王義兵,吳偉,荊海東,鄭建農(nóng),馮國(guó)臣,路平
(1.華能?chē)?guó)際電力股份有限公司,北京市 100031;2.華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司,河南省濟(jì)源市 454662)
沁北電廠三期工程安裝2臺(tái)1000MW機(jī)組,脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,脫硫效率≥95%,SO2吸收系統(tǒng)采用單元配置,每臺(tái)鍋爐設(shè)1套吸收塔系統(tǒng)。本工程增壓風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)合并設(shè)置,不設(shè)置煙氣換熱器(gas gas heater,GGH)。環(huán)保部門(mén)對(duì)該工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)為:“同意采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,不得設(shè)置脫硫煙氣旁路”。目前我國(guó)超大型火電機(jī)組已投運(yùn)的煙氣脫硫裝置(flue gas desulfurization,F(xiàn)GD),大部分均設(shè)置煙氣旁路。當(dāng)脫硫系統(tǒng)故障或者電廠主機(jī)煙氣系統(tǒng)故障時(shí),可打開(kāi)脫硫系統(tǒng)旁路,使鍋爐的原煙氣通過(guò)旁路進(jìn)入煙囪,而不影響機(jī)組的安全運(yùn)行[1]。尤其是在鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)階段,由于未投除塵器,為避免高粉塵濃度及含油煙氣對(duì)脫硫系統(tǒng)造成不利影響,均采用煙氣走旁路的運(yùn)行方式。因此若取消FGD系統(tǒng)煙氣旁路,主機(jī)運(yùn)行中產(chǎn)生的任何煙氣都會(huì)全時(shí)段進(jìn)入脫硫系統(tǒng),因此必須考慮進(jìn)入FGD系統(tǒng)中的煙氣含有的油污、高濃度粉塵及煙氣的持續(xù)高溫對(duì)FGD系統(tǒng)的影響。消除這些影響的有效方法是在吸收塔入口原煙道垂直上升段設(shè)置預(yù)洗滌裝置,本文論述預(yù)洗滌裝置的設(shè)計(jì)和運(yùn)行。
根據(jù)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝的技術(shù)特點(diǎn),對(duì)進(jìn)入吸收塔的煙氣有以下要求[2]:
(1)煙氣壓頭。需克服脫硫系統(tǒng)對(duì)煙氣產(chǎn)生的阻力。
(2)煙氣溫度。短時(shí)間不得超過(guò)180℃,長(zhǎng)時(shí)間不得超過(guò)160℃。
(3)粉塵濃度。不得超過(guò)200 mg/m3(全煙氣量時(shí))。
(4)油污。不得超過(guò)10 mg/m3(全煙氣量時(shí))。
根據(jù)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),若進(jìn)入FGD系統(tǒng)的煙氣中油污含量長(zhǎng)時(shí)間過(guò)多,這些油污會(huì)被吸收塔中的漿液吸收[3]。若吸收塔漿池中的油污含量過(guò)多,會(huì)影響石灰石的活性,從而導(dǎo)致吸收塔脫硫效率降低。此外,當(dāng)這些漿液送至真空皮帶脫水機(jī)脫水時(shí),油污會(huì)黏結(jié)在濾布上,不僅影響脫水機(jī)的脫水效果,還會(huì)降低濾布的壽命。同時(shí),若油污聚集在吸收塔內(nèi)的除霧器上,會(huì)加重除霧器堵塞,使除霧器沖洗困難、效率下降,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致除霧器坍塌。油污也有可能加重吸收塔內(nèi)攪拌器、氧化噴槍等金屬部件的腐蝕,使這些設(shè)施壽命降低。
同樣,根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),若進(jìn)入FGD系統(tǒng)煙氣中的粉塵濃度長(zhǎng)時(shí)間過(guò)高,會(huì)被吸收塔系統(tǒng)吸收及累積[4]。若吸收塔漿池中的粉塵濃度過(guò)高,首先會(huì)包裹石灰石顆粒,導(dǎo)致吸收塔漿液“中毒”,從而破壞吸收反應(yīng)的反應(yīng)鏈條,使脫硫效率大幅下降。當(dāng)高粉塵濃度的石膏漿液送至真空皮帶脫水機(jī)脫水時(shí),粉塵會(huì)堵塞濾布,直接影響脫水效果,影響石膏品質(zhì)。此外,高粉塵也會(huì)增加吸收塔除霧器的負(fù)荷,增加除霧器的沖洗水耗量,若沖洗效果不佳同樣會(huì)引起除霧器坍塌。
若進(jìn)入FGD系統(tǒng)的煙氣溫度長(zhǎng)期過(guò)高,首先會(huì)破壞防腐層,另外會(huì)增加工藝水的耗量,若降溫效果不佳會(huì)引起除霧器熱伸量過(guò)大,使除霧器結(jié)構(gòu)破壞,增加除霧器坍塌的可能性[5]。
通過(guò)對(duì)無(wú)旁路石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝特點(diǎn)分析,并結(jié)合其他電廠設(shè)計(jì)、調(diào)試及運(yùn)行情況,認(rèn)為該類(lèi)型脫硫裝置可以采用煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)來(lái)消除上述影響,從而保證機(jī)組和脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行。
由于本工程無(wú)增壓風(fēng)機(jī)、GGH及旁路煙道,因此引風(fēng)機(jī)出口煙氣直接進(jìn)入吸收塔,布置較為靈活??煽紤]利用引風(fēng)機(jī)至吸收塔的煙道對(duì)煙氣進(jìn)行預(yù)處理[3]。系統(tǒng)流程為:從鍋爐排出的煙氣通過(guò)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入預(yù)洗滌煙道進(jìn)行煙氣預(yù)處理,然后進(jìn)入吸收塔反應(yīng)區(qū);煙氣向上通過(guò)吸收塔噴淋區(qū),從吸收塔內(nèi)噴淋管組噴出的懸浮液滴向下降落,煙氣與石灰石/石膏液滴逆流接觸,發(fā)生傳質(zhì)與吸收反應(yīng),以脫除煙氣中的SO2、SO3、HCL及HF;脫硫后的煙氣經(jīng)除霧器去除煙氣中夾帶的液滴后,從頂部離開(kāi)吸收塔由煙囪排出。預(yù)洗滌系統(tǒng)流程如圖1所示。
圖1 煙道預(yù)洗滌系統(tǒng)Fig.1 Flue gas pre-washing system
設(shè)置1個(gè)預(yù)洗滌緩沖箱,通過(guò)水泵將箱中的工藝水打至原煙氣預(yù)洗滌噴淋管道,通過(guò)噴淋系統(tǒng)淋洗煙氣。淋洗后的水通過(guò)設(shè)置在預(yù)洗滌煙道底部淺池的輸水管道,排至預(yù)洗滌液收集地坑,然后通過(guò)地坑泵打回預(yù)洗滌液緩沖箱,如此往復(fù)循環(huán)。根據(jù)預(yù)洗滌緩沖箱液位和密度情況不斷補(bǔ)充工藝水,達(dá)到系統(tǒng)水平衡。預(yù)洗滌煙道及淺池等設(shè)施采用高溫鱗片樹(shù)脂防腐,煙氣預(yù)洗滌噴淋管道及噴嘴采用1.4529超級(jí)奧氏體合金不銹鋼[6-12]。
由于采用了“引增合一”技術(shù),預(yù)洗滌系統(tǒng)的投入將會(huì)造成引風(fēng)機(jī)出口阻力的增加,繼而引起功率的增加,因此引風(fēng)機(jī)的選型要考慮這部分阻力的影響。沁北電廠脫硫系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)阻力為1.8 kPa,預(yù)洗滌系統(tǒng)設(shè)計(jì)阻力為0.2 kPa。引風(fēng)機(jī)采用靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),由小汽機(jī)驅(qū)動(dòng)。引風(fēng)機(jī)全壓升為8.46 kPa,最大軸功率為7296 kW,轉(zhuǎn)速為755 r/min(變速)。采用單缸、單流、單軸、反動(dòng)式、純冷凝單汽源、上排汽凝汽式、自帶凝汽器小汽機(jī)。小汽機(jī)運(yùn)行方式為變參數(shù)、變功率、變轉(zhuǎn)速,其額定功率為4828 kW。小汽機(jī)連續(xù)運(yùn)行自動(dòng)調(diào)速范圍為3000~5820 r/min。機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)采用2臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流送風(fēng)機(jī)、2臺(tái)入口導(dǎo)葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī)平衡通風(fēng),引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)方式為靜葉和小汽機(jī)轉(zhuǎn)速聯(lián)合調(diào)節(jié)。
機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)啟動(dòng)初期含塵量較大,油槍投入時(shí)煙氣中含有油污,因此在鍋爐穩(wěn)燃和電除塵器穩(wěn)定投入之前投入煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng),以降低進(jìn)入吸收塔的油污和粉塵含量。
鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)啟動(dòng)前預(yù)洗滌緩沖箱注水,然后啟動(dòng)預(yù)洗滌液循環(huán)泵,洗滌煙氣的廢液進(jìn)入預(yù)洗滌液地坑,通過(guò)預(yù)洗滌液提升泵送回預(yù)洗滌緩沖箱循環(huán)使用,預(yù)洗滌緩沖箱根據(jù)液位補(bǔ)充因蒸發(fā)和機(jī)械攜帶損失的水量。機(jī)組電除塵器投入,并且點(diǎn)火大油槍退出運(yùn)行,停運(yùn)煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)。當(dāng)預(yù)洗滌液濃度過(guò)高時(shí),通過(guò)預(yù)洗滌外排泵排往脫水機(jī)或廢水處理系統(tǒng)處理,然后再次向預(yù)洗滌箱補(bǔ)水。
(1)打開(kāi)預(yù)洗滌緩沖箱補(bǔ)水門(mén)向緩沖箱補(bǔ)水,同時(shí)檢查緩沖箱液位計(jì)指示。
(2)當(dāng)液位達(dá)到2 m時(shí)啟動(dòng)緩沖箱攪拌器,檢查運(yùn)行狀況。
(3)將預(yù)洗滌緩沖箱液位補(bǔ)至7 m左右,停止補(bǔ)水。
(4)對(duì)預(yù)洗滌緩沖泵進(jìn)行啟動(dòng)前檢查。
(5)啟動(dòng)預(yù)洗滌緩沖泵,檢查其啟動(dòng)、運(yùn)行狀況。
(6)依次開(kāi)啟煙道煙氣沖洗水門(mén),檢查預(yù)洗滌地坑液位上升情況,確保預(yù)洗滌緩沖泵運(yùn)行正常。
(7)當(dāng)預(yù)洗滌地坑液位上升至0.7 m時(shí),啟動(dòng)預(yù)洗滌地坑攪拌器,檢查攪拌器運(yùn)行情況。
(8)當(dāng)預(yù)洗滌地坑液位上升至3.5 m時(shí),停運(yùn)預(yù)洗滌緩沖泵。
(9)打開(kāi)預(yù)洗滌提升泵出、入口門(mén)。
(10)打開(kāi)預(yù)洗滌提升泵入口真空罐注水門(mén),向真空罐和提升泵注水。
(11)注水3~5 min后關(guān)閉預(yù)洗滌提升泵出口門(mén)。
(12)執(zhí)行預(yù)洗滌提升泵啟動(dòng)前檢查卡。
(13)預(yù)洗滌提升泵具備啟動(dòng)條件后啟動(dòng),檢查其運(yùn)行情況,待運(yùn)行正常后關(guān)閉真空罐注水門(mén)。
(14)檢查預(yù)洗滌地坑液位下降及預(yù)洗滌緩沖箱液位上升情況,地坑液位下降至1.5 m時(shí)停運(yùn)預(yù)洗滌提升泵。
(15)在上述各泵運(yùn)行時(shí)檢查各相關(guān)管道,確保無(wú)泄漏。
沁北電廠5號(hào)機(jī)組自2012年3月通過(guò)168 h試運(yùn)行至今已經(jīng)運(yùn)行近9個(gè)月,在此期間在異常工況下投入了預(yù)洗滌系統(tǒng),在吸收塔側(cè)未發(fā)現(xiàn)油污污染,粉塵監(jiān)測(cè)也未發(fā)現(xiàn)超過(guò)設(shè)計(jì)值(每標(biāo)準(zhǔn)m3150 mg)的情況,在防止高溫?zé)煔膺M(jìn)入吸收塔方面效果更為顯著。圖2為投入煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)后吸收塔入口溫度變化曲線,圖3為電除塵系統(tǒng)異常時(shí)投入煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)后吸收塔入口粉塵濃度變化曲線。由圖2、3可知,煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)在控制粉塵和防止高溫?zé)煔膺M(jìn)入脫硫系統(tǒng)方面效果良好。
目前,煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)還存在不足之處,如在2012年11月6號(hào)機(jī)組試運(yùn)期間發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)有噴嘴堵塞情況。經(jīng)分析有以下幾點(diǎn)原因:
(1)經(jīng)循環(huán)洗滌后粉塵濃縮,使預(yù)洗滌液體中的粉塵等雜質(zhì)濃度過(guò)高,造成噴嘴堵塞。
(2)在機(jī)組正常煙氣溫度(120℃以上)時(shí),投運(yùn)預(yù)洗滌系統(tǒng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),使預(yù)洗滌液被加熱沉積在噴嘴和噴管中,造成堵塞。
(3)預(yù)洗滌噴嘴選材有待改進(jìn),目前采用的1.4529超級(jí)奧氏體合金不銹鋼,在隔熱及防止結(jié)垢方面的性能不能令人滿意。
(4)噴嘴的直徑選擇過(guò)小,使循環(huán)液體在停運(yùn)時(shí)不能迅速排凈,導(dǎo)致迅速被高溫?zé)煔饧訜岣稍镌斐山Y(jié)垢。
上述的不足之處可采取措施予以改善,如在每次預(yù)洗滌投入后,控制預(yù)洗滌緩沖箱內(nèi)液體的質(zhì)量濃度不超過(guò)15%,并定期將循環(huán)液體排至廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行澄清處理,降低固體含量后回用。在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)是徹底解決這些問(wèn)題的關(guān)鍵,如將目前的單層噴淋層改為2層噴淋層;增加噴嘴的直徑,目前噴嘴的設(shè)計(jì)直徑為25 mm,可以考慮變更為50 mm。
(1)使用煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)可以大幅降低高粉塵和油污含量煙氣對(duì)脫硫系統(tǒng)的影響。
(2)煙氣預(yù)洗滌系統(tǒng)為防止高溫?zé)煔膺M(jìn)入脫硫系統(tǒng)提供了有效減溫手段,確保脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行。
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