福士科鑄造材料(中國)有限公司供稿
西班牙坎塔布里亞的日產(chǎn)鑄造工廠已經(jīng)為約翰迪爾(John Deere)生產(chǎn)復雜的球墨鑄鐵缸體件數(shù)年,其中T239237缸體鑄件是民用工程機械上的履帶靜壓傳動系統(tǒng)的關鍵部件之一。
該鑄件因為其縮孔、縮松問題,在工廠里是出了名的“老大難”。盡管放寬驗收標準,許多鑄件還是由于縮孔、縮松相關問題,導致機加工和用戶的生產(chǎn)力和效率降低而被拒收。
為解決這一問題而進行的澆注系統(tǒng)方面的改進都沒有成功。本質(zhì)上來說,該鑄件的問題主要是在于其幾何形狀、相對較大的質(zhì)量,以及材料的特性(GLS 500-7)。鑄件的幾何形狀(見圖1)在部分厚度上存在明顯的變化,形成兩個不同的冷卻和凝固區(qū),導致鑄件內(nèi)圈完全孤立,充型困難,造成縮孔、縮松缺陷。
圖1
一般來講,可以從以下幾個工藝參數(shù)方面進行嘗試來解決:化學分析,澆注溫度,調(diào)整冶金成分,改進澆注系統(tǒng)。
但當上述方法均不能徹底解決這個問題時,鑄造工程師就決定采用冷鐵來將缺陷轉(zhuǎn)移到一個更能接受的地方。冷鐵的放置位置及其對冷卻過程的影響也經(jīng)過了很多的研究。然而,縮孔、縮松缺陷卻始終位于中心位置。即使采用冷鐵,鑄件質(zhì)量標準仍然達不到,機加工后的廢品率接近2.5%。此外,手工清除內(nèi)腔的冷鐵成本高,操作困難且不安全。使用液壓機能提高安全性,但是會引起對鑄件表面造成超過機加工余量的劃痕風險。即使對冷鐵施加涂層后,在鑄件機加工后的區(qū)域依然出現(xiàn)小缺陷。
2009年,約翰迪爾公司對鑄件提出了一個設計上的改動,對工藝進行重新設計。英國福士科公司針對新設計,為日產(chǎn)公司帶來新的思路。
首先,采用Magma模擬凝固和充型過程(見圖2)。兩個明確目標:一是不使用冷鐵;二是評估高發(fā)熱的FEEDEX 點狀冒口(由于鑄件設計的改變而變得可以使用)的作用。然后,根據(jù)模擬結果,采用KALMINEX 2000ZP 9/12 K 發(fā)熱保溫冒口套用于鑄件的外輪廓;采用FEEDEX VSK 770 / 33 MH(模數(shù)為 4.2cm) 冒口套來補縮鑄件內(nèi)部。該設計有幾大優(yōu)勢:工藝出品率高,造型性能更佳,以及冒口與鑄件的接觸面積非常小等。除了改進澆注系統(tǒng)設計,在砂芯的制作中還使用了30%的鉻鐵礦砂,提高了凝固過程中的溫度梯度。因而,中間區(qū)域就像一個冷鐵,減小了鑄件中部的過熱效果。
圖2
檢驗的結果非常理想,鑄件完全消除了縮孔、縮松缺陷。