文 林
沈陽第一機床廠CK6140數(shù)控車床,系統(tǒng)system-3TD31-05,CNC主板型號A20B-0008-0200.211,主軸伺服控制板型號A350-0008-T372/04。
故障1 車床在切削過程中停機并報警,CRT顯示報警為“SERVO ALARM 02(VRDY off) NOT READY ALARM”,伺服驅(qū)動器控制板上LED1(VRDY)綠色指示燈先亮后滅(閃爍一下),然后LED2(TGLS)黃色指標燈亮,機床不能運行。
故障處理 該車床為直流伺服驅(qū)動,一般CRT顯示報警“SERVO ALARM 02(VRDY off)”,表示伺服系統(tǒng)速度控制單元的準備信號(VRDY)關(guān)斷。根據(jù)FANUC-BESK 3T-A型系統(tǒng)維修手冊,故障原因有:①AC 100V電壓未加到伺服系統(tǒng)速度控制單元;②伺服系統(tǒng)速度控制單元處于報警狀態(tài);③伺服系統(tǒng)速度控制單元的電源保險絲或可控硅觸發(fā)印刷電路板的保險絲熔斷;④主印刷電路板位置控制器或可控硅觸發(fā)印刷電路板故障;⑤電源電壓異常;⑥接線不良。檢查伺服速度控制主回路板T1端子上3、4端的AC 100V輸入電壓以及伺服速度控制電路印刷板DC 24V、DC 15V、DC-15V電壓均正常。檢查X、Z兩軸伺服板的電源保險絲及可控硅觸發(fā)印刷電路板的保險絲均未熔斷。分析VRDY綠色指示燈先亮后滅,表明開始時伺服準備好信號有電,判斷是伺服速度控制板故障或端子接觸不良。在A20B-0007-0361可控硅觸發(fā)印刷電路板上PRDY檢測端子通DC 24V電源,發(fā)現(xiàn)印刷電路板上控制MCC速度主繼電器的D2W固態(tài)繼電器輸入端有DC 12V,但輸出端不導通。確認是固態(tài)繼電器損壞,造成AC 100V輸入電壓未接入MCC速度主繼電器的控制線圈,MCC速度主繼電器的吸合信號未反饋到可控硅觸發(fā)印刷電路板,更換同型號固態(tài)繼電器后故障消除。
故障2 維修人員更換X軸同步帶后,Z軸回不了參考點,機床不能加工工件。
故障處理 由于機床刀架移動是相對參考點進行的,分析是更換同步帶時可能改變了刀架當前位置與參考點的位置。在手動方式下移動刀架,查看X軸限位開關(guān)是否動作,但未接觸減速開關(guān),刀架就無法移動,表明故障和限位開關(guān)無關(guān)且無超程報警。懷疑是參數(shù)設(shè)置限制了機床移動距離,查看參數(shù)70為10000,將系統(tǒng)主板上參數(shù)保護開關(guān)拔至ON位,此時機床顯示“P/S ALARM 100”報警。在MDI工作方式下按功能鍵【PARAM】,再按翻頁鍵和上下選擇鍵,使光標定位在參數(shù)70位置,輸入?yún)?shù)值9999999并按【INPUT】鍵。然后將系統(tǒng)主板上參數(shù)保護開關(guān)拔至OFF位,按下【RESET】復位鍵,操作機床重新回參考點,故障消除。
故障3 維修人員在機床出現(xiàn)伺服報警后焊接了速度控制主回路上1個輔助熔斷器,系統(tǒng)再啟動時,速度控制主回路上MCC主繼電器始終頻繁吸合與斷開,直到出現(xiàn)伺服報警為止。
故障處理 速度控制主回路上輔助熔斷器熔斷會使系統(tǒng)出現(xiàn)“PRDY”報警而斷開固態(tài)繼電器的輸入電源,固態(tài)繼電器輸出端直接控制MCC主繼電器控制線圈。該輔助熔斷器有三組接點,中間一組為彈片,靠熔絲拉著,熔絲斷開后另一組就會因彈片回位而接合使系統(tǒng)出現(xiàn)“PRDY”報警。由于維修人員在焊接熔斷絲時沒注意中間彈片位置(拉緊點),導致熔斷絲在通電瞬間因發(fā)熱伸長使熔斷器另一組觸點接合,使伺服報警而斷電,斷電又使熔斷絲冷卻變短,導致熔斷器另一組觸點斷開,使得MCC主繼電器始終頻繁吸合與斷開。按要求重新焊接該熔斷器熔絲,故障消除。
沈陽第一機床廠CKA5060dj車床,CNC A20B-311-B530,伺服放大器A06B-6130-H002,I/O A20B-2002-0520/07A。
故障1 車床在加工零件過程中系統(tǒng)停電,按系統(tǒng)上電按鈕開關(guān)后,系統(tǒng)無反應,機床不能運行。
故障處理 由于機床用戶沒提供機床電路圖,只能打開電器柜和操作面板檢查其控制電路。經(jīng)查該機床有兩組開關(guān)電源,分別向伺服系統(tǒng)和系統(tǒng)、面板等供電,后一組開關(guān)電源DW、+24M輸出端無DC 24V電壓(保護狀態(tài))。拆開連接線,測量DW、+24M兩端電阻值為零,表明該端以下線路中存在短路。逐組拆下I/O板上XT14端子接線,當拆下YC2線后,DW、+24M兩端電阻值不為零。確認YC2線路通入車床主軸箱,打開主軸箱蓋,發(fā)現(xiàn)該機床和常見機床不同,主軸停轉(zhuǎn)不是借助變頻器上外接電阻制動,而是通過Ⅰ軸上兩組電磁摩擦器制動。兩組電磁摩擦器接線一組為YC2(綠線)、0V(黃線),另一組為YC1(藍線)、0V(白線)。檢查發(fā)現(xiàn)前一組電磁摩擦器固定端脫開(槽脫開固定卡),導致其固定端隨Ⅰ軸旋轉(zhuǎn),使YC2(綠線)、0V(黃線)斷開并短路。修復電磁摩擦器,焊上接線,故障消除。
故障2 車床在車削過程中,主軸無力,加工過程中悶車。
故障處理 根據(jù)故障現(xiàn)象,主軸無力原因一般是V帶松動、電機和變頻器故障、電磁摩擦器故障(僅對該車床)或主軸箱故障(一般是軸承損壞)。檢查V帶不松動,變頻器無報警。打開主軸箱蓋,發(fā)現(xiàn)接線為YC2(綠線)、0V(黃線)的電磁摩擦器固定端松動脫開(槽脫開固定卡),使動靜摩擦片間隙變小。并且固定卡一直壓在修復電磁摩擦器固定端外圓上,在主軸旋轉(zhuǎn)時消耗一定功率使主軸旋轉(zhuǎn)無力。修復電磁摩擦器,焊上接線,故障消除。
濟南第一機床廠CK6136i車床,系統(tǒng)D701-09,CNC型號A02B-0301-B801,伺服放大器型號A06B-6130-H002,I/O型號A20B-2002-0520/07A和A20B-2002-0521/07A。
故障1 車床更換1臺C320-4T0037變頻器后,主軸旋轉(zhuǎn)時實際轉(zhuǎn)速與程序輸入值不一致。
故障處理 由于該主軸旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速由變頻器、V帶傳動和主軸箱減速實現(xiàn),考慮到機床故障前,只更換了變頻器。根據(jù)變頻器使用說明書,設(shè)定其相關(guān)參數(shù)(表1)后,故障消除。
表1 變頻器參數(shù)設(shè)置
調(diào)試F2.2、F2.3參數(shù)時,程序中設(shè)置主軸轉(zhuǎn)速為S500(r/min),開始將F2.3設(shè)為10,當F2.2為0時,主軸實際轉(zhuǎn)速為208;當F2.2為0.5時,主軸實際轉(zhuǎn)速為150,表明在F2.3參數(shù)不變情況下,提高F2.2參數(shù)值會降低主軸轉(zhuǎn)速。再將F2.2設(shè)為0,當F2.3為10時,主軸實際轉(zhuǎn)速為208,當F2.3為5時,主軸實際轉(zhuǎn)速為658,當F2.3為4.2時,主軸實際轉(zhuǎn)速為505,表明在F2.2參數(shù)不變情況下,F(xiàn)2.3參數(shù)值降低會使主軸轉(zhuǎn)速降低。
W13.04-20