華鵬剛
【摘要】千22塊蓮花油層1992年3月以蒸汽吞吐方式投入開發(fā),1995年進入吞吐開發(fā)后期,1996年7月開始實施注水開發(fā),總體水驅(qū)效果較差。造成水驅(qū)效果差的主要原因是由于千22塊為稠油油藏,采用常規(guī)水驅(qū)受效不明顯,采用周期注水因注水方式不合理效果也不明顯。多年注水以后,水驅(qū)已不能采出更多的剩余油,因此在2008年2月,區(qū)塊整體停注水。為了實現(xiàn)水中找油,提高區(qū)塊的采出程度,開展了拔橋塞回采蓮2、優(yōu)選邊部水驅(qū)效果差油井選層注汽、油水邊界薄油層試采等一系列工作。取得了明顯增油降水效果,提高了區(qū)塊采收率。
【關(guān)鍵詞】水驅(qū)效果差 回采 儲量動用程度 試采
千22塊原油粘度393.6mPa.s,屬于普通稠油油藏,蒸汽吞吐后期實施常規(guī)水驅(qū)效果差。為了提高該塊水驅(qū)采收率的同時降低成本,我們應(yīng)用稀油水驅(qū)油藏多種分析方法,對千22塊的注水效果做出綜合評價,認為所實施的周期注水方式不適合該塊的注水開發(fā)。2008年2月,區(qū)塊整體停注水。綜合運用選配注、試采、回采、應(yīng)用合理配汽技術(shù)有效的提高油藏儲量運用程度。
1 油藏基本情況
千22塊位于千12塊北部,為斷層遮擋巖性油藏,含油面積0.5km2,地質(zhì)儲量278104t。北部以千22斷層為界,南部以70-58斷層為界,地層由東向西南傾斜,地層傾角3-4°,構(gòu)造高點在千22井附近。儲層巖性以中-細砂巖、砂礫巖、含礫砂巖為主,平均孔隙度28.7%,滲透率496×10-3um2;屬高孔-中高滲型儲層。巖石膠結(jié)類型為孔隙式膠結(jié),膠結(jié)物為泥質(zhì),泥質(zhì)含量10.7%。
2 千22塊開發(fā)簡史2.1 蒸汽吞吐開發(fā)階段
于1992年3月以蒸汽吞吐方式投入開發(fā),初期采用118m井距,正方形井網(wǎng)開采,布油井41口。1993年年產(chǎn)油22.8×104t,采油速度達8%以上。1995年進行加密調(diào)整,布井18口,井距調(diào)整為83m,2000年擴邊調(diào)整,布新井7口。由于多周期高速蒸汽吞吐開采,地層壓力下降較快,蒸汽吞吐效果變差,1995年油汽比為0.2左右,為此決定轉(zhuǎn)為注水開發(fā),目的是盡快恢復(fù)地層壓力,以改善本區(qū)塊開發(fā)效果。
2.2 開發(fā)現(xiàn)狀
截止2012年12月該塊蓮花油層油井總井53口,開井30口,日產(chǎn)油32t,日產(chǎn)液312t,綜合含水90.7%,累積產(chǎn)油101.58×104t,累積產(chǎn)水434.48×104t,累注汽181×104t。采油速度0.42%,采出程度35.54%,累計油汽比0.56。
2.3 注水開發(fā)階段
1996年7月邊部三口井61-445、63-447、65-449首批轉(zhuǎn)注,逐步以注水開發(fā)替代蒸汽吞吐開采。轉(zhuǎn)注12年以來,區(qū)塊產(chǎn)油量仍為下降趨勢。期間采取了多項改善注水開發(fā)效果的措施。主要是:
2.3.1 常規(guī)注水(1996.7-2000.4)
期間主要是針對注水井采取分注來調(diào)整吸水剖面,從整體上看,注水只是取得了提液的目的。
2.3.2 周期注水(2000.5-2002.5)
該階段針對注水井實施周期注水,采油井正常生產(chǎn)。
2.3.3 交替注采(2002.6-2003.7)
2002年6月-2003年7月,在西部實施了注水周期為6個月的交替注采試驗,西部13口注水井注水3個月,停注3個月,68排以西注水井所控制的14口油井在所對應(yīng)的注水井注水期間停產(chǎn)。
多年注水以后,水驅(qū)已不能采出更多的剩余油,因此在2008年2月,區(qū)塊整體停注水。為了實現(xiàn)水中找油,提高區(qū)塊的采出程度,首先需要確定出潛力層。
3 潛力層的確定
3.1 縱向上
3.1.1 蓮2油層具有一定剩余油
蓮2油層由于發(fā)育不穩(wěn)定,且油層較薄,投產(chǎn)時只有20口井單獨生產(chǎn)蓮2油層,這20口井中單井初期最高日產(chǎn)油可達45噸,平均單井吞吐輪次2.5輪,累產(chǎn)油量為4133.5噸。這20口井在產(chǎn)量下降后即補開蓮1油層合采或單采,而返層時還有平均日產(chǎn)油3.8噸。根據(jù)期末產(chǎn)量及綜合含水情況分析蓮2油層具有一定的剩余油。3.1.2 措施效果上分析
2000年,68-450井實施大修鉆灰面后回采蓮2油層,當(dāng)時最高日產(chǎn)油達到4噸,還有同年實施高含水側(cè)鉆回采蓮2的70-456井,日產(chǎn)油也高達14.4噸;2004年,第一輪交替注采結(jié)束后,對13口井實施了吞吐引效,其中8口實施單注蓮2油層或加大蓮2油層注汽強度的油井見效明顯,另外5口不見效井均為蓮2油層已封。,這幾口井累增油達7050噸。
3.2 平面上
從蓮Ⅱ油層等厚圖上可以看出東部油層發(fā)育厚,向西逐漸變薄,單采蓮Ⅱ的井也主要集中在東部,單井最高累產(chǎn)達到1.1萬噸,大部分小于0.5萬噸,認為平面上剩余油主要集中在油層厚度大于10米的中東部區(qū)域。
4 挖潛的主要做法4.1 拔橋塞回采蓮2
2008年以來,在千22塊實施拔橋塞回采蓮2油層2井次,措施后72-454井見效明顯,初期日產(chǎn)液34.3噸,日產(chǎn)油4.1噸,綜合含水88%,目前日產(chǎn)液25噸,日產(chǎn)油2.5噸,目前累增油518噸。分析原因為72-454井對應(yīng)注水井停注水時間長,均在4年以上,且該井的蓮2油層已9年未動用;而77-457井一直高含水生產(chǎn),該井對應(yīng)注水井在08年2月停注水,且蓮2油層雖未動用但一直受注水影響,因此含水較高。
4.2 優(yōu)選邊部水驅(qū)效果差油井選層注汽
停注水以后,對邊部受注水影響小的2口井實施注汽,59-445和75-459井,注汽過程中有意識的加大蓮2油層注汽強度,措施后效果較為明顯,2口井初期日產(chǎn)液35.6噸,日產(chǎn)油7.2噸,目前日產(chǎn)液17.2噸,日產(chǎn)油2.2噸,增油854噸。
4.3 油水邊界薄油層試采
2009年,在初步確定蓮2油層仍有一定的剩余油后,對該塊蓮2油層發(fā)育及生產(chǎn)狀況進行了大調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分井在連2地底部油水界面處有一薄油層發(fā)育且未動用。因此大膽對66-450井實施補層2.9m/1層單采蓮2油層,但由于井況原因單采未成改為合采,補層后該井日產(chǎn)液21噸,日產(chǎn)油 2噸,較之前綜合含水下降8%。
參考文獻
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