng)使用裝置,圖3(b)為預(yù)氧化內(nèi)部電極板示意圖。
表1 實(shí)施前廣利回注污水系統(tǒng)相關(guān)水質(zhì)情況數(shù)據(jù)表Table 1 Water quality data of Guangli reinjection sewage system before implementation
表2 廣利預(yù)氧化實(shí)施前后效果對(duì)比Table 2 Effect comparison of water quality in Guangli before and after pre-oxidation
應(yīng)用實(shí)例:東辛采油廠廣利污水處理站來(lái)水是一典型強(qiáng)腐蝕性污水,礦化度約為35 000mg/L,平均腐蝕速率為0.4mm/a,局部腐蝕速率達(dá)4~6 mm/a,注水干支管線使用壽命一般在3~5年,水井管柱使用8~10月就開(kāi)始穿孔,造成水井大修及維護(hù)措施頻繁,對(duì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和成本費(fèi)用造成較大影響。表1為廣利站污水水質(zhì)情況,從表1數(shù)據(jù)可以看出廣利站污水礦化度為34 000mg/L,pH值為5.5~6.0,ρ(游 離 CO2)為 233mg/l,水 中 存 在 CO2-HCO-3-CO2-3構(gòu)成的弱酸弱堿緩沖體系,并含有少量的H2S和溶解氧,部分H2S已經(jīng)與Fe2+反應(yīng)生成了黑色的FeS沉淀,這是造成水體具有強(qiáng)腐蝕性的主要原因。水中的ρ(Fe2+)為13mg/L,會(huì)逐漸被氧化形成Fe(OH)3膠體,形成新的懸浮物,使水質(zhì)沿流程逐漸惡化,最終導(dǎo)致注水井井口水中懸浮物含量較出站高數(shù)倍。
于2008年開(kāi)始在廣利站應(yīng)用電化學(xué)預(yù)氧化處理技術(shù),在試驗(yàn)、應(yīng)用過(guò)程中,不斷改進(jìn)、完善,形成了成熟的強(qiáng)腐蝕性污水回注處理技術(shù),主要包括了電化學(xué)氧化,電化學(xué)殺菌及電化學(xué)絮凝。
電化學(xué)氧化減少腐蝕:隨著電化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行,水中Fe2+氧化成Fe3+,同時(shí) H+消耗后促使水中游離CO2溶解變成碳酸根,遇鈣、鎂、鐵離子生成沉淀,沉降出來(lái)。電化學(xué)反應(yīng)消耗了H+,去除了水中游離CO2,提高了pH值,改變了弱酸性腐蝕環(huán)境、減緩水質(zhì)腐蝕。
電化學(xué)殺菌:電化學(xué)氧化在水中產(chǎn)生大量的氫氧自由基OH·,這種中間態(tài)的強(qiáng)氧化性物質(zhì),起到氧化殺菌作用。
電化學(xué)混凝凈化及水質(zhì)穩(wěn)定:通過(guò)電場(chǎng)將水中難以混凝沉降的Fe2+、硫化物等氧化成易于沉降的Fe3+、單質(zhì)硫,再與配套的混凝劑共同作用,使污水中各類雜質(zhì)全部快速混凝沉降,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)凈化、穩(wěn)定作用。
表2為廣利站實(shí)施電化學(xué)預(yù)氧化技術(shù)以來(lái)水質(zhì)情況,從表2數(shù)據(jù)可以看出實(shí)施該技術(shù)后,ρ(油)與ρ(懸浮物)均穩(wěn)定在5mg/L以內(nèi),平均腐蝕速率小于0.033mm/a,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的0.076mm/a,而且現(xiàn)場(chǎng)工藝流程運(yùn)行穩(wěn)定。圖4為廣利站實(shí)施電化學(xué)預(yù)氧化技術(shù)前后管柱對(duì)比,圖4(a)為實(shí)施前廣利管網(wǎng)及注水井腐蝕穿孔情況,圖4(b)為實(shí)施該技術(shù)在井1年管柱情況,從起出管柱可以看出,管柱完好,基本無(wú)腐蝕。
HCF高梯度聚結(jié)氣浮技術(shù)是利用“聚結(jié)+旋流+氣浮除油”的原理,一級(jí)聚結(jié)采用正弦波聚結(jié)板,使污油聚結(jié),實(shí)現(xiàn)油水分離;二級(jí)聚結(jié)采用中速旋流,建立高梯度流場(chǎng),并實(shí)施溶氣氣浮,使小顆粒油滴產(chǎn)生碰撞聚結(jié),形成大顆粒油滴,實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步油水分離。在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)取得較好效果的基礎(chǔ)上,于2010年10月該技術(shù)在坨一站進(jìn)行了示范性應(yīng)用,取得了理想效果,平均除油率保持在80%,在來(lái)水含油高度乳化、0~4μm油珠粒徑占86%的工況下,出水中的ρ(油)保持在50mg/L以下,且回收的油品性質(zhì)沒(méi)有發(fā)生明顯改變。圖5為高梯度聚結(jié)氣浮的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)裝置。
表3 除油罐進(jìn)出口部分水質(zhì)表Table 3 Water quality in inlet and outlet of deoiling tank
表3為高梯度聚結(jié)除油技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)部分?jǐn)?shù)據(jù),由表3中檢測(cè)數(shù)據(jù)可知,除油罐進(jìn)水平均ρ(油)為195.64mg/L,出水平均ρ(油)為32.67mg/L,平均去除率為83.3%;進(jìn)水平均ρ(懸浮物)為28.45 mg/L,出水平均ρ(懸浮物)為15.95mg/L,平均去除率為43.94%。
HCF高梯度聚結(jié)氣浮技術(shù)自2010年底實(shí)施運(yùn)行以來(lái),處理水質(zhì)穩(wěn)定,運(yùn)行效率高,其技術(shù)特點(diǎn)為:①為純物理除油技術(shù),將旋流、聚結(jié)、氣浮集成一體化,成為國(guó)內(nèi)外除油技術(shù)的前沿技術(shù);②不加藥,不產(chǎn)生老化油和污泥;③適合于含聚污水的除油處理。
目前,勝利油田在油田回注污水處理中針對(duì)油田污水特點(diǎn)形成了有針對(duì)性的技術(shù)系列,并在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中取得良好的效果,基本滿足了油田注水的需求。污水處理單項(xiàng)新技術(shù)在現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)化應(yīng)用中取得了良好的效果。
(1)二級(jí)氣浮技術(shù)在稠油污水,化學(xué)驅(qū)污水處理中得到廣泛的應(yīng)用,并取得良好的除油效果,且在應(yīng)用過(guò)程中加以改進(jìn),減少了普通氣浮除油對(duì)設(shè)備及管網(wǎng)的腐蝕問(wèn)題,是目前污水處理中應(yīng)用較好的除油技術(shù)。
(2)針對(duì)強(qiáng)腐蝕性污水,形成了電化學(xué)預(yù)氧化處理技術(shù),并在現(xiàn)場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用,強(qiáng)腐蝕性污水處理技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,針對(duì)不同腐蝕性污水,應(yīng)用不同污水處理技術(shù),針對(duì)性較強(qiáng),實(shí)施后很好地解決了污水腐蝕問(wèn)題,取得明顯的效果。
(3)旋流、聚結(jié)、氣浮一體化除油解決了含聚污水除油難題,成為國(guó)內(nèi)外除油技術(shù)的前沿技術(shù)。
回注污水處理過(guò)程中沿程水質(zhì)穩(wěn)定一直是值得關(guān)注和研究的課題,其次污水處理后油泥砂的無(wú)公害處理技術(shù),油田污水深度處理和資源化處理技術(shù)是今后油田污水處理技術(shù)的發(fā)展新方向。
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