張英
【摘要】本文從喇嘛甸油田北北塊套管損壞狀況及分布特征入手,深入分析油水井套損原因,通過對油水井套管損壞區(qū)域?qū)嵭写_定注采比、套損區(qū)停注控注、抓好日常管理等綜合治理方法,有效控制了套管損壞的增長趨勢,改善油水井的開發(fā)效果,為今后治理套管損壞提供思路。
【關(guān)鍵詞】套管損壞 分布特征 注采比 控注
1 喇嘛甸油田北北塊套損狀況及分布特征1.1 套管損壞狀況
喇嘛甸油田北北塊從1981年發(fā)現(xiàn)1口注水井套管損壞,到2012年12月累計發(fā)現(xiàn)套管損壞井219口,占投產(chǎn)井?dāng)?shù)的15.28%。油井套損94口,占投產(chǎn)油井的8.88%;水井套損125口,占投注水井?dāng)?shù)的33.42%。
1.2 空間上分布特點
從縱向上看,套損井淺部油層主要集中在嫩二段以上和S0-SⅡ4危險段,深部油層零散分布在PⅡ組下部和GⅠ組上部。從平面上看,套損井主要集中在氣頂外純油區(qū)和過渡帶。
從歷年套損層位縱向變化趨勢看,淺表層套損井持續(xù)存在,所占比例近40%,而2000年以后S0-SⅡ4危險段套損井明顯上升,所占比例在42.5%以上,同時深部油層套損井也明顯增多。
1.3 套管損壞趨勢及兩個主要套損井區(qū)
1995年后套損速度有加快的趨勢,2006年套損井?dāng)?shù)達(dá)到28口。并且套損井成片發(fā)生,形成了L5-15、L10-14兩個比較集中且具有一定規(guī)模的套損區(qū)。L5-15井區(qū)處在14號、141號和17號斷層附近,共有套損井32口,其中油井13口,水井19口。L10-14井區(qū)處在7號和10號斷層附近,共有套損井23口,其中油井12口,水井11口。
2 油水井套損原因分析
套管損壞的原因比較復(fù)雜,主要原因有:高壓水進(jìn)入泥巖層,使泥巖膨脹,造成套管損壞;超破裂壓力注水使巖層產(chǎn)生微裂縫,高壓水沿微裂縫注入泥頁巖中,形成“浸水域”,造成套管損壞;電化學(xué)腐蝕;斷層兩側(cè)壓力不平衡。套管損壞可能是其中一項或多項因素共同影響所致。2.1 高壓注水,形成“浸水域”
在薩零~薩二組之間有兩段泥巖,該段泥巖中膨潤土含蒙脫石81%、高嶺石19%,微層理發(fā)育,能使大量的吸附水和孔隙水存于泥巖中。在高壓注水過程中會使巖層產(chǎn)生裂縫,形成非油層進(jìn)水通道,泥巖吸水后,極易形成“浸水域”,使泥巖膨脹并發(fā)生蠕動從而造成套管損壞。薩一組套損區(qū)浸水域形成以后,由于封隔器失效,使薩一組停注層繼續(xù)進(jìn)水,“浸水域”繼續(xù)擴(kuò)大,從而造成套管繼續(xù)損壞。
葡二組底界有一段分布穩(wěn)定的泥巖段,遇水后急劇膨脹。注聚后三類油層導(dǎo)壓能力差,迫使注入壓力過高,高壓水經(jīng)由注水井的通道進(jìn)入泥頁巖中,形成“浸水域”,憋高壓,三項地應(yīng)力失去平衡,擠壓套管,引起套管損壞。
2.2 套管腐蝕是淺表層套損的重要原因
由于注入水質(zhì)差、油層污染,造成油管和套管腐蝕、結(jié)垢嚴(yán)重。對5年以上未作業(yè)井進(jìn)行作業(yè)調(diào)查及跟井落實情況發(fā)現(xiàn),有90%以上的井管柱均有不同程度的腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象,卡距部位尤其嚴(yán)重,個別油管已腐蝕穿孔。另外當(dāng)套管腐蝕達(dá)到一定程度時,套管的抗壓能力及抗?fàn)庉p度都大為降低,在外力作用下,極易造成淺表層套管的損壞。2.3 斷層兩側(cè)壓力不平衡
當(dāng)斷層兩側(cè)壓力不平衡,且局部憋高壓,套管周圍受力不均,同一深度兩側(cè)應(yīng)力變化大,易形成套損。L5-15井區(qū)處在14號、141號和17號斷層附近,而L10-14井區(qū)處在7號和10號斷層附近,都有斷層的影響。
3 油水井套損綜合治理方法
套管損壞給油田開發(fā)工作和原油穩(wěn)產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,我們在嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)套管保護(hù)各項法規(guī)的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了“一個確定,兩個停注、三個控制、三個抓好”的綜合治理方法。
3.1 一個確定
確定合理的注采比和地層壓力。根據(jù)有關(guān)研究成果,喇嘛甸油田北北塊將套損區(qū)的注采比由2010年的1.24下調(diào)至2012年的1.21,套損區(qū)的總壓差由0.11 MPa下降到-0.32MPa,各類油層壓力水平合理調(diào)整到原始壓力附近。3.2 兩個停注
一是為了防止薩一組套損區(qū)的外擴(kuò),對薩一組套損井及600m內(nèi)的相關(guān)水井采取停注措施,共停注18口井,少注水705m3;二是對注水井異常井和井況有問題井堅決采取停注措施,待落實清楚后恢復(fù)注水。2012年停注該類井29井次。
3.3 三個控制
喇嘛甸油田北北塊在注采比和注水總量調(diào)整中,將工作重點落實到高壓注水的“三個控制”上,從方案到管理進(jìn)行了全面的治理。一是控制高壓井的注水。針對注水井超、頂破裂壓力注水的問題,共調(diào)整方案7口,日注水減少260m3;并對9口高壓注水井降壓測試,測試壓力控制在低于破裂壓力0.5MPa以下,平均日降水180m3。二是控制高壓油層的注水。針對強度高、物性差的油層進(jìn)行細(xì)分單卡43口井,日注水減少1210 m3;對高壓高含水井層調(diào)整注水方案3口,日注水減少120m3。三是控制斷層兩翼的壓力平衡。正常情況下應(yīng)保持在±0.8MPa,特別是鉆控期間,井隊?wèi)?yīng)沿著斷層兩側(cè)運行,斷層兩側(cè)同時停注和恢復(fù)注水。通過調(diào)整,高壓井點的比例由13.2%下降到8.7%,下降了4.5個百分點。3.4 三個抓好
一是抓好注水井的日常管理工作。堅決杜絕超破裂壓力注水,防止長期高壓注水,發(fā)現(xiàn)注水異常及時上報。同時加大對注水井的檢查力度,嚴(yán)格按照定壓定量注水。二是抓好洗井質(zhì)量,嚴(yán)格按操作規(guī)程實施,避免井壁附近受力嚴(yán)重不均衡而導(dǎo)致腐蝕較嚴(yán)重的井段套管變形。三是抓好對水井測試的監(jiān)督和管理。在季度檢配驗封過程中,發(fā)現(xiàn)不密封井,上作業(yè)或重新釋放封隔器。在測試資料驗收過程中,對壓力變化大的注水井,或停注層見水的井,重點跟蹤測試。
4 效果分析
通過對油水井套損井區(qū)的綜合治理,套損井從2010年的10口下降到2012年的1口(L5-1326),套損增加趨勢得到有效控制。注水井每百口作業(yè)井發(fā)現(xiàn)套損井比例由2010年5.92%降低到2012年0.89%,降低了5.03個百分點。
5 結(jié)論和認(rèn)識
(1)由于高壓水沿微裂縫進(jìn)入泥巖、泥頁巖中,形成“浸水域”,使泥巖膨脹從而造成套管損壞,應(yīng)保持合理注水壓力、保持層間和平面壓力平衡來控制套損。同時加大浸水域監(jiān)測和控制力度,及時發(fā)現(xiàn)和處理套損停注層吸水井和套損段進(jìn)水井,治理套損區(qū)外擴(kuò)。
(2)對套損井周圍水井的相應(yīng)層段進(jìn)行停注,對套損井區(qū)高壓層段進(jìn)行控注,保持?jǐn)鄬觾蓚?cè)的壓力平衡,可以有效地控制油水井套管損壞的增長趨勢,改善油水井的開發(fā)效果。
(3)隨著開采時間的延長,套管腐蝕將逐步成為影響淺表層套損的主要因素。加強套管腐蝕控制方法的研究,加大治理力度,加強各項施工過程的精細(xì)管理,可以減少套管腐蝕的發(fā)生。
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