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TBM主軸承密封系統(tǒng)洞內(nèi)修復

2013-06-21 09:43
隧道建設(shè)(中英文) 2013年3期
關(guān)鍵詞:唇形鋼帶凹槽

賈 峰

(中鐵隧道股份有限公司,河南 鄭州 450003)

0 引言

南疆吐庫二線鐵路中天山隧道右線使用的TB880E型掘進機是1997年鐵道部從德國引進的首臺全斷面敞開式硬巖隧道掘進機,先后承擔了秦嶺隧道、磨溝嶺隧道的掘進任務(wù),其后閑置達5年之久。2007年9月中天山隧道進場前,對TBM設(shè)備進行了系統(tǒng)的整修,截至目前,該設(shè)備在中天山隧道掘進達12 km,累計掘進已超過22 km。

掘進機是集機、電、液于一體的隧道施工機械,主軸承為掘進機的核心部件,其運行狀態(tài)決定著設(shè)備的使用壽命,也影響著設(shè)備的工作效率。主軸承密封是隔斷外界與主軸承的屏障,若施工過程中主軸承密封受損,則會出現(xiàn)漏油、進水、串脂、進粉塵現(xiàn)象,從而嚴重影響設(shè)備的使用壽命。文獻[1]探討了主軸承密封出現(xiàn)故障后拆解刀盤和主軸承密封修復工藝;文獻[2]介紹了通過油樣檢測對主軸承密封進行故障診斷;文獻[3]介紹了更換主軸承耐磨環(huán)的思路、工作程序、實施辦法和注意事項;文獻[4]介紹了洞內(nèi)更換密封的過程和密封失效的原因。主軸承的地位十分重要,一旦停機,洞內(nèi)處理難度增大,將嚴重延誤施工工期[5]。本文提出了主軸承密封系統(tǒng)失效后,通過優(yōu)化傳統(tǒng)修復工藝,針對問題提出創(chuàng)新修復工藝來修復主軸承密封系統(tǒng),延長主軸承的使用壽命。

1 主軸承系統(tǒng)概況

1.1 主軸承結(jié)構(gòu)及安裝方式

TB880E型隧道掘進機刀盤驅(qū)動主軸承為三列圓柱滾子組合軸承,其外徑5 200 mm,滾道直徑約4 500 mm,可承受極大的推力載荷和刀盤傾覆力矩。通過72根M56-10.9級液壓預緊高強度螺栓與齒輪箱聯(lián)接,內(nèi)齒圈以64根M64-10.9級液壓預緊高強度螺栓與刀盤聯(lián)接,外圈以80根M72-10.9級液壓預緊高強度螺栓與前內(nèi)機架聯(lián)接(如圖1所示)。

圖1 主軸承結(jié)構(gòu)及安裝示意圖Fig.1 Structure and installation diagram of main bearing

1.2 主軸承密封系統(tǒng)

主軸承設(shè)有外密封和內(nèi)密封2套密封系統(tǒng)防止塵碴和水的侵入(見圖1),內(nèi)、外密封均包括迷宮密封和3道唇形密封。其中,2道密封朝向灰塵可能侵入側(cè)(即刀盤方向),1道密封朝向軸承潤滑油側(cè)。刀盤側(cè)2道密封形成的空腔連續(xù)不斷地泵入油脂,油脂在空腔內(nèi)蠕動,擠出后流向唇形密封前面的迷宮密封中。由于油脂不斷泵入,最終通過迷宮密封排出,并將迷宮內(nèi)的雜質(zhì)攜帶出去,保證主軸承內(nèi)的清潔。中間唇形密封和朝向潤滑油的唇形密封之間的區(qū)域連續(xù)不斷地被潤滑油沖刷,這樣可以保證密封的潤滑[6-8]。

密封接觸表面進行了硬化處理和磨削加工,在正常條件下,可使密封經(jīng)久耐用。如果表面出現(xiàn)磨損或需更換密封件,可將他們單獨移動到新的表面上,而不需更換耐磨環(huán)。

1.3 主軸承的特點

主軸承和驅(qū)動組件采用強制循環(huán)潤滑系統(tǒng)進行潤滑。齒輪和主軸承區(qū)域被密封隔開,只允許潤滑油從主軸承進入齒輪箱,防止齒輪運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的磨粒進入軸承。從潤滑油循環(huán)系統(tǒng)的過濾器中取出的油樣可以用來檢查密封系統(tǒng)的狀況[9]。

主軸承是TBM最關(guān)鍵的核心部件之一,其狀況直接影響到TBM的掘進性能。使用過程中如果出現(xiàn)故障,由于洞內(nèi)作業(yè)空間狹小,修復工作將非常困難。

2 主軸承油水檢測及故障診斷

2.1 油水檢測

2012年7—8月發(fā)現(xiàn)主軸承內(nèi)迷宮處出脂口溢出的油脂不均勻,發(fā)現(xiàn)內(nèi)圈出脂口和迷宮磨損嚴重,主軸承齒輪油進潤滑脂較大,檢查結(jié)果顯示齒輪油的機械雜質(zhì)達到0.04%,有水分和粉塵進入。

2.2 故障排查

主軸承內(nèi)圈有大量串脂和粉塵進入,說明主軸承內(nèi)圈唇形密封有一定的損傷或耐磨環(huán)已磨成溝槽狀;對主軸承密封進行液壓沖洗后發(fā)現(xiàn)有齒輪油溢出現(xiàn)象,說明內(nèi)圈耐磨環(huán)已被磨損;刀盤螺栓孔處有游離水、粉塵、油脂,說明主軸承密封有一定損傷[10];氣密試驗未發(fā)現(xiàn)粉塵和水從呼吸器、冷卻器、齒輪油箱蓋、小齒輪軸承蓋板等處進入主軸承和齒輪箱。綜上所述,內(nèi)圈密封已經(jīng)出現(xiàn)了損壞,因此,需要拆解主軸承,更換唇形密封。

3 故障處理方案及實施

3.1 制定方案

由于主軸承位于刀盤內(nèi)部,需要將刀盤與主軸承脫離才能對故障進行處理。先拆除48顆刀盤聯(lián)接螺栓,預留對角各8顆螺栓,對刀盤進行固定,拆除刀盤預留的連接螺栓,主機退后1.2 m,然后對主軸承故障進行維修處理。

3.2 刀盤固定及脫離

3.2.1 刀盤固定

刀盤的固定主要采用錨桿和鋼板墊塊。利用刀盤上部的3個刮碴孔向周邊巖壁進行鉆孔,并分別埋設(shè)5根φ 22錨桿,在下部左右兩側(cè)各施作2根φ 22錨桿,然后利用錨固好的錨桿與刀盤焊接連成一體來固定刀盤。將鋼板墊塊疊加電焊在一起作為刀盤支撐墊塊,分別安裝在刀盤下部5個支撐點。

3.2.2 刀盤與主軸承脫離

刀盤墊好后,對刀盤與主驅(qū)動預留的聯(lián)接螺栓逐一松動,消除存在的應(yīng)力,防止機體與刀盤分離時發(fā)生較大位移。刀盤固定后,用2個50 t千斤頂裝設(shè)在刀盤后端鋼板與護盾之間,使刀盤與主驅(qū)動定位銷脫離,主機內(nèi)凱后退1.2 m,以提供更換密封所需的作業(yè)空間,文獻[1]中已詳細地介紹了刀盤與主軸承脫離的工序。

3.3 主軸承故障分析及維修

3.3.1 主軸承拆解及故障分析

主軸承內(nèi)圈迷宮密封分別有6塊迷宮組成,對內(nèi)、外迷宮依次進行編號,防止修復后和安裝時出錯,然后拆除迷宮。拆除后發(fā)現(xiàn)內(nèi)、外迷宮磨損嚴重(見圖2),內(nèi)密封的耐磨鋼帶已經(jīng)斷裂脫落;唇形密封取出后,發(fā)現(xiàn)第1道密封已被鋼帶刺穿(見圖3),其余密封基本已變形失效;拆除內(nèi)圈其他附件后,發(fā)現(xiàn)耐磨環(huán)上完好的鋼帶已被磨損成溝槽狀(見圖4)。

經(jīng)分析研究,總結(jié)出故障發(fā)生的原因有:1)外側(cè)的鋼帶斷裂并脫落,導致第1道密封刺穿,造成第1道密封完全失效。2)耐磨鋼帶的磨損導致密封唇口與耐磨環(huán)的配合間隙達不到設(shè)計和使用要求,密封效果不理想,無法形成連續(xù)的阻隔帶。3)主軸承內(nèi)迷宮密封和外迷宮的3道唇形密封磨損嚴重,間隙過大,無法起到密封作用,導致水和粉塵進入主軸承內(nèi)部。

3.3.2 主軸承密封系統(tǒng)維修及安裝

3.3.2.1 迷宮密封修復

迷宮能有效地保護內(nèi)圈密封,一方面能夠阻隔大塊石子進入密封,另一方面,密封內(nèi)不斷涌出的油脂可以將顆粒小的石子及粉塵排出。迷宮間隙過大,粉塵、水等雜質(zhì)就會進入主軸承,對主軸承造成毀滅性破壞,所以,修復迷宮的成敗決定了密封更換的成敗。

現(xiàn)需要將磨損嚴重的迷宮焊接修復,使其性能接近原設(shè)計標準(見圖5)。在修復過程中,大量的焊接會導致迷宮弦長變大(迷宮為圓弧狀)和上翹,致使迷宮無法安裝,修復失敗;其次,外迷宮為不動體,內(nèi)迷宮為旋轉(zhuǎn)體,修復后要保證唇口的間隙,減少旋轉(zhuǎn)對內(nèi)、外迷宮的磨損。

圖5 原設(shè)計迷宮Fig.5 Original design of labyrinth

1)外迷宮修復。采用100 mm的鋼板做為基座,將迷宮和鋼板接觸面打磨平整,將迷宮放在鋼板上,通過段焊來固定迷宮(見圖6),在迷宮的唇道加焊鍵條,最后進行打磨。

圖6 修復外迷宮Fig.6 Outside labyrinth repairing

2)內(nèi)迷宮修復。以1個修復好的外迷宮為基準安裝在主軸承上,將所有內(nèi)迷宮通過螺栓固定在主軸承上加鍵條焊接修復(見圖7),在內(nèi)迷宮修復過程中,對1塊迷宮焊接一段后再與其他迷宮進行輪換焊接,防止焊接時間過長引起迷宮變形。

圖7 修復內(nèi)迷宮Fig.7 Repaired inside labyrinth

在2個內(nèi)迷宮的接頭處,由于沒有螺栓固定,焊接過程中會出現(xiàn)變形(見圖8),在內(nèi)迷宮焊接完成后,將變形的迷宮再進行修復處理(見圖9),將修復好的內(nèi)、外迷宮安裝在主驅(qū)動上,完成迷宮的修復(見圖10)。

3.3.2.2 更換耐磨鋼帶

1)耐磨環(huán)凹槽的加工。清除凹槽表面含粉塵的潤滑脂,找出原耐磨鋼帶的接頭部位,做好標識。用拋光機砂輪片把損壞的原耐磨鋼帶切斷,將原耐磨鋼帶沿粘合面撕脫,清理凹槽內(nèi)的殘留物,用拋光機把凹槽受損部位打磨光滑平整,并在耐磨環(huán)凹槽兩側(cè)標示油道位置,測量并記錄油道孔尺寸(見圖11)。

清洗凹槽表面,用可塑鋼修補劑修補耐磨環(huán)上被唇形密封磨損的形成凹槽,可塑鋼修補劑生效后用刀片刮平,如圖12和圖13所示。

2)耐磨鋼帶的切割。為了使耐磨鋼帶與耐磨環(huán)粘合達到好的效果,需用拋光輪清除鋼帶表面打磨所產(chǎn)生的灰塵,見圖14。

將鋼帶起始端按入耐磨環(huán)最頂端的凹槽內(nèi),用專用夾具壓緊耐磨鋼帶一端(見圖15),將整條耐磨鋼帶逐步按入耐磨環(huán)凹槽,每2 m安裝一個專用夾具。當耐磨鋼帶兩端重疊時,檢查耐磨鋼帶與耐磨環(huán)凹槽的間隙,確保整條耐磨鋼帶壓緊在耐磨環(huán)凹槽上。

在兩端的搭接處用劃針劃出耐磨鋼帶的切割位置,切割后,鋼帶兩端應(yīng)有焊接用的5 mm接縫間隙(見圖16),以便下一步的焊接。

3)耐磨鋼帶安裝緊固。將1895粘結(jié)膠按比例混合調(diào)和后均勻地涂抹在耐磨鋼帶粗糙的粘結(jié)面上(見圖17),兩端預留30 mm(見圖18),確保下一步能干凈地進行接縫焊接。

用專用夾具夾住起始端,從接縫位置按順時針方向?qū)⒛湍ヤ搸нB續(xù)按入凹槽,并安置寬約32 mm的打包機彈簧鋼帶(見圖19),扳動打包機,使耐磨鋼帶能拉緊。

圖19 打包機壓緊鋼帶的安裝位置Fig.19 Position of clamping device

4)接縫焊接。耐磨鋼帶夾緊后,用氬弧焊機對耐磨鋼帶兩端接縫進行點焊(見圖20),拆掉打包機的彈簧鋼帶,將整個焊縫焊滿。

圖20 點焊接口Fig.20 Spot welding of joint

由于焊縫高于耐磨鋼帶,需對焊縫進行仔細打磨,使耐磨鋼帶焊縫有較高的光潔度(見圖21)。

圖21 打磨后的焊縫Fig.21 Ground welding seam

焊縫冷卻后,將新混合的膠合劑與金屬切屑混合,通過注膠孔注入耐磨鋼帶接縫部位,注滿后用堵頭把2個口堵住。膠變硬后,除去表面保護用的粘膠帶和粘結(jié)膠殘留物。

根據(jù)原來油道孔的標識,用磁力鉆在鋼帶與耐磨環(huán)對應(yīng)位置打出油道孔,開啟油脂泵,使油道泵出油脂(見圖22),排出打孔產(chǎn)生的鐵屑,清潔各工作面。

3.3.2.3 密封安裝

此TBM的密封有3種安裝方案,見圖23。在主軸承運行過程中,唇形密封的唇邊易把耐磨鋼帶磨損成溝槽狀,導致密封效果不佳,嚴重時導致鋼帶斷裂,刺穿密封。在密封效果不佳且耐磨鋼帶完好的情況下,可以按方案1—方案2—方案3的順序依次對密封進行換位,避開耐磨鋼帶的溝槽來改善密封效果。由于不需要更換鋼帶,從而節(jié)省了維修時間,提高了設(shè)備的利用率。

由于TBM已經(jīng)嚴重老化,迷宮等保護密封的關(guān)鍵部位都已磨損,其性能已經(jīng)不能達到設(shè)計要求。修復主軸承采用方案2進行,一方面,第1道密封的檔圈可以有效保護密封;另一方面,密封效果不佳時,只通過密封換位就可以解決故障,不需要更換鋼帶。利用專用工具依次安裝內(nèi)圈密封部件,在安裝前2道密封時,在其唇口內(nèi)涂滿油脂(見圖24)。

圖24 安裝內(nèi)密封Fig.24 Positioning of inner seal

3.4 刀盤復位

耐磨鋼帶和密封更換完成后,依次安裝其他部件。拆除作業(yè)平臺,清潔結(jié)合面,把定位銷安裝到位,推進主驅(qū)動,使刀盤與主驅(qū)動結(jié)合。利用螺栓拉拔器十字方向安裝刀盤連接螺栓,對稱預緊后最終緊固到位。拆除刀盤固定裝置,恢復掘進狀態(tài)。

3.5 處理效果

經(jīng)過20 d的努力,完成了主軸承修復工作,掘進工作恢復正常。在1個月內(nèi)掘進150 m,通過對主軸承潤滑系統(tǒng)的油樣進行分析,未發(fā)現(xiàn)水、機械雜質(zhì)超標,更換濾紙袋也未發(fā)現(xiàn)有粉塵進入,主軸承內(nèi)、外圈出脂狀況良好,主軸承運轉(zhuǎn)正常,表明此次主軸承密封修復成功。

4 結(jié)論與建議

通常情況下,主軸承洞內(nèi)維修需要通過迂回導洞開挖擴大側(cè)室,且耗時長,損失大。本次主軸承密封修復工作沒有對洞室進行擴挖,只是改變修復工藝,對傳統(tǒng)的修復工藝進行了改革創(chuàng)新,并且針對問題提出新的修復工藝,通過此次修復,能夠延長主軸承的使用壽命。

在今后TBM施工過程中,必須加強油水檢測力度,結(jié)合鐵譜、光譜分析技術(shù)對油質(zhì)的性能指標和磨損磨粒、污染度等進行檢測。詳實記錄油樣檢測數(shù)據(jù),根據(jù)油水的檢測結(jié)果對主軸承內(nèi)部情況進行分析,并且對主軸承外圍定期進行檢查,對主軸承出現(xiàn)的異常情況做出及時處理,防止此類故障的再次發(fā)生。

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