劉立巖,張旭東
(1.撫順礦業(yè)集團(tuán)東巖地質(zhì)測繪勘察有限公司,遼寧撫順113008;2.遼寧工程勘察設(shè)計院,遼寧錦州121000)
撫順某重點(diǎn)工程油罐區(qū)建設(shè)在露天采礦的剝離物矸石山上,回填時間40多年,分布面積廣。部分勘察鉆孔揭露的回填物3.0 m以深有不同程度的冒氣、發(fā)熱、自燃等現(xiàn)象,在其上部擬建油罐,其安全性尤為重要。為了保證其建筑物的安全,需對油罐區(qū)深部火區(qū)進(jìn)行處理,經(jīng)方案對比,采用水、粉煤灰、阻化劑壓密注漿的方法對擬建油罐區(qū)地基土深部火區(qū)進(jìn)行處理。
油罐區(qū)下部巖土層由20世紀(jì)70年代以來露天煤礦采礦剝離的矸石組成,成分主要為油母頁巖、綠色頁巖、炭質(zhì)頁巖、煤矸石等,厚度50~70 m,密實(shí)度分布不均,部分勘察鉆孔3 m以深有不同程度的發(fā)熱、冒氣、自燃等現(xiàn)象,溫度在40℃以上。基底巖石為前震旦紀(jì)的花崗片麻巖。
回填頁巖的自燃物主要為油母頁巖,油母頁巖是一種富含有機(jī)質(zhì),具有微細(xì)層理,可以燃燒的細(xì)粒沉積巖,油母頁巖節(jié)理較發(fā)育,較堅硬,普氏硬度6~8度,遇水后頁巖表面光滑,風(fēng)化后呈片狀和魚鱗狀小塊,顏色黑褐色。有機(jī)質(zhì)由復(fù)雜的高分子有機(jī)化合物組成,富含脂肪烴結(jié)構(gòu),而較少芳烴結(jié)構(gòu),有機(jī)化合物主要有碳、氫及少量的氧、氮、硫元素組成,含油率3%~13%,油母頁巖自燃發(fā)火是本身低溫氧化的結(jié)果,自燃過程則受產(chǎn)生的氧化熱與傳導(dǎo)和對流形成的熱擴(kuò)散之間平衡狀態(tài)的制約。因此,油母頁巖的含油率、粒度、供氧條件以及周圍的濕度、溫度等對其自燃發(fā)火都有影響。油母頁巖自然發(fā)火一般分為3個階段。
(1)初級階段:由于油母頁巖巖體被破碎成巖塊,破壞了其原來的整體密封性。使大氣中的氧與其表面能充分接觸,并與其中的可燃物質(zhì)發(fā)生氧化作用,結(jié)果使排棄物內(nèi)部溫度升高。
(2)蒸餾階段:油母頁巖本身含有石油成分,由于排棄物料內(nèi)部溫度升高,產(chǎn)生蒸餾現(xiàn)象,使石油成分變成石油蒸氣,當(dāng)達(dá)到500℃以上時就開始燃燒。
(3)燃燒階段:油母頁巖一經(jīng)燃燒,便加快了其自身蒸餾,使其燃燒越來越劇烈。在不充分供氧燃燒時,會產(chǎn)生出大量有害氣體。
油母頁巖自燃的3個要素是:存在有自燃傾向的矸石層;充足的氧氣補(bǔ)給;散熱不良,熱量得以積蓄。
擬采用注漿的方法對深部火區(qū)進(jìn)行處理,有4種方案可供選擇,見表1。
表1 深部火區(qū)注漿處理方案優(yōu)缺點(diǎn)
從以上4個方案比較,方案四對于厚層狀回填頁巖來說,容易施工,粉煤灰可填充自燃層孔隙形成一個密實(shí)封閉層,使自燃層與空氣隔絕,達(dá)到防火的目的,且粉煤灰價格低廉、用之可減少環(huán)境污染。見圖1。
圖1 粉煤灰漿液注漿效果圖
圖2 注漿工藝過程
根據(jù)地質(zhì)勘察鉆孔揭露的巖性特點(diǎn),綜合分析各回填層密實(shí)程度,確定注漿深度為20 m,采用水、粉煤灰、阻化劑注漿,密閉20 m以上自燃段,使其形成密封覆蓋層,達(dá)到防火阻燃的目的。
第一個鉆孔以5號孔為中心,然后在其周圍隔
5 m處打4個鉆孔,具體位置如圖3所示。
圖3 試驗段觀測孔
在5號孔開始注漿,其余4個鉆孔暫時作為觀測孔,觀測有效注漿半徑及地表冒漿情況。根據(jù)觀測結(jié)果,確定孔距為10 m,方格形布設(shè)。在整個區(qū)域選出幾個試驗區(qū),打觀測孔,確定每個試驗區(qū)的影響半徑。由于回填土的回填沒有規(guī)律,故每個試驗區(qū)鉆孔的間距可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
鉆孔施工孔徑127 mm,鉆至20 m,下 φ42 mm注漿管,注漿管根據(jù)勘察資料的可燃層實(shí)際深度打上φ10 mm的規(guī)則梅花形孔。下注漿管時,加強(qiáng)套管的固定,避免高壓注漿時發(fā)生套管被壓出傷人事件。每個注漿孔的注漿量滿足以下要求:第一個注漿孔注漿時,必須在監(jiān)測孔返漿或地面返漿時才可停止;注漿1~2天后應(yīng)再次注漿,若返漿則可停止注漿,否則應(yīng)繼續(xù)注漿。
注漿鉆孔采用 G -2、SU -300、BXU -100、SH-30型鉆機(jī)施工。
注漿設(shè)備:高壓注漿泵選BW-250型,該注漿泵注漿壓力2~4 MPa,最大7 MPa,注漿排量90 L/min。
其他設(shè)備包括高壓注入設(shè)備、攪拌設(shè)備、潛水泵,閥門若干個及注漿管路等。
通過潛水泵將水抽入攪拌池,按比例加入氯化鎂與粉煤灰攪拌制成粉煤灰阻化泥漿。
粉煤灰阻化泥漿通過抽水泵抽入高壓注漿泵,注入注漿孔,連續(xù)作業(yè),當(dāng)有地表返漿或壓力達(dá)到最大工作壓力仍無法注入漿液時,停止注漿,完成一個注漿孔的第一次注漿工作,1~2天后進(jìn)行第二次注漿。注漿初期注入1∶3的粉煤灰液,注入到一定程度后注入1∶1的粉煤灰液。
從檢驗孔中注漿前、后觀測氣體成分的變化(見表2):可知注漿前、后注漿孔內(nèi)氣體變化明顯,其中以O(shè)2、C2H4、CO氣體含量變化顯著。注漿后注漿孔內(nèi)O2最高含量在9%以下,大部分注漿孔內(nèi)O2含量下降至3%~6%,說明粉煤灰覆蓋層已經(jīng)切斷可燃層助燃?xì)怏w的供給,達(dá)到防滅火的目的。注漿孔內(nèi)CO含量較低,只N18號注漿前濃度為7×10-6,注漿后為0;C2H4含量由注漿前的最高濃度96×10-6,下降到注漿后最高濃度 20 ×10-6,這也充分說明了通過壓注粉煤灰與阻化劑已經(jīng)對油罐區(qū)深部火區(qū)治理取得良好效果。
表2 注漿前后氣體成分對比表
從表3上看,注漿后注漿管內(nèi)溫度下降13~32℃。
地表有返漿、隆起、開裂現(xiàn)象。
表3 注漿管內(nèi)溫度變化對比表
當(dāng)完成全部鉆孔注漿后,打鉆取心,回填頁巖孔隙充滿粉煤灰,密實(shí)度增大。
通過注漿孔氣體、溫度觀測值及打鉆檢驗,注漿效果明顯,在20 m深度內(nèi)頁巖空隙內(nèi)有粉煤灰充填物,已形成密封帶,密實(shí)度明顯增大。
雖然油罐區(qū)深部火區(qū)治理工作已經(jīng)完成,但由于火區(qū)已經(jīng)自燃多年,從地質(zhì)勘察報告及勘察鉆孔所取鉆心可以看出自燃層已經(jīng)變酥軟,缺乏承壓能力。從以上檢驗結(jié)果上看:此次注漿效果明顯,由于原回填矸石層密實(shí)度松散不均,注漿后地表有不同程度的隆起,地基土密實(shí)度有所增加,仍不均勻,建議對注漿處理過的地基土進(jìn)行強(qiáng)夯,提高地基土均勻性及承載能力,并可形成一層更密實(shí)的防火隔離帶,達(dá)到將注漿層下部可燃頁巖與空氣相對隔絕的設(shè)計目的。
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