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胺液在線(xiàn)凈化設(shè)施應(yīng)用研究

2013-07-24 09:28王永輝劉建明中國(guó)石油呼和浩特石化公司內(nèi)蒙古呼和浩特010070
關(guān)鍵詞:胺液液化氣硫磺

史 波 王永輝 劉建明(中國(guó)石油呼和浩特石化公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010070)

1 項(xiàng)目來(lái)源與背景

從天然氣、干氣等工業(yè)氣流中脫除硫化氫,二氧化碳等酸性組分,醇胺法工藝是應(yīng)用最廣泛的工藝。煉油脫硫工藝的基本過(guò)程是利用水溶性烷基醇胺吸收硫化氫和二氧化碳等酸性氣反應(yīng),生成溶劑化烷基醇胺鹽,然后通過(guò)加熱汽提使反應(yīng)逆向進(jìn)行,生成溶劑化烷基醇胺鹽,然后通過(guò)加熱汽提使反應(yīng)逆向進(jìn)行。隨著人們對(duì)氣體脫硫裝置重要性認(rèn)識(shí)的不斷提高,對(duì)溶劑胺質(zhì)量管理也越來(lái)越重視,胺液凈化再生工藝被廣泛應(yīng)用。

胺液中的雜質(zhì)主要包括固體懸浮物、烴類(lèi)物質(zhì)、熱穩(wěn)態(tài)鹽和降解產(chǎn)物,這些雜質(zhì)的存在會(huì)引起胺的發(fā)泡,增加胺及蒸汽的消耗,影響胺液吸收效果,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,加速裝置腐蝕,引起管線(xiàn)、設(shè)備堵塞,從而影響裝置的正常運(yùn)行。因此在5 0 0 0噸/年硫磺回收單元應(yīng)用了胺液在線(xiàn)凈化技術(shù)。

2 胺法脫硫工藝原理與熱穩(wěn)定鹽危害

胺法脫硫技術(shù),是采用用濃度為2 0%~3 0%的N-甲基二乙醇胺溶液(M D E A)作脫硫劑,分別在液態(tài)烴抽提塔、干氣脫硫塔、循環(huán)氫脫硫塔和硫磺回收尾氣脫硫塔內(nèi),脫除液態(tài)烴、干氣、循環(huán)氫和尾氣中的H2S等氣體,脫硫后的富液經(jīng)過(guò)溶劑再生系統(tǒng),再生后的貧液經(jīng)冷卻后循環(huán)使用,再生塔頂出來(lái)的酸性氣經(jīng)冷卻、分離后去硫磺回收裝置。為了保持溶劑清潔,自上游裝置來(lái)的富液先經(jīng)袋式機(jī)械過(guò)濾器,然后在出裝置貧液泵出口設(shè)置活性炭過(guò)濾器和袋式過(guò)濾器,但此類(lèi)過(guò)濾凈化設(shè)施僅去除機(jī)械雜質(zhì)且效率低,長(zhǎng)周期運(yùn)行難度大、效果差,無(wú)法徹底去除系統(tǒng)中存在的各種雜質(zhì),整個(gè)胺液系統(tǒng)存在污染嚴(yán)重、能耗高、脫硫效果差等現(xiàn)象。也影響到了胺液的有效載荷,隨著污染物(主要為熱穩(wěn)定鹽)的積累,進(jìn)而影響到產(chǎn)品質(zhì)量、再生效果、換熱效率。

圖1 SSU工藝單元流程示意圖

一直以來(lái),溶劑胺質(zhì)量的控制成為一個(gè)重要難題。氣體脫硫處理工藝中,當(dāng)氣液中較強(qiáng)的酸性組分與胺液生成的鹽在解吸塔加熱條件下不能分解時(shí),胺液就不能用加熱來(lái)再生,這類(lèi)鹽就是熱穩(wěn)鹽。由于與熱穩(wěn)胺鹽陰離子相同摩爾數(shù)的溶劑胺被束縛(被質(zhì)子化)而不能與酸性氣體反應(yīng),裝置處理能力降低,所以在舊裝置中,就會(huì)出現(xiàn)液化氣帶液,影響罐區(qū)液化氣質(zhì)量,而且每天需要壓液,增加了工作強(qiáng)度的同時(shí),更加增強(qiáng)了危險(xiǎn)性,因?yàn)橛械臅r(shí)候就會(huì)壓出液化氣,給裝置增添了巨大的隱患。

3 胺液在線(xiàn)凈化設(shè)施作用與工藝原理介紹

為了解決胺液中熱穩(wěn)定鹽,在新硫磺回收裝置中胺液再生單元就增添了胺液在線(xiàn)凈化設(shè)施,該設(shè)備可以在線(xiàn)連續(xù)脫除胺液中的熱穩(wěn)鹽,解決了脫硫裝置腐蝕問(wèn)題,減少設(shè)備投資及裝置維修工作量和費(fèi)用;降低裝置操作成本,有利于裝置平穩(wěn)運(yùn)行。脫硫裝置的性能、故障以及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等與溶劑胺純度的變化有著密切關(guān)系,5 0 0 0噸/年硫磺回收裝置胺液再生單元采用陰離子交換技術(shù),把含熱穩(wěn)鹽陰離子(如硫代硫酸根、硫酸根、硫氰根、甲酸根、草酸根、氯離子)的貧溶劑通過(guò)陰離子交換樹(shù)脂床,以O(shè) H-交換熱穩(wěn)鹽陰離子,除去胺液中的熱穩(wěn)鹽陰離子,還原溶劑胺,達(dá)到胺液凈化的目的。當(dāng)樹(shù)脂完全被交換時(shí),用強(qiáng)堿對(duì)樹(shù)脂床進(jìn)行再生,再生后的樹(shù)脂床循環(huán)使用。采用的專(zhuān)利離子交換樹(shù)脂具有較強(qiáng)的抗氨基酸和硫氰酸根中毒的能力。離子交換樹(shù)脂抗污染能力強(qiáng),使用周期長(zhǎng),在經(jīng)濟(jì)效益上大大降低運(yùn)行成本,并且與其他煉廠達(dá)到同步效益。本裝置胺液在線(xiàn)凈化設(shè)施采用胺凈化S U U系統(tǒng)。

表1 液胺凈化設(shè)備HT-825A的試驗(yàn)結(jié)果

以下為我廠采用新型的胺液凈化再生設(shè)備進(jìn)行胺液凈化試驗(yàn),達(dá)到了較好的效果。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

通過(guò)上述結(jié)果表明:(1)胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽有較大程度的下降,處理后的脫硫劑質(zhì)量有所提高;(2)降低裝置的腐蝕速率,熱穩(wěn)態(tài)鹽下降后,裝置無(wú)腐蝕泄露點(diǎn);(3)提高胺液的處理能力,溶劑酸性氣體吸附能力有所提高;(4)減少發(fā)泡,可以不使用消泡劑,脫硫系統(tǒng)系統(tǒng)操作平穩(wěn),減少由于發(fā)泡造成的胺液跑損;(5)延長(zhǎng)過(guò)濾器的使用周期,脫除熱穩(wěn)鹽到控制指標(biāo)后,腐蝕速率下降,腐蝕產(chǎn)物減少,過(guò)濾器的更換周期延長(zhǎng)。

從經(jīng)濟(jì)效益上看,該方法每次轉(zhuǎn)產(chǎn)停車(chē)可直接減少?gòu)U水產(chǎn)出量4 8立方米,每次轉(zhuǎn)產(chǎn)可節(jié)約用于處理廢水的時(shí)間2 0 h,極大地提高了經(jīng)濟(jì)效益和工作效率,解決了裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)連續(xù)產(chǎn)生大量倒空廢水的問(wèn)題。

4 預(yù)計(jì)項(xiàng)目年節(jié)約成本

(1)從安全角度出發(fā),在2 0 1 0年下半年舊催化液化氣、干氣脫硫裝置出現(xiàn)液化氣帶液和液化氣中H 2 S含量超標(biāo)情況,所以就需要操作人員去現(xiàn)場(chǎng)人工排凝,這不僅增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,更增加了危險(xiǎn)性。由于排凝管線(xiàn)較粗,在排凝過(guò)程中就存在液化氣跑損的情況,極易發(fā)生閃爆、液化氣中毒和凍傷等傷害,給操作人員造成巨大的心理壓力,所以,這種情況產(chǎn)生了巨大的安全隱患,這個(gè)價(jià)值是難以用金錢(qián)來(lái)衡量的。

(2)從環(huán)保角度出發(fā),液化氣中含有H2S,嚴(yán)重危害到人身安全和周邊環(huán)境,環(huán)保要求作為硫磺回收裝置的重中之重,從根本上解決了胺液中熱穩(wěn)定鹽超標(biāo)、溶劑發(fā)泡、腐蝕嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等問(wèn)題。

(3)從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),在舊催化液化氣、干氣脫硫裝置中,由于出現(xiàn)液化氣帶液情況,這就需需要人工排凝,過(guò)去半年,平均每?jī)商炫拍淮?,每天排凝大約2 0 0 k g,按七個(gè)月算總共2 1 0天,而胺液的市場(chǎng)價(jià)格是1 8 0 0 0元/噸,所以胺液在過(guò)去半年的損耗量大約是:0.2×2 1 0÷2×1 8 0 0 0=3 7.8萬(wàn)元。

由于液化氣帶液,嚴(yán)重影響了液化氣罐區(qū)的質(zhì)量,造成液化氣出廠問(wèn)題,這造成的損失是巨大的,在液化氣罐區(qū)出現(xiàn)帶液情況后,液化氣出廠出現(xiàn)滯留現(xiàn)象,罐區(qū)承受負(fù)荷大,營(yíng)銷(xiāo)調(diào)運(yùn)壓力大。液化氣的損失情況按一個(gè)月算,平均液化氣每天銷(xiāo)售4 0 0噸,合格液化氣每噸的價(jià)格是5 0 0 0元左右,不合格液化氣每噸的價(jià)格是4 5 0 0元左右,那么液化氣帶液造成的一個(gè)月的損失是:3 0×4 0 0×(5 0 0 0-4 5 0 0)=6 0 0萬(wàn)元。由于胺液中熱穩(wěn)定鹽含量增加,導(dǎo)致再生塔負(fù)荷增大,再生塔底蒸汽流量消耗增加1 t/h,每年可以節(jié)約0.3噸蒸汽8 4 0 0 t。液化氣不合格,會(huì)導(dǎo)致聚丙烯,M T B E的生產(chǎn)出現(xiàn)障礙,并且液化氣回?zé)捫枰哪芎?,浪費(fèi)了能源。

結(jié)語(yǔ)

通過(guò)在硫磺回收裝置系統(tǒng)的運(yùn)行,胺液在線(xiàn)凈化設(shè)施去除熱穩(wěn)定鹽取得良好效果。從裝置投用至今,在增強(qiáng)胺液對(duì)硫化氫吸收,胺液發(fā)泡頻次,減少胺液損失方面起到良好作用,取得良好經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),該設(shè)備自動(dòng)化程度高,極大減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度。該技術(shù)領(lǐng)先,使用周期長(zhǎng),具有良好使用價(jià)值。

[1]J.Shao,陸僑治.解決胺廠操作問(wèn)題的最新進(jìn)展-利用AmiPur在線(xiàn)去除熱穩(wěn)態(tài)鹽[J].石油與天然氣化工,2003.

[2]劉志敏.填料塔在化工中的應(yīng)用和發(fā)展趨勢(shì)[J].遼寧化工,1992.

[3]段良偉.MIP-CGP反應(yīng)過(guò)程數(shù)學(xué)模型研究[D].上海:華東理工大學(xué),2013.

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