王偉業(yè),郭哲杰
(1.杭州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站,浙江 杭州 310011;2.杭州市路橋有限公司,浙江 杭州 310011)
隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,測試場項目在國內(nèi)也即將進入快速發(fā)展的階段,對各種測試場的建設(shè)需求更加突出,市場前景非常廣闊。正新橡膠測試場由10條測試道組成包括30條特殊路面,用來測試輪胎在各種環(huán)境及路況下的性能和相關(guān)指標,AC小礫石路面就是測試場工程30條特殊路面中的一條特殊路面。
目前測試場工程在國內(nèi)處于起步發(fā)展階段,而且測試場工程建設(shè)在國內(nèi)乃至國際上都需要先進的技術(shù)和設(shè)備,所以各種特殊路面的施工難度很大,很少有借鑒的地方。在我們引進國外先進的機械設(shè)備保證硬件設(shè)施的同時,還需要我們不斷的去摸索學習、改進和創(chuàng)新。
AC小礫石混合料與普通AC混合料的主要區(qū)別是混合料集料的選用。為達到要求的摩擦系數(shù)μ(wet)=0.4,原材料應(yīng)選擇摩擦棱角較少的集料,所以石料都選取粒徑為3~15 mm表面圓潤的小礫石作為原材料。
1.2.1 填充料
由于小礫石與瀝青的黏結(jié)效果較差,為使混合料的穩(wěn)定性達到規(guī)范要求,用消石灰及礦粉作為填充料,用石粉及細沙作為細集料。由于消石灰容易黏結(jié)成顆粒狀,在添加時一定要過篩,且增加拌和時間,防止消石灰以顆粒的狀態(tài)拌和到混合料中。在試驗段施工過程中就出現(xiàn)過由于消石灰顆?;煸诨旌狭现校瑪備伜蠼?jīng)高溫天氣后會出現(xiàn)消石灰顆粒的膨脹鼓包現(xiàn)象,造成面層小的坑洞(見圖1),所以拌和過程必須嚴格控制消石灰的顆粒狀混入。
圖1 消石灰顆粒膨脹鼓包現(xiàn)象
1.2.2 集料
參考國家規(guī)范以及業(yè)主測試場規(guī)范,通過多次配比試驗及試驗段施工,確定集料最佳配比,如表1所列。
表1 集料顆粒級配
1.3.1 埃索70#瀝青拌和混合料
由于小礫石表面比較光滑,用埃索70#瀝青拌和混合料進行車轍試驗時發(fā)現(xiàn)AC小礫石路面高溫抗車轍能力較低。同時混合料的試驗結(jié)果也體現(xiàn)出用埃索70#瀝青拌和的混合料流值偏大,而且肯塔堡飛散、動穩(wěn)定度都不能達到規(guī)范技術(shù)要求,如表2所列。
表2 埃索70#瀝青混合料試驗結(jié)果
1.3.2 高黏改性瀝青拌和混合料
高黏改性瀝青和普通瀝青相比而言,具有較高的黏度、黏韌性和韌性,使瀝青混合料具有較高的抗集料飛散性、耐候性、耐水性和耐流動性。由于高黏度改性瀝青黏度大,與石料的裹附黏結(jié)能力強,所以非常契合AC小礫石混合料的性能要求。通過對高黏改性瀝青拌制的混合料檢測后發(fā)現(xiàn)其抗車轍能力明顯提高,流值、肯塔堡飛散及動穩(wěn)定度都能達到規(guī)范技術(shù)要求,如表3所列。
表3 高黏改性瀝青混合料試驗結(jié)果
1.3.3 30%湖瀝青+70%高黏改性瀝青拌和混合料
對相關(guān)文獻的參考發(fā)現(xiàn)特立尼達湖瀝青混合料的路用性能優(yōu)于普通瀝青混合料,特立尼達湖瀝青含大約53%~55%瀝青,35%~39%礦物質(zhì),9%~10%有機物,揮發(fā)物及結(jié)晶水,其中的礦物質(zhì)非常細小,由石英和黏土礦物組成。湖瀝青溫度敏感性小,抗車轍能力明顯提高。由于湖瀝青本身就是瀝青,它與其他瀝青相溶性好,而且黏度大,對溫度敏感性小,抗車轍能力明顯提高?;诤r青的以上特點,通過在高黏改性瀝青中添加30%的湖瀝青來拌和小礫石混合料進行試驗,發(fā)現(xiàn)添加有湖瀝青的AC小礫石混合料路測性能與高黏改性瀝青油拌和的AC小礫石混合料的性能進行比較都有所提高,如表4所列。
表4 30%湖瀝青+70%高黏改性瀝青混合料試驗結(jié)果
經(jīng)分析比較由埃索70#瀝青拌和的AC小礫石混合料性能達不到技術(shù)性能標準,高黏改性瀝青和30%湖瀝青+70%高黏改性瀝青拌和的混合料性都能達到技術(shù)要求,且添加30%湖瀝青的高黏改性瀝青混合料性能稍微優(yōu)于高黏改性瀝青混合料性能。
用高黏改性瀝青和30%湖瀝青+70%高黏改性瀝青拌和的兩種混合料進行試驗段的攤鋪施工,通過多次試驗段的比較施工得出兩種混合料都能滿足AC小礫石混合料的施工要求。但由于湖瀝青的軟化點較高、針入度很小,使添加有湖瀝青的混合料攤鋪溫度較高,容易黏結(jié),不利于攤鋪。另一方面由于湖瀝青的特殊性需要進口購買,經(jīng)濟成本較大,增加了工程施工成本。
經(jīng)綜合分析得出,由于高黏改性瀝青和30%湖瀝青+70%高黏改性瀝青拌和的兩種混合料都滿足AC小礫石路面施工的技術(shù)要求,考慮到施工難度及施工成本控制,確定以高黏改性瀝青拌和AC小礫石混合料。通過試驗段施工確定各項施工參數(shù)為:拌合樓攪拌時間較普通瀝青混合料加長5s,出料溫度控制175℃~185℃,初壓溫度150℃,復(fù)壓溫度120℃,終壓溫度80℃,初壓2次,復(fù)壓3次,終壓2次直至無明顯輪痕。
AC小礫石混合料攤鋪完成后,路面小礫石表面必定會粘有瀝青油及細碎瀝青混合料,需進行表面處理才能滿足小礫石路面摩擦因數(shù)μ(wet)=0.4的設(shè)計要求。由于目前國內(nèi)輪胎性能測試場工程處于發(fā)展起步階段,所以對AC小礫石路面的施工方法能夠相借鑒的經(jīng)驗相對較少。并且,通過對國外文獻的查閱,發(fā)現(xiàn)對國外來講,測試場特殊路面的施工也是先進的研究領(lǐng)域,對AC小礫石路面μ值施工方法的探討幾乎是沒有的,致使對AC小礫石μ值施工具有很大的難度與探索性,需要通過多次試驗施工積累一定經(jīng)驗后才能完成施工任務(wù)。
通過分析后得出要使AC小礫石路面的摩擦系數(shù)μ(wet)=0.4,必須把小礫石表面的瀝青油膜及細碎瀝青混合料除去,顯露出小礫石本身光滑、圓潤的一面才有可能實現(xiàn)0.4的摩擦系數(shù)。要除去表面影響μ的雜物打磨拋光是首先想到嘗試的方式,但要考慮到測試道較大的工程量,人工手工打磨施工不能滿足經(jīng)濟效益和施工工期的要求,所以必須通過機械操作來實現(xiàn)。但考慮到現(xiàn)在市場上還沒有一種專門用于AC小礫石面層μ值打磨施工的機械,需要通過用相近理論效果的機械來進行試驗施工,通過比較得出最理想的方法。
2.2.1 拋丸機施工
拋丸機目前已經(jīng)被普遍用于鋼結(jié)構(gòu)橋面的拋光打磨和用于提高瀝青路面的粗糙度和摩擦因數(shù)的施工當中。拋丸機是采用彈丸(如鋼珠)由導入筒進入分丸輪,經(jīng)定向套窗口被送到葉片上,在高速離心力的作用下,形成扇狀彈丸束,拋射到工件上,對工件表面進行高速投射清除表面的銹跡、毛刺等,從而達到所需的光亮度、清潔度、粗糙度。當把拋丸機調(diào)到中速檔位對AC小礫石路面進行拋光一次后,表面效果不明顯;調(diào)節(jié)到高速檔進行拋光一次后效果明顯,小礫石表面瀝青油膜明顯減少,但出現(xiàn)小礫石碎裂或邊緣破裂現(xiàn)象;而且用中檔多次拋光至小礫石表面油膜去除為止也會出現(xiàn)較多的小礫石破裂現(xiàn)象(見圖2)。經(jīng)過分析論證得出:拋丸機使用的剛性較大,且動能較大的鋼珠,而AC小礫石混合料中小礫石剛性較大,瀝青細料則是黏性較大的彈性物質(zhì),當硬的鋼珠攜帶加大的動能沖擊到剛性較大的小礫石時則會對小礫石造成破碎損害,但對柔性較大的細粒瀝青混合料由于彈性緩沖作用,破壞力較小。所以此施工方法對路面的損害較大,不利于保證施工質(zhì)量。
圖2 小礫石碎裂現(xiàn)象
2.2.2 噴砂施工
噴砂是采用壓縮空氣為動力,以形成高速噴射束將噴料(銅礦砂、石英砂、金剛砂、鐵砂、海砂)高速噴射到需處理工件表面,使工件表面的外表或形狀發(fā)生變化。由于磨料對工件表面的沖擊和切削作用,使工件的表面獲得一定的清潔度和不同的粗糙度,通過調(diào)換不同粒度的磨料達到不同程度的粗糙度。經(jīng)過分析后,該項目采用石英砂為磨料,對AC小礫石表面進行噴砂施工。噴砂施工相對于鋼珠拋丸打磨來說較為柔和,且石英砂較細小攜帶動能較低,不會對小礫石表面造成破損。經(jīng)過分析后,該項目采用石英砂為磨料,對AC小礫石表面進行噴砂施工。通過實際試驗段施工后發(fā)現(xiàn)石英砂噴砂施工一次后無明顯效果,需要較長時間的噴砂打磨且效果不是很明顯,而且石英砂容易鑲嵌到小礫石縫隙中的瀝青混合料中產(chǎn)生堆積現(xiàn)象。所以此方法也不適于實際施工。
2.2.3 輪胎打磨施工
AC小礫石路面是用來測試輪胎在光滑小礫石路面上特定μ值的性能,用輪胎打磨更符合實際要求??梢岳没炷翝仓r使用的抹光機進行改裝,把輪胎平放用螺絲固定在抹光機的圓形磨盤上,改裝成打磨工具。此方法通過抹光機的動力帶動磨盤上固定的輪胎進行小礫石表面的打磨。但在施工中由于橡膠輪胎與路面的摩擦力較大,工人很難控制把握抹光機的走向,甚至把控不住抹光機把手,容易造成安全事故。通過論證分析后,決定通過在小礫石表面灑一層加入少量柴油的黃沙,再用加上輪胎的抹光機進行打磨,有效地解決了摩擦力較大無法把控的缺點,而且加有少量柴油的黃沙能有效地打磨掉小礫石表面的瀝青油膜及細碎瀝青混合料。但只通過抹光機把手還是很難控制打磨方向,需要在抹光機前加上牽引繩,由一名工人在前面牽引,一名工人操控。在打磨過程中由于輪胎旋轉(zhuǎn)會使底下黃沙向兩邊推移,而打磨接觸面黃沙量變少。所以還必須有專人在兩邊將黃沙向打磨面匯攏。以此往復(fù)打磨至少5次,直至小礫石表面瀝青油打磨完為止(見圖3)。由于打磨后的黃沙中含有瀝青黏質(zhì),所以在打磨完后用掃把和吹風機清理路面黃沙后,再用高壓水沖洗清掃。不可直接用水沖洗,因為粘有瀝青的黃沙碰到水后黏結(jié)抱團在小礫石瀝青縫中,從而不容易清理。清洗完成后小礫石表面光滑且沒有出現(xiàn)小礫石邊緣破碎現(xiàn)象(見圖4)。
圖3 用輪胎打磨小礫石
圖4 用輪胎打磨后的路面外觀
最后,經(jīng)過BPN值測定和μ值測試車對3種方式打磨施工后測試比較,發(fā)現(xiàn)采用抹光機加裝輪胎,用添加有少量柴油的黃沙打磨AC小礫石,路面基本符合設(shè)計μ(wet)=0.4要求,且相對其他兩種打磨方式外觀整潔完整。成功完成AC小礫石測試道的施工。
該工程特殊路面AC小礫石路面通過多次的試驗段施工,選用3~15 mm表面圓潤的花崗巖小礫石為粗集料,細集料用石粉和黃砂,填充料用消石灰及礦粉配合成集料,以高黏改性瀝青拌和出符合各項規(guī)范要求、性能良好、便于施工、施工成本較低的混合料。通過多種打磨工藝的對比施工,確定采用抹光機加裝輪胎用添加有少量柴油的黃沙打磨AC小礫石路面的最佳工藝,達到AC小礫石路面μ(wet)=0.4的設(shè)計要求。
由于目前國內(nèi)外對AC小礫石路面施工技術(shù)還處于發(fā)展研究階段,沒有一個完善的施工標準,能夠相借鑒的地方也很少,勢必導致該施工方法有一些不足或不十分完善的地方。通過目前測試場項目建設(shè)的不斷發(fā)展,不斷通過試驗施工積累更多的施工經(jīng)驗,以及施工機械的不斷更新,在不久的將來肯定能探索出效果更好、施工更簡便的工藝。