杜戰(zhàn)勝
【摘要】甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量會(huì)直接受到煤氣質(zhì)量的影響,如果煤氣質(zhì)量無法達(dá)到甲醇生產(chǎn)的要求,例如:利用企業(yè)的煤氣系統(tǒng)開展甲醇生產(chǎn),會(huì)嚴(yán)重影響其產(chǎn)量的穩(wěn)定性,要想解決這一現(xiàn)狀,就需要改進(jìn)技術(shù),利用科學(xué)的技術(shù)對(duì)煤氣進(jìn)行處理,例如:低溫水洗、焦炭過濾-----只有這樣不斷提升煤氣質(zhì)量、使其達(dá)到相關(guān)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),才能提高甲醇生產(chǎn)質(zhì)量,本文針對(duì)這一問題展開討論,科學(xué)分析了煤氣質(zhì)量對(duì)甲醇生產(chǎn)的影響,以及對(duì)應(yīng)需要的解決措施。
【關(guān)鍵詞】煤氣質(zhì)量 甲醇生產(chǎn) 影響 解決措施
近年來,一些化工生產(chǎn)企業(yè),面臨著一個(gè)共性問題,那就是在甲醇生產(chǎn)設(shè)備十分先進(jìn)的情況下,煤氣質(zhì)量卻達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,不能夠達(dá)到甲醇生產(chǎn)的要求,這樣的現(xiàn)實(shí)使得一些企業(yè)面臨著甲醇生產(chǎn)的危機(jī),如何解決這一問題已經(jīng)成為眾多企業(yè)科研人員正在探索的問題,只有加強(qiáng)對(duì)煤氣質(zhì)量的改造,利用先進(jìn)的煤氣處理技術(shù),完善對(duì)煤氣的預(yù)處理,達(dá)到對(duì)煤氣質(zhì)量的全面優(yōu)化,最后達(dá)到滿足甲醇生產(chǎn)的需求。
1 主要問題分析
第一,煤氣質(zhì)量主要是由煉焦生產(chǎn)引起的,具體表現(xiàn)為:大小爐門沒有按時(shí)換新與維修,爐門存在縫隙,不具備良好的密封條件,集氣管道沒有足夠的壓力、攔焦機(jī)清門與清框功能沒有恢復(fù)——這些項(xiàng)目都會(huì)導(dǎo)致爐門密封性,炭化室里面有空氣滲透現(xiàn)象,煤氣中的氮?dú)夂窟^高,比原本的設(shè)計(jì)值多出幾倍以上,標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)為在4%范圍內(nèi),然而實(shí)際數(shù)值達(dá)到了15%到18%,所以,導(dǎo)致了荒煤氣量高處了原本的設(shè)計(jì)范圍,空氣的滲入是導(dǎo)致爐頂溫度高的根本因素,由此又造成了荒煤氣質(zhì)量與成分的變化,萘、CO、CO2、 N2——的含量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般的焦?fàn)t,其中的有效組成成分例如:CH4、H2 的含量也會(huì)在很大程度上減少,焦油多數(shù)不含有輕質(zhì)成分,但是具有很大粘度,煤氣由于內(nèi)部含有太多的萘,會(huì)導(dǎo)致初冷器具有很高的阻力,需要多次沖洗。
第二,電捕焦油器不具備良好的除油作用,例如:來自于世界知名國家的電捕焦油器在維修后不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,在電捕以后,煤氣內(nèi)部會(huì)含有過量的焦油。
第三,煤氣中含有的一些雜質(zhì)例如,H2S、HCN、NH等無法被有效清除,化產(chǎn)洗滌所利用的脫硫脫氰方法功能與作用十分有限,無法將荒煤氣或者氨水里面的各類雜質(zhì)完全排放出去,內(nèi)部雜志日積月累后,會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部氨水質(zhì)量出現(xiàn)惡化,帶來不良影響,同時(shí)也有可能導(dǎo)致?lián)Q熱器、塔器塔板發(fā)生堵塞現(xiàn)象,從而帶來導(dǎo)熱慢的現(xiàn)象。
由于受到諸多因素的不良影響,硫化氫或者氨洗滌塔出口指標(biāo)波動(dòng)較大,在洗滌后內(nèi)部的H2S NH3 都超出了常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。前者的含量達(dá)到500-1000毫克每立方米,后者含量達(dá)到0.5克每立方米,已經(jīng)嚴(yán)重超出了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
第四,粗苯?jīng)]有良好的洗滌效果,形成了巨大的阻力,煤氣內(nèi)部含有很高含量的萘,現(xiàn)階段洗苯塔以后,煤氣中仍然含有較多的苯,已經(jīng)超出了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
在實(shí)際的生產(chǎn)中可以看出,焦?fàn)t煤氣應(yīng)該得到深層次的凈化,只有這樣才會(huì)達(dá)到甲醇生產(chǎn)的需求。
2 如何加強(qiáng)焦?fàn)t煤氣的技術(shù)改造
通過對(duì)一些生產(chǎn)甲醇的生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)查得出結(jié)論,提高甲醇生產(chǎn)的有效方法就是對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行科學(xué)處理,只有當(dāng)期質(zhì)量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后,才能有效發(fā)揮作用,以下為幾種有效的焦?fàn)t煤氣改造技術(shù):
(1)在化產(chǎn)冷凝鼓風(fēng)的地方增設(shè)一個(gè)公稱力量達(dá)到60000立方米每小時(shí)的電捕焦油設(shè)備。
(2)在原來基礎(chǔ)上在洗滌區(qū)域增設(shè)一個(gè)大型洗苯塔。
(3)在洗苯塔的后面最新設(shè)置一個(gè)常壓栲膠設(shè)備,用來脫硫,將這一設(shè)備設(shè)置在洗滌區(qū)的南端,最新設(shè)置的區(qū)域面積為20mx45m。
(4)將氣柜的北面增設(shè)一個(gè)低溫水洗滌設(shè)備,利用低溫水洗的方法將焦?fàn)t煤氣里面的一些雜質(zhì),例如:灰塵、氨、苯——加以處理,使其與煤氣分離,再將其送至化產(chǎn)焦油回收設(shè)備里。
(5)在脫鹽水南端增設(shè)兩部電捕焦油設(shè)備,將途徑焦炭過濾器的煤氣來全面潔凈處理。
(6)在轉(zhuǎn)化時(shí)期要增設(shè)一個(gè)常溫氧化鋅脫硫槽,用這個(gè)槽當(dāng)成催化劑生成裝置,氧化鋅脫硫槽的里面要設(shè)置一個(gè)正常溫度的氧化鋅脫硫藥劑,經(jīng)過改造后的工作流程圖如下圖1所示: 3 效果評(píng)價(jià)
截止最近這幾年,不僅有水洗裝置已經(jīng)被運(yùn)用,也有其他的裝置被運(yùn)用,到了現(xiàn)今時(shí)代,純煤氣無論在工藝指標(biāo)、還是在技術(shù)水平方面都獲得了很大程度上的發(fā)展,在甲醇生產(chǎn)方面也逐漸解決了技術(shù)改革之前的問題,例如:壓縮機(jī)脫硫的缺乏主動(dòng)局面。
煤氣在被處理以及使用以后,其質(zhì)量獲得了很大的提高,多項(xiàng)指標(biāo)都已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),因此也就免除了由于煤氣質(zhì)量低下對(duì)甲醇生產(chǎn)帶來的不良影響。
因?yàn)榻?jīng)過潔凈后的煤氣其含硫量達(dá)到30到50毫克每立方米,能夠達(dá)到干法脫硫原料氣的需要,因此,在這樣的技術(shù)條件下大大節(jié)省了NHD含水脫硫的資金投入,而且干燥脫硫的催化劑的也能夠長時(shí)間使用。
因?yàn)槊簹饩哂辛己玫膬艋δ埽範(fàn)t煤氣壓縮機(jī)無需多次檢測(cè),而且其工作時(shí)間也大大延長,沒有經(jīng)過技術(shù)改革的壓縮機(jī)工作周期只有幾天,改造后的機(jī)器工作能夠達(dá)到一個(gè)月以上,極大地減少了修護(hù)費(fèi)用,控制了勞動(dòng)強(qiáng)度,甲醇?jí)嚎s機(jī)的活門也無需多次更換,在將這一設(shè)備進(jìn)行拆開后,就會(huì)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的氣缸、與活門等都很干凈,不會(huì)再有焦油粘連,或者結(jié)焦的現(xiàn)象出現(xiàn),保證焦?fàn)t氣壓縮機(jī)能夠按照常規(guī)程序運(yùn)轉(zhuǎn)。
經(jīng)過這一技術(shù)改造后,甲醇的產(chǎn)量有了很大的提高,從而控制了甲醇事故的出現(xiàn),保證了甲醇的生產(chǎn)效率。
4 總結(jié)
煤氣質(zhì)量水平直接影響著甲醇的生產(chǎn),要積極改善煤氣質(zhì)量,提高煤氣的生產(chǎn)水平,利用科學(xué)的技術(shù)方法來改善生產(chǎn)設(shè)備,達(dá)到對(duì)煤氣純度的提高,進(jìn)而保證了甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量,達(dá)到最終的生產(chǎn)目的。
參考文獻(xiàn)
[1] 于詠梅.甲醇裝置三塔精餾節(jié)能技術(shù)[J].石油和化工節(jié)能,20l0(2)
[2] 國家環(huán)境保護(hù)局《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》編寫組.空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2005
[3] 朱曉霞,李劍峰.膜分離技術(shù)在化丁公司甲醇裝置中的應(yīng)用[J].石油和化丁節(jié)能,2011,4
[4] 周楠.甲醇全回收從分離技術(shù)“突圍”[J].中國石油和化工,2010,3
[5] 張先春,渠兵.膜分離氫回收技術(shù)在甲醇合成中的應(yīng)用[J.氮肥技術(shù),2011,(12)