孫士春
污水氣浮罐下方曝氣頭通有0.1MPa空氣,會在污水中產生氣泡,氣泡內上升的過程中與污水充分混合,由于氣水混合物和液體之間的不平衡,產生了一個垂直向上的浮力,將固體懸浮物帶到水面,上浮過程中、微氣泡會附著到懸浮物上,到達水面后固體懸浮物便依靠這些氣泡支撐和維持在水面。浮在水面上的物體懸浮物連續(xù)地被刮渣機清除,刮渣機沿著整個液面運動,并將懸浮物從氣浮槽的進口端推到出口端。
青島石化檢修安裝工程有限責任公司污水刮渣機(共6臺,含鹽系列2臺、含油系列4臺)由電機直聯(lián)行星擺線針輪減速機、傳動鏈、牽引鏈、刮板、傳動軸和軌道等組成。電機減速機帶動傳動軸、牽引鏈及其上的刮板單向連續(xù)運轉。刮板使浮渣平穩(wěn)推到集渣槽內,刮板走在下部時為工作行程,當繞過鏈輪移動到上部時為空程。兩塊刮板之間用傳動軸來控制鏈條間距。
刮板工作速度50mm/s,配用電機功率2.2kW、轉速1390r/min,行星擺線針輪減速機型號XWED0.75-63-1/385、總傳動比385,刮板數(shù)量2塊。
自2008年投用以來,刮渣機在使用過程中,因溶氣氣浮罐內有含油、含鹽污水,鏈條、滾子、刮板金屬件等腐蝕嚴重,經(jīng)常發(fā)生鏈條斷裂、刮板傾斜、刮板脫落、刮渣不均勻、異常聲響等故障。內部配件銹蝕引起電機負荷增加,因為設備位于污水罐內,檢修時需要切罐、加盲板、蒸罐、通風、氣體化驗等安全保證措施,設備維修難度大。設備一直處于帶病運行及停用狀態(tài),影響后續(xù)工藝處理。
(1)刮渣機主軸和減速機直連,主動軸通過鏈條帶動從動軸轉動。從動軸只靠兩邊的鏈條運轉帶動,如果鏈條、鏈輪出現(xiàn)問題,則兩邊的鏈條不同步運轉,鏈條易被扯斷。
(2)罐內介質多為含鹽含油污水,介質復雜。主、從動軸的軸承容易銹蝕而轉動不靈活,阻力加大,導致鏈條斷裂、電機過載。
(3)主、從動軸不平行,安裝后鏈條一邊松一邊緊,調節(jié)脹緊裝置不起作用,長期運轉后鏈條斷裂。
(4)設備軌道銹蝕不平,增加設備運行阻力,易使鏈條運行脫離軌道,造成刮板卡死而導致鏈條斷裂。
(1)池內污水腐蝕性較強或池內有大的雜質,使刮板的滾輪銹死或卡死,刮板刮渣時易從連接處拉裂,導致刮板脫落或鏈板拉歪。
(2)原用的刮板為普通膠皮,長期浸泡在污水池內,變形老化,使刮板變形脫落。
(3)刮板不在支撐架上,容易下墜變形。
(1)刮板腐蝕變形,刮渣不均勻。
(2)浮渣太厚。
2009年起先后對2臺刮渣機改造,并將刮渣機的鏈條、傳動軸去除,保留出渣口處主動軸及軸上一個刮板,改為就地刮渣。雖然解決了鏈條問題,但是起不到刮渣的效果(出渣口有一定坡度,沒有水平方向推力,浮渣脫離刮板又落回到主動軸下)。
2011年4月對含油系列一臺氣浮池刮渣機進行如下技術改造,改造前后結構見圖1、圖2。
(1)參照美國麥王渦凹氣浮刮渣機鏈條材料,將鏈條、鏈輪更換成非金屬材料。傳動鏈條節(jié)距66.3mm,采用工程塑料制作,中間配有304不銹鋼穿桿直徑為12mm,自鎖式銷軸用增強聚酯制造,鏈條的破斷拉力25kN(圖3),增強鏈條的耐腐蝕性,提高鏈條的承受拉力,避免鏈條斷裂。
(2)在罐壁上開四個對應孔,把支撐沿軸向延伸到罐外,避免在罐內被腐蝕,方便加油保養(yǎng)。根據(jù)設備情況,把滾動軸承支撐變?yōu)檩S與尼龍?zhí)着浜?。在從動軸支撐板上開長條孔,作為鏈條調節(jié)脹緊裝置,還用于調節(jié)主、從動軸的平行度。
(3)因為支撐外移增加了軸的長度。通過傳動扭矩計算,主、從動軸選用1寸不銹鋼管制作。為防止鏈輪和軸軸向竄動,在鏈輪及支撐套兩側加定位套,用以軸向定位。
(4)刮板材料更換為不銹鋼板(0.5mm)與耐腐蝕膠板組合。即上端固定端用不銹鋼板與鏈條固定塊連接,刮渣部分用膠板。并將刮板固定在鏈條固定塊上,采用間隙配合以保證刮板空載運行時,刮板翻轉。刮板軸向兩端定位銷限位,防止刮板軸向竄動脫落。這樣即保證了刮板的剛度,又使刮板在經(jīng)過出渣口的坡度時有良好可塑性,保證刮渣的效率。
(5)重新修正軌道,在其上固定安裝四氟板,使其工作面平滑。并保證兩導軌接口處高低和左右錯位差<1.5mm,兩導軌同一截面高度差<3mm,兩導軌間距差為±2mm,軌道的縱向直線偏差≤±3mm,軌道縱向水平度≤1/1000mm,兩平行軌道接頭位置應錯開布置,其錯開距離應大于輪距,保證鏈條運行的平穩(wěn)性。
(6)增加刮渣次數(shù)(由原來每運行10min停30min,改為運行15min停20min),避免池中的浮渣積累過厚,增加設備運行阻力,導致鏈條斷裂。
(7)安裝調整后,應確保主、從動軸無軸向竄動,主、從動兩鍵槽要開在同一位置,兩條牽引鏈條松緊度相等,刮板位置應同步,保證從動軸平行度及主、從動軸與軌道垂直度。
第一臺刮渣機改造投運后運轉平穩(wěn)。后又對其他5臺刮渣機進行同樣改造,運轉效果良好,噪聲小,能夠滿足生產工藝要求,及時刮掉氣浮池表面浮渣,達到刮渣90%的效果,為裝置后序的浮渣、油泥的處理提供了保證。
W13.04-22