文 仁
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐于1985年12月30日投入試生產(chǎn),1986年4月16日正式投產(chǎn),當(dāng)年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達(dá)6.02萬t。隨著貴溪冶煉廠逐步“做大、做強(qiáng)、做好”,一系統(tǒng)閃速爐經(jīng)歷了富氧挖潛、二期一步、二期二步、三期對(duì)接等改造工程,其礦產(chǎn)銅達(dá)到30萬t/年的生產(chǎn)規(guī)模。三期對(duì)接改造后,一系統(tǒng)閃速爐分別于2005年、2007年進(jìn)行了冷修,2003年、2009年進(jìn)行了熱修,但均沒有對(duì)爐體進(jìn)行大的改造。
穩(wěn)定閃速爐爐況,提高閃速爐滿負(fù)荷作業(yè)率,延長(zhǎng)閃速爐爐體壽命是圓滿完成工廠生產(chǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)。隨著閃速爐裝入量的逐步提升,閃速爐爐體一些薄弱環(huán)節(jié)逐漸顯露出來,有必要對(duì)閃速爐爐體進(jìn)行一些技術(shù)改造。2011年,貴溪冶煉廠利用年修之際對(duì)一系統(tǒng)閃速爐實(shí)施了一系列技術(shù)改造。
(1)一系統(tǒng)閃速爐反應(yīng)塔頂采用了拱形砌磚結(jié)構(gòu),整個(gè)塔頂耐火磚用三圈同心“H”型水冷梁通過構(gòu)架吊掛起來,使塔頂與塔壁的耐火磚分離,三圈同心“H”型水冷梁將塔頂分為外環(huán)、中環(huán)、內(nèi)環(huán)三部分[1]。外環(huán)為錐形拱,中環(huán)上設(shè)有2個(gè)點(diǎn)檢孔,以便點(diǎn)檢及投生鐵,三支氧油燒嘴及二次風(fēng)管安裝在中環(huán)平頂上。中央精礦噴嘴安裝在中內(nèi)環(huán)的正中央,噴嘴筒體部分與塔頂耐火磚用隔熱板分開 (見圖1)。這種拱形塔頂比較適合于文丘里型精礦噴嘴,二期改造后閃速爐采用了中央噴射型精礦噴嘴,反應(yīng)塔頂曾出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。反應(yīng)塔頂水冷H梁2011年年修前已燒損了7根內(nèi)埋銅管,除爐體冷修外其它時(shí)間無法修復(fù),塔頂耐火磚也出現(xiàn)過塌陷導(dǎo)致停爐。另從拱形和平頂?shù)鯍旖Y(jié)構(gòu)比較:拱頂反應(yīng)塔的精礦噴嘴空氣室更易粘結(jié),導(dǎo)致精礦與富氧空氣無法充分混合反應(yīng),影響到閃速爐爐況,而平頂反應(yīng)塔耐火磚采用吊掛結(jié)構(gòu),安裝、檢修方便,塔頂耐火磚脫落后檢修時(shí)對(duì)生產(chǎn)影響小。
圖1 改造前水冷H梁位置及連接方式
(2)反應(yīng)塔頂三個(gè)氧油燒嘴分布在精礦噴嘴周圍,用于閃速爐停爐時(shí)保溫及彌補(bǔ)反應(yīng)塔熱量不足。爐況欠佳時(shí),會(huì)點(diǎn)燃其中一支或多只氧油燒嘴,可能引起反應(yīng)塔側(cè)壁局部高溫,造成側(cè)壁局部掛渣困難。同時(shí),反應(yīng)塔三個(gè)氧油燒嘴各有對(duì)應(yīng)一套油機(jī)組,分布在反應(yīng)塔頂,存在重大安全隱患。
(3)反應(yīng)塔拱頂結(jié)構(gòu)與氧油燒嘴及附屬油機(jī)組、二次風(fēng)管等,導(dǎo)致三樓空間狹小,現(xiàn)場(chǎng)凌亂且清理困難。
(4)沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部及沉淀池拱頂與上升煙道連接部采用了水冷H梁結(jié)構(gòu),各連接部分別有兩根水冷H梁。因該區(qū)域的熱負(fù)荷較大,高溫?zé)煔鉀_刷嚴(yán)重,使得此部分水冷H梁內(nèi)埋的銅管若燒損漏水,正常生產(chǎn)時(shí)在爐體外圍難發(fā)現(xiàn),漏水將導(dǎo)致閃速爐爐體側(cè)墻、爐底耐火磚性質(zhì)改變,危及爐體安全,同時(shí)導(dǎo)致熔池局部形成爐結(jié),影響閃速爐正常作業(yè)。沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部第一根水冷H梁承重大,同時(shí),由于水冷H梁跨度大,長(zhǎng)期承受高熱負(fù)荷,爐體膨脹伸縮致H梁易彎曲變形[2]。
2011年年修前,四根水冷H梁內(nèi)埋銅管均已漏水廢棄,且沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部的兩根梁也已燒穿。
(5)一系統(tǒng)閃速爐切換C煙氣路線需要十幾個(gè)人花費(fèi)6h以上,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而二系統(tǒng)閃速爐水冷閘板插孔和事故煙道孔采用了銅水套結(jié)構(gòu),切換煙氣路線,正常只需要幾個(gè)人花費(fèi)30min~60min即可完成。
(6)工藝復(fù)水利用率偏低,致使水資源浪費(fèi)、消耗能源,并造成對(duì)環(huán)境的污染,為了貫徹國(guó)家節(jié)能減排與水資源合理利用精神,一系統(tǒng)閃速爐爐體循環(huán)水改造迫在眉睫。
針對(duì)一系統(tǒng)閃速爐爐體存在的以上問題,結(jié)合二系統(tǒng)閃速爐爐體結(jié)構(gòu)以及金隆公司等閃速爐改造經(jīng)驗(yàn)[3-4],進(jìn)行了以下改造。
(1)取消三臺(tái)氧油燒嘴和相關(guān)的油閥組,精礦噴嘴采用中央油槍,重新配置中央油槍閥組。閥組設(shè)置在離反應(yīng)塔適當(dāng)距離。由于重油粘度較大和中央油槍管線太長(zhǎng),中央油槍燃燒重油易堵塞,或油壓不夠,需要燒柴油,需重新配置柴油管線。
(2)將反應(yīng)塔頂由拱頂砌磚改為平頂?shù)鯍齑u結(jié)構(gòu),取消三圈水冷H梁。反應(yīng)塔拱頂高度原設(shè)計(jì)為360mm,改造后保證銅精礦在反應(yīng)塔內(nèi)的反應(yīng)空間不變,將反應(yīng)塔筒體向上延長(zhǎng)360mm。同時(shí),根據(jù)塔頂布局,將原有的2個(gè)水套結(jié)構(gòu)的點(diǎn)檢孔位置移位,以便于爐內(nèi)點(diǎn)檢和投放生鐵。
拱頂改平頂結(jié)構(gòu)后,塔頂7圈內(nèi)埋銅管也同時(shí)被取消。為了加強(qiáng)塔頂耐火磚冷卻效果,將原氧油燒嘴兩側(cè)旁的6塊立面水套重新均勻分布。
(3)反應(yīng)塔筒體向上延長(zhǎng)360mm,反應(yīng)塔上層側(cè)壁取消28根銅管后改造為由20塊厚度為80mm的“┣”型銅水套圍成的一圈[5],保留24塊鋼板水套。
(4)取消沉淀池拱頂3根水冷H梁,改為吊掛銅水套。由于水冷H梁跨度大,每根水冷H梁由4根吊掛銅水套代替。因沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部第一根水冷H梁是一根承重梁,故其沒有改造,僅對(duì)其進(jìn)行了更換。
(5)將C煙氣路線事故排煙孔改為銅水套結(jié)構(gòu),便于快速清理。取消水冷閘板兩側(cè)的水冷H梁,改換為二塊吊掛銅水套,以便于快速切換煙氣路線,同時(shí)將上升煙道與鍋爐連接部的一根水冷H梁改為吊掛銅水套,事故煙道孔北側(cè)第二根水冷梁已燒損,將其改為吊掛銅水套。
改造后的水冷H梁位置及連接方式見圖2所示。
圖2 改造后水冷H梁位置及連接方式
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)稱為凈化水一系統(tǒng),它包括冷卻元件、貯水設(shè)備、供水設(shè)備、過濾設(shè)備、冷卻設(shè)備、殺菌和緩蝕阻垢設(shè)備等。為了達(dá)到節(jié)水減排的目的,將原有的冷熱水混合降溫循環(huán)使用,改為機(jī)械通風(fēng)冷卻降溫使用。拆除原有1#5000T水池,在其位置上建立新的熱水池、冷水池、熱水泵及冷卻塔,具體見圖3所示。
圖3 改造后爐體循環(huán)水流程圖
改造后的貯水設(shè)備有:兩座600T高位水塔、兩個(gè)400T低位水池、一個(gè)5000T備用水池以及新建的一個(gè)1000T冷水池和一個(gè)1000T熱水池。新建的1000T冷水池通過兩根DN1000mm管道與原800T冷水池連通,同時(shí)新建的冷、熱水池之間也配置7個(gè)連通口,若新建熱水泵出現(xiàn)故障,導(dǎo)致熱水池水位過高,則熱水池中的熱水會(huì)通過7個(gè)連通口流向1000T的冷水池,再由溢流口流至外面的排水地溝,溢流水位為 80%[6]。
5000T備用水池供水管線配置補(bǔ)給水流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥,現(xiàn)在800t冷水池正常補(bǔ)水來源于5000T備用水池,這樣一方面5000T備用水池中水不會(huì)成為死水,另一方面閃速爐補(bǔ)充水便于計(jì)量和控制,800T冷水池也可旁通補(bǔ)水。正常情況下,閃速爐補(bǔ)充水來源于5000T水池,800T水池原補(bǔ)充水閥門一般為關(guān)閉狀況?,F(xiàn)在R/S回水分二路走向,一路直接上原來的老冷卻塔,經(jīng)過冷卻后流向800T冷水池,這樣遇停水停電時(shí),可大大減少5000T備用水池的補(bǔ)充水用量,也可減少新建熱水泵開動(dòng)臺(tái)數(shù),另一路通過旁通閥門回?zé)崴?。在冬天,反?yīng)塔回水可直接旁通回?zé)崴兀糜谡{(diào)節(jié)水溫。S/T、U/T、EF回水總管流向熱水池,經(jīng)熱水泵打至冷卻塔上冷卻后再流向冷水池;兩座600T高位水塔的供水設(shè)備仍由三臺(tái)能力為1330t/h的電動(dòng)泵和兩臺(tái)890t/h電動(dòng)水泵組成。
一系統(tǒng)閃速爐爐體改造后,歷時(shí)一年多的生產(chǎn)實(shí)踐表現(xiàn):技術(shù)改造取得了明顯的效果,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)根據(jù)改造后的生產(chǎn)實(shí)踐,制定了判斷閃速爐爐況好壞的初步檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
①各勤次渣層在100mm以內(nèi),反應(yīng)光滑,分離清晰;
②銅溫在1200℃以上;
③爐體無局部溫度高情況存在,各處水冷元件無高報(bào)警點(diǎn)。
符合以上三種情況的爐況為正常,符合兩種為一般,其余為差。根據(jù)上判斷標(biāo)準(zhǔn),對(duì)2011年與2012年(截止10月)的爐況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),具體見表1所示。
表1 改造前后一系統(tǒng)閃速爐爐況對(duì)比
由表1可知,改造前,貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐爐況易波動(dòng),時(shí)好時(shí)壞情況較頻繁。通過改造,爐況明顯變好且更穩(wěn)定,確保了一系統(tǒng)閃速爐非常高的滿負(fù)荷作業(yè)率(見表2),為貴溪冶煉廠全年生產(chǎn)任務(wù)的完成提供了有力保障。
表2 一系統(tǒng)閃速爐作業(yè)率
(2)閃速爐爐體安全是生產(chǎn)順行的基礎(chǔ),通過改造,爐體薄弱環(huán)節(jié)得到了有效改善,安全生產(chǎn)得到進(jìn)一步保證;
(3)閃速爐精礦噴嘴平臺(tái)告別了臟、亂、差的歷史,符合國(guó)家、公司、工廠整體戰(zhàn)略目標(biāo)。
(4)切換C煙氣路線變得簡(jiǎn)單,顯著降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
(5)閃速爐爐體冷卻水系統(tǒng)通過機(jī)械通風(fēng)冷卻降溫循環(huán)使用,達(dá)到了明顯的節(jié)水減排效果,其新水補(bǔ)充量減少了95%,外排水量?jī)H為原來的1.55%,節(jié)約了水資源、減少了對(duì)環(huán)境的污染。
一系統(tǒng)閃速爐改造是貴溪冶煉廠結(jié)合三十年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)加以揣摩、總結(jié)和再創(chuàng)造的結(jié)果,是在實(shí)踐中摸索總結(jié)出來的寶貴經(jīng)驗(yàn),它的成功運(yùn)行凝聚了貴溪冶煉廠閃速煉銅的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀成果。目前,貴溪冶煉廠在冶金爐窯和復(fù)水利用方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)乃至世界上都處于先進(jìn)地位。
[1] 魯興華.貴溪冶煉廠三期煉銅閃速爐改造[J].有色設(shè)備,2003(2):19-22.
[2] 姜桂平.江銅貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐冷修技術(shù)改造[J].銅業(yè)工程,2012(3):11 -14.
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[4] 昂正同,劉安明,王華俊,等,金隆閃速爐處理復(fù)雜精礦實(shí)踐[J].有色金屬工程,2011(3):32 -34.
[5] 魯興華.貴冶三期閃速爐改造[C]//2002年全國(guó)銅冶煉生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集.張家界:中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì).2002:76-102.
[6] 中國(guó)瑞林.江銅貴溪冶煉廠節(jié)水減排及廢水綜合治理改造工程[R],南昌:中國(guó)瑞林工程技術(shù)有限公司,2011.