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什邡氣田儲層改造難點及對策

2013-07-16 03:41栗鐵峰慈建發(fā)
石油鉆采工藝 2013年1期
關(guān)鍵詞:加砂段塞支撐劑

刁 素 栗鐵峰 任 山 慈建發(fā)

(中國石化西南油氣分公司工程技術(shù)研究院,四川德陽 618000)

什邡氣田位于孝泉氣田、馬井氣田的邊緣,平均孔隙度10.5%,滲透率0.1~0.3 mD,總體上屬于中低孔、低滲致密砂巖。部分井儲層存在嚴(yán)重的水敏、水鎖傷害,氣藏地層壓力系數(shù)1.23~1.46,與孝泉、馬井氣田蓬萊鎮(zhèn)組儲層相比,物性條件更差。該氣田前期儲層改造采用瓜膠質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.35%~0.38%的壓裂液,施工排量3.5~4 m3/min,前置液階段采用支撐劑段塞,但施工初期監(jiān)測壓力波動大,通常在高擠攜砂液階段才能趨于平穩(wěn),壓裂液效率通常在40%左右,增產(chǎn)效果不明顯。針對上述問題,通過對儲層工程地質(zhì)特征參數(shù)及多口井的施工數(shù)據(jù)分析,確定采用小排量起裂,盡早泵入支撐劑段塞、中低排量施工等措施,并配套纖維網(wǎng)絡(luò)加砂、低濃度壓裂液和高效返排工藝,提高了儲層改造效果。

1 前期壓裂特征及原因分析

1.1 前期壓裂特征

什邡氣田前期壓裂采用了相鄰氣田馬井和新場氣田成熟的壓裂工藝,施工7井次14層,單層加砂規(guī)模在 15~35 m3不等,施工排量 3.5~4.5 m3/min,部分井/層采用了液氮伴注工藝。壓裂過程總體表現(xiàn)出初期施工泵壓和監(jiān)測壓力較高的特點,段塞對監(jiān)測壓力和泵壓的降低起到了較好的作用,但通常監(jiān)測壓力還是在加砂初期才趨于穩(wěn)定。平均破裂壓力梯度0.030 1 MPa/m,較相鄰馬井氣田(0.027 MPa/m)和新場氣田(0.023 2 MPa/m)高;平均延伸壓力梯度0.025 5 MPa/m,與馬井氣田(0.026 MPa/m)和新場氣田(0.025 8 MPa/m)接近,壓裂液效率39.8%,遠(yuǎn)低于相鄰氣田68%~70.8%的壓裂液效率,14層壓后僅2層獲得工業(yè)氣流,效果普遍較差。

1.2 原因分析

監(jiān)測壓力的波動主要出現(xiàn)在壓裂施工的前置液階段,即地層起裂開始延伸的過程中。產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因主要是近井筒效應(yīng)明顯[1-2],多裂縫影響主縫延伸,壓裂液效率低,同時儲層品質(zhì)差,工藝缺乏針對性。

(1)什邡氣田的平均破裂壓力梯度較延伸壓力梯度高出0.003~0.006 2 MPa/ m,主要原因可能是鉆完井過程中由于工作液的濾失造成較為嚴(yán)重的近井污染,從而導(dǎo)致異常高的破裂壓力及施工初期較高的施工壓力。

(2)前期施工井的監(jiān)測壓力高,隨著支撐劑段塞以及加砂初期低濃度攜砂液進(jìn)入地層,較高的監(jiān)測壓力逐漸趨于平穩(wěn),其主要原因是隨著壓裂的進(jìn)行,以及低濃度攜砂液打磨,壓裂初期的多裂縫被封堵并形成了主縫,同時也解除了近井污染,反映在施工曲線上即是監(jiān)測壓力和泵壓逐漸降低以致平穩(wěn)。由于注入的液體因多裂縫的存在而分流,壓裂前半部分主縫延伸困難,多裂縫總寬度比單一裂縫寬度大,造成壓裂時液體效率低,形成的裂縫短而窄,縮小了泄流面積,從而影響了壓裂效果[3]。

2 針對性措施

2.1 小排量起裂,較早泵入支撐劑段塞

小排量起裂一方面可以控制縫高,保證裂縫有效地在垂直于井筒的方向延伸,另一方面有利于減少多裂縫的產(chǎn)生[4-5]。

較早采用支撐劑段塞可有效地處理近井筒效應(yīng),降低近井摩阻。較早的支撐劑段塞隨著壓裂液進(jìn)入各個小裂縫中,對剛起裂的小裂縫更容易封堵,降低裂縫凈壓力,有利于主縫的延伸,同時還可控制縫高,提高壓裂液效率。

2.2 低濃度壓裂液,纖維攜砂

低滲致密氣藏總體改造思路是造長縫和獲得較高的導(dǎo)流能力,對于新區(qū)物性更差的儲層,除了考慮造長縫外還應(yīng)考慮降低壓裂液瓜膠濃度對儲層和裂縫的傷害[5]。

纖維加入到流體—微粒懸浮液中可改變微粒沉降速度。沒有纖維時,支撐劑顆粒在流體中的沉降速度正比于顆粒粒徑和密度,反比于流體黏度;加入纖維后,纖維在壓裂液中與支撐劑顆粒相互作用形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),阻止微粒下沉,大大改變了支撐劑的沉降速度,并通過一種機(jī)械的方法來攜帶、運移并分布支撐劑,可有效降低壓裂液中稠化劑的濃度,有利于形成更好的裂縫鋪置剖面,使裂縫高度得到相應(yīng)的控制、獲得更加有效的裂縫支撐長度,同時降低了對支撐裂縫和儲層基質(zhì)的傷害[7-8]。國內(nèi)外研究表明,纖維可以抑制管線內(nèi)形成湍流漩渦(即邊界層效應(yīng)),從而降低管柱施工摩阻[9];纖維加量達(dá)到支撐劑量0.5%~0.9%時,裂縫的導(dǎo)流能力較未加纖維時還有所升高,同時壓裂液的稠化劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)可降低 15%~20%[10]。

2.3 高效返排工藝

氣井壓裂后的返排程度很大程度上影響改造效果。新區(qū)氣藏儲層低滲致密,部分井儲層水敏、水鎖傷害嚴(yán)重,氣藏地層壓力系數(shù)1.23~1.46,因此為使液體快速、高效返排,設(shè)計采用全程液氮伴注[11]、強(qiáng)制裂縫閉合[12]高效返排工藝,即通過液氮伴注提高液體返排能力,通過壓后大油嘴排液強(qiáng)制閉合人工裂縫,減少壓裂液對儲層及對支撐裂縫的傷害。液氮與壓裂液形成的泡沫在增能的同時,還可降低濾失,減少對水敏、水鎖儲層的傷害。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

針對性措施在新區(qū) MP75、MP74、SF6、SF7 等井中進(jìn)行了應(yīng)用,監(jiān)測壓力均在前置液初期就變得平穩(wěn),壓裂液返排率平均達(dá)到67.3%;PT軟件擬合施工曲線,平均壓裂液效率為74.8%,較措施前提高了35%;壓前無天然氣產(chǎn)量或微量,壓后平均測試產(chǎn)量為2.269×104m3/d,增產(chǎn)效果顯著。下面以MP75井為例進(jìn)行介紹。

MP75井是什邡氣田部署的一口定向開發(fā)井,壓裂目的層垂深1 371.8~1 385.3 m,儲層溫度約50 ℃,為褐灰色細(xì)粒巖屑砂巖夾粉砂巖,聲波時差83 μm/ft,泥質(zhì)含量4%,孔隙度16%,滲透率0.45×10-3μm2。

(1)設(shè)計思路。該井目的層為中低孔、低滲致密儲層,壓裂改造以造長縫、提高壓裂液效率、降低傷害和提高增產(chǎn)效果為主。設(shè)計小排量起裂,盡早注入支撐劑段塞,中低砂比,中低排量,前期50 ℃儲層壓裂液瓜膠質(zhì)量分?jǐn)?shù)通常為0.38%,本井設(shè)計纖維網(wǎng)絡(luò)加砂,降低瓜膠質(zhì)量分?jǐn)?shù)至0.3%,配合全程液氮伴注提高返排速率,進(jìn)一步降低壓裂液對支撐裂縫和儲層的傷害。

(2)施工過程。地層破裂后,排量從0.5 m3/min緩慢提至2 m3/min,此過程中開始泵入支撐劑段塞,隨著段塞的加入,監(jiān)測壓力和泵壓顯著下降,段塞完全入地后,監(jiān)測壓力從段塞前最高36 MPa下降至23.2 MPa,前置液階段初期就趨于穩(wěn)定(前期通常在高擠攜砂液的低砂比階段才趨于穩(wěn)定)。然后以150 Sm3/mim速度伴注液氮,從加砂初期開始勻速加入纖維,施工排量 2.8~3.1 m3/min(前期 3.5~4 m3/min),泵壓 31~33 MPa,順利完成 26 m3支撐劑、140 kg纖維、14 m3液氮的加砂壓裂施工,施工曲線見圖1。

圖1 MP75井加砂壓裂施工曲線

運用PT軟件對施工曲線擬合,壓裂形成了162.5 m的有效支撐縫長,支撐縫高30.16 m,平均裂縫導(dǎo)流能力 1.875 μm2·cm,無因次導(dǎo)流能力 12.5,壓裂液效率81.9%。

此次施工入地液量186.2 m3,15 h排液120 m3,返排率64.4%,40 h累計排液135 m3,返排率72.5%,在井口油套壓6.7 MPa下,測試產(chǎn)量8.4×104m3/d,遠(yuǎn)高于鄰井改造后產(chǎn)能。

4 結(jié)論

(1)對于低滲透致密砂巖氣藏,選擇有針對性的儲層改造工藝是提高氣井壓后產(chǎn)能的根本保證。

(2)小排量起裂、段塞優(yōu)化技術(shù),結(jié)合低砂比、低稠化劑濃度壓裂液技術(shù),同時配套纖維網(wǎng)絡(luò)加砂、液氮全程伴注及強(qiáng)制裂縫閉合高效返排工藝,有效解決了什邡氣田氣井加砂壓裂過程中存在的監(jiān)測壓力波動大、增產(chǎn)效果差等問題。

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