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MPS—HP—II型磨煤機(jī)在高水分褐煤項(xiàng)目中的優(yōu)化

2013-04-29 00:44:03曲阜珍

曲阜珍

摘 要:MPS型磨煤機(jī)是原西德Babcock公司研制成功的一種輥盤(pán)式磨機(jī),早期主要用于碾磨煙煤和高水分的次煙煤。近年來(lái)由于我國(guó)處于國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期,電力建設(shè)速度也達(dá)到了空前的規(guī)模,然而由于國(guó)家對(duì)煤炭資源的控制,使電廠用煤越來(lái)越緊張,而之前一直被認(rèn)為是劣質(zhì)煤種的褐煤則越來(lái)越受到重視。我國(guó)具有豐富的褐煤資源,已探明儲(chǔ)量近1 204億t,約占我國(guó)煤炭總儲(chǔ)量的14%,其特點(diǎn)是揮發(fā)份高,Vdaf在40%~50%以上,水分含量高,全水分一般都在30%以上,發(fā)熱量低,一般在7 000~16 200 kJ/kg,其灰熔點(diǎn)也較低,一般ST<1 200 ℃。但是褐煤在磨制過(guò)程中存在許多問(wèn)題,Babcock公司對(duì)MPS磨煤機(jī)進(jìn)行了改進(jìn),形成MPS-HP-II型中速磨煤機(jī)系列產(chǎn)品,可以應(yīng)用于碾磨褐煤,拓展MPS中速磨煤機(jī)的應(yīng)用范圍,并在通遼發(fā)電廠中獲得了成功,隨后又在霍林河電廠、大板電廠、呼倫貝爾發(fā)電廠等電廠成功應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:MPS-HP-II型中速磨煤機(jī);高水分褐煤

中圖分類(lèi)號(hào):TK223.25 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2013)21-0003-02

2008年7月,通遼發(fā)電廠三期1×600 MW亞臨界發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行,同月霍林河坑口電廠2×600 MW新建工程兩臺(tái)機(jī)組也相繼投入了商業(yè)運(yùn)行,這三臺(tái)機(jī)組燃燒的都是霍林河煤礦褐煤,該煤的特點(diǎn)是水份和揮發(fā)份高、易燃。這兩個(gè)項(xiàng)目中所采用的磨煤機(jī)是長(zhǎng)春發(fā)電設(shè)備總廠利用德國(guó)BABCOCK公司專(zhuān)利設(shè)計(jì)制造的MPS225HP-II型中速磨煤機(jī),成功磨制了該褐煤,達(dá)到了機(jī)組的設(shè)計(jì)要求。在此之前國(guó)內(nèi)磨制高水分褐煤全部應(yīng)用的風(fēng)扇磨煤機(jī),這兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)辟了運(yùn)用中速磨磨制高水分褐煤的先河。但因?yàn)閲?guó)內(nèi)尚無(wú)MPS型中速磨煤機(jī)磨制高水分褐煤的經(jīng)驗(yàn),機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)了磨損嚴(yán)重、阻力過(guò)大等問(wèn)題,現(xiàn)主要以通遼項(xiàng)目為例,論述一下在褐煤項(xiàng)目中磨煤機(jī)的設(shè)計(jì)及優(yōu)化改進(jìn)方。

1 通遼項(xiàng)目磨煤機(jī)概況及優(yōu)化分析

1.1 通遼三期設(shè)計(jì)參數(shù)

通遼三期工程1×600 MW亞臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,采用的是中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配7臺(tái)中速磨煤機(jī),燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),6臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。具體參數(shù)要求如下:煤粉細(xì)度:R90=35%(設(shè)計(jì)煤種);R90=35%(校核煤種);煤粉水份:15%(設(shè)計(jì)煤種);15%(校核煤種);鍋爐(B-MCR)燃煤量:444.355 t/h(設(shè)計(jì)煤種);419.437 t/h(校核煤種);磨煤機(jī)入口干燥介質(zhì)溫度:買(mǎi)方可提供的干燥劑最高溫度(空預(yù)器出口一次風(fēng)溫)為400 ℃;磨煤機(jī)出口介質(zhì)溫度:65 ℃。

煤質(zhì)分析及灰成分分析:

①設(shè)計(jì)煤種及校核煤種均為褐煤。

②煤質(zhì)及灰成分分析如表1、表2所示。

1.2 中速磨煤機(jī)選型及設(shè)計(jì)參數(shù)

根據(jù)1.1中鍋爐機(jī)組要求及煤質(zhì)資料,按照德國(guó)BABCOCK公司的選型方法選型為MPS225HP-II型中速磨煤機(jī),得出該型號(hào)磨煤機(jī)參數(shù)如表3所示。

1.3 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)如表4所示。

1.4 現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題

通遼和霍林河兩個(gè)項(xiàng)目的磨煤機(jī)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)磨輥?zhàn)o(hù)板和加載架沖刷磨損嚴(yán)重(如圖1所示);同時(shí)對(duì)比表3、表4的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)通風(fēng)阻力過(guò)大,較設(shè)計(jì)值增加了5 342 Pa。

1.5 噴嘴環(huán)優(yōu)化

在褐煤項(xiàng)目中,因原煤水分過(guò)大,空氣預(yù)熱器所供風(fēng)溫不夠等因素,造成磨煤機(jī)風(fēng)量過(guò)大,通風(fēng)阻力增加,磨煤機(jī)磨損較大,磨煤機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定。因此要對(duì)噴嘴環(huán)進(jìn)行相應(yīng)的改造,從而降低運(yùn)行時(shí)的通風(fēng)阻力,以減少對(duì)磨煤機(jī)內(nèi)部的磨損。

1.5.1 噴嘴環(huán)的結(jié)構(gòu)

噴嘴環(huán)的結(jié)構(gòu)如圖2所示,由動(dòng)噴嘴環(huán)和靜噴嘴環(huán)組成。靜噴嘴環(huán)焊接在中架體上,不能夠轉(zhuǎn)動(dòng);動(dòng)噴嘴環(huán)固定在磨盤(pán)上隨磨盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)一次風(fēng)起到導(dǎo)流的作用。如圖3所示,動(dòng)噴嘴環(huán)的葉片與水平面成45?觷角,一次風(fēng)通過(guò)噴嘴環(huán)時(shí),葉片改變了風(fēng)的方向,使一次風(fēng)成45?觷角方向旋轉(zhuǎn)向上,從而增大風(fēng)的攜粉能力。

1.5.2 噴嘴環(huán)優(yōu)化設(shè)計(jì)

將噴嘴環(huán)的開(kāi)口寬度設(shè)計(jì)為L(zhǎng)=137.7 mm,增大噴嘴環(huán)的開(kāi)口面積,將風(fēng)速減小到85 m/s;同時(shí)減小了因噴嘴環(huán)面積小而造成的噴嘴環(huán)阻力過(guò)大的問(wèn)題。

改變?nèi)~片的方向,使噴嘴環(huán)出口的一次風(fēng)呈逆時(shí)針45?觷角向上旋轉(zhuǎn),減少?lài)娮飙h(huán)因旋轉(zhuǎn)而造成的阻力增加。

1.5.3 噴嘴環(huán)優(yōu)化后的效果

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反應(yīng)情況看,除磨輥套有正常磨損外,加載架和磨輥?zhàn)o(hù)板均未磨損;運(yùn)行中磨煤機(jī)的阻力為6 522 Pa,小于設(shè)計(jì)MPS235HP-II型中磨煤機(jī)的設(shè)計(jì)通風(fēng)阻力7 404 Pa,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,磨損也減小了很多。

1.5.4 優(yōu)化后經(jīng)濟(jì)效益分析

進(jìn)行上述優(yōu)化設(shè)計(jì)后將會(huì)給用戶(hù)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益:風(fēng)速減小后,將減少煤粉對(duì)磨煤機(jī)各部件的磨損,避免了加載架等部件因磨損而需要檢修的問(wèn)題;增加了碾磨部件磨盤(pán)磨輥的使用壽命,減少了備品備件的支出;降低了磨煤機(jī)阻力,減少了一次風(fēng)機(jī)的功耗;降低了因頻繁檢修磨煤機(jī)所產(chǎn)生的人工費(fèi)用;降低了因磨煤機(jī)停機(jī)檢修,而造成電廠負(fù)荷降低,發(fā)電量減少等原因所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。

2 褐煤項(xiàng)目磨煤機(jī)運(yùn)行方面的優(yōu)化調(diào)整

①干燥出力低成為MPS中速磨磨制高水分褐煤的一個(gè)制約問(wèn)題。鑒于此,在日后的設(shè)計(jì)中應(yīng)注意加強(qiáng)制粉系統(tǒng)的干燥出力。目前可行的辦法有兩種:其一,提高一次風(fēng)溫度??梢栽黾踊剞D(zhuǎn)式換熱面積或者在回轉(zhuǎn)式空預(yù)器后增加管式空預(yù)器以提高一次風(fēng)溫。其二,降低入磨原煤水分。目前褐煤預(yù)干燥技術(shù)已基本可以投入生產(chǎn)使用,通過(guò)將原煤預(yù)干燥,可以使Mar降低10%以上,這樣經(jīng)過(guò)干燥后的褐煤再進(jìn)入中速磨后干燥出力將不會(huì)成為問(wèn)題。

②運(yùn)行過(guò)程中要時(shí)刻關(guān)注如下參數(shù):磨進(jìn)出口差壓應(yīng)在5~6 kPa以下;出口溫度在50~60 ℃范圍內(nèi);磨電流的增長(zhǎng)速度不能過(guò)快。

3 針對(duì)褐煤的的特點(diǎn)所采取的加強(qiáng)制粉系統(tǒng)安全性的措施

在啟動(dòng)磨煤機(jī)的允許條件中,磨出口溫度不能超過(guò)65 ℃;在磨煤機(jī)的運(yùn)行中,磨出口溫度不能超過(guò)80 ℃,否則要保護(hù)停磨;停磨后要關(guān)閉熱風(fēng)門(mén),打開(kāi)冷風(fēng)門(mén)將磨煤機(jī)內(nèi)煤粉徹底吹盡,以防積粉自燃;在磨煤機(jī)的運(yùn)行或啟、停過(guò)程中,如果磨出口溫度出現(xiàn)不正常的急劇升高時(shí),應(yīng)立即停;磨煤機(jī)運(yùn)行,一定要待其溫度降到50 ℃以下后,再打開(kāi)人孔門(mén)檢查,萬(wàn)不可停磨即打人孔檢查門(mén)。

4 結(jié) 語(yǔ)

對(duì)于燃燒高水分褐煤的新型電站要時(shí)刻關(guān)注系統(tǒng)的磨損情況,提前發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)點(diǎn),從設(shè)備結(jié)構(gòu)改造及運(yùn)行方式調(diào)整上進(jìn)行控制,把磨損降到最低。由于褐煤自身的特點(diǎn),要密切關(guān)注制粉系統(tǒng)的安全性,采取一系列的安全措施防止自然及爆炸現(xiàn)象的產(chǎn)生。

參考文獻(xiàn):

[1] LT 5145-2002,火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)機(jī)計(jì)算技術(shù)規(guī)定[S].

[2] DL 466-1992,電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)選型導(dǎo)則[S].

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