徐達
【摘要】本文主要結(jié)合單位的生產(chǎn)實際,并參照聚驅(qū)井的工作情況,重點分析了游梁抽油系統(tǒng)中抽油桿管偏磨的機理,并研究了抽油桿管偏磨的防治措施。提出了確定油井合理的沉沒度,確定油井合理的熱洗周期,并及時解除蠟堵;適當(dāng)調(diào)大泵的間隙,以減少摩擦阻力;確保鉆井質(zhì)量,控制井偏角等措施方法。
【關(guān)鍵詞】抽油桿管偏磨 井偏角 沉沒度 防治措施
從聚合物驅(qū)油生產(chǎn)實際中認識到,在游梁式抽油裝置采油過程中,對于原油粘度較低、產(chǎn)量也相對較少的油井,即使使用小排量的泵、較細的油管及細桿,抽油桿管的偏磨現(xiàn)象也仍然存在。對于該現(xiàn)象技術(shù)人員已經(jīng)采取了一些相應(yīng)的措施,雖取得了一定的效果,但還沒有研究出徹底解決問題的方案。在油井采油過程中,一但有抽油桿和油管之間出現(xiàn)偏磨的現(xiàn)象時,即使抽油桿和油管之間發(fā)生磨損,同時也使油井的維修作業(yè)次數(shù)增加,這樣會造成油井的生產(chǎn)效率降低,影響到油井的正常產(chǎn)油量,導(dǎo)致采油成本增加。所以,增加原油開采的效率,節(jié)約油田開采成本,這一問題研究,對油田企業(yè)發(fā)展有著重要的實際意義和經(jīng)濟效益。
1 桿管偏磨機理分析
1.1 含水率對桿管偏磨的影響
在生產(chǎn)過程中,抽油裝置的懸點載荷會隨著原油的含水率增加而增大,會造成桿管偏磨的增加。同時原油的粘度也是隨著油井的含水率變化而變化的,含水率增加,原油粘度會降低,這樣增加了桿管間摩擦阻力,造成桿管間的磨損增大,此時桿管間由于磨損產(chǎn)生的新界面,這時管內(nèi)的存在腐蝕性氣體,會對磨損界面進行腐蝕。隨著油田長時間的開采,原油逐年在減少,油井也進入了較高的含水期,由于原油的含水率增加,使原油的密度增大,浮力也隨著增加,這樣造成了下沖程抽油桿下部受壓的力增大,加劇了桿的彎曲,偏磨加劇。在聚驅(qū)條件下,采出液含聚合物較高時,在抽油桿的接箍等狹窄處可能會有聚合物纏繞,增加井底液體的流動阻力,容易造成抽油桿的彎曲,造成桿管之間的偏磨增大。
1.2 進口回壓、井口盤根對偏磨的影響
井口回壓的升高,會導(dǎo)致游梁式抽油裝置工作時的懸點載荷力增加。也就是說回壓升高時,相當(dāng)于增加了抽油桿的重力,使抽油裝置的上沖程懸點載荷升高,下沖程載荷下降。如果油井的井口回壓過高,會使懸點載荷增大,有可能使抽油泵發(fā)生漏失現(xiàn)象。在井偏角作用下,會導(dǎo)致桿與管偏磨加劇。當(dāng)井口盤根壓得過緊,盤根與光桿間摩擦力增大,上沖程時加劇了抽油桿的彎曲。特別是在桿較細,下泵較深,泵柱塞與襯套配合間隙較小時更會加劇桿管的偏磨。生產(chǎn)中,應(yīng)使盤根上緊程度適中,既保證不漏油也不過緊,以減緩偏磨。
1.3 井偏角對抽油桿管偏磨的影響
由于井筒不垂直,油管上部接在油管掛上,在油管重力G的水平分力F的作用下,油管必然彎曲,這種彎曲稱為自然彎曲。自然彎曲與螺旋彎曲不同,一般說,當(dāng)油管柱下部受力較大時,可能產(chǎn)生螺旋彎曲。油管的彎曲點緊壓在套管內(nèi)壁上。由于鉆井中多次糾偏,這種彎曲點可能多個,對于油管(抽油桿)這種彎細長桿也必然與套管(油管)有多個點接觸,抽油桿也是如此。但總體上必然有力F的作用,油管必然彎曲。同理,抽油桿上下由于分別由井口盤根盒與柱塞限位,居油管中心,在井偏角的影響下,抽油桿在其重力g水平方向分力f的作用下,必然彎曲,油管的下部錨定,抽油桿彎曲均使桿管偏磨加劇。
2 偏磨的防治措施
2.1 油井沉沒度合理選擇
對于游梁式抽油裝置,油井合理沉沒度確定不但可以使抽油泵的等效率提高,也可以節(jié)省大量的電能,同時也可以使桿管偏磨的現(xiàn)象情況減少。如果泵的沉沒度偏大,當(dāng)上沖程游動閥關(guān)閉時,在吸入壓力作用下,抽油桿受到上頂力作用而產(chǎn)生桿彎曲,造成桿管偏磨。當(dāng)下沖程固定閥關(guān)閉時,在沉沒度壓力作用下,油管受上頂力過大造成油管彎曲,也會造成桿管偏磨;若沉沒度過小,由于油管失去環(huán)空液體作用,其振動、擺動加劇,也會導(dǎo)致桿管偏磨加劇。
2.2 控制井偏角
鉆井過程中的井偏角的合理與否,對抽油桿、油管偏磨影響也較大。因此要控制好井偏角的范圍,井偏角不能過大,如果角度過大會改變桿管的受力狀態(tài),是桿管的偏磨增加。
2.3 確定合理柱塞與襯套間隙
泵柱塞與襯套間隙合理與否,對于減少桿管偏磨起到重要作用。當(dāng)間隙過小,在上下沖程均會增大柱塞與襯套間的摩擦,導(dǎo)致懸點最大載荷增大,最小載荷減小。特別在下沖程,抽油桿下行受阻,產(chǎn)生彎曲會加劇桿管的偏磨。根據(jù)聚合物采出液的粘度、柱塞與襯套間隙、柱塞兩端壓差等參數(shù)計算漏失量;考慮下泵深度等因素,來調(diào)整泵的級數(shù)。
3 現(xiàn)場實際應(yīng)用及效果
針對工業(yè)區(qū)機采井生產(chǎn)現(xiàn)狀,采取合理措施管理安排,延長油井檢泵周期。
3.1 完善技術(shù)措施
對連續(xù)短檢泵周期的24井次油井進行原因分析,其中脫節(jié)器、桿斷、管磨漏問題比較突出。8口井中,有7口井是抽油機井,泵徑都大于70mm,平均載荷差39.77KN,最大載荷差達到了63.17KN;平均含水達到95.6%。分析認為泵徑大、交變載荷大以及含水高是造成這部分井連續(xù)檢泵的共同原因。
針對現(xiàn)場出現(xiàn)問題進行完善技術(shù)措施,將31口閉閥泵更換低摩阻或大流道泵;19口井根據(jù)單井具體情況優(yōu)化桿組合;47口井更換3寸油管,20口偏心井口應(yīng)用N80管、摩擦焊管;未扶正9口井利用檢泵時機進行扶正,到目前免檢期為597天;調(diào)大參數(shù)8口井進行加強分析,動態(tài)調(diào)整。
3.2 強化現(xiàn)場監(jiān)督
加強作業(yè)監(jiān)督及驗收制度:嚴格執(zhí)行“廠礦隊”三級監(jiān)督制度,通過增設(shè)監(jiān)督人員、劃分監(jiān)督區(qū)塊、建立作業(yè)信息通報制度、建立返工井園地四項工作,增加監(jiān)督力度;規(guī)范返工井管理體系:通過加強返工井現(xiàn)場取證、建立返工井激勵機制、嚴格返工井驗收標準三個環(huán)節(jié),規(guī)范返工井管理,建立油井作業(yè)監(jiān)督簡報制度,不定期通報監(jiān)督及返工井情況。
3.3 提高熱洗效果
安裝聚驅(qū)專用固體清防蠟器3口井,平均熱洗周期由70天延長至146天,目前處于免洗期內(nèi)。下防蠟油管45口井,平均熱洗周期延長至至135天,井口抗石蠟洗出器已安裝2口井,平均熱洗周期延長至至120天。
4 結(jié)論
(1)合理分析造成抽油桿管偏磨的原因?qū)χ贫ㄆシ乐未胧┚哂兄匾闹笇?dǎo)作用;
(2)建立完善的偏磨防治管理辦法可有效延長聚驅(qū)井檢泵周期。
參考文獻
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