唐桂玲 王貴賓 劉淑梅 方繼信 劉毅
【摘要】板70-18區(qū)塊油井深度大、油稠、含蠟高,生產(chǎn)中易發(fā)生蠟堵情況,為保證井筒暢通需定期采用熱洗車組洗熱井筒,確保油井正常生產(chǎn)。但熱洗效果不理想,洗井后油井產(chǎn)量下降,含水恢復(fù)期長(zhǎng),嚴(yán)重的甚至造成檢泵作業(yè),費(fèi)用高,損失大。通過分析論證和實(shí)踐得出結(jié)論,油井完全可以通過用井口連水套爐的自洗流程來解決這一問題,即節(jié)約了成本,也大大提高了生產(chǎn)時(shí)率,效益得到增加。
【關(guān)鍵詞】油稠 含蠟高 熱洗 恢復(fù)期 效益
1 前言
生產(chǎn)現(xiàn)狀:板70-18區(qū)塊內(nèi)有正常生產(chǎn)的機(jī)采井4口,其中產(chǎn)油量較高的井是板72-18井和板70-18井,生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表1;其他兩口井為板70-20井和板72-20井,這兩口井產(chǎn)液高,日產(chǎn)液量共計(jì)100多方,含水高達(dá)90%以上。板70-18區(qū)塊的油井深度大,基本上都在1800米左右;油稠,粘度為50mpa.s以上、含蠟高達(dá)6%以上,生產(chǎn)中易發(fā)生蠟堵情況,為保證井筒暢通定期采用熱洗車組對(duì)油井井筒進(jìn)行熱洗。但由于井況、地層壓力、地層漏失等因素的影響,熱洗后造成油井產(chǎn)量下降,含水恢復(fù)期長(zhǎng),嚴(yán)重的甚至造成檢泵作業(yè),費(fèi)用高,損失大。因此,解決油井熱洗過程中存在的上述問題事在必行。
2 提出改造方案,加以實(shí)施
2.1 對(duì)比分析用熱洗車組熱洗井筒前、后的效果
相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)(見表1)。從表1中可以看出:平均含水恢復(fù)期14天,共影響產(chǎn)量80噸。
2.2 提出突破口,分析確定實(shí)施方案
針對(duì)油井熱洗后出現(xiàn)的一系列問題,經(jīng)過研究提出了五個(gè)可供選擇的突破口:
(1) 取消熱洗車組熱洗計(jì)劃,改為大劑量加藥措施。分析結(jié)果:加藥難度大,藥劑費(fèi)用高,易造成檢查作業(yè),效果難預(yù)測(cè)。
(2)調(diào)整注水井網(wǎng),使油層供液充足。分析結(jié)果:效果難預(yù)定,實(shí)施難度大,見效時(shí)間長(zhǎng)。
(3)鋪設(shè)摻水管線,增加井筒流速及溫度。分析結(jié)果:費(fèi)用高,難度大,見效時(shí)間長(zhǎng)。
(4) 改造井口-水套爐地面流程,進(jìn)行自洗。分析結(jié)果:易實(shí)施,費(fèi)用低、操作簡(jiǎn)單,減少熱洗費(fèi)用,縮短含水恢復(fù)期。而且有相關(guān)的技術(shù)人員可以幫助一起實(shí)施。
(5)優(yōu)化調(diào)整熱洗參數(shù)。 分析結(jié)果:設(shè)備性能達(dá)不到,井況適應(yīng)性不強(qiáng)。通過突破口分析評(píng)價(jià),“改造井口-水套爐地面流程,進(jìn)行自洗”最為可行,因此確定采用此方案。
2.3 改進(jìn)方案及可行性分析
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)細(xì)致研究,生產(chǎn)實(shí)際情況,提出3種具體方案:方案一,在套管出口處安裝閘門,使產(chǎn)出液進(jìn)入油套環(huán)空,利用油井自身產(chǎn)出液量循環(huán)自洗。方案二,油井本身液量低、溫度低達(dá)不到自洗要求的借鄰井液量循環(huán)自洗。方案三,在水套爐出口處安裝加藥裝置,應(yīng)用化學(xué)藥劑,提高井筒溫度。通過評(píng)價(jià),前兩個(gè)方案可實(shí)施,但這兩個(gè)方案未實(shí)施過,效果把握性難確定,因此根據(jù)油井實(shí)際生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)情況,按照先易后難的原則進(jìn)行改造、驗(yàn)證效果。先對(duì)第一方案進(jìn)行實(shí)施,如果按第一個(gè)方案實(shí)施成功,達(dá)到目標(biāo)要求,則在此基礎(chǔ)上再擴(kuò)大應(yīng)用范圍實(shí)施第二個(gè)方案。
3.1 第一方案的改造實(shí)施
3.1.1 制定第一方案
對(duì)策:井口與水套爐地面流程改造。目標(biāo):保證油井穩(wěn)產(chǎn),縮短含水恢復(fù)期。措施:油管出口與水套爐進(jìn)口連接,水套爐出口與套管進(jìn)口連接,并在套管出口安裝閘門,使液量從井筒中流出后通過水套爐加熱再注入油套環(huán)形空間,利用油井自身產(chǎn)出液量進(jìn)行循環(huán)洗井清蠟。
3.1.2 第一方案的實(shí)施
先對(duì)板72-18井進(jìn)行了改造,將油管出口管線與水套爐進(jìn)口連接,水套爐出口與套管進(jìn)口連接,在套管前安裝一個(gè)閥門,油井自洗時(shí)打開套管閥門,使液量從井筒中流出后通過水套爐加熱再注入油套環(huán)形空間,利用油井自身產(chǎn)出液量進(jìn)行循環(huán)洗井清蠟。流程改造完成后,我們對(duì)閘門、壓力表、水套爐各部件、計(jì)量房流程檢查無誤后進(jìn)行試運(yùn)行。效果(如表2)。
從表2可以看出油井應(yīng)用井口連水套爐自洗后,產(chǎn)量穩(wěn)定,油井的含水恢復(fù)期只有2天,縮短恢復(fù)期8天,增油3.17噸/天。第一方案實(shí)施成功。存在問題: 液量充足的油井可應(yīng)用該方案,液量低井溫低的油井無法達(dá)到方案要求。
3.2 第二方案的改造實(shí)施
3.2.1 制定第二方案
對(duì)策:油井本身液量低達(dá)不到自洗要求的借鄰井液量循環(huán)自洗。目標(biāo):保證油井穩(wěn)產(chǎn)縮短含水恢復(fù)期。措施:在第一方案實(shí)施改造的基礎(chǔ)上把鄰近高液量油井的出口管線與自洗井油管出口連接。
3.2.2 第二方案的實(shí)施
在對(duì)第一個(gè)方案實(shí)施、試驗(yàn)成功的基礎(chǔ)上,對(duì)液量不足的油井,實(shí)施第二方案。即:在第一方案實(shí)施改造的基礎(chǔ)上,又進(jìn)一步進(jìn)行了改造,把鄰近高液量油井的出口管線與自洗井油管出口管線連接,增加油井產(chǎn)液量,達(dá)到自洗要求。
板70-18井的液量低,井溫低,平均進(jìn)站溫度只有18度左右,冬季進(jìn)站溫度只有10度左右。我站板70-20井液量高達(dá)90方,含水95%以上,井溫(在不加熱的情況下)48度左右,用板70-20的井對(duì)板70-18井進(jìn)行自洗流程的改造。效果(如表3)。
從表3可以看出油井應(yīng)用井口連水套爐自洗后,含水恢復(fù)期僅有4天,產(chǎn)量提高1.75噸/天,含水恢復(fù)期縮短14天。第二方案實(shí)施成功。
4 生產(chǎn)效益和社會(huì)效益
(1)產(chǎn)量穩(wěn)定,平均含水恢復(fù)期3天,縮短11天。
(2)熱洗增油4噸。
(3)改造措施費(fèi)用低、操作簡(jiǎn)便,節(jié)約了大量的熱洗費(fèi)用。
(4)此方法可以應(yīng)用在其他油田生產(chǎn)狀況相似的油井上,效益更高。
5 注:相關(guān)名詞解釋
含水恢復(fù)期:指油井熱洗井筒后,含水恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平時(shí)的天數(shù)。
縮短含水恢復(fù)期:指油井應(yīng)用第新方案自洗后,含水恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平時(shí)的天數(shù)與該井熱洗車組熱洗時(shí)含水恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平時(shí)天數(shù)之差。
參考文獻(xiàn)
[1] 萬仁溥,著.采油工程手冊(cè).石油工業(yè)出版社,2000
[2] 張銳,等.稠油熱采技術(shù).石油工業(yè)出版社,1999
[3] 吳則中,等有桿抽油設(shè)備與技術(shù).石油工業(yè)出版社.1994
作者簡(jiǎn)介
唐桂玲,大港油田采油技能專家。