李光遠(yuǎn)
(山鋼集團(tuán)萊蕪分公司銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
高爐爐前設(shè)備能否持續(xù)、高效、安全工作直接影響到煉鐵的生產(chǎn)效率與鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。擺動(dòng)流嘴是煉鐵大中型高爐出鐵場(chǎng)的專(zhuān)用設(shè)備,一般安裝在出鐵場(chǎng)下面,其作用是把經(jīng)鐵水溝流出的鐵水注入出鐵場(chǎng)平臺(tái)下的任意一個(gè)鐵水罐中。因擺動(dòng)流嘴故障不能準(zhǔn)確及時(shí)地把鐵水注入出鐵場(chǎng)平臺(tái)下的鐵水罐中,將造成跑鐵水、燒鐵水罐、燒鐵軌等事故,迫使高爐出鐵人員全壓堵鐵口,危險(xiǎn)因素很大,因此保證擺動(dòng)流嘴設(shè)備的正常使用成為高爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要條件。
現(xiàn)代冶煉的型高爐的出鐵量大,采用傳統(tǒng)出鐵場(chǎng)單線鐵路排鐵水罐的方式,存在的主要問(wèn)題是鐵溝長(zhǎng),罐位多,出鐵場(chǎng)面積也大。導(dǎo)致?tīng)t前出鐵工作量大,而且造成基建投資也增加很多。因此擺動(dòng)流嘴在當(dāng)代高爐中得到廣泛應(yīng)用。擺動(dòng)流嘴安裝在出鐵場(chǎng)鐵水溝下面,其作用是把經(jīng)鐵溝流出的鐵水,轉(zhuǎn)換到左右任意方向,注入出鐵場(chǎng)平臺(tái)下的鐵水罐車(chē)中。同傳統(tǒng)把鐵水經(jīng)鐵水、流嘴直接流入各鐵水罐車(chē)的鐵水處理方法相比,擺動(dòng)流嘴具有下列優(yōu)點(diǎn):
縮短了鐵溝長(zhǎng)度,優(yōu)化了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)布置,減少了基建投資;減少了在現(xiàn)場(chǎng)高溫、粉末條件作業(yè),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度;減少了了修補(bǔ)鐵溝的作業(yè),提高了爐前鐵水運(yùn)輸能力,使高爐車(chē)間和鐵路布置更為簡(jiǎn)化。
萊鋼擺動(dòng)流嘴主要由傳動(dòng)裝置、鏈傳動(dòng)、橫粱裝置、指示盤(pán)等組成。擺動(dòng)流嘴的主要規(guī)格如下:包含擺動(dòng)流嘴、擺動(dòng)托架、傳動(dòng)裝置及電控整套設(shè)備,流嘴總長(zhǎng)?3800mm(可調(diào)整),擺動(dòng)角度±8°最大±16°(可調(diào));運(yùn)行時(shí)間13~16s,支鐵溝流 嘴溝底高度為8.00m。
擺動(dòng)流嘴的特點(diǎn)是:
(1)驅(qū)動(dòng)裝置采用電機(jī)傳動(dòng),對(duì)高溫環(huán)境較為安全可靠;
(2)設(shè)有鏈條傳動(dòng),以便在驅(qū)動(dòng)裝置發(fā)生故障時(shí),不影響高爐出鐵;
爐前擺動(dòng)流嘴是爐前最關(guān)鍵的設(shè)備,它的使用狀況的好壞直接影響著高爐出鐵。它是由氣馬達(dá)、擺線針輪減速機(jī)、差動(dòng)聯(lián)軸器、渦輪渦桿減速機(jī)、連桿及流槽組成(見(jiàn)圖一)。有氣動(dòng)和手動(dòng)兩種傳動(dòng)方式,手輪通過(guò)鏈條連接在差動(dòng)聯(lián)軸器上。如果氣動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,可用手動(dòng)備用。
雖然擺動(dòng)流嘴以氣動(dòng)為主,手動(dòng)備用。并且氣動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行十分可靠,但是氣動(dòng)系統(tǒng)一旦出現(xiàn)停氣或氣壓不穩(wěn)、氣動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障等,用手動(dòng)操作,需轉(zhuǎn)動(dòng)400多轉(zhuǎn)擺動(dòng)溜嘴才能到位,不但工人勞動(dòng)強(qiáng)度高,而且擺動(dòng)流嘴轉(zhuǎn)速太慢,不能實(shí)現(xiàn)出鐵倒罐,甚至出現(xiàn)鐵水外溢燒壞鐵軌的重大事故,給高爐安全運(yùn)行帶來(lái)很大的隱患。因此,對(duì)擺動(dòng)流嘴系統(tǒng)進(jìn)行改造非常急迫,采用電動(dòng)控制代替手動(dòng)控制。這樣氣動(dòng)系統(tǒng)有問(wèn)題時(shí),可用電動(dòng)帶動(dòng)擺動(dòng)流嘴,確保擺動(dòng)溜嘴安全。
由于活塞式氣動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速是800r/min,擺線減速機(jī)傳動(dòng)比I=11,差動(dòng)聯(lián)軸器動(dòng)力傳動(dòng)比I=1.103,手動(dòng)時(shí)I=10.7。因此推算過(guò)程如下:
氣動(dòng)一級(jí)減速后的轉(zhuǎn)速為v1,則v1=800/11=72.72r/min
氣動(dòng)二級(jí)減速后的轉(zhuǎn)速為v2,則v2=72.72/1.103=65.93r/min
經(jīng)過(guò)兩次減速后,差動(dòng)聯(lián)軸器輸出軸轉(zhuǎn)速為65.93r/min。又因?yàn)椴顒?dòng)聯(lián)軸器手動(dòng)時(shí)I=10.7,設(shè)手輪轉(zhuǎn)速為v,則v/10.7=65.93 r/min,即:v=705.45 r/min。
因此,選轉(zhuǎn)速在705.45r/min左右的電機(jī),經(jīng)查手冊(cè),選擇了3KW,8級(jí)的電機(jī),型號(hào)為Y132M-8 3KW,轉(zhuǎn)速為710r/min。由于電機(jī)轉(zhuǎn)速與所需轉(zhuǎn)速相差不大,因此采用電機(jī)直接帶動(dòng)鏈條傳動(dòng)。制動(dòng)器選擇的是YWZ-200/25,主要備件到貨后,利用開(kāi)爐期間把爐前四個(gè)擺動(dòng)流嘴的手動(dòng)部分全部改造成電動(dòng)部分,如圖二所示。
4.1 在改造后設(shè)備投入運(yùn)行以來(lái),電動(dòng)部分工作正常,解決了氣壓不穩(wěn)或氣動(dòng)系統(tǒng)有問(wèn)題不能正常使用的情況,更重要的是避免了設(shè)備故障的發(fā)生。改造成本低,設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單,操作容易,大大減輕了爐前工的勞動(dòng)強(qiáng)度。有效的避免了,鐵水外溢的現(xiàn)象的發(fā)生,從而避免了燒毀鐵路道軌的重大安全事故的發(fā)生。
4.2 效益分析
(1)因氣壓不穩(wěn)造成的生鐵產(chǎn)量的損失
每月因氣壓不穩(wěn)至少造成兩次減風(fēng),每次減風(fēng)影響產(chǎn)量350噸計(jì),每年影響生鐵產(chǎn)量為:
1×350×12=4200 噸
(2)因氣動(dòng)系統(tǒng)故障造成的生鐵產(chǎn)量的損失
按每月擺動(dòng)溜嘴出現(xiàn)一次故障,造成單鐵口出鐵,每次停機(jī)檢修4人,每月將影響生鐵產(chǎn)量為:
2100/24×4=350 噸
每年少產(chǎn)鐵350×12=4200噸
由以上數(shù)據(jù)可以得知,通過(guò)擺動(dòng)流嘴的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化,設(shè)備產(chǎn)能得到明顯提升。
本文主要介紹了擺動(dòng)流嘴高爐煉鐵技術(shù)中的應(yīng)用及其重要性。闡述了擺動(dòng)流嘴存在的問(wèn)題,并提出了解決方案。通過(guò)采用電動(dòng)控制代替手動(dòng)控制。這樣氣動(dòng)系統(tǒng)有問(wèn)題時(shí),可用電動(dòng)帶動(dòng)擺動(dòng)流嘴,確保擺動(dòng)溜嘴安全好用。設(shè)備經(jīng)改造后,運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)能得到有效提升。
[J]周金超.擺動(dòng)流嘴的結(jié)構(gòu)與原理分析[J].裝備制造技術(shù),2009,(2):71-73.