趙貴前
(北京十三陵蓄能電廠,北京 102200)
額定容量:發(fā)電222 MVA/電動218 MW。
額定功率因數(shù):發(fā)電工況為0.9(滯后),電動工況為1.0。
額定轉速:500 r/min。
額定電壓:13.8 kV。
額定頻率:50 Hz。
調相容量:發(fā)電工況最大為154 Mvar,電動工況為100 Mvar。
最大進相容量:發(fā)電工況及電動工況為171 Mvar。
空載勵磁電壓:68 V。
空載勵磁電流:1 136 A。
額定勵磁電壓:154 V。
額定勵磁電流:2 134 A。
頂值勵磁電壓:385 V。
頂值勵磁電流:4 270 A。
發(fā)電電動機采用螺桿裝配式滑環(huán),其由上層的整圓絕緣板、下層的托板及中間的2層集電滑環(huán)組成。如圖1所示,滑環(huán)外徑為1 200 mm、內(nèi)徑為900 mm、高為408 mm,各滑環(huán)均由把合絕緣螺桿及絕緣支撐套管連接。為使電流密度分布均勻、降溫、碳刷粉塵散落,兩集電環(huán)外圓面均有螺旋槽,槽寬為3 mm、深為12 mm、螺距為28 mm。各環(huán)間均設風扇葉,用螺釘固定在集電環(huán)上。
與滑環(huán)配套的碳刷架為半圓式,正負導電環(huán)沿軸向上下分層平行布置,每個導電環(huán)上安裝8對杠桿式彈簧刷握,32個碳刷。碳刷最大運行尺寸:長×寬×高(深)=32×25×40 mm,最小運行尺寸:長×寬×高(深)=32×25×20 mm。
圖1 螺桿裝配式滑環(huán)結構示意
該廠發(fā)電電動機C修后,對勵磁電纜進行了正負極性倒換,運行一段時間后,運行人員巡視時發(fā)現(xiàn)發(fā)電電動機滑環(huán)有響聲。檢查后發(fā)現(xiàn),上層滑環(huán)的其中一個刷握盒邊緣有過熱熔化痕跡,對應滑環(huán)面有劃痕。測量該刷握盒邊緣與滑環(huán)間隙不到1 mm,而其他刷握盒邊緣與滑環(huán)間隙都在1.5 mm左右。用彈簧秤對所有碳刷刷握的壓緊力進行檢查,全部都在1.25~1.5 kg之間。對故障刷握盒作磨平處理,并對滑環(huán)劃痕作打磨光滑處理,同時對故障刷握盒邊緣與滑環(huán)間隙,以及其他全部刷握盒邊緣與滑環(huán)間隙作檢查調整,但投入運行不長時間后滑環(huán)又出現(xiàn)了響聲,而且響聲仍然來自上層滑環(huán)(在空轉不加勵磁時無響聲,當加勵磁電流時出現(xiàn)響聲)。
2.2.1 最初的響聲起因
正負極性倒換后,上層滑環(huán)原來的正極性碳刷變成了負極性碳刷,相對應的滑環(huán)則變成了正極性,從而使得大量的金屬粒子和機械磨損的碳粉向碳刷方向聚集。在風扇的吹拂下,一部分粉塵被吹到了過濾網(wǎng)上,另一部分粉塵則落在相鄰的部件上。由于故障刷握盒的邊緣與滑環(huán)距離太近(間隙不到1 mm),粉塵很容易就會堆積起來,并斷續(xù)地對滑環(huán)一定部位放電;使滑環(huán)這一部位由于電灼傷而變得不平,出現(xiàn)高點,繼續(xù)與粉塵不斷堆積的故障刷握盒邊緣放電而使刷握邊緣熔化,同時伴隨有響聲。由于發(fā)現(xiàn)及時,沒有造成較大的事故。而下層滑環(huán)由于是負極性,碳粒、石墨離子遷移到滑環(huán)表面,對滑環(huán)表面的氧化膜有強化作用;大部分多余的粉末則通過表面的螺旋槽被風扇吹走。經(jīng)檢查,下層滑環(huán)運行情況良好,無過熱、無響聲。
2.2.2 處理后的滑環(huán)仍出現(xiàn)響聲的原因
在碳刷架及刷握固定良好,接線無松動斷開,滑環(huán)固定及擺度正常的情況下,引起滑環(huán)產(chǎn)生響聲的可能因素有以下幾點:
(1) 碳刷質量不佳,顆粒粗硬,甚至含有少量如金剛砂之類的硬質顆粒,在碳刷與滑環(huán)表面相對運動時產(chǎn)生刮割和拉??;
(2) 刷握盒邊緣與滑環(huán)間距太小,出現(xiàn)刮蹭或因碳粉堆積而放電,造成滑環(huán)面受損;
(3) 碳刷壓力不夠,碳刷與滑環(huán)表面接觸不實;
(4) 碳刷表面與滑環(huán)吻合面不到75 %;
(5) 碳刷在刷握盒內(nèi)卡澀,不能靈活運動;
(6) 刷握盒固定松動或彈簧斷裂等;
(7) 滑環(huán)面磨損大,表面氧化膜被破壞,出現(xiàn)了一定程度的糙化。
但在對故障刷握和滑環(huán)面進行處理后,滑環(huán)仍再次出現(xiàn)響聲。經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn),上述前6項產(chǎn)生響聲的原因完全可以排除。因此,出現(xiàn)響聲的原因可能就是“滑環(huán)面磨損大,表面氧化膜被破壞,出現(xiàn)了一定程度的糙化”。因為上層滑環(huán)表面出現(xiàn)過劃痕且作了處理(用油石打磨),使得原來的氧化膜遭到破壞,并且C修倒換極性后,故障滑環(huán)(上層滑環(huán))變成了正極性,加重了滑環(huán)的電氣磨損,使新的氧化膜的形成存在困難。
在電流的作用下,滑環(huán)與碳刷間不僅有機械磨損,還有電氣磨損。所謂電氣磨損,指的是由于電弧高溫和放電等因素的作用,使極面材料受到損壞的情況。并且由于電氣磨損影響極面,所以也會對機械磨損的程度產(chǎn)生影響,兩者相互“促進”。電流通過碳刷和滑環(huán)的接觸面時,因直接傳導的部位不斷變動,且電流密度很大,會造成一些點的溫度很高;同時又由于電弧的高溫作用,使兩側極面局部熔化、脫落,金屬變成金屬蒸汽,碳刷結構松化,受氧化腐蝕而脫落,此即電氣磨損的表現(xiàn)。但是,極性不同,磨損的情況也是不一樣的。在電弧作用下,陽極(正極)表面局部灼熱而蒸發(fā)出“金屬蒸汽”,使陽極表面損蝕,這叫“陽極蒸發(fā)”;陰極(負極)因受正離子撞擊和高溫作用而發(fā)射電子,使陰極表面遭受破壞,這叫“陰極粉化”。
由于陽極蒸發(fā)和陰極粉化的作用,碳刷和滑環(huán)由于電流方向不同會出現(xiàn)極性差別。當電流由碳刷流向滑環(huán)時,此時碳刷為正極,滑環(huán)為負極,則結果是:碳刷面上發(fā)生微小程度的陽極蒸發(fā),碳粒、石墨離子遷移到滑環(huán)表面,碳刷有電氣磨損;滑環(huán)表面有輕微的陰極粉化,并附著碳粒、石墨,形成潤滑、光澤的鏡面。此時滑環(huán)表面平滑,機械磨損較小。當電流由滑環(huán)流向碳刷時,此時碳刷為負極,滑環(huán)為正極,則結果是:碳刷面上發(fā)生陰極粉化,電氣磨損??;滑環(huán)表面發(fā)生陽極蒸發(fā),大量金屬蒸發(fā)使其表面損蝕嚴重;同時,這些金屬粒子也易附著于碳刷面上,使滑環(huán)表面嚴重磨損,出現(xiàn)劃痕。實際情況也完全如此,上層滑環(huán)為陽極(正極性),在很大的勵磁電流作用下,電氣磨損、機械磨損都很大,并產(chǎn)生惡性循環(huán),在滑環(huán)表面原有氧化膜被破壞的情況下變得更加粗糙,從而響聲不斷。
(1) 將勵磁電纜正負端在勵磁功率柜內(nèi)進行極性倒換,使上層滑環(huán)變?yōu)樨摌O性。這樣,碳粒、石墨離子就會遷移到滑環(huán)表面上,使滑環(huán)表面氧化膜得以修復,糙化下降,形成潤滑、光澤的鏡面。在上層滑環(huán)極性倒換后,開機試驗,響聲停止;紅外成像測溫顯示滑環(huán)溫度正常。
(2) 上下滑環(huán)極性倒換后,下層滑環(huán)受到的電氣磨損將加重,在一定的時間內(nèi)會變得粗糙,也可能會發(fā)出響聲,因此需要定期倒換極性。
(3) 應對滑環(huán)響聲的維護措施及需定期檢查的項目如下:
① 檢查刷握盒的固定及邊緣與滑環(huán)的間隙符合要求(該廠要求在1.2~1.5 mm);
② 檢查刷握彈簧,保證碳刷壓緊力在合理的范圍內(nèi)(該廠使用彈簧秤檢查,緊力在1.25~1.5 kg之間);
③ 定期倒換滑環(huán)極性,以減小滑環(huán)磨損,確?;h(huán)表面氧化膜不被破壞;
④ 使用質量符合要求的碳刷,更換碳刷時要對碳刷表面進行整形,使之與滑環(huán)面吻合;
⑤ 定期清理滑環(huán)與刷握盒邊緣間隙處堆積的碳粉,及時清理、更換濾網(wǎng)。