魏海俠,陳 濤,黃 兵,李彥鋒
(江蘇沙鋼集團(tuán)熱電廠,江蘇張家港,215625)
沙鋼熱電廠5#~8#機(jī)組,采用燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組(CCPP),燃機(jī)采用日本三菱重工M-251S型低熱值煤氣機(jī)組,機(jī)組的控制油系統(tǒng)在其長時間使用后將會產(chǎn)生油污。油污對保安系統(tǒng)的泵、閥的正常工作影響很大,油控滑閥磨損嚴(yán)重,引起設(shè)備故障率偏高,多次發(fā)生由控制油系統(tǒng)引起的跳機(jī),使得設(shè)備壽命降低,經(jīng)常需要更換油和相關(guān)備件,給企業(yè)造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失。為提高控制油的潔凈度,提高油壓閥、油泵的運(yùn)行可靠性,減少燃機(jī)的跳機(jī)次數(shù),必須對控制油系統(tǒng)進(jìn)行改造。
通常油膜的厚度約為1μm,對磨損有直接影響的雜質(zhì)是同樣厚度的微粒子。微小的雜質(zhì)與金屬接觸后對油的氧化有催化作用,從而產(chǎn)生油污。
存在問題:
1)油壓閥的動作不良,造成機(jī)組跳機(jī);
2)過濾器網(wǎng)眼過早堵塞,機(jī)組被迫停機(jī)更換;
3)供給泵故障;
4)清理伺服閥內(nèi)部,耗費(fèi)時間長,每次清理伺服閥要花費(fèi)4~5 h,有時清理不徹底還要返工。
燃機(jī)控制油箱(32#高壓透平油),其容量為600 L,據(jù)此確定凈油器的選型,滿足在線油凈化的需求。靜電凈油器并不是用濾網(wǎng)來過濾雜質(zhì),而是有效利用浮游在油中的雜質(zhì)的導(dǎo)電性。在油通過靜電凈油器的時候,讓這些雜質(zhì)帶電,通過靜電感應(yīng),將雜質(zhì)吸附在收集器上進(jìn)行集塵。
凈化流程如圖1。
收集器的擴(kuò)大圖,主要去除 0.03~100 μm 的雜質(zhì),可以有效去除生成油污的微小雜質(zhì)。用靜電凈油器凈化,可以使油變得非常干凈,通過溶解附著在控制油系統(tǒng)內(nèi)的油污達(dá)到凈化的目的。
簡單凈化流程圖如圖2。
圖1 凈化流程圖
設(shè)置靜電凈油器的機(jī)組,在設(shè)置前三年間由控制油系統(tǒng)引起的跳機(jī)有4次,設(shè)置后由控制油系統(tǒng)引起的跳機(jī)次數(shù)為0。( 統(tǒng)計(jì)期間:2009年12月1日~2012年5月31日、凈油器設(shè)置的時間:2011年5月)而且,定期對控制油進(jìn)行分析,結(jié)果如圖3。經(jīng)過一年時間,提高了潔凈度。
關(guān)于靜電凈油器設(shè)置的效果,以下兩點(diǎn)已經(jīng)得到確認(rèn)。
①跳機(jī)次數(shù)從4次降低到0發(fā)生。
(統(tǒng)計(jì)期間:2009年6月1日~2012年5月31日;凈油器設(shè)置日期:2011年5月)
②潔凈度的改善
按照上述結(jié)果得到的結(jié)論是,設(shè)置凈油器作為因控制油系統(tǒng)發(fā)生跳機(jī)的對策,是非常有效的方法。
圖2 簡單凈化流程圖
圖3 凈油效果定期分析結(jié)果
因此,設(shè)置靜電凈油器的優(yōu)點(diǎn)有以下2項(xiàng)。
(1)可防止因控制油系統(tǒng)引起的跳機(jī),提高機(jī)組稼動率。
(2)提高機(jī)組稼動率增加發(fā)電收益。
跳機(jī)發(fā)生至再起機(jī)所需時間約為8 h
發(fā)電量約為49000kW
0.572元/kWh×8h×49000kW=減少一次跳機(jī)可以增加22.4萬元收益
對于沙鋼電廠燃機(jī)控制油系統(tǒng) 的運(yùn)行現(xiàn)狀,對控制油箱安裝凈油器,提高了油的潔凈度及油壓閥、油泵的運(yùn)行可靠性,實(shí)現(xiàn)減少控制油系統(tǒng)的跳機(jī)次數(shù),大大提高了汽輪機(jī)及燃機(jī)的發(fā)電量和設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)周期。