嚴(yán)偉嬋
(廣州市自來水公司,廣東廣州 510300)
南方某水廠建于1992年,設(shè)計(jì)規(guī)模為30萬m3/d,采用網(wǎng)格絮凝-平流沉淀池和氣水反沖普通快濾池。由于公司供水格局變化,該廠的供水量呈增長趨勢,為此,2008年,該水廠對反應(yīng)沉淀池實(shí)施了挖潛改造工程,使反應(yīng)沉淀能力增加了5萬m3/d。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,需水量增長快,使得該水廠近年均處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),2011年該廠平均日供水總量達(dá)36萬m3/d。為解決該廠濾池過濾能力不足問題,以滿足周邊地區(qū)供水需要、確保供水水質(zhì),根據(jù)對壓力式膜與浸沒式膜的試驗(yàn)研究結(jié)果、工程占地、投資等綜合比較,最終確定,在該廠的清水池池頂新建凈水輔助車間,內(nèi)設(shè)產(chǎn)水能力為5萬m3/d的壓力式膜處理系統(tǒng)。
該水廠的原水水質(zhì)常年處于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)的II類標(biāo)準(zhǔn),豐水期大部分指標(biāo)達(dá)到I類。
根據(jù)采用相同水源的“混凝沉淀—超濾膜處理”試驗(yàn)研究結(jié)果,本工程的工藝流程見圖1。
沉淀池出水經(jīng)管道流至提升泵房前的吸水總管,經(jīng)提升泵提升進(jìn)入自動自清洗保安過濾器,截留水中100 μm以上的懸浮顆粒物,然后進(jìn)入壓力式超濾膜處理系統(tǒng),去除絕大部分懸浮物、細(xì)菌、病毒等污染物,膜處理后的出水經(jīng)消毒后進(jìn)入廠區(qū)清水池。壓力式超濾膜系統(tǒng)的反沖洗水排至廠區(qū)排水池。
凈水輔助車間疊建于該廠的某清水池池頂,車間總占地為54 m×25 m,根據(jù)使用功能,車間內(nèi)劃分為提升泵房、超濾膜處理車間、投藥間、沖洗機(jī)房、變電間五個(gè)區(qū)域。
2.2.1 進(jìn)水系統(tǒng)
超濾膜處理系統(tǒng)的進(jìn)水取自平流沉淀池的出水總管,沉淀池出水經(jīng)新裝的DN800鋼管流至提升泵房前的吸水總管,通過3臺(2用1備)臥式離心泵提升至超濾膜處理車間,在DN800管上設(shè)置電磁流量計(jì),對超濾膜系統(tǒng)的進(jìn)水量進(jìn)行計(jì)量。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of Coagulating Sedimentation-Ultrafiltration Membrane System
2.2.2 預(yù)處理系統(tǒng)
為了進(jìn)一步攔截較大的懸浮顆粒、纖維等,防止其堵塞和損壞膜組件,保證壓力式膜組件的安全,在提升泵后設(shè)置了4套(3用1備)全自動自清洗保安過濾器作為超濾膜處理系統(tǒng)裝置的前置預(yù)處理系統(tǒng)。
單套過濾器的流量為 850 m3/h,精度 100 μm。保安過濾器的清洗可根據(jù)壓差或時(shí)間設(shè)定自動進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)不停運(yùn)清洗。
2.2.3 壓力式超濾膜處理系統(tǒng)
壓力式超濾膜系統(tǒng)由11列膜組、2臺(1用1備)鼓風(fēng)機(jī)、12臺電磁流量計(jì)組成。
壓力式超濾膜為UF-0615D外壓式PVDF超濾膜,每列膜組由80支膜柱組成,膜設(shè)計(jì)通量為70 L/(m2·h),過濾精度為0.1 μm,單列膜組的平均產(chǎn)水量為200 m3/h。過濾周期為30 min,出水跨膜壓差<0.15 MPa。膜組采用單氣體吹掃清洗,程序?yàn)椋簹怏w吹掃40 s,排水40 s后進(jìn)水恢復(fù)過濾。
2.2.4 化學(xué)清洗
化學(xué)清洗分為維護(hù)性清洗與恢復(fù)性清洗。維護(hù)性清洗周期為3 d,化學(xué)清洗藥劑采用次氯酸鈉?;謴?fù)性清洗周期為3個(gè)月一次,化學(xué)清洗藥劑采用500 gm/L的次氯酸鈉加0.2%的鹽酸[1]。
在凈水輔助車間旁設(shè)了兩個(gè)中和池,用于還原劑NaHSO3與氧化劑NaClO中和,以及用于堿NaOH與酸HCl中和。
2.2.5 在線監(jiān)測系統(tǒng)
在線檢測系統(tǒng)由1臺在線顆粒計(jì)數(shù)儀、2臺在線濁度儀、1臺在線余氯儀、1臺在線pH計(jì)、1臺在線溫度計(jì)組成。
采用在線濁度儀、在線溫度計(jì)對膜的進(jìn)水進(jìn)行檢測,采用在線顆粒計(jì)數(shù)儀監(jiān)測膜系統(tǒng)中膜絲是否有破損,采用在線濁度儀、在線余氯儀和在線pH計(jì)檢測膜系統(tǒng)出水濁度、余氯和pH,以便隨時(shí)調(diào)整工藝運(yùn)行。
2.2.6 自動控制系統(tǒng)
11列膜組聯(lián)機(jī)運(yùn)行由公共PLC站負(fù)責(zé),總程序記錄目前聯(lián)機(jī)在線的膜組,按時(shí)序依次進(jìn)行需要啟動的程序,聯(lián)機(jī)運(yùn)行的膜組主要運(yùn)行程序跟單獨(dú)膜組的一樣。公共PLC站具有全部自控功能,除了顯示超濾膜處理系統(tǒng)工程設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),顯示工藝流程的動態(tài)參數(shù)外,還包括顯示相關(guān)參數(shù)的趨勢,歷史數(shù)據(jù),以及提供報(bào)警、遠(yuǎn)程操作等功能。
工程于2012年12月上旬完工,12月下旬進(jìn)入試運(yùn)行階段。系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行期間,產(chǎn)水量為5萬m3/d左右,膜系統(tǒng)的平均出水濁度低于0.1 NTU,微生物指標(biāo)均未檢出。
在試運(yùn)行階段,發(fā)現(xiàn)超濾膜系統(tǒng)運(yùn)行中,存在個(gè)別膜組氣洗頻率及沖洗氣量不足的問題;部分膜組有產(chǎn)水能力下降、跨膜壓差上升快的情況。通過對膜系統(tǒng)清洗排隊(duì)程序進(jìn)行修改,保證了各列膜組氣洗頻率及沖洗氣量。通過對膜組進(jìn)行恢復(fù)性清洗后,大部分膜組的產(chǎn)水能力均得到恢復(fù),但某一列膜組的效果不太明顯。膜廠家對該列膜組的某支膜柱進(jìn)行替換,并對替換下來的膜柱進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)膜柱內(nèi)部有積泥現(xiàn)象,膜絲較為粘稠。膜廠家已將膜柱發(fā)回總部,并尋找合適的清洗藥劑。
超濾膜處理工藝具有占地面積小、自動化程度高、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn),對于無法新征用地的水廠擴(kuò)容改造項(xiàng)目,采用超濾膜工藝是優(yōu)選方案之一。
[1]張?jiān)?超濾膜污染的機(jī)理和控制[J].凈水技術(shù),2001,20(4):11-13.