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油藏評價井安全鉆井技術(shù)研究

2013-04-29 07:39:11楊成國

楊成國

【摘要】為保障油藏評價井的安全快速施工,對評價井施工區(qū)塊的特點及難點進行分析,提出存在的問題,進而采取相應(yīng)的鉆井技術(shù)及對策,在保障鉆井生產(chǎn)安全的前提下,提高了鉆井效率,預(yù)防了各類工程事故復(fù)雜發(fā)生,達到了提高鉆井速度,縮短建井周期的目的。

【關(guān)鍵詞】評價井 異常高壓 裂縫發(fā)育 固井技術(shù)

1 研究背景

2012年公司存在25口油藏評價井鉆井任務(wù),施工中存在以下難點,一是薩、葡油層存在異常高壓層,易油氣水侵;二是個別區(qū)塊裂縫發(fā)育,易井漏;三是個別區(qū)塊地層傾角大(最大8度),易井斜;四是目的層深度較深,定向井中靶難度大;五是長封評價井層間壓差大,固井質(zhì)量難以保證。因此開展油藏評價井安全鉆井技術(shù)研究,對實現(xiàn)安全快速鉆井,提高鉆井速度,提高固井質(zhì)量,減少工程事故及復(fù)雜情況,降低鉆井成本,具有重大意義。

2 施工特點及難點分析

2.1 薩、葡油層存在異常高壓層,易油氣水侵

太22-1井薩、葡油層存在異常高壓層,最高壓力系數(shù)達到1.73(小層:S2-5),而下部扶余油層地層壓力系數(shù)為1.20-1.25,為做好扶楊油層保護工作,制定本井下技術(shù)套管,封固上部已開發(fā)的薩爾圖和葡萄花油層,實際技術(shù)套管下至1201m。鉆井液密度采取了階梯式設(shè)計方法,下技術(shù)套管前鉆井液密度控制在1.73-1.78g/cm3,在下技術(shù)套管后井段的鉆井施工中,鉆井液密度控制在1.20-1.25g/cm3,達到良好的應(yīng)用效果。

2.2 裂縫發(fā)育,易井漏

密閉取心井杏71-1井6月2日試取1筒(1487-1494m)起鉆,通過巖心分析,發(fā)現(xiàn)該井在扶一組發(fā)育縱向裂縫,裂縫總長13m,裂縫傾角在85度到90度之間,縫寬3-5mm。這使在鉆進過程中極易發(fā)生井漏,堵漏難度也相應(yīng)加大。

2.3 地層傾角大,易井斜

統(tǒng)計30口評價井平均地層傾角4度,5度以上(含5度)的有8口井,最大地層傾角達到8度,由于地層傾角大,直井井斜難于控制,井身質(zhì)量控制難度增大。

2.4 目的層深度較深,定向井中靶難度大

一是評價井井身質(zhì)量要求嚴(yán)格,2000m定向井執(zhí)行30m靶半徑標(biāo)準(zhǔn);二是評價井目的層深度在1800m左右,定向井控制段較長;三是定向井井底位移一般在150-300m之間,最大達到530m,由于下部地層傾角大,可鉆性差,地層造斜力極強,方位、井斜自然漂移較大,井眼軌跡控制難度大。

2.5 長封評價井層間壓差大,固井質(zhì)量難以保證

根據(jù)25口評價井完井壓力解釋資料分析,層間壓差平均為6.90MPa,最大達到了17MPa。長封井16口,封固段平均為1000m,最長的達到了1148m。由于層間壓差大,防漏與壓穩(wěn)矛盾突出,封固段長,影響了水泥漿頂替效果,固井質(zhì)量難以保證。

3 采取的鉆井技術(shù)及對策

為了攻克上述評價井難點,結(jié)合精細地質(zhì)分析,在鉆完井施工中,我們采取以下技術(shù)措施:

3.1 儲層壓力預(yù)測和調(diào)控技術(shù)

針對該區(qū)評價井開展了精細地質(zhì)分析工作。首先對所在的區(qū)塊形成整體認(rèn)識,然后結(jié)合注水井降壓情況和調(diào)控效果對單井進行壓力預(yù)測,再利用注采比、砂體分布、套損井等分析異常高的形成原因及平面分布規(guī)律,結(jié)果細化到小層上,實現(xiàn)儲層壓力預(yù)測精細化,從而采用近平衡密度設(shè)計、階梯式密度設(shè)計等更具針對性的方法。

3.2 隨鉆匹配堆積承壓防漏堵漏技術(shù)

針對存在1-2mm垂直微裂縫的評價井,研究應(yīng)用了隨鉆匹配堆積承壓防漏堵漏技術(shù),主要由瀝青類防塌劑、粒徑與裂縫匹配的非滲透封堵劑、隨鉆堵漏劑和HV-CMC等組成。該技術(shù)在鉆進過程中能發(fā)生定量漏失,隨著漏失在垂直微裂縫處架橋,軟硬顆粒、大分子聚合物堆積封堵,最終形成承壓帶,邊鉆邊堵,避免了大量漏失的發(fā)生,取得良好應(yīng)用效果。3.3 復(fù)合鉆井技術(shù)

針對地層傾角大(5-8度)和控制段長的評價井,使用0.75°彎螺桿鉆具復(fù)合驅(qū)動鉆井,具有很好的防斜效果,并在井斜變化較大時,能及時進行糾斜施工,避免起下鉆操作,同時具有較大的井眼擴大率,可以保證井眼暢通。

3.4 優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)和鉆具組合

采用階梯式井眼,直井在上部地層使用220mm鉆頭,下部使用215mm鉆頭鉆進,保證上部地層的井眼通暢,利于巖屑上返;定向井直井段和定向段使用220mm鉆頭,穩(wěn)斜段使用215mm鉆頭鉆進,保證上部地層的井眼通暢和較小的井眼曲率。

直井優(yōu)選螺旋鉆鋌和210mm可扣吊卡式方接頭,可以減少接單根時間,利于巖屑的返出,預(yù)防泥包鉆具。定向井根據(jù)區(qū)塊造斜規(guī)律,優(yōu)化鉆具結(jié)構(gòu),采用1+1+短鉆鋌的鉆具組合,減小方位、井斜自然漂移。

3.5 優(yōu)化造斜點深度

設(shè)計時盡可能下壓造斜點,縮短穩(wěn)斜段,提高中靶率;同時掌握下部地層方位、井斜自然漂移規(guī)律,定向時預(yù)先進行調(diào)整,達到靠自然造斜中靶的目的,減少了起下鉆次數(shù)。

3.6 優(yōu)化固井技術(shù)措施

(1)使用雙密度水泥漿體系,保證防漏施工,同時調(diào)整雙密度水泥漿注入次序,將低密度水泥漿注入在下部地層;提高前期水泥漿的密度(在1.97以上)。

(2)增大前置隔離液的用量(200m)以上。

(3)長封井固井施工時,由于頂替壓力高,考慮施工安全,難以保證紊流頂替,故采取塞流頂替,效果明顯。4 鉆井完成情況及應(yīng)用效果

2012年公司完成油藏評價井25口,總進尺45017米,平均井深1800.68米,平均機械鉆速21.01米/小時,平均建井周期13.31天,井身質(zhì)量合格率100%,固井優(yōu)質(zhì)率70.83%,固井合格率100%,其中定向井4口,密閉取心井1口,取心進尺175.33m,巖心長174.88m,取心收獲率99.74%,密閉率97.10%。在保證鉆井生產(chǎn)安全前提下,提高了鉆井效率,減少了工程事故復(fù)雜發(fā)生,提高了鉆井速度,縮短了建井周期。

5 結(jié)論

2012年公司進一步加強生產(chǎn)組織,強化隊伍建設(shè),不斷加大科技創(chuàng)新力度,提高新技術(shù)應(yīng)用水平,實現(xiàn)了鉆完井技術(shù)的持續(xù)提速、提質(zhì)、提效,為油藏評價工作提供了強有力的技術(shù)支撐。

參考文獻

[1] 萬仁薄.現(xiàn)代完井工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000-05

[2] 劉大民,等.現(xiàn)代固井技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2003-10

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