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非水相泡排劑在榆林南區(qū)試驗(yàn)及效果分析

2013-07-04 09:52張玉華趙文軍宋淵娟
石油化工應(yīng)用 2013年5期
關(guān)鍵詞:排劑南區(qū)凝析油

張玉華,王 磊,劉 鵬,趙文軍,宋淵娟,李 丹

(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西西安 710200)

榆林南區(qū)氣層以山2為主,其次為下古氣層。榆林南區(qū)儲層物性變化大,非均質(zhì)性強(qiáng),依據(jù)榆林氣田氣井地質(zhì)儲層特征,結(jié)合氣井生產(chǎn)動態(tài)特征和氣井排水采氣工藝措施,將榆林南區(qū)172口氣井分為三類、八小類。Ⅰ類氣井38 氣井,該類井多處于主砂體帶上,儲層物性好,產(chǎn)能高,生產(chǎn)中無需采取任何工藝措施;Ⅱ類氣井75口氣井,分為ⅡA、ⅡB、ⅡC三小類,其中ⅡA氣井儲層物性較好,具備提產(chǎn)能力,一般采取合理工作制度能穩(wěn)定生產(chǎn);ⅡB、ⅡC和Ⅲ氣井受氣井能量和儲層物性的制約,氣井產(chǎn)能不足,配產(chǎn)較低,導(dǎo)致氣井產(chǎn)氣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于臨界攜液流量,氣井存在嚴(yán)重積液現(xiàn)象,生產(chǎn)時(shí)油套壓差大,影響氣井正常生產(chǎn)。

1 水體分布特征及產(chǎn)水概況

1.1 水體分布特征

榆林南區(qū)自2003年開始,通過近10年大規(guī)模、滾動式開發(fā),氣區(qū)產(chǎn)液逐年增加,水體分布明顯。通過氣田綜合地質(zhì)研究以及氣井儲層物性、試氣、生產(chǎn)動態(tài)、水質(zhì)監(jiān)測等資料綜合分析表明,分析認(rèn)為榆林南區(qū)陜209 井區(qū)上古氣藏存在富水區(qū)。陜209 富水區(qū)面積88.9 km2,地質(zhì)儲量87.8×108m3,估算水體的地下體積為2.416×108m3。近些年,通過建立水體觀察井、控水采氣以及分線開采的措施,各線井區(qū)氣井控水效果良好,目前未再發(fā)現(xiàn)出水現(xiàn)象。

1.2 氣田產(chǎn)水概況

1.2.1 水質(zhì)特征分析 通過2012 全年對榆林南區(qū)水質(zhì)分析(除富水區(qū)氣井外),榆林南區(qū)氣田Cl-含量在8.21~143000 mg/L,平均5059.13 mg/L,礦化度在179.52~210111.16 mg/L,平均9204.48 mg/L,水型為CaCl2型(見表1)。

從表1 中可以看出,榆林南區(qū)部分氣井礦化度偏高,最高可達(dá)210111.16 mg/L。除此之外,通過水質(zhì)分析,部分氣井水樣凝析油含量較高,以及榆林南區(qū)注醇工藝影響,氣井產(chǎn)水中甲醇含量高。總體上,榆林南區(qū)氣田產(chǎn)水呈高礦化度、高凝析油及高甲醇含量“三高”特點(diǎn)。

1.2.2 富水區(qū)產(chǎn)水概況 2012 全年富水區(qū)氣井氯根監(jiān)測401 井次,礦化度監(jiān)測109 井次,水質(zhì)分析結(jié)果表明,Cl-含量均在16.32~114483.12 mg/L,平均8817.44 mg/L,總礦化度在174.36~185118.04 mg/L,平均為15393.43 mg/L,均在正常范圍內(nèi)。從富水區(qū)歷年水氣比變化圖(見圖1)可以看出,控水效果明顯。

1.3 泡沫排水采氣現(xiàn)狀

榆林南區(qū)自2002年開始,開展泡沫排水采氣試驗(yàn)和優(yōu)化研究。主要開展了藥劑選型、加注工藝、加注制度、加注參數(shù)工藝等研究,通過持續(xù)完善,從最初單一泡排劑發(fā)展為多種、針對不同類型氣井的多樣性泡排劑,泡排有效率逐年提升,目前能夠推廣應(yīng)用(見表2)。

總結(jié)榆林南區(qū)近些年泡沫排水采氣工藝效果,UT-6、UT-11B、UT-17 型三種泡排劑主要針對高礦化度、高甲醇含量、少量凝析油含量的氣井產(chǎn)水。對于凝析油含量高的產(chǎn)水氣井,泡排效果不明顯。

本文針對榆林南區(qū)產(chǎn)水氣井凝析油含量大,造成井筒集液嚴(yán)重,開發(fā)出一種高抗凝析油的起泡劑,優(yōu)化工藝參數(shù),開展現(xiàn)場試驗(yàn),排除井筒積液,提產(chǎn)凝析氣井產(chǎn)能,對氣田后期開采具有重要意義。

表1 榆林氣田2012年水質(zhì)全分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

圖1 富水區(qū)歷年水氣比變化圖

表2 榆林南區(qū)歷年泡沫排水采氣實(shí)施情況

2 非水相泡排劑室內(nèi)實(shí)驗(yàn)效果評價(jià)

2.1 實(shí)驗(yàn)方法

2.1.1 水質(zhì)分析 根據(jù)SY/T5523-2000《油氣田水分析方法》、SY/T5329-94《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》標(biāo)準(zhǔn)推薦方法中規(guī)定的方法,結(jié)合榆林南區(qū)實(shí)際水質(zhì)確定了一套適合該氣田水質(zhì)的檢測方法,分別對不同井區(qū)等采出水做水質(zhì)分析。包括離子分析、凝析油含量分析,甲醇含量采用氣相色譜分析。

2.1.2 含凝析油水相發(fā)泡 非水相泡排藥劑(十二烷基苯磺酸鈉、GC-1(復(fù)配藥劑)、十六烷基三甲基溴化銨和十六烷基三甲基氯化銨等多種表面活性劑)在油水比9:1、8:2、5:5、2:8、1:9 溶液中,采用高速攪拌發(fā)泡,轉(zhuǎn)速控制在6000~8000 r/min,進(jìn)行性能評價(jià)。

(1)發(fā)泡能力測試:復(fù)配藥劑攪拌結(jié)束后,用量筒量取泡沫體積即為發(fā)泡能力(mL)。

(2)泡沫穩(wěn)定性測試:將制備好的泡沫導(dǎo)入自制泡沫測量儀中,用電子秒表計(jì)時(shí),記錄泡沫儀液面上升隨時(shí)間的變化值,并換算成體積量。當(dāng)排液量為50 mL 時(shí)即為半衰期t1/2。

(3)攜液能力測試:動態(tài)泡沫帶水法是用于測定起泡劑溶液在氣體攪動下,產(chǎn)生泡沫的能力和泡沫含水量,本試驗(yàn)采用的動態(tài)帶水儀為自制。利用該裝置評價(jià)起泡劑時(shí),將250 mL 試樣溶液加入玻璃管底,然后將空氣以5 L/min的流速從管底注入,當(dāng)泡沫到達(dá)上部出口時(shí)開始計(jì)時(shí),測量3 min 后泡沫帶出的液體體積。

2.2 非水相泡排劑性能評價(jià)

2.2.1 凝析油與水不同比例的發(fā)泡性能 非水相泡排藥劑(十二烷基苯磺酸鈉、GC-1(復(fù)配藥劑)、十六烷基三甲基溴化銨和十六烷基三甲基氯化銨等多種表面活性劑)在油水比9:1、8:2、5:5、2:8、1:9 溶液中,采用高速攪拌發(fā)泡,轉(zhuǎn)速控制在8000 r/min,進(jìn)行發(fā)泡量、半衰期性能評價(jià)。

表3 轉(zhuǎn)速8000 r/min下0.5%濃度非水相藥劑不同油水比下發(fā)泡情況

表4 轉(zhuǎn)速8000 r/min下1%濃度非水相藥劑不同油水比下發(fā)泡情況

表5 轉(zhuǎn)速8000 r/min 下4%濃度非水相藥劑不同油水比下發(fā)泡情況

從表3、表4、表5 中數(shù)據(jù)可以看出:(1)非水相泡排藥劑中發(fā)泡效果和穩(wěn)定效果明顯;(2)非水相泡排藥劑制得的泡沫的半衰期和發(fā)泡量隨濃度增大而增大。(3)非水相泡排藥劑的發(fā)泡量隨著油水比減小而增大,當(dāng)油水比為5:5 時(shí),非水相泡排藥劑發(fā)泡量最佳。

2.2.2 礦化度、甲醇與非水相泡排劑配伍性實(shí)驗(yàn) 根據(jù)榆林南區(qū)氣田水質(zhì)特征、地層溫度、甲醇含量等氣井特點(diǎn),對非水相泡沫劑進(jìn)行室內(nèi)攜液能力測試,分析不同因素(礦化度、甲醇含量)對新型泡排劑的影響程度。通過礦化度、甲醇與非水相泡排劑配伍性實(shí)驗(yàn),從表6、表7 中數(shù)據(jù)可以看出:隨著礦化度逐漸升高,非水相泡排劑攜液量略有下降趨勢,但影響不大;高甲醇含量對非水相泡排劑攜液量有影響,但非水相泡排劑攜液量依舊能達(dá)到泡排要求。

表6 不同礦化度對泡排劑的影響

表7 不同甲醇含量對泡排劑的影響

2.2.3 非水相泡排劑在氣田水樣中試驗(yàn) 結(jié)合榆林南區(qū)氣井生產(chǎn)特征,氣田產(chǎn)水特征“三高”高凝析油、高礦化度、高甲醇含量特點(diǎn),通過選取氣田氣井水樣分析,模擬凝析油、礦化度、甲醇含量同時(shí)存在的情況下,非水相泡排劑進(jìn)行室內(nèi)攜液能力測試,測試結(jié)果(見表8)。

從表8 中可以看出:非水相泡排劑在高凝析油、高礦化度、高甲醇含量氣井水樣中有很好發(fā)泡能力和攜液能力,能夠適用于榆林南區(qū)“三高”氣井。

3 現(xiàn)場試驗(yàn)及效果分析

3.1 泡排井選擇

泡沫排水采氣技術(shù)適用于弱噴及間噴產(chǎn)水井的排水,對于水淹井、水氣比很高且地層壓力又較低的井不宜采用。榆林南區(qū)近10年開發(fā),目前需要采取泡排措施低產(chǎn)氣(小于1.5×104m3/d)井較多,約占總井?dāng)?shù)58%,屬于ⅡC和Ⅲ氣井。受氣井能量和儲層物性的制約,氣井產(chǎn)能不足,配產(chǎn)較低,導(dǎo)致氣井產(chǎn)氣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于臨界攜液流量,氣井存在嚴(yán)重積液現(xiàn)象,生產(chǎn)時(shí)油套壓差大,影響氣井正常生產(chǎn)。

結(jié)合泡沫排水采氣技術(shù)適用條件及實(shí)際現(xiàn)場工作經(jīng)驗(yàn),分別選取3口凝析油含量為30%、40%、50%的典型低產(chǎn)氣井進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)。同時(shí)采取3口氣井水樣,進(jìn)行室內(nèi)水質(zhì)特征化驗(yàn)分析(見表9)。

表8 凝析油、礦化度、甲醇同時(shí)存在對泡排劑的影響

表9 3口氣井水質(zhì)特征分析結(jié)果表

3.2 現(xiàn)場試驗(yàn)分析

3.2.1 榆43-X 井 榆43-X 井生產(chǎn)層位盒8+山2,無阻流量10.1173×104m3/d,配產(chǎn)1.5×104m3/d。水樣化驗(yàn)分析凝析油含量30%。開井生產(chǎn),油套壓下降較快,油套壓差逐漸增大,日產(chǎn)水量0.3~1.1 m3,產(chǎn)水較少,10月下旬油套壓差為3.6 MPa,存在積液現(xiàn)象。該井2012年10月26~11月17日進(jìn)行間斷性連續(xù)泡沫排水,采用非水相泡排劑,試驗(yàn)前油套壓差為3.6 MPa,泡排后油套壓差1.2 MPa,與試驗(yàn)前相比,油套壓差減小了2.4 MPa,并延長氣井開井時(shí)間,生產(chǎn)平穩(wěn)。

表10 榆43-X 井泡排試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

3.2.2 榆30-X 井 榆30-X 井生產(chǎn)層位馬五13+馬五12+山2,無阻流量3.5459×104m3/d,配產(chǎn)1.0×104m3/d。水樣化驗(yàn)分析凝析油含量40%。開井生產(chǎn)過程中,油套壓下降較快,油套壓差逐漸增大,日產(chǎn)水量0.3~1.0 m3,產(chǎn)水較少,5月下旬油套壓差持續(xù)較大,判斷井筒存在積液現(xiàn)象。

表11 榆30-X 井泡排試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

該井于2012年6月3~6月26日進(jìn)行間斷性連續(xù)泡沫排水,采用非水相泡排劑泡排后(見表11),油套壓差較小,產(chǎn)液量增多,氣井生產(chǎn)平穩(wěn),效果明顯。

3.2.3 榆28-X 井 榆28-X 井生產(chǎn)層位馬五13+盒8,無阻流量11.098×104m3/d,配產(chǎn)0.5×104m3/d。水樣化驗(yàn)分析凝析油含量50%。該井屬于典型小產(chǎn)量氣井,開井生產(chǎn)后,油套壓下降較快,油套壓差逐漸增大,日產(chǎn)水量0.3~0.8 m3,產(chǎn)水較少,10月上旬油套壓差持續(xù)較大,判斷井筒存在積液現(xiàn)象。

該井于2012年10月21~11月22日進(jìn)行間斷性連續(xù)泡沫排水,采用非水相泡排劑泡排后(見表12),油套壓差較小明顯,產(chǎn)液量增多,氣井生產(chǎn)平穩(wěn),效果明顯。

表12 榆30-X 井泡排試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

3.3 應(yīng)用效果評價(jià)

(1)現(xiàn)場試驗(yàn)表明非水相泡排劑在具有一定產(chǎn)能、攜液能力較差低產(chǎn)氣井上的應(yīng)用,有明顯的效果,能夠有效降低氣井生產(chǎn)油套壓差,排除井筒積液,確保氣井生產(chǎn)平穩(wěn),延長氣井生產(chǎn)時(shí)間,適用于榆林南區(qū)低產(chǎn)積液氣井排水采氣的泡排劑。

(2)非水相泡排劑是一種抗高凝析油含量的泡排劑,選取的3口不同凝析油含量氣井,現(xiàn)場試驗(yàn)井排水效果明顯,解決了凝析油含量高的積液氣井排水采氣工藝瓶頸問題。

4 結(jié)論及建議

(1)室內(nèi)試驗(yàn)評價(jià)和現(xiàn)場試驗(yàn)表明:非水相泡排劑具有抗甲醇、礦化度、高凝析油能力的泡排劑,在具有一定產(chǎn)能、攜液能力較差低產(chǎn)氣井上的應(yīng)用,有明顯的效果,能夠有效降低氣井生產(chǎn)油套壓差,排除井筒積液,確保氣井生產(chǎn)平穩(wěn),延長氣井生產(chǎn)時(shí)間,適用于榆林南區(qū)凝析油含量較高的低產(chǎn)積液氣井排水采氣泡排劑。

(2)對于凝析油含量在60%以上的積液氣井,泡排前建議先加注些清水稀釋,降低凝析油比例后,加注非水相泡排劑進(jìn)行泡排效果更佳。

(3)冬季泡排時(shí)產(chǎn)液量過大會導(dǎo)致地面管線液堵,根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)情況分析,泡排應(yīng)在油套壓差較小時(shí)及時(shí)進(jìn)行。

[1]張書平,等.低壓低產(chǎn)氣井排水采氣工藝技術(shù)[J].天然氣工業(yè),2005,25(4):106-109.

[2]彭年穗.氣井泡沫排水中起泡劑的評價(jià)方法[J].石油與天然氣化工,1980,18(1):27-33.

[3]尹忠,陳馥,梁發(fā)書,等.泡沫評價(jià)及發(fā)泡劑復(fù)配的實(shí)驗(yàn)研究[J].西南石油學(xué)院學(xué)報(bào),2004,26(4):56-58.

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