王東(遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部)
相變加熱爐在礦場油氣集輸系統(tǒng)的低碳化應(yīng)用
王東(遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部)
在礦場油氣集輸領(lǐng)域,對凈化原油、含水原油、摻輸、含油污水及采暖清水等介質(zhì)均需進(jìn)行加熱,每個(gè)站都需要有一定數(shù)量的加熱爐。一般的油氣接轉(zhuǎn)站三種介質(zhì)須同時(shí)加熱,聯(lián)合站四種介質(zhì)須同時(shí)加熱;需要加熱的介質(zhì)多,且加熱爐功率都較小,能耗和污染物排放量較高。通過在礦場油氣集輸系統(tǒng)應(yīng)用相變加熱爐,加熱爐的工況可根據(jù)加熱介質(zhì)流量的大小自動(dòng)進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),在節(jié)約能耗、減少污染物排放量的同時(shí),減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,爐效可達(dá)到 90%以上。
油氣集輸 相變加熱爐 工藝技術(shù) 爐效 低碳減排
油田用加熱爐是礦場油氣集輸中的重要設(shè)備之一,尤其是在油田進(jìn)入高含水期的稠油開發(fā)和天然氣開發(fā)中,加熱爐顯得更為重要。加熱爐是礦場油氣集輸中主要的能耗設(shè)備之一,一般單臺 1750kW的加熱爐年耗氣量為 55×104m3,普通聯(lián)合站配備的加熱爐數(shù)量為 10臺左右,每年總耗天然氣量為438× 104m3, 廢 氣 排 放 量 5711.5× 104m3(標(biāo)), 耗能和廢氣排放量十分驚人。
目前,老油田使用的老式水套式加熱爐和绹?yán)w氈加熱爐由于使用年限長,加熱爐主要存在設(shè)備老化 (平均 新 度 系 數(shù) 0.41)、 腐 蝕嚴(yán)重, 能 耗 高、效率偏低、燃燒不充分、爐內(nèi)腐蝕結(jié)垢等問題。老式水套爐基本沒有自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,不能隨著加熱介質(zhì)流量的大小進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),很容易出現(xiàn)燒高溫或加熱不足的問題。因此,關(guān)注油田用加熱爐技術(shù)和發(fā)展對安全生產(chǎn)、節(jié)能和提高生產(chǎn)效率有著非常重要的 意義[1]。
2.1相變傳熱技術(shù)
利用水的相變傳熱技術(shù),中間傳熱介質(zhì)水在封閉狀態(tài)下運(yùn)行極少損失,不需經(jīng)常添加;系統(tǒng)在無氧無垢狀態(tài)下運(yùn)行(不在爐內(nèi)形成垢層、避免氧腐蝕), 可 提高加熱 爐 的 使 用 壽命[2]。
2.2蒸汽發(fā)生器
蒸汽發(fā)生器采用新型火管爐體結(jié)構(gòu),應(yīng)用高效傳熱元件——螺紋煙管,配以合理的煙氣流速,受熱面不會(huì)在運(yùn)行中發(fā)生積灰,因此可保證加熱爐熱效率不會(huì)因運(yùn)行時(shí)間延長而降低。拱形管板、螺紋煙管使鍋殼由準(zhǔn)剛性體變?yōu)闇?zhǔn)彈性體,配合翼形煙道,完全避免了傳統(tǒng)煙火管鍋爐高溫管板開裂的弊病[3](圖1)。
圖1 相變加熱爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)及工作原理
2.3蒸汽換熱
采用蒸汽換熱,溫度范圍為 100~170 ℃,增加汽化潛熱的能量傳遞,可以有效提高換熱能力。蒸汽發(fā)生器與管殼式換熱器上下安裝,依靠重力作用實(shí)現(xiàn)水的蒸發(fā)、冷凝、回落、再蒸發(fā)的自然對流 , 無 需 外界動(dòng)力 , 運(yùn) 行 成 本很低[4]。
2.4控制系統(tǒng)
采用一體化結(jié)構(gòu)配置及自動(dòng)化技術(shù)控制與監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用方式,有效改善了加熱爐的運(yùn)行控制。
2.5模塊化結(jié)構(gòu)
采用分體式結(jié)構(gòu),包括加熱器(產(chǎn)生蒸汽)和換熱器兩個(gè)系列的模塊組,在一定條件下,一個(gè)加熱 模塊可以 帶 多 只 換 熱器,完 成 多 種 介 質(zhì)的加熱[5]。
遼河油田金馬油田開發(fā)公司針對外輸加熱爐自動(dòng)調(diào)節(jié)差、能耗高、熱效率低的現(xiàn)狀,在遼河油田公司首次引進(jìn)并規(guī)模應(yīng)用自控相變加熱爐,該加熱爐采用目前油氣集輸領(lǐng)域最為高效的水蒸汽相變間接加熱技術(shù),可根據(jù)不同的加熱需求使用不同溫度的飽和水蒸氣 (溫度范圍一般為 100~170 ℃),并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。加熱爐采用成本低廉的水作中間傳熱介質(zhì),在封閉狀態(tài)完成受熱蒸發(fā)和換熱冷凝;加熱爐運(yùn)行中極少補(bǔ)水,因此爐體受熱面不會(huì)結(jié)垢,由此使加熱爐受熱面始終保持很高的傳熱系數(shù),加熱爐熱效率達(dá) 88%~95%。
在金馬油田礦場油氣集輸系統(tǒng)的采油站和聯(lián)合站共安裝相變加熱爐 67臺,從運(yùn)行情況看 (表1),基本達(dá)到了該爐改造的預(yù)期目標(biāo),加熱爐熱效率 由 原 來 的 77.6% 提 高 到 目 前 的 90.3% , 提 高 12.7個(gè)百分點(diǎn),平均每個(gè)月節(jié)氣 30.9694×104m3,減少廢 氣 排 放 403.8× 104m3(標(biāo)), 累 計(jì) 節(jié) 約 天 然 氣1114.9× 104m3, 累 計(jì) 減 少 廢 氣排 放 1211.4× 104m3(標(biāo))。
表1 加熱爐改造前后參數(shù)對比
相變加熱爐熱效率平均值高 (90%以上),且排煙溫度、空氣過量系數(shù)等指標(biāo)達(dá)標(biāo),充分顯示出加熱爐高效、低碳、節(jié)能和環(huán)保的特點(diǎn)。
根據(jù)計(jì)量,使用 67臺相變加熱爐年可節(jié)氣371.6328×104m3,減少廢氣排放量 4846.1×104m3(標(biāo))。 按 現(xiàn) 行 的天然氣價(jià)格 0.68 元/m3計(jì)算,年可增效252.7萬元。
遼河油田金馬油田開發(fā)公司礦場油氣集輸系統(tǒng)加熱爐的低碳化改造——采用相變加熱式水蒸氣導(dǎo)熱技術(shù)是成功的,從加熱爐目前的運(yùn)行狀況看,達(dá)到了設(shè)計(jì)中要求的各項(xiàng)指標(biāo),節(jié)約天然氣量達(dá)20%。
1)每臺加熱爐可設(shè)置三種盤管,為三種不同的介質(zhì)進(jìn)行加熱,減少了加熱爐的數(shù)量,減少了占地面積。
2)真空加熱爐通過沸騰蒸發(fā)水蒸氣的攜帶作用,排除系統(tǒng)內(nèi)的不凝氣體;鍋殼內(nèi)的水在封閉狀態(tài)下運(yùn)行損失極少,不需經(jīng)常添加,即使采用普通的井水也不會(huì)結(jié)垢;由于系統(tǒng)處于無氧狀態(tài)下運(yùn)行,無氧化腐蝕,壽命長。
3)真空加熱爐采用相變換熱,利用水蒸氣的潛熱,可獲得較高的傳熱效率。
4)相變加熱爐的使用有效地減少了燃料的使用量,減少了廢氣排放,實(shí)現(xiàn)了低碳減排的目標(biāo)。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2013.010.010
王東,工程師,1989年畢業(yè)于西北大學(xué) (熱能工程專業(yè)),2005年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)),從事節(jié)能監(jiān)測 與 研 究 工作 , E-mail: starmq@163.com, 地 址: 遼 寧 省 盤錦 市 興隆臺區(qū)遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部節(jié)能監(jiān)測中心,124010。實(shí)踐證明,自動(dòng)化控制實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)吹掃、供空氣、自動(dòng)點(diǎn)火、燃燒、自動(dòng)停機(jī)和啟動(dòng),減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備的安全性。自動(dòng)控制運(yùn)行參數(shù),可使燃料利用率達(dá)到 99.5%以上,加熱爐效率達(dá) 88%~95%,方便操作,具有遠(yuǎn)程控制功能;控制系統(tǒng)設(shè)置在專用的板房內(nèi),生產(chǎn)介質(zhì)溫度可精確控制。應(yīng)用監(jiān)測技術(shù)實(shí)現(xiàn)了熄火保護(hù)、低水位保護(hù)、超溫超壓保護(hù)等,保證了設(shè)備安全運(yùn)行。
2013-02-14)