文/余國平,徐皓·安徽安簧機械股份有限公司
中頻感應(yīng)加熱節(jié)能技術(shù)在鍛造生產(chǎn)線中的應(yīng)用
文/余國平,徐皓·安徽安簧機械股份有限公司
余國平,副總工程師,承擔節(jié)能、重點新產(chǎn)品、生產(chǎn)線技術(shù)改造等6項國家項目和多項省市技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造項目,獲國家專利4項(其中發(fā)明專利1項)、省科技成果獎4項、市級科技進步獎3項。
鍛造行業(yè)作為機械工業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè),一直存在高能耗問題。中頻感應(yīng)加熱爐的控制電源是一種將工頻50Hz交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹蓄l(300~20000Hz)的電源裝置,把三相工頻交流電整流后變成直流電,再把直流電變?yōu)榭烧{(diào)節(jié)的中頻電流供給電容和感應(yīng)線圈,中頻交變電流在感應(yīng)線圈中產(chǎn)生高密度的磁力線并切割感應(yīng)線圈里盛放的金屬材料,在金屬材料中產(chǎn)生渦流從而產(chǎn)生大量的熱量。
中頻感應(yīng)加熱爐是一種耗電量較大的加熱設(shè)備,通過配備專用變壓器,可在實際生產(chǎn)應(yīng)用中節(jié)約電能10%左右。通過配備專用諧波治理裝置,可實現(xiàn)無功補償、提高功率因數(shù)、凈化電網(wǎng)污染的目的。
降低能耗、減少污染、應(yīng)用新工藝技術(shù)、進行裝備改造和淘汰現(xiàn)有高能耗設(shè)備是我國鍛造行業(yè)技術(shù)改造的重點,我公司針對鍛件坯料800kW/1000Hz中頻感應(yīng)加熱爐的高能耗問題,研究了中頻感應(yīng)加熱節(jié)能技術(shù),并將其應(yīng)用到現(xiàn)有鍛造生產(chǎn)線的坯料加熱工序,取得了良好的效果。
變壓節(jié)能技術(shù)
通過銅損的計算公式PCu=I2RCut分析,電源的輸出功率是一定的,若電壓升高,則電流I就會相應(yīng)減小,而銅管的規(guī)格是不變的,即阻值RCu為恒定,故若電壓升高,銅損PCu就會下降。中頻感應(yīng)加熱爐通過配備專用變壓器,在實際生產(chǎn)應(yīng)用中節(jié)約了10%左右的電能。
專用諧波治理節(jié)能技術(shù)
中頻感應(yīng)加熱爐在工作時產(chǎn)生高次諧波電流,造成電網(wǎng)母線電壓畸變,當超過一定極限值時,電壓畸變將加劇可控硅觸發(fā)角的不對稱,使可控硅整流裝置的非正常諧波電流含量增大,導致電氣設(shè)備過熱、產(chǎn)生振動和噪聲,并使其絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發(fā)生故障或燒毀。諧波可引起電網(wǎng)局部并聯(lián)諧振或串聯(lián)諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設(shè)備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現(xiàn)混亂。對于電力系統(tǒng)外部,諧波對通信設(shè)備和電子設(shè)備會產(chǎn)生嚴重干擾。諧波會造成對電網(wǎng)的污染,并對所有用戶造成嚴重危害。根據(jù)國標GB/T 14549—1993《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》要求,此諧波必須進行治理。
傳統(tǒng)的治理方法是裝設(shè)濾波器(交流濾波裝置),即電抗器與電容器組成的LC串聯(lián)回路,并聯(lián)于供電系統(tǒng)中,在電網(wǎng)母線上設(shè)立數(shù)個不同諧振頻率的單調(diào)諧波支路和高通濾波支路,這樣能濾除大部分諧波。但傳統(tǒng)的無功補償裝置由于不能完全抵抗并消除諧波的干擾,且存在短時間內(nèi)燒保險、爆電容等安全隱患,因此不能長時間正常使用。
圖1 新型諧波治理裝置的工作原理圖
新型諧波治理裝置是由LC回路組成的調(diào)諧式無源濾波裝置,采用智能自動控制,既能治理諧波又能補償無功功率,并可實時綜合補償諧波、進行無功電壓波動治理等。該裝置可以提高電網(wǎng)功率因數(shù),調(diào)節(jié)穩(wěn)定電壓,提高供電質(zhì)量和供配電設(shè)備的安全性,還可降低母線電流,使用戶的線損降低,提高配電變壓器的承載效率。
新型諧波治理裝置的工作原理圖如圖1所示。
濾波參數(shù)配置見表1,535V額定電壓計算值見表2,660V額定電壓計算值見表3。
新型諧波治理裝置投入運行后,能消除如5、7、11次等特征性諧波,濾波效果明顯,對改善中頻感應(yīng)加熱爐加熱過程中沖擊負載引起的電流沖擊、減少電壓波動、提高電壓及波形穩(wěn)定性都有明顯的作用,用電質(zhì)量得到明顯改善。中頻感應(yīng)加熱爐加熱過程中負荷有大有小,濾波裝置可分成若干組,用智能控制器根據(jù)負荷無功功率的變化自動跟蹤、快速投切,實現(xiàn)實時自動補償,確保運行穩(wěn)定可靠。經(jīng)諧波治理后,功率因數(shù)從0.79最高可提高到0.95。
Aventador SVJ限量版車型以SVJ 63命名,以紀念蘭博基尼汽車的成立年份—1963年,該車全球僅限量生產(chǎn)63臺。Aventador SVJ 63搭載了擁有全新升級進氣口和氣流通道設(shè)計的ALA 2.0系統(tǒng),極盡擷取有關(guān)最高速度、極致動感和卓越空氣動力學設(shè)計的每份靈感。強大的V12自然吸氣發(fā)動機,在最高轉(zhuǎn)速8500轉(zhuǎn)/分時能夠爆發(fā)出770馬力。配合四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng),特別配置和大量碳纖維材質(zhì),Aventador SVJ 63將超級跑車的定義提升至全新高度。
表1 濾波參數(shù)配置
表2 535V額定電壓計算值
新型諧波治理裝置的主要元器件有濾波電容器、濾波電抗器和電容器投切開關(guān)。
濾波電容器
改造前,使用的是自愈式金屬化膜電容器。金屬化膜電容器的優(yōu)點是價格便宜、體積小,缺點是不耐過載電壓、過熱等而導致金屬化膜損壞。雖然金屬化膜具有較強的自愈功能,但自愈后電容器的容量會發(fā)生改變,這會使濾波裝置調(diào)諧頻率失諧,從而導致濾波效果變差,甚至還會放大諧波,引起系統(tǒng)諧振,使電網(wǎng)運行處于不可控制的狀態(tài)。中頻感應(yīng)加熱爐在工作時會產(chǎn)生大量的5、7、11次等特征性諧波電流,5次諧波電流含量達20%~30%,7次諧波電流含量達12%~15%,11次諧波電流含量達8%~10%,而普通的自愈式金屬化膜電容器過載電流倍數(shù)低,一般在1.1~1.3倍之間,當諧波電流過大時,電容器容易因為過電流而造成損壞。因此,本項目決定不選擇使用金屬化膜電容器,而是對現(xiàn)有生產(chǎn)線的諧波裝置進行相應(yīng)的技術(shù)改造。
表3 660V額定電壓計算值
新型濾波電容器選用全膜介質(zhì)(雙膜)型,即二芳基乙烷浸漬的單相雙套管電容器,其過載能力更強,可承受2倍過載電流;電容量穩(wěn)定,在濾波裝置中能有效、穩(wěn)定地吸收諧波。應(yīng)用效果證明,該電容器性能穩(wěn)定,可靠性高。
濾波電抗器
濾波電抗器選用三相鐵芯電抗器,電抗器采用國內(nèi)先進的設(shè)計理念和制作工藝來制成,由我公司設(shè)計的制作工藝技術(shù),解決了普通鐵芯電抗器在濾波裝置中的發(fā)熱和噪聲問題,電抗器溫升在35℃左右,噪聲≤50dB,噪聲和溫升均遠低于國標中對電抗器的要求,且性能參數(shù)穩(wěn)定可靠,電抗值可調(diào)。
電容器投切開關(guān)
電容器投入時會產(chǎn)生涌流,涌流的大小與線路阻抗有關(guān),還與電容器投入時電容器與電源間的電壓差有關(guān)。在極端的情況下,涌流可超過100倍的電容器額定電流,這會對電容器的壽命產(chǎn)生很大的影響,而且還會對電網(wǎng)產(chǎn)生干擾。電容器投切開關(guān)選用專用的真空接觸器,合閘涌流小,斷弧能力好,運行穩(wěn)定可靠。
改造前的2011年,鍛造生產(chǎn)線的坯料加熱工序全年用電量為2528萬千瓦時,用電費為1997萬元。改造后的2012年的綜合效果敘述如下。
變壓節(jié)能方面
經(jīng)現(xiàn)有工藝能耗數(shù)據(jù)驗證,通過變壓節(jié)能改造,坯料的中頻感應(yīng)加熱工序的耗電量減少了10%左右,坯料的中頻感應(yīng)加熱工序的節(jié)電量、節(jié)電費及折合節(jié)約的標煤為:
專用諧波治理節(jié)能方面
水利電力部、國家物價局頒布的《功率因數(shù)調(diào)整電費辦法》規(guī)定,以功率因數(shù)0.90為標準值的用電單位,功率因數(shù)在0.71~0.90時,每下降0.01增收用電單位當月電費總額的0.5%,在此區(qū)間最多可增收用電單位當月電費總額的9.5%。而當功率因數(shù)大于0.90時,每上升0.01減收用電單位當月電費總額的0.15%(當功率因數(shù)在0.95~1.00之間時,都統(tǒng)一減收用電單位當月電費總額的0.75%),最高可減收用電單位當月電費總額的0.75%。鍛造生產(chǎn)線的坯料中頻感應(yīng)加熱工序年繳納電費按1997萬元計算,改造前每個月平均的功率因數(shù)是0.79,改造后每個月平均的功率因數(shù)是0.93,則僅此部分一年便可節(jié)約費用1997萬元×5.5%+1997萬元×90%×0.45%=117.92萬元。
通過以上兩項節(jié)能技術(shù)改造,每年新增效益317.62萬元,節(jié)電252.8萬千瓦時,折合節(jié)約標準煤799.45t,取得了顯著的節(jié)能效果,并且滿足供電網(wǎng)安全運行要求。