【摘要】針對(duì)海拉爾油田分注管柱失效現(xiàn)象,從井下工具、井筒狀況、層段配注、作業(yè)施工等方面進(jìn)行了詳細(xì)分析。分析認(rèn)為,管柱失效的主要原因有結(jié)垢遇阻、套變、層段或動(dòng)態(tài)停注等,因此,本文就提高分注管柱的有效期從多角度提出了治理對(duì)策,對(duì)注好水、注夠水以及實(shí)施穩(wěn)油控水提供保障。
【關(guān)鍵詞】分注管柱 失效原因 治理對(duì)策
1 引言
隨著海拉爾油田的不斷開(kāi)發(fā),層間、層內(nèi)和平面矛盾越來(lái)越突出,已嚴(yán)重影響原油采出程度。分層注水對(duì)提高油田開(kāi)發(fā)效果至關(guān)重要,井下封隔器是分層注水的必要工具,它在井下的密封狀態(tài)決定著分層注水的成敗。因此,提高封隔器密封性能,延長(zhǎng)分注有效期是油田能夠注好水、注夠水的前提條件之一,對(duì)于實(shí)現(xiàn)油田長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)具有十分重要的意義。
2 海拉爾油田分注管柱狀況
目前海拉爾油田共有注水井323口,籠統(tǒng)井173口,分層井150口,分注率46.13%,平均單井3.09段,3年以上未動(dòng)管柱57口,占總井?dāng)?shù)的17.65%。
海拉爾油田目前分層注水管柱應(yīng)用普通偏心、橋式偏心兩種分層注水管柱。普通偏心特點(diǎn)是流量測(cè)試必須采用非集流流量計(jì),遞減法測(cè)試,要求流量計(jì)量程必須大于全井注水量;橋式偏心特點(diǎn)是可采用雙卡測(cè)單層,即可使用非集流遞減法測(cè)試,又可采用集流式流量計(jì)實(shí)測(cè)單層流量。
2010年工藝設(shè)計(jì)244井次,因分注管柱失效而進(jìn)行的作業(yè)重配共46井次,占總設(shè)計(jì)總數(shù)的18.85%,其中因套損問(wèn)題造成的分注管柱失效5井次,占作業(yè)重配總井次的10.87%;因結(jié)垢遇阻造成的14井次,占總井次的30.43%;因封隔器不密封問(wèn)題造成的17井次,占總井次的36.96%;其它原因10井次。
3 分注管柱失效原因分析
調(diào)研國(guó)內(nèi)外相關(guān)資料并結(jié)合海拉爾油田現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況,造成分注管柱失效的原因主要有以下幾個(gè)方面。
3.1 封隔器本身結(jié)構(gòu)存在問(wèn)題
(1)封隔器膠筒方面。海拉爾油田屬于低滲透油田,注水壓力較高,部分區(qū)塊完井深度達(dá)2000m以上,井底溫度高達(dá)90℃左右。目前現(xiàn)場(chǎng)所使用的封隔器膠筒采用丁氰橡膠,在高溫高壓條件下,應(yīng)力衰減和老化速度快,封隔器膠筒易失效。
(2)洗井滑套密封件易損壞。目前使用可洗井封隔器洗井滑套密封結(jié)構(gòu)由滑套和O形圈構(gòu)成。在反洗井過(guò)程中,當(dāng)O形圈過(guò)反洗井出口孔眼時(shí),O形圈失去接觸面支撐的部分,部分脫出密封槽,擠入滑套與套孔眼之中,容易造成的咬傷或咬斷,從而導(dǎo)致封隔器不密封,分注管柱失效。
3.2 井下?tīng)顩r影響分注管柱有效期
(1)套損引起的分注管柱失效。2011年新增套損井10口,累計(jì)套損井51口,占總生產(chǎn)井?dāng)?shù)的3.84%,其中油井19口,占油井總數(shù)的1.89%,水井32口,占水井總數(shù)的9.91%,套管發(fā)生彎曲變形、腐蝕和結(jié)垢現(xiàn)象,均會(huì)影響分注管柱有效期。
(2)測(cè)試遇阻和油管堵塞。注水過(guò)程中油管發(fā)生腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象,造成測(cè)試遇阻或者油管堵塞,同樣會(huì)導(dǎo)致分注管柱失效。
3.3 層間差異大、層段停注或動(dòng)態(tài)停注造成管柱蠕動(dòng)
貝3-6井2010年3月24日下入分注管柱,偏Ⅰ日注30m2,偏Ⅱ停注,偏Ⅲ停注20m2,2011年2月17日偏Ⅲ停注,偏Ⅰ日注15m2,偏Ⅱ日注10m2,3月15日油壓升至8.2MPa,套壓2.5MPa,分注管柱失效。分析認(rèn)為該井層間壓差較大,壓力波動(dòng)造成管柱蠕動(dòng)加劇,從而引起分注管柱失效。
4 延長(zhǎng)分注管柱有效期的對(duì)策
4.1 合格的井下工具、提升井下工具的整體性能
合格的井下工具質(zhì)量,特別是膠筒性能的提升是提高分注有效期的前提。
(1)針對(duì)常用封隔器在應(yīng)用中出現(xiàn)的問(wèn)題,優(yōu)選合適的封隔器膠筒材料。
(2)提升封隔器洗井滑套密封性能,避免咬傷,可采取以下方法:
①采用T形圈代替O形圈;
②采用護(hù)擋方法,當(dāng)洗井滑套過(guò)孔時(shí),用擋環(huán)擋住密封圈,避免密封圈脫出而被咬傷,提高密封圈的密封效果。
4.2 創(chuàng)造良好的井況和井筒條件
封隔器和套管壁的密封性關(guān)系到分注工藝的成敗,清潔平滑的內(nèi)表面可保證封隔器膠筒的密封效果。因此,必須處理井筒,創(chuàng)造良好的井況和井筒條件。
4.3 精益求精的分注作業(yè)管理
作業(yè)施工是分注工藝設(shè)計(jì)的操作和執(zhí)行過(guò)程,其質(zhì)量決定著分注工藝的成敗和長(zhǎng)期效果?,F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)督人員應(yīng)具有責(zé)任感,對(duì)于通井、刮削、組配管柱、下分注管柱等關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)提出變更措施和建議,保證分注工程設(shè)計(jì)的作業(yè)質(zhì)量,并符合單井井筒條件。
5 治理措施效果
針對(duì)分注管柱失效的主要原因,采用從井下工具、井筒、作業(yè)施工和日常管理等方面提出了治理措施,收到了明顯的治理效果。截止目前海拉爾油田共有分注井150口,分注率為46.13%,與2010年同比增加12.53%,因管柱失效原因而進(jìn)行的作業(yè)重配共31井次,與2010年同比減少了32.61%,分注管柱平均失效周期為417天,與2010年同比延長(zhǎng)87天。分注工藝技術(shù)水平和技術(shù)指標(biāo)的普遍提升,提高了注水開(kāi)發(fā)效果,保證了油田的穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)。
6 結(jié)論
(1)海拉爾油田分注管柱失效主要表現(xiàn)在封隔器不密封、測(cè)試遇阻和套損影響三方面;
(2)封隔器本身密封件性能、層間差異、井筒狀況是影響分注管柱有效期的主要因素;
(3)優(yōu)質(zhì)的井下工具質(zhì)量是提高分注有效期的前提;分注作業(yè)質(zhì)量和精細(xì)的日常管理是延長(zhǎng)有效期的保障。
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作者簡(jiǎn)介
王大勇,男,1975年2月2日出生,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,現(xiàn)在大慶油田海拉爾勘探開(kāi)發(fā)指揮部貝16作業(yè)區(qū)采油隊(duì)。