保定長城內(nèi)燃機制造有限公司 (河北 072650) 郭全領(lǐng)
康明斯電控柴油發(fā)動機經(jīng)1000h耐久試驗后,對發(fā)動機零件排氣管外觀檢測(見圖1),發(fā)現(xiàn)排氣管內(nèi)表面產(chǎn)生氧化層脫落現(xiàn)象(見圖2、圖3),同時發(fā)現(xiàn)經(jīng)500h耐久試驗后,增壓器與排氣管的聯(lián)接螺栓焊死在增壓器上(見圖4),造成增壓器報廢,更換新增壓器后耐久性試驗得以繼續(xù)進行。
檢測1000h耐久試驗后排氣管變形量,是否有裂紋產(chǎn)生,以及分析排氣管氧化起皮的原因,排氣管氧化起皮的壁厚,分析增壓器與排氣管聯(lián)接螺栓焊死的原因。
(1)檢測1000h耐久試驗后排氣管變形量 采用三坐標(biāo)測量儀測量1000h耐久試驗后的排氣管變形量,即測量排氣管增壓器面相對于管口面的垂直度。測量結(jié)果顯示,排氣管1000h耐久試驗后,以排氣管管口面為基準(zhǔn),其增壓器面垂直度偏差為0.010mm、0.011mm,變形量小于產(chǎn)品要求,而管口面垂直度允許誤差為0.13mm,實際值為0.059~0.13mm,均滿足用戶使用過程中的排氣管拆裝、密封要求。
需說明的是,由于檢測分析方面的問題,排氣管先從中間鋸開,后進行變形量的測量,故可能會產(chǎn)生測量誤差。
(2)檢測1000h耐久試驗后排氣管裂紋 通過對排氣管內(nèi)外表面仔細(xì)目測,沒有發(fā)現(xiàn)任何裂紋現(xiàn)象。
(3)檢測分析1000h耐久試驗后排氣管氧化起皮的原因 根據(jù)產(chǎn)品要求,1000h耐久試驗排氣管材質(zhì)力學(xué)性能、化學(xué)成分及組織技術(shù)要求及檢測結(jié)果見表1。從中可以看出,各項指標(biāo)均滿足產(chǎn)品材料規(guī)定要求。
檢測1000h耐久試驗后氧化起皮處,同包次澆注排氣管金相組織和毛坯件相同部位的組織如圖5~圖8所示。從中可以看出,除了試驗件表面氧化外,排氣管石墨和基體組織試驗前后均滿足產(chǎn)品要求,試驗前后金相組織沒有明顯變化。
表1 排氣管鑄件材質(zhì)力學(xué)性能、化學(xué)成分及組織要求
根據(jù)相關(guān)對非合金球墨鑄鐵氧化傾向的研究,非合金球墨鑄鐵(見圖9,試驗溫度700℃,試驗時間500h)氧化傾向比QTRSi4Mo牌號的排氣管大,這因為QTRSi4Mo牌號屬于中等耐熱鑄鐵,化學(xué)成分中Si含量高于非合金球墨鑄鐵。
(4)檢測分析排氣管試驗氧化前后壁厚的變化情況 為了分析排氣管氧化前后壁厚的變化情況,我們又解剖了同一爐次生產(chǎn)的另外一件排氣管毛坯件,壁厚對比如下,對比測量結(jié)果見圖10及表2。由表2可以看出,測量的排氣管試驗前后的管壁有效尺寸滿足產(chǎn)品尺寸要求。
氧化層起皮厚度為0.2~0.5mm。
表2 排氣管試驗前后的壁厚尺寸對比
(1)鑄鐵的高溫氧化特點 同許多金屬一樣,鑄鐵的金屬基體在高溫氧化性氣氛下會氧化。鑄鐵組織中除了金屬外通常還有石墨,鑄鐵的氧化是金屬基體氧化和石墨燒損的綜合結(jié)果,二者相互影響。鑄鐵的氧化取決于化學(xué)成分,以及石墨形態(tài)和數(shù)量。
(2)鑄鐵氧化膜結(jié)構(gòu) 鑄鐵氧化時,表面形成一層或多層氧化膜。該氧化膜的致密性、穩(wěn)定性及與鑄鐵的附著性決定了氧化膜是否具有保護鑄鐵的能力。鑄鐵氧化膜的結(jié)構(gòu)與鑄鐵的化學(xué)成分,以及形態(tài)有關(guān)。
由圖9可以看出,非合金球墨鑄鐵的氧化膜致密性、穩(wěn)定性、附著性較差(需要說明的是球墨鑄鐵比灰鑄鐵、蠕墨鑄鐵抗氧化性優(yōu)良),因此通過加入合金元素改變氧化膜結(jié)構(gòu),提高其致密性、穩(wěn)定性、附著性,可以提高球墨鑄鐵的抗氧化性能。試驗證明,當(dāng)球墨鑄鐵中wSi>4.5%、wCr>2%、wNi>20%時,可以顯著提高球墨鑄鐵氧化膜的致密性、穩(wěn)定性、附著性,提高球墨鑄鐵的抗氧化性能。例如,QTRSi5耐熱鑄鐵與奧氏體耐熱球墨鑄鐵相比, QTRSi5耐熱鑄鐵硬度高,加工性差,脆性大,而奧氏體耐熱球墨鑄鐵性能優(yōu)良。綜合比較而言,QTRSi4Mo具有較好的綜合性能,其抗變形性、抗裂性較好,雖然抗氧化比上述兩種球墨鑄鐵差些,但是抗氧化能力通過710~740℃的1000h耐久試驗,根據(jù)上述QTRSi4Mo排氣管壁厚尺寸測量,分析認(rèn)為能滿足發(fā)動機設(shè)計的壽命期內(nèi)的要求,因此耐久試驗后的QTRSi4Mo排氣管出現(xiàn)的氧化起皮(0.5mm)現(xiàn)象,對于排氣管壽命周期內(nèi)來說屬于正常現(xiàn)象,另一個重要的因素是QTRSi4Mo排氣管加工性能好,制造成本相對低,故考慮到以上因素,從這次QTRSi4Mo排氣管耐久性試驗表現(xiàn)的結(jié)果來看,是合格的,部分部位出現(xiàn)的起皮現(xiàn)象也是正常的。如果要徹底解決該問題,需改變材質(zhì),采用抗氧化性更好的耐熱性球墨鑄鐵,例如將QTRSi4Mo的硅量(重量分?jǐn)?shù))從3.8%~4.2%提高至4.5%~5.5%,或直接采用QTRSi5耐熱鑄鐵、奧氏體耐熱球墨鑄鐵。
(3)部分部位出現(xiàn)的起皮現(xiàn)象分析 經(jīng)過這次耐久性試驗后,QTRSi4Mo排氣管內(nèi)表面——氣流通道面,部分表面出現(xiàn)起皮現(xiàn)象是因為QTRSi4Mo屬于中等耐熱性材料,具有一定的耐熱性和抗氧化性,如果是普通球墨鑄鐵排氣管材料,經(jīng)過這樣的耐久性試驗后,則其內(nèi)表面會出現(xiàn)嚴(yán)重的氧化起皮——全部內(nèi)表面出現(xiàn)起皮,氧化起皮厚度更厚,排氣管有效壁厚明顯降低,但對于QTRSi4Mo球墨鑄鐵排氣管來說,這種現(xiàn)象明顯較弱。部分部位出現(xiàn)起皮現(xiàn)象的原因是:鑄鐵高溫氧化速度取決于供氧量,供氧量越大,高溫氧化越嚴(yán)重,排氣管出現(xiàn)起皮部位是溫度較高部位、拐彎部位,這些部位渦度大、供氧量更充分,因此加速了鑄鐵氧化速度,故易出現(xiàn)起皮現(xiàn)象。
關(guān)于500h耐久試驗后增壓器與排氣管的聯(lián)接螺栓焊死現(xiàn)象,分析認(rèn)為由于試驗溫度高(710~740℃),螺栓螺紋內(nèi)存在不耐高溫、不耐氧化的物質(zhì),該物質(zhì)高溫膨脹或氧化膨脹,從而產(chǎn)生了聯(lián)接螺栓焊死現(xiàn)象。
根據(jù)以上檢測分析和討論,可以得出以下結(jié)論。
(1)排氣管經(jīng)710~740℃的1000h耐久試驗后,排氣管沒有裂紋,裝配尺寸變形較小,滿足產(chǎn)品尺寸要求。
(2)耐久試驗后,鑄件壁厚尺寸滿足產(chǎn)品要求,局部出現(xiàn)的氧化起皮現(xiàn)象,屬于正?,F(xiàn)象,能滿足排氣管壽命周期內(nèi)的使用要求。
(3)耐久試驗后,內(nèi)部金相組織合格,滿足產(chǎn)品要求。
(4)如要徹底解決排氣管氧化起皮問題,以提高產(chǎn)品質(zhì)量,則需改變材質(zhì),采用抗氧化性更好的耐熱球墨鑄鐵,但會增加不小的制造成本。
(20130122)