趙會琴
(山西中條山機(jī)電設(shè)備有限公司技術(shù)科,山西垣曲 043700)
銅礦峪礦二期工程采用3臺φ5.03m×8.5m溢流球磨機(jī),計劃年處理礦量600萬t。從2011年7月份第一臺球磨機(jī)投產(chǎn),到2012年3月份襯板失效拆除,處理礦量106萬t,單耗為0.075kg/t(除去不正常工作時間,襯板實際使用時間僅有6個月左右)。通過我們對實際使用工況以及襯板失效原因分析后,對襯板材質(zhì)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),取得一定的效果,目前襯板使用壽命提高到10個月以上。
銅礦峪礦二期φ5.03m×8.5m溢流球磨機(jī)使用襯板材質(zhì)為ZG42Cr2MnSi2MoRe;硬度檢測為HRC48-52;添加鋼球直徑為φ80mm;原礦入磨粒度為10mm,普氏硬度f為13~14,此硬度物料屬中硬礦石。襯板拆除后對其失效形式進(jìn)行觀察分析(見圖1).
圖1 襯板的失效形式
1)波峰提升側(cè)磨損嚴(yán)重,而另一側(cè)還有近40mm厚度,磨損不均勻;
2)襯板磨損形態(tài)呈嚴(yán)重的犁溝磨損形態(tài)。
1)球磨機(jī)襯板的主要作用是保護(hù)磨機(jī)筒體和帶動磨內(nèi)磨球做瀉落運(yùn)動以沖砸擠壓破碎磨內(nèi)物料。為達(dá)到磨球?qū)δ?nèi)物料的沖砸研磨功能,要求磨機(jī)襯板對磨球必須具有足夠的提升及擾動能力。研究表明,在溢流磨中,當(dāng)磨機(jī)筒體襯板波峰和波谷的高度差達(dá)到最大磨球直徑的60%左右時,磨內(nèi)磨球運(yùn)動烈度適中,此時磨機(jī)處于最佳工作狀態(tài)[1]。在我們使用的φ5.03m×8.5m溢流磨中,最大磨球直徑為80mm,磨機(jī)筒體襯板波峰和波谷的高度差僅為40mm。在此情況下,在磨機(jī)運(yùn)行過程中,襯板很難實現(xiàn)對磨球的有效提升。此時磨內(nèi)鋼球運(yùn)動烈度下降,由此又導(dǎo)致磨機(jī)對物料破碎效率的降低。同時因襯板峰、谷高差不達(dá)標(biāo),致使磨球與筒體襯板相對滑移運(yùn)動劇烈,這一問題的存在導(dǎo)致了磨機(jī)襯板犁溝磨損現(xiàn)象的發(fā)生,該問題的存在,不僅加重了磨機(jī)襯板的快速磨損,而且因犁溝底部將會率先被磨穿造成襯板提前報廢。
2)在現(xiàn)磨機(jī)筒體襯板的設(shè)計過程中,設(shè)計人員簡單地認(rèn)為磨機(jī)襯板的磨損為均勻磨損,因此將襯板背部的空位槽設(shè)計為圓弧形空位[2]。而事實工況并非如此。在磨機(jī)運(yùn)行過程中,襯板波峰側(cè)頂部位在提升磨球過程中所受到的反作用力尤為強(qiáng)烈,因此該部位將承受強(qiáng)烈的切削磨損,故而磨損最為嚴(yán)重。襯板背部圓弧形空位槽的設(shè)計方案使襯板厚度基本呈均勻形態(tài),波峰側(cè)頂部位的快速磨損將使該部位被首先磨穿導(dǎo)致襯板提前報廢。
3)傳統(tǒng)的磨機(jī)襯板大多選用高錳鋼[3],利用其特有的加工硬化特性來達(dá)到其耐磨性的目的。而在研磨工況下,不能使高錳鋼充分硬化,一般選用高強(qiáng)韌性耐磨鑄鋼,一般硬度在HRC45-60之間,該襯板硬度中等偏下,故耐磨性一般。如能提高襯板本體硬度,則襯板的耐磨性提高,使用壽命也會大大提高。
1)改進(jìn)襯板材質(zhì):采用ZG60SiMnCr2Mo材質(zhì)冶煉,經(jīng)退火、淬火、回火三道熱處理工序檢測。
材質(zhì)化學(xué)成分如表1所示。
表1 材質(zhì)化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
表2 熱處理后機(jī)械性能檢測結(jié)果
熱處理后機(jī)械性能檢測結(jié)果如表2所示。用標(biāo)準(zhǔn)的末端淬火淬透性試驗測定淬透性。實驗鋼經(jīng)860℃退火,840℃奧氏體化,進(jìn)行末端淬火實驗。末端油淬曲線見圖2。實物淬透性使用的φ50mm×100mm+φ100mm×150mm+φ150mm×150mm塔形試樣是在5t電弧爐冶煉澆注的,塔形試樣隨鑄件生產(chǎn)熱處理,解剖試樣硬度見圖3mm.可以看出,該鋼的硬度內(nèi)外均勻,淬透性>150mm.
圖2 末端水淬曲線
圖3 塔形解剖試樣硬度
2)改進(jìn)襯板波峰、波谷的高度差:原襯板波峰100mm,波谷60mm,高度差為40mm;波峰110mm,波谷55mm,高度差為55mm,加大襯板的提升能力,減輕磨球?qū)σr板的犁溝磨損。
3)改進(jìn)襯板與筒體接觸面結(jié)構(gòu):原襯板背部空位槽結(jié)構(gòu)為隨形波峰、波谷結(jié)構(gòu),襯板厚度均勻(見圖4),改為隨形筒體圓弧結(jié)構(gòu)(見圖5),增加易磨損部位的厚度,從而增加襯板的使用壽命。
圖4 改進(jìn)前結(jié)構(gòu)
圖5 改進(jìn)后結(jié)構(gòu)
4)改進(jìn)襯板螺栓把合方向:原襯板螺栓橫向把合,螺栓孔寬度120mm,現(xiàn)螺栓孔旋轉(zhuǎn)90°,寬度減少為100mm。襯板長度840mm,帶球面積增加(640-600)/840×100%=4.76%(見改進(jìn)前圖6、改進(jìn)后圖7對比)。
圖6 螺栓把合方向改進(jìn)前結(jié)構(gòu)
圖7 襯板螺栓把合方向改進(jìn)后結(jié)構(gòu)
改進(jìn)后的襯板在2012年6月10日裝機(jī)使用,在12月10日停機(jī)檢查時,發(fā)現(xiàn)磨損量僅有15mm左右,并且磨損均勻,還能繼續(xù)使用在6個月以上。襯板材質(zhì)和結(jié)構(gòu)改進(jìn)后使用效果明顯,我們?yōu)槠渌麅膳_球磨機(jī)也預(yù)制了相同的襯板。
[1]李葉青,陳新成.球磨機(jī)內(nèi)研磨體運(yùn)動軌跡的探討[J].水泥,2003(7):57-58.
[2]嚴(yán)錦武.球磨機(jī)襯板的設(shè)計要點[J].機(jī)械裝備,2007(9):27-29.
[3]王林和.球磨機(jī)襯板材料的選擇及其形狀改進(jìn)設(shè)計[J].金屬礦山,1996(6):40-41.