張旭 姜仁軍 李會(huì)堂 李新會(huì)
【摘要】河南油田的楊樓油田YQ3區(qū)塊2004年開(kāi)始整體開(kāi)發(fā)動(dòng)用,在開(kāi)采初期吞吐效果較好,但隨著吞吐輪次的增加,目前開(kāi)采中存在主力層吞吐效果差,新返層出砂嚴(yán)重、油稠,套管錯(cuò)斷等問(wèn)題,老井自然遞減加劇,井下?tīng)顩r持續(xù)惡化,措施空間變小,生產(chǎn)投入增加,原油上產(chǎn)和成本控制的難度越來(lái)越大,為了有效提高采收率,降低成本投入,現(xiàn)對(duì)楊樓油田YQ3區(qū)塊開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,找出制約該區(qū)塊有效開(kāi)發(fā)的因素,通過(guò)綜合調(diào)整措施提高該區(qū)塊開(kāi)發(fā)效果。
【關(guān)鍵詞】出砂 油稠 套管錯(cuò)段 開(kāi)發(fā)效果
1 YQ3區(qū)塊基本概況1.1 油藏地質(zhì)特征
楊樓油田構(gòu)造位置位于泌凹陷北部斜坡帶,核桃園組核三段是楊樓油田主要含油段,楊淺3井區(qū)北部發(fā)育近東西走向、斷距15 m~40m、傾向相反的兩條正斷層,南部發(fā)育一條斷距20m左右的北傾正斷層;地層傾角10°,傾向220。
油層埋藏相對(duì)較深:油層埋藏深度在586.6 m ~974.0m,一般分布在750m~850m之間。
油層厚度?。汉穸?3.0m的油層49層,有效厚度63.8m,分別占79.8%和57.6%;厚度>5.0m的油層6層,有效厚度25.4m,分別占8.3%和22.6%,近80%的單層油層有效厚度<3.0m。
原油物性具有”三高三低”的特點(diǎn),即相對(duì)密度、粘度、瀝青膠質(zhì)含量高,含蠟量、含硫量和凝固點(diǎn)低;地面原油相對(duì)密度0.93465g/cm3~0.9805g/cm3,瀝青膠質(zhì)含量30.75%~53.7%,平均42.85%,含蠟3.02%~4.32%,一般在10%左右,含硫0.23%~0.72%,凝固點(diǎn)10℃~30℃,50 ℃時(shí)地面脫氣原油粘度752mPa.S~32358mPa.S之間,從普通稠油到特稠油。
1.2 開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)介
2003年對(duì)楊淺3井區(qū)進(jìn)行了熱采試驗(yàn),落實(shí)了熱采產(chǎn)能;2004年開(kāi)始整體開(kāi)發(fā)動(dòng)用,進(jìn)入蒸汽吞吐階段,截止2011年10月YQ3區(qū)塊共投產(chǎn)81口,目前生產(chǎn)井 41口,地質(zhì)關(guān)井3口,工程關(guān)井:38口。
在開(kāi)采初期吞吐效果較好,日產(chǎn)油水平在120噸左右,但隨著吞吐輪次的增加,目前開(kāi)采中存在主力層吞吐效果差,新返層出砂嚴(yán)重、油稠,套管錯(cuò)斷等問(wèn)題。
2 開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀分析2.1 區(qū)塊生產(chǎn)形勢(shì)
YQ3區(qū)塊自2004年投產(chǎn)以來(lái),2004年的日產(chǎn)油水平在24.1噸左右,在2005年4月日產(chǎn)油水平保持在108噸左右。隨著套管錯(cuò)斷井增多,日產(chǎn)油水平下降,在2006年6月日產(chǎn)油水平下降到35噸左右.在2006年底實(shí)施隔熱注汽后,日產(chǎn)油水平上升到60噸左右。在2007年11月在YQ3區(qū)塊的東部又投產(chǎn)12口加密井,在12月中旬日產(chǎn)油水平上升到110噸左右,08年汽竄程度加劇,調(diào)剖措施多,但效果較差。09-10年對(duì)部分老井逐步實(shí)施返層,目前該區(qū)塊產(chǎn)量在50噸左右。2.2 主力層Ⅵ1層吞吐效果變差
YQ3區(qū)目前開(kāi)井41口,其中生產(chǎn)VI1層油井18口,占生產(chǎn)井?dāng)?shù)的43.9%,日均產(chǎn)油13.3噸,只占總產(chǎn)量比例的30.8%,1~4周期吞吐油井3口,5~9周期10口,9周期以上5口,5周期以上吞吐油井占總吞吐井的83%。
YQ3井區(qū)VI1層汽竄劇烈,由于油層厚度薄,隨著吞吐輪次的增加,油層非均質(zhì)嚴(yán)重,汽竄加劇,這一因素嚴(yán)重影響區(qū)塊的開(kāi)發(fā)效果,受汽竄影響平均天數(shù)在2天~6.5天之間,汽竄關(guān)井時(shí)間最長(zhǎng)達(dá)到11天。
2.3 主力后備層Ⅳ7層開(kāi)采難度大
YQ3井區(qū)H3Ⅳ7層含油面積1.55km2,平均有效厚度3.3米,地質(zhì)儲(chǔ)量94.37萬(wàn)噸,占該區(qū)儲(chǔ)量的17.1%,由于原油粘度大(50℃時(shí)粘度大于20000mpa.s),受井型和工藝限制,目前蒸汽吞吐效果不理想,儲(chǔ)量難以有效動(dòng)用。
楊3927井2004年6月16日投產(chǎn)Ⅳ7層試采,油稠試采未成功,8月29日作業(yè)下返Ⅵ1層生產(chǎn) 。
楊31325井2010年12月Ⅴ4(3)Ⅵ1上返Ⅳ7層生產(chǎn),該井上返后截止目前吞吐了3個(gè)周期,累計(jì)注汽1404噸,累計(jì)生產(chǎn)173天,產(chǎn)液1391噸,產(chǎn)油101噸,綜合含水93%,油汽比0.07,2011年9月16日~9月23日大修解卡未成功,該井目前已封井。
楊31113井在2012年5月27日上返到Ⅳ7層生產(chǎn),該層有效厚度7.2米,平均含油飽和度63.9%,截止目前吞吐了2個(gè)周期,累計(jì)注汽2289噸,累計(jì)生產(chǎn)117天,產(chǎn)液692.7噸,產(chǎn)油114.2噸,綜合含水84,油汽比0.05,受油稠影響,吞吐效果很差。
2.4 Ⅴ4層出砂嚴(yán)重
YQ3井區(qū)H3Ⅴ4層含油面積0.6km2,平均有效厚度1米,平均孔隙度29%,平均含油飽和度70%,地質(zhì)儲(chǔ)量22.63萬(wàn)噸。該層膠結(jié)疏松,受注蒸汽激勵(lì)容易出砂,嚴(yán)重影響油井生產(chǎn)情況。
2011年1月4日作業(yè)上返Ⅴ4層生產(chǎn),因出砂導(dǎo)致油井頻繁砂卡,無(wú)法正常生產(chǎn),已作業(yè)檢泵、解卡三次,錯(cuò)過(guò)拿油時(shí)機(jī),吞吐效果很差。該井6月擠壓充填防砂,目前未出現(xiàn)砂卡現(xiàn)象,生產(chǎn)正常。2.5 套損井多,井網(wǎng)不完善
楊淺3區(qū)目前因?yàn)樘坠軗p壞而不能正常生產(chǎn)油井32口,其中套管錯(cuò)段井26口,套管變形井5口,套管損壞井1口,截止目前已對(duì)其中的7口實(shí)施了更新。
3 下步調(diào)整建議3.1 Ⅵ1層治理建議
(1)地層虧空嚴(yán)重的井,若有后備層及時(shí)返層;
(2)汽竄鄰近井增油,可適時(shí)注汽;
(3)受邊水影響油井實(shí)施氮?dú)馀菽{(diào)剖或段塞熱處理,既能有效地抑制邊水,又能較好的利用邊水能量,提高了油井吞吐效果;
(4)開(kāi)展蒸汽驅(qū)先期試驗(yàn),適時(shí)轉(zhuǎn)入蒸汽驅(qū)。
3.2 后備層Ⅳ7層治理建議
主力層IV7層屬于超稠油儲(chǔ)量,做好油井的井筒隔熱、降粘及油層降粘(加大降粘劑用量、按方案保證注氮量),總結(jié)借鑒楊淺19區(qū)塊稠油開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),爭(zhēng)取在超稠油儲(chǔ)量動(dòng)用上取得較好的吞吐效果。
3.3 Ⅴ4層出砂治理建議
Ⅴ4油層出砂嚴(yán)重,建議對(duì)上返Ⅴ4層的油井及時(shí)防砂,同時(shí)完善防砂工藝,優(yōu)化防砂方式,提高技術(shù)適應(yīng)性。
3.4 套損井治理建議
逐步對(duì)區(qū)塊有潛力的套損井,修復(fù)難度不大的及時(shí)修復(fù),修復(fù)難度大的實(shí)施更新,完善井網(wǎng),提高儲(chǔ)量動(dòng)用程度。