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127 mm S135型鉆桿管體刺穿失效分析

2013-05-04 09:31:04陳長青李齊富劉進田徐永生王寶忠
石油礦場機械 2013年1期
關鍵詞:刺孔加厚錐面

陳長青,李齊富,劉進田,徐永生,王寶忠

(1.渤海裝備制造有限公司 第一機械廠,河北 青縣062658;2.長慶油田分公司 機械制造總廠,西安710201;3.渤海鉆探工程公司 第三鉆井分公司,天津300280) ①

1 宏觀分析

失效的127 mm×9.19 mm S135型鉆桿樣品長度約為450 mm,試樣上有3處刺孔,刺孔部位外表面腐蝕明顯比其他部位嚴重;刺孔位于鉆桿內(nèi)加厚過渡錐面消失部位附近,除刺穿部位以外的內(nèi)壁涂層均完好,鉆桿內(nèi)加厚錐面長度約為110 mm,如圖1所示。經(jīng)磁粉探傷發(fā)現(xiàn),試樣外表面靠近刺孔部位有許多周向分布的微裂紋存在,如圖2~3。

圖1 失效鉆桿宏觀形貌

圖2 刺孔形貌

圖3 刺孔周圍裂紋形貌

2 理化檢測

2.1 金相分析

從失效鉆桿樣品上取樣,分析材料中的夾雜物、金相組織和晶粒度,分析結果如表1所示。材料的金相組織為回火索氏體,晶粒度等級為8.0級。金相分析表明:試樣外表面小腐蝕坑內(nèi)有大量裂紋分布,腐蝕坑及裂紋周圍組織無異常,裂紋穿晶擴展,如圖4~5所示。

表1 材料的非金屬夾雜物和顯微組織

圖4 失效鉆桿外表面萌生的裂紋

2.2 化學成分分析

從失效鉆桿樣品上取樣檢測化學成分,結果如表2所示,可以看出:鉆桿材料為20Cr MnMo,材料化學成分中的S和P含量符合SY/T5561—2008標準[5]。

圖5 鉆桿外表面微裂紋形貌

表2 鉆桿的化學成分w B%

2.3 力學性能分析

從失效鉆桿樣品上取板狀拉伸試樣,規(guī)格為7.5 mm×10 mm×55 mm的縱向夏比V型缺口沖擊試樣,試驗結果如表3。結果表明:失效鉆桿的拉伸性能和常溫縱向沖擊功符合SY/T 5561—2008標準要求,-20℃條件下的縱向沖擊功符合SY/T5561—2008標準補充技術條件要求。

表3 鉆桿管體力學性能

2.4 微觀形貌及能譜分析

將失效試樣外表面的長裂紋打開,清洗后采用掃描電子顯微鏡對其表面形貌進行微觀分析。裂紋斷面呈橢圓形,斷面放射棱線收斂于外表面腐蝕坑底部,低倍可見明顯的疲勞弧線形貌,如圖6所示。高倍下觀察發(fā)現(xiàn),靠近裂紋源區(qū)位置被嚴重腐蝕,裂紋擴展區(qū)高倍下可見明顯的疲勞條帶形貌(如圖7所示)。能譜分析表明,裂紋擴展區(qū)的腐蝕主要為氧腐蝕,如圖8所示。

圖6 裂紋斷面形貌

圖7 裂紋擴展區(qū)的疲勞條帶

圖8 裂紋表面的能譜分析

3 綜合分析

失效鉆桿材料的理化性能符合API Spec 5DP—2010和SY/T5561—2008標準。

失效鉆桿樣品上有3處刺孔,刺孔位于鉆桿內(nèi)加厚過渡錐面消失部位附近,鉆桿內(nèi)加厚錐面長度約為110 mm,鉆桿內(nèi)壁涂層除刺穿部位外均完好,刺孔部位的鉆桿外表面腐蝕明顯比其他部位嚴重。磁粉探傷和金相分析表明:刺孔周圍的鉆桿外壁腐蝕坑底部有大量裂紋存在,裂紋周圍組織無異常。打開鉆桿外壁的長裂紋后發(fā)現(xiàn):裂紋斷面呈橢圓形,斷面放射棱線收斂于外表面腐蝕坑底部,有明顯的疲勞弧線形貌;高倍顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn),裂紋擴展區(qū)有明顯的疲勞條帶特征;能譜分析表明,裂紋表面的腐蝕主要為氧腐蝕。綜合以上特征分析可以確定,鉆桿刺穿失效為腐蝕疲勞失效,裂紋起源于鉆桿內(nèi)加厚過渡錐面消失部位對應的外表面腐蝕坑底部。

失效鉆桿內(nèi)加厚錐面長度約為110 mm,達到API Spec 5DP—2010要求的最小長度76.2 mm和SY/T 5561—2008標準要求的100 mm。鉆桿內(nèi)加厚錐面與管體之間的過渡較為光滑,這降低了鉆桿內(nèi)加厚錐面消失部位內(nèi)壁的應力集中程度。當鉆桿承受扭矩和彎矩載荷時,鉆桿內(nèi)加厚錐面消失部位的最大拉應力便會向外表面轉(zhuǎn)移,尤其是外表面局部腐蝕坑的存在會進一步加劇外表面的應力集中,促進疲勞裂紋的萌生。依據(jù)鉆桿失效部位的裂紋特征推測,鉆桿的失效可能與其在大井斜角部位長時間服役有關。鉆桿的全尺寸實物疲勞試驗是目前評價鉆桿疲勞壽命的最有效方法,為了保證鉆桿的服役安全,建議對該批次鉆桿的剩余疲勞壽命進行實物試驗評價。

4 結論

1) 鉆桿管體的刺穿失效為腐蝕疲勞失效,裂紋起源于管體內(nèi)加厚錐面消失部位對應的外壁腐蝕坑底部,鉆桿外壁的腐蝕為氧腐蝕。

2) 建議對該批次鉆桿的剩余疲勞壽命進行評價。

[1] 劉永剛,崔順賢,路彩虹,等.失效分析促進了鉆桿結構設計優(yōu)化[J].石油礦場機械,2010,39(11):87-90.

[2] 李方坡,劉永剛,路彩虹,等.127mm G105鉆桿加厚區(qū)刺穿失效分析[J].石油礦場機械,2010,39(11):40-43.

[3] 鮮奇飚,林元華,李玉林,等.鉆桿失效中流場誘導因素模擬分析[J].石油礦場機械,2010,39(6):35-38.

[4] 張 瑟,張國正,張春婉,等.雙臺肩鉆桿接頭開裂失效分析[J].石油礦場機械,2010,39(1):71-77.

[5] SY/T5561—2008,摩擦焊接鉆桿[S].

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