文 楊華強 陳昶 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司武漢卷煙廠
薄板烘絲機疏水及冷凝水回收系統(tǒng)的改進
文/楊華強 陳昶 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司武漢卷煙廠
我廠薄板烘絲機生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了出口含水率不穩(wěn)定,不能滿足標準偏差≤0.17%的要求,經(jīng)過對蒸汽管路,疏水和冷凝水回收管路的檢查和分析,發(fā)現(xiàn)疏水閥前產(chǎn)生汽鎖,冷凝水回收管路布置不合理導(dǎo)致疏水不暢是出口含水率不穩(wěn)定的主要原因,為此,采用破汽鎖的浮球疏水閥,并優(yōu)化疏水管路,讓疏水系統(tǒng)正常工作,改進后,出口含水率的標準偏差合格,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。
我廠烘絲機滾筒薄板蒸汽經(jīng)減壓及薄膜調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)后,通過旋轉(zhuǎn)接頭進入滾筒薄板,進入滾筒的蒸汽的壓力、溫度分別通過壓力表,溫度表測量,物料與薄板接觸后,完成熱交換的冷凝水通過旋轉(zhuǎn)接頭內(nèi)管流入冷凝水管,經(jīng)過浮球式疏水閥疏水后,進入開式冷凝水回收罐?;厥展迌?nèi)安裝有高低位液位開關(guān),控制熱水泵將冷凝水輸送回鍋爐房回收利用。
出口含水率是烘絲機控制的主要指標。在控制系統(tǒng)中,出口含水率主要是通過改變滾筒內(nèi)的蒸汽壓力來調(diào)節(jié)的。當(dāng)出口含水率反饋到控制系統(tǒng)時,根據(jù)工藝要求,來控制薄膜調(diào)節(jié)閥的開度,控制進入滾筒內(nèi)的蒸汽的壓力和流量,來控制出口含水率。在正常情況下,蒸汽壓力越高,薄板溫度也越高,系統(tǒng)的干燥能力越強。
我廠在日常生產(chǎn)過程中,烘絲機出口含水率不穩(wěn)定,以某牌號1013批次為例,出口含水率雖然滿足13±0.5%的技術(shù)要求,但σ=0.213,不能滿足單批次出口含水率標準偏差σ≤0.17%的要求。
影響烘絲機出口含水率的因素較多,如來料流量、來料含水率、供汽壓力、滾筒轉(zhuǎn)速、排潮風(fēng)門開度、排潮除塵布袋狀況、熱風(fēng)溫度、熱風(fēng)風(fēng)量、滾筒蒸汽壓力等。通過對生產(chǎn)過程中采集的數(shù)據(jù)來分析,發(fā)現(xiàn)滾筒轉(zhuǎn)速、排潮風(fēng)門開度、熱風(fēng)風(fēng)機頻率、熱風(fēng)管道風(fēng)門開度固定,來料流量、來料含水率、供汽壓力、熱風(fēng)溫度控制的精度好于技術(shù)要求,且其數(shù)據(jù)波動不具有周期性,除塵布袋也處于清潔狀況,這些因素不是產(chǎn)生烘絲機出口含水率波動的主要因素。
分析滾筒蒸汽壓力的過程數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),蒸汽壓力的波動較大,且與烘絲機出口含水率波動有類似的周期性,由此可以判定滾筒疏水系統(tǒng)出現(xiàn)異常。
1.2.1 汽鎖導(dǎo)致疏水不暢
在烘絲機預(yù)熱時,疏水閥連續(xù)疏水,在進煙絲后,卻間隔20min才能疏水一次。由于間歇疏水,冷凝水不能及時排出時,后續(xù)的蒸汽進入不了滾筒薄板,薄板溫度會降低,系統(tǒng)的干燥能力下降,烘絲機進薄板蒸汽壓力就會增高。當(dāng)冷凝水集中排放后,相應(yīng)的蒸汽壓力就會降低,蒸汽壓力不穩(wěn)定,薄板溫度就不穩(wěn)定,煙絲出口含水率就不穩(wěn)定,影響煙絲質(zhì)量。由此可見冷凝水不能及時排出是煙絲出口含水率波動的主要原因。通過對疏水系統(tǒng)進行了檢查,我們認為產(chǎn)生了蒸汽汽鎖,冷凝水被疏水閥前的混雜的蒸汽堵住,是導(dǎo)致疏水不暢的主要原因。
初步分析烘絲機滾筒產(chǎn)生蒸汽汽鎖的原因有以下兩點:
(1) 預(yù)熱的時間過長。由于沒有冷負荷,在預(yù)熱后期,蒸汽和薄板溫度達到一致,就沒有換熱,如果此時疏水完畢,疏水閥前就沒有冷凝水,而充滿了蒸汽,開始生產(chǎn)后濕煙絲進入烘絲機,由于有了熱交換,就產(chǎn)生了冷凝水,但由于疏水閥的“阻汽通水”的特性,冷凝水被疏水閥前的預(yù)熱時產(chǎn)生的一小段蒸汽堵住,只有等這一段蒸汽冷凝成水后,疏水閥才能啟動工作。
(2) 換熱器中,疏水閥的最佳安裝工況是連續(xù)換熱盤管沿蒸汽流動方向逐次下降,疏水閥在最低點,這樣冷凝水能夠順利的到達疏水閥。烘絲機薄板可看作旋轉(zhuǎn)的板式換熱器,板內(nèi)是連續(xù)蒸汽盤管。在烘絲機薄板中,連續(xù)盤管不是沿蒸汽流動方向逐次下降的,而且熱交換板是旋轉(zhuǎn)的,部分冷凝水需要有一個提升的過程進到滾筒中心的旋轉(zhuǎn)接頭,然后再下降到疏水閥,不是疏水閥的最佳安裝工況,所以有蒸汽混雜在冷凝水中,產(chǎn)生汽鎖。
1.2.2 疏水閥后管路設(shè)計不合理導(dǎo)致疏水不暢
我廠烘絲機是已使用10年,為老式的冷凝水罐,接口較少,熱風(fēng)散熱器冷凝水和薄板冷凝水進入同一根凝結(jié)水回收總管,總管管徑也較小。熱風(fēng)散熱器使用的蒸汽壓力為0.6 MPa,冷凝水背壓為0.25 MPa(實測),薄板使用的蒸汽壓力為0.2 MPa,冷凝水背壓為0.07 MPa(實測)。熱風(fēng)換熱器冷凝水的背壓比薄板冷凝水的背壓大,背壓壓差達到了0.18MPa,因為冷凝水的背壓相差太大而它們卻進入同一根凝結(jié)水回收管,如果兩者同時排放冷凝水時,背壓大的冷凝水會堵塞、干擾背壓小的冷凝水排水,使其疏水不暢,從而影響背壓小的換熱系統(tǒng)的溫度和壓力,最后影響生產(chǎn)。而且一旦熱風(fēng)散熱器疏水閥漏汽,會直接影響薄板冷凝水的排放。
為了不影響生產(chǎn),讓煙絲含水率達到質(zhì)量要求,以前采用的方法是打開疏水閥的旁通截止閥,及時排放冷凝水。此時疏水閥就失去了作用,截止閥由于無法精確控制其開度,且不具有阻汽通水的功能,所以大量蒸汽也與冷凝水一起被排放到大氣環(huán)境中,浪費了能源,影響了環(huán)境,還增加了生產(chǎn)成本,同時人為手動操作加大了操作的繁瑣性,影響產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)研究,我們決定采用兩種方案對其進行改進。
破汽鎖的浮球疏水閥實質(zhì)是疏水閥內(nèi)置一個針形閥或并聯(lián)一個針形閥,將形成汽鎖的蒸汽排放到下游,由于針形閥口徑、流量很小,且可比較精確地調(diào)整其開度,通過在生產(chǎn)中摸索找到一個準確的開度,能夠及時將形成汽鎖的蒸汽排出,不會浪費蒸汽,不會影響疏水閥的阻汽通水的功能,保證疏水閥及時排放冷凝水。通過試驗,使用加裝旁通針形閥的浮球疏水閥以加大排放汽鎖蒸汽的量,保證疏水的及時通暢。
將熱風(fēng)熱交換器進冷凝水罐的管線與薄板冷凝水進罐的管線分開,各自單獨進罐,避免了對滾筒薄板冷凝水排放的干擾。
表1
通過質(zhì)量管理系統(tǒng)采集的部分數(shù)據(jù)制成表1可見,薄板烘絲機疏水及冷凝水回收系統(tǒng)經(jīng)過以上兩方面的改造以后,出口含水率的標準偏差得到了很大的提高,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。蒸汽得到充分的利用,減少了能源的浪費以及對環(huán)境的影響,符合集約化生產(chǎn)的要求和節(jié)能減排的發(fā)展趨勢。