綦曉磊 蘇永定
(1.西部銅業(yè)有限公司;2.金誠信礦業(yè)管理股份有限公司)
謙比西銅礦隸屬于中色非洲礦業(yè)有限公司(NFCA),該公司由中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司與贊比亞政府和贊比亞國家聯(lián)合銅礦公司共同組建(ZCCM)。銅礦位于贊比亞北部銅帶省,距盧薩卡(Lusaka)360 km、距贊比亞第二大城市——基特韋市(Kitwe)28 km。礦山設(shè)計規(guī)模為年采選礦石180萬t,日采選礦石6 000 t,設(shè)計采用主混合井加輔助斜坡道開拓方案,主要采礦方法有無底柱分段崩落法、上向水平分層充填法、空場嗣后充填法?,F(xiàn)主要介紹無底柱分段崩落法在該礦山的實際應(yīng)用。
謙比西礦區(qū)位于贊比亞銅礦帶的西南帶,在基特韋(Kitwe)和欽戈拉(Chingola)之間。構(gòu)造上位于北西—南東走向的卡富埃(Kafue)背斜的西南翼。地層主要由基底和加坦加(Katanga)系構(gòu)成?;诪楸R福布(Lufubu)系片巖、石英巖、片麻巖、變質(zhì)花崗巖和穆瓦(Muva)系石英云母片巖。區(qū)內(nèi)揭露的加坦加系地層主要包括下羅恩(Lower Roan)組和上羅恩(Upper Roan)組沉積變質(zhì)巖。主礦體走向近東西,傾向南,傾角45°左右。礦體走向長2 000多m,平均厚度7.4 m左右,平均品位2.7%左右。礦體延深從地表附近至900 m以下,深部沒有封閉。
礦塊沿走向布置,長50 m,礦塊寬度為礦體厚度,中段高度200 m,分段高度15 m。
采用脈內(nèi)外聯(lián)合采準(zhǔn),每分段在礦體下盤圍巖內(nèi)沿礦體走向布置脈1條外運(yùn)輸巷,在礦體內(nèi)靠近礦體下盤沿走向布置1條鑿巖巷,在靠近礦塊中間位置布置1條聯(lián)絡(luò)巷聯(lián)通鑿巖巷與脈外運(yùn)輸巷,在礦塊兩端垂直于礦體走向分別布置1條切割巷,形成2個礦塊共用1條切割巷的條件,在切割巷上盤端部布置1條切割井。
采場由兩端向中間后退式爆破回采,崩礦步距2 m,由于采場回采時間較長,礦體不太穩(wěn)固,回采過程中鑿巖巷頂板不斷受到爆破沖擊波的破壞,造成采場兩端分別回采至靠近采聯(lián)10 m左右時鑿巖巷發(fā)生頂板垮塌情況,致使中深孔無法裝藥爆破,礦石無法回收,損失率超過40%,同時因巷道垮塌而增加了安全隱患,給安全生產(chǎn)帶來了巨大壓力。為了解決此問題,經(jīng)技術(shù)與生產(chǎn)部門研究決定在鑿巖巷垮塌區(qū)域采取錨索與鋼拱架同時支護(hù)方式進(jìn)行頂板支護(hù)實驗,實驗結(jié)果是依舊無法控制鑿巖巷頂板在此區(qū)域的垮塌情況(垮塌及支護(hù)區(qū)域見圖1)。
圖1 垮塌及支護(hù)區(qū)域示意
針對上述出現(xiàn)的問題,在采取比較保守的支護(hù)手段仍不能解決問題的前提下,結(jié)合礦體下盤圍巖較穩(wěn)固的現(xiàn)狀,技術(shù)部門決定變更采切設(shè)計方案進(jìn)行實驗。
3.1.1 礦塊結(jié)構(gòu)參數(shù)
礦塊結(jié)構(gòu)參數(shù)與原設(shè)計方案相同。
3.1.2 采切工程布置
采切工程布置見圖2。
圖2 采切工程布置
(1)變更設(shè)計后沿走向布置的無底柱分段崩落法采切工程有分段脈外運(yùn)輸巷、脈外鑿巖巷、切割巷、采場聯(lián)絡(luò)巷、切割井。
(2)采切工程布置方式:鑿巖巷由原設(shè)計的脈內(nèi)鑿巖巷變更為脈外鑿巖巷,其他采切工程布置方式與原設(shè)計方案相同。
(3)采切工程斷面規(guī)格:為滿足中深孔鑿巖設(shè)備運(yùn)行及作業(yè),運(yùn)輸巷、鑿巖巷、切割巷、采聯(lián)等采準(zhǔn)工程斷面規(guī)格均設(shè)計為3.7 m×3.7 m,切割井規(guī)格為2 m×2 m。
(1)切割槽爆破參數(shù)。切割槽原布孔方式為上向扇形中深孔,但在生產(chǎn)過程中經(jīng)常發(fā)生懸頂現(xiàn)象,因此將布孔方式改為每排布置4個平行上向中深孔,實踐證明此布孔方式大大降低了懸頂機(jī)率。炮孔排距1.2 m,孔間距0.5 m,每次爆破1~4排,采用排間微差爆破。
(2)鑿巖。采用SB1254鑿巖臺車在切割巷及脈外鑿巖巷內(nèi)分別施工垂直上向平行深孔和垂直上向扇形深孔,正常排排距2 m,孔底距2.2 m,穿孔直徑76 mm,邊孔角30°。
(3)裝藥、爆破、回采。采用多孔粒銨油炸藥,BQF-100型裝藥器進(jìn)行裝藥,導(dǎo)爆管雷管孔底、孔口雙向起爆方式進(jìn)行起爆,從采場兩端分別同時向切割槽方向擠壓爆破,后退式回采,每次爆破1排,回采至接近采聯(lián)位置時預(yù)留5排左右中深孔同時裝藥爆破。裝藥系數(shù)0.8~0.9,炸藥單耗0.38 kg/t,每米崩礦量8 t。
(4)出礦。采用無底柱出礦結(jié)構(gòu),在鑿巖巷內(nèi)進(jìn)行出礦,分段落礦,分段出礦。使用ST1030、TR410、TR307等4 m3、2 m3鏟運(yùn)機(jī)進(jìn)行出礦,礦石倒入脈外溜井,通過中段運(yùn)輸巷進(jìn)入主井提至地表。
(5)通風(fēng)。由于井下溫度較高,鏟運(yùn)機(jī)油煙較大,采用自然通風(fēng)與局扇通風(fēng)相結(jié)合的方式,回采過程中回采分段與上分段采空區(qū)采通,污風(fēng)排至上分段采空區(qū),再通過中段回風(fēng)巷排至回風(fēng)井排至地表。同時在采聯(lián)與脈外運(yùn)輸巷交匯口處架設(shè)1臺11 kW風(fēng)機(jī),連接風(fēng)筒布至出礦工作面,壓入新鮮風(fēng)流,改善作業(yè)環(huán)境。
(6)支護(hù)。由于采場回采周期較長,為了保證脈外鑿巖巷頂板的穩(wěn)定,在靠近采聯(lián)位置巷道頂板施工6 m長錨索進(jìn)行支護(hù),錨索從采聯(lián)與鑿巖巷交匯口處分別向兩邊各施工3排,4 m施工1排,每排施工5根。
(1)由于鑿巖巷布置方式由脈內(nèi)變?yōu)槊}外,增加了廢石掘進(jìn)量,加重了主提升系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),主井為混合井,提升能力不足,采取優(yōu)先提礦的原則,因此區(qū)隊在生產(chǎn)組織中采取了措施減少廢石出坑:①充分利用回采結(jié)束采場的采聯(lián)等廢舊巷道將廢石堆入;②采區(qū)如果有充填法采場,在充填前將掘進(jìn)廢石回填采場。
(2)爆破過程中由于沖擊波不斷破壞鑿巖巷頂板,經(jīng)常導(dǎo)致中深孔孔口位置發(fā)生變形,出現(xiàn)錯孔現(xiàn)象,裝藥管無法伸入孔內(nèi)裝藥。此問題的解決方法為:將少量卷裝炸藥放至孔口錯孔處,將錯孔位置的圍巖先炸掉再進(jìn)行裝藥。
(3)鑿巖巷布置在脈外,部分中深孔在廢石內(nèi)鉆鑿,爆破后爆堆先是廢石,如直接往礦石溜井里出礦,貧化率接近40%,因此在實際生產(chǎn)中采取2個措施降低貧化:①在裝藥過程中進(jìn)行控制,參照設(shè)計,中深孔孔口廢石段盡量不裝藥或少裝藥,減少爆破廢石量;②爆破后在出礦前先將爆堆內(nèi)廢石分出至廢石溜井,再進(jìn)行出礦。通過采取以上措施,使貧化率由原來的40%左右降至25%左右。
(4)礦體上部有含水層,部分中深孔施工完后孔內(nèi)有大量水流出,導(dǎo)致散裝藥無法裝藥,影響裝藥效率與爆破效果。解決問題的措施有:①超前施工采準(zhǔn)工程,同時采用鉆孔與巷道進(jìn)行提前疏水;②從炸藥廠訂購與孔徑匹配的卷狀乳化炸藥,遇出水較大的孔用乳化炸藥代替散裝藥;③采取即裝即放的方式,裝完藥后馬上警戒放炮。
無底柱分段崩落法在謙比西銅礦回采中占有較大比重,通過變更設(shè)計與實踐摸索總結(jié),解決了因巷道垮塌導(dǎo)致安全隱患大、回收率低的問題。在生產(chǎn)過程中通過采取一系列措施解決了因變更設(shè)計帶來的實際問題,為礦山完成任務(wù)指標(biāo)提供了保證,同時也為其他類似礦山提供了參考經(jīng)驗。
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