劉 佳
(攀鋼集團西昌鋼釩有限公司,四川西昌 615000)
由于在燒結生產過程中,原料成本占燒結礦總成本的80%,燒結配加褐鐵礦是為了降低燒結礦成本,以達到進一步降低生鐵成本的目的。褐鐵礦是含結晶水的三氧化二鐵,無磁性,它可由其它鐵礦石風化形成,化學式常用mFe2O3·nH2O來表示。按結晶水含量多少,褐鐵礦的理論含鐵量可從55.2%增加到66.1%,其中大部分含鐵礦物以2Fe2O3·3H2O形式存在。褐鐵礦一般粒度較粗,疏松多孔、還原性好,融化溫度低,易同化,堆比重小。褐鐵礦用于燒結一般影響成品率和臺時產量,粉焦單耗上升,高配比時使燒結礦轉鼓指數、低溫還原粉化指數變差,因而限制了褐鐵礦在鋼鐵企業(yè)燒結生產上的推廣應用。
研究表明[1],高鈦型燒結礦配加8%以下褐鐵礦,通過操作參數的調整,可確保燒結礦的產質量不發(fā)生大的變化。西昌鋼釩燒結配料中精礦粉率高達75%左右,因此適當增加部分粒度較粗的褐鐵礦粉,調整燒結配碳量,在保證燒結產質量不發(fā)生大的變化條件下,對降低配礦成本具有較大的意義。
西昌鋼釩燒結配加TFe為40%的褐鐵礦粉與同品位的赤鐵礦粉相比,具有較高的性價比,其理化性能結果見表1。
表1 40褐鐵礦粉理化性能
從表1可見,40褐鐵礦粉燒損較高為8.93%,屬于典型的針赤鐵礦,其單燒值只有34.72%,SiO2含量為12.76%,相對較高,說明褐鐵礦粉加入燒結只能替代中赤粉。褐鐵礦粉Dcp值為2.96 mm,堆比重為1.620 t·m-3,相較于其他精礦粉,40褐鐵礦粉粒度較粗,堆比重小,影響混合料混勻與制粒。
2.2.1 試驗方案
在保證燒結礦品位49.6%不變的前提下,加入7%的40褐鐵礦粉替代7%的篩下料,實驗室試驗方案見表2。
表2 燒結配比(干料)/%
2.2.2 試驗方法
燒結試驗在φ300×800 mm燒結杯中進行,其主要工藝參數見表3。主要工藝參數參照現場條件進行試驗,混合料水分7.2%,料層高度700 mm。一混制粒時間6 min,二混時間4 min。
表2 燒結試驗工藝參數
返礦由實驗室燒制,采用相應配比的燒結礦破碎而成,返礦外配30%,其粒度組成為0~5 mm>90%,5~8 mm占10%左右。
2.2.3 試驗結果與分析
試驗結果見表4~6。
表4 燒結混合料的粒度組成/%
表5 燒結礦的粒度組成/%
表6 燒結試驗主要指標
由表4~6可見:
(1)與基準相比,試驗期褐鐵礦粉替代篩下料后混合料的粒度下降,粒度組成略有變差,所以配入7%的40褐鐵礦粉替代7%的篩下料,對于燒結混合料的粒度組成影響不大。
(2)燒結配加褐鐵礦粉后,燒結速度加快,燒結礦成品率、轉鼓強度有所變差,利用系數略有下降,抗磨指數基本相同,對燒結技術經濟指標影響不大。
(3)褐鐵礦粉的陪入,燒結礦粒度組成變差,大粒級燒結礦含量減少,平均粒度變小,<5 mm含量略有增加,但相差不大。
西昌鋼釩1#,2#燒結機加入40褐鐵礦粉于2013年5月19日開始,直到5月26日止,試驗期總計6天;基準期選擇為試驗期前一周,即5.12~5.18,共計7天?;鶞势诤Y下料與試驗期間40褐鐵礦粉質量檢測結果見表7。
表7 40褐鐵礦粉質量情況/%
由表7可見,試驗期所用的40褐鐵礦粉全鐵值為42.58%,比實驗室分析的降低了4.8%,但比基準期篩下料鐵品位高4.59%,因此加入40褐鐵礦粉替代篩下料不會降低燒結礦品位。
工業(yè)應用基準期與試驗期燒結配料表見表8。
表8 燒結配料表(干料)/%
由表8可見,為保持燒結礦品位及堿度,在使用40褐鐵礦粉替代篩下料時,將白馬精礦提高了1個百分點,混勻粉降低了2.31個百分點,其他原燃料配比變化不大。工業(yè)應用期間,燒結主要經濟技術指標見表9~12。
表9 燒結礦化學成分對比/%
表10 燒結礦主要技術指標
表11 燒結礦冶金性能
表12 燒結機主要參數
由表9~12可見:
(1)配加5.83%的40褐鐵礦粉替代5.41%的篩下料后,TFe和FeO含量略有變化,但變化不大,所以燒結加入褐鐵礦粉對燒結礦化學成分基本沒有影響。
(2)試驗期間轉鼓指數較基準期降低了0.18%,成品率降低了0.38%。其主要原因為褐鐵礦屬于難燒礦物,單燒值低,粒度較粗,堆比重小。且礦物含結晶水,在燒結過程中,結晶水分解發(fā)生爆裂,礦石產生大氣孔,燒結礦結構疏松等導致燒結礦指標惡化。
(3)試驗期間燒結礦平均粒度比基準期低了0.37%,返礦率升高0.18%,主要原因在于加入褐鐵礦粉后,燒結礦轉鼓強度下降,抗摔性下降,導致返礦率升高。
(4)試驗期間燒結礦 RDI(-3.15mm)增加11.68%,中溫還原率提高0.43%,主要原因為褐鐵礦在燒結礦中形成疏松多孔的結構,提高了燒結礦還原度,但也增加了燒結礦還原粉化率。
(5)試驗期間混合料固定碳含量上升0.08%,固體燃耗增加1.45 kg/t,增加幅度約3%,燒結機速度較基準加快了0.06 m/min,其他操作參數變化不大。主要是由于褐鐵粉礦在燒結過程中,結晶水蒸發(fā)需要較多熱量,需要適當上調配碳量,同時結晶水的蒸發(fā)使混合料透氣性增加,燒結速度加快。
由于試驗期間高爐多個參數的變動,影響對試驗結果的評估。因此簡單通過理論分析,在保證燒結礦品位及堿度等指標基本保持不變的情況下,用5.83%左右的40褐鐵礦粉替代篩下料能夠降低每燒結礦6.93元的成本。在目前鋼鐵行業(yè)不景氣,任何冶金環(huán)節(jié)都要求降本增效的大背景下,降低燒結礦的成本有利于鋼鐵企業(yè)的發(fā)展。
(1)褐鐵礦為含結晶水的赤鐵礦,粒度較粗,疏松多孔,還原性好,熔化溫度低,易同化,堆比重小。用于燒結后,燒結礦粒度組成變差,RDI(-3.15mm)增加了 11.68個百分點,中溫還原率提高了0.43個百分點,成品率降低0.38個百分點,轉鼓強度下降0.13個百分點。
(2)配加5.83%的40褐鐵礦粉替代5.41%的篩下料后,燒結礦TFe和FeO含量略有變化,但變化不大,所以燒結加入褐鐵礦粉對燒結礦化學成分基本沒有影響。
(3)試驗期間燒結機固體燃料消耗增加1.45 kg/t,增加約3%,燒結機的機速較基準期加快了0.06 m/min,其他操作參數變化不大,說明加入褐鐵礦粉后對燒結中操作參數影響不大。
(4)在保證燒結礦品位及堿度等指標基本保持不變的情況下,用5.83%左右的40褐鐵礦粉替代篩下料能夠降低每噸燒結礦6.93元的成本。
[1] 胡洪天.強化褐鐵礦燒結措施研究[J].四川冶金,2004(5).