范榮
【摘 要】 本文通過工程實(shí)例,對隧道軟弱圍巖地段進(jìn)洞方案在工藝原理、地形地貌及地質(zhì)條件、施工難易程度、圍巖加固效果、沉降穩(wěn)定及安全性等方面進(jìn)行了較為詳細(xì)的對比分析,并簡要介紹了所采用的進(jìn)洞方案施工方法及施工工藝,供類似工程參考。
【關(guān)鍵詞】 高速鐵路;隧道;軟弱圍巖;進(jìn)洞方案;比選與實(shí)施
1 前言
高速鐵路隧道必須根據(jù)進(jìn)洞地形地貌及地質(zhì)條件、施工難易程度、圍巖加固效果等進(jìn)行綜合分析,確定安全性強(qiáng)、沉降小、工藝方法和施工質(zhì)量易控制的軟弱圍巖地段進(jìn)洞方案,才能確保隧道施工質(zhì)量和安全進(jìn)洞要求。
2 工程概況
京福鐵路客運(yùn)專線安徽段金鍋嶺隧道位于安徽省黃山地區(qū)歙縣北側(cè)約6km,隧道進(jìn)口里程為DK285+093.8,出口里程為DK288+280,隧道全長3186.2m,其中Ⅱ級圍巖680m(占21.34%),Ⅲ級圍巖487m(占15.28%),Ⅳ級圍巖560m(占17.58%),Ⅴ級圍巖1459.2m(占45.80%)。最大埋深約148.5m,線路所經(jīng)地區(qū)地貌主要為剝蝕低山丘陵區(qū),山勢延綿,起伏較大,植被發(fā)育。隧道設(shè)計(jì)為單洞雙線隧道,進(jìn)口段位于曲線上,出口位于直線上,全隧道單坡,坡度為12‰,隧道按噴錨構(gòu)筑法設(shè)計(jì)、施工,初期支護(hù)為采用錨、噴、網(wǎng)和鋼架,根據(jù)不同的圍巖情況采用不同的組合,二次襯砌采用耐久性抗腐蝕砼,防水等級為一級。由于金鍋嶺Ⅳ、Ⅴ級圍巖占隧道總量的63.38%,圍巖破碎,為工期控制性工程。
金鍋嶺隧道出口段DK288+251~DK288+221段地表Qel+dl粉質(zhì)黏土,下伏晚侏羅紀(jì)γ53(1)強(qiáng)風(fēng)化侵入花崗巖呈碎塊狀,且存在嚴(yán)重偏壓,地下水為孔隙潛水和基巖裂隙水,較發(fā)育。洞口段圍巖及埋深情況見圖1所示。
3 擬采用的進(jìn)洞方案比選
金鍋嶺隧道出口擬采用水平定向旋噴樁、洞口長管棚進(jìn)洞方案,現(xiàn)對兩種進(jìn)洞方案進(jìn)行對比分析。
(1)工藝原理對比分析
洞口長管棚:在洞口Ⅴ級及以下圍巖,無自穩(wěn)能力、地表存在重要構(gòu)筑物或者地表沉降要求高的地段,拱頂支護(hù)可以施作洞口段長管棚。洞口段長管棚與導(dǎo)向墻配合使用,在導(dǎo)向墻施作完畢后,沿隧道正線方向打設(shè)一環(huán)洞口段長管棚并進(jìn)行注漿,對洞口段圍巖進(jìn)行加固,從而保證隧道安全進(jìn)洞。
水平定向旋噴樁:在富水軟弱松散土層、淤泥、淤泥質(zhì)土、砂質(zhì)地層塌方等地段,拱頂支護(hù)可以采用水平定向旋噴樁。采用水平定向旋噴鉆機(jī)打設(shè)預(yù)導(dǎo)孔,預(yù)導(dǎo)孔打設(shè)到設(shè)計(jì)長度后旋轉(zhuǎn)回撤鉆桿,在回撤鉆桿的同時(shí),將配制好的水泥漿液通過鉆桿噴射到土體中。樁體之間相互嚙合,在隧道拱頂及周邊形成封閉的水平旋噴帷幕體,使掌子面的穩(wěn)定性得到提高。
從工藝原來來看兩種進(jìn)洞方案均可用于自穩(wěn)能力較差地段。
(2)地形地貌及地質(zhì)條件對比分析
金鍋嶺隧道出口進(jìn)洞圍巖破碎且線路右側(cè)存在嚴(yán)重的偏壓,若施作洞口長管棚不僅使洞口拱頂全風(fēng)化花崗巖板結(jié)成整體并形成梁效應(yīng)有效增強(qiáng)了圍巖的自身穩(wěn)定性以及抗剪力,保證隧道的進(jìn)洞安全;若施作水平定向旋噴樁可以使洞口拱頂段圍巖板結(jié)并相互嚙合,但抗剪能力明顯不如長管棚施工。
從以上分析來看,存在嚴(yán)重的偏壓且圍巖破碎的隧道口優(yōu)選長管棚進(jìn)洞。
(3)施工難易程度對比分析
在全風(fēng)化花崗巖地段,施作洞口長管棚需要15d,而施作水平定向旋噴樁需要30d。水平定向旋噴樁施工工期長主要原因:a、受圍巖實(shí)際情況影響較大,在碎塊狀巖石較多的地段,水平旋噴鉆機(jī)難以掘進(jìn);b、埋深較淺,最淺處埋深不足2m,為了防止漏漿,可能需要在埋深較淺的一側(cè)進(jìn)行加固。
由于金鍋嶺隧道為工期控制性工程,選擇洞口長管棚明顯優(yōu)于水平定向旋噴樁。
(4)圍巖注漿加固效果對比分析
洞口長管棚:a、漿液在巖體內(nèi)擴(kuò)散受巖體節(jié)理和層理等影響,擴(kuò)散成脈狀,擴(kuò)散和加固范圍不均勻; b、由于注漿后有一定的自穩(wěn)能力,水流沖刷不易造成大規(guī)模的突水突泥。
水平定向旋噴樁:a、漿液通過鉆桿與土體強(qiáng)制攪拌,擴(kuò)散和加固范圍均勻;b、雖然在鉆口附近嚙合較好,但是在鉆機(jī)鉆入后由于存在碎塊狀的巖塊,不可避免的會出現(xiàn)鉆機(jī)打入角度誤差較大的情況,這樣就導(dǎo)致了旋噴樁之間的嚙合力不滿足要求,進(jìn)而影響了該處圍巖的自穩(wěn)能力。
從加固效果來看,若選用注漿經(jīng)驗(yàn)豐富的隊(duì)伍可以保證注漿質(zhì)量,采用長管棚施工優(yōu)于水平定向旋噴樁施工。
(5)沉降穩(wěn)定性對比分析
長管棚通過長管棚:通過長管棚對周邊圍巖進(jìn)行注漿加固提高了圍巖自身的強(qiáng)度;由于長管棚布置在前面圍巖以及導(dǎo)向墻的型鋼上,形成了梁效應(yīng),并且有效的分擔(dān)了拱部及邊墻圍巖的應(yīng)力。從圍巖受力降低以及圍巖自身強(qiáng)度提高兩個(gè)方面大大降低了隧道拱頂以及邊墻的沉降變形量。
水平定向旋噴樁提高了圍巖自身的強(qiáng)度,可以降低隧道的沉降變形量。
當(dāng)洞口段圍巖完成初期支護(hù)時(shí):由于長管棚對圍巖受力進(jìn)行了分擔(dān),圍巖自身應(yīng)力并未全部作用于初支,而施工水平定向旋噴樁時(shí)受力并未降低,圍巖自身作用力通過水平定向旋噴樁仍將全部作用于初支,因此從沉降穩(wěn)定性來看,選擇長管棚優(yōu)于水平定向旋噴樁。
(6)安全性對比分析
從圍巖注漿加固效果對比分析以及沉降穩(wěn)定性對比分析來看,選擇洞口長管棚施工明顯優(yōu)于水平定向旋噴樁。
(7)成本對比分析
經(jīng)過估算,導(dǎo)向墻施工約為2.2萬元,長管棚施工約30.6萬元,合計(jì)約32.8萬元。
經(jīng)過估算,水平定向旋噴樁施工約為25.7萬元。
從成本對比分析來看,優(yōu)選水平定向旋噴樁。
結(jié)論:通過方案比選我們可以看出,雖然長管棚施工也存在一定的缺點(diǎn),比如需要施作導(dǎo)向墻、價(jià)格略高,但是對于晚侏羅紀(jì)γ53(1)強(qiáng)風(fēng)化侵入花崗巖呈碎塊狀,地下水較發(fā)育,且偏壓嚴(yán)重的地段,相對于水平定向旋噴樁施工工期、注漿加固效果以及控制沉降等方面具有更加明顯的優(yōu)勢,故在此處按照洞口段長管棚施工。
4 長管棚進(jìn)洞施工方法及工藝
(1)設(shè)計(jì)參數(shù)
導(dǎo)向墻采用C20混凝土,截面尺寸為1m×1m,布置在拱部140°范圍,環(huán)向長度約19.5m,內(nèi)設(shè)兩榀Ⅰ18輕型工字鋼架,鋼架外緣設(shè)Φ140壁厚5mm長1.4m的導(dǎo)向鋼管,環(huán)向間距為40cm共47根,鋼管與鋼架焊接。管棚從導(dǎo)向鋼管內(nèi)穿過,采用Φ108壁厚6m熱軋無縫鋼管,節(jié)長4~6m,每孔的總長度為30m,環(huán)向間距為40cm共47根,長管棚注漿采用1:1水泥漿液,注漿壓力0.5~2.0MPa。導(dǎo)向鋼管布置如圖2所示,長管棚布置如(圖3)所示:
(2)機(jī)械設(shè)備配置
洞口段長管棚施工需要的主要機(jī)械設(shè)備:XY-2PCG地質(zhì)鉆機(jī)兩臺,L-22/7空壓機(jī)兩臺,BW-250/50型注漿泵兩臺,630KVA變壓器一個(gè),全轉(zhuǎn)儀一臺,水準(zhǔn)儀一臺。
(3)施工工期
采用兩臺地質(zhì)鉆機(jī)同時(shí)施工,從開始鉆孔到最后注漿完畢共用時(shí)15天。
(4)施工方法
施工時(shí)的順序主要為:放樣導(dǎo)向墻設(shè)置輪廓線→設(shè)置長管棚導(dǎo)向墻 →施鉆→頂管→止?jié){墻施作→注漿。
(5)長管棚應(yīng)用實(shí)際效果
a、優(yōu)化了注漿設(shè)計(jì)
在導(dǎo)向墻施作完畢后首先在1#孔處進(jìn)行了鉆孔,同時(shí)對鉆機(jī)鉆進(jìn)時(shí)的鉆進(jìn)速度、沖洗液顏色和流量變化、卡鉆里程、突進(jìn)里程、沖擊器聲音的變化進(jìn)行了記錄,并對記錄進(jìn)行分析,預(yù)測前方地質(zhì)情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)鉆孔時(shí)鉆進(jìn)存在卡鉆,沖洗液顏色為灰色且夾雜少量花崗巖石粒,鉆孔內(nèi)有水滲出但流量較小等情況,預(yù)測前方30m的地質(zhì)情況為:以強(qiáng)風(fēng)化和全風(fēng)化的花崗巖為主,巖體破碎,地下水為孔隙潛水和基巖裂隙水,較發(fā)育。
在現(xiàn)場進(jìn)行注漿之前我們進(jìn)行了注漿試驗(yàn),為了能滿足擴(kuò)散半徑的要求,我們分別取了粘土層試樣、斷層破碎帶試樣以及嚴(yán)重風(fēng)化試樣進(jìn)行了注漿試驗(yàn)。通過試驗(yàn),我們獲取了施工所需要的注漿參數(shù),具體參數(shù)見(表1):
根據(jù)圍巖的實(shí)際情況我們對注漿量進(jìn)行了優(yōu)化,由表2可以看出單根鋼管注漿量在嚴(yán)重風(fēng)化帶處要比斷層破碎帶少0.55m3比粘土層少1.7m3。因此預(yù)測出圍巖實(shí)際情況為嚴(yán)重風(fēng)化帶將大大降低注漿量,節(jié)約成本。
b、注漿效果
對檢查孔進(jìn)行了孔內(nèi)攝像,從攝像資料可以明顯看到前方破碎巖層被漿液充填,自穩(wěn)能力較強(qiáng)。檢查孔內(nèi)成像圖片如圖4所示:
注漿完畢后,在開挖輪廓線附近進(jìn)行了取芯,芯樣呈短柱狀,破碎巖層已經(jīng)被水泥漿液固結(jié),漿液充填飽滿,加固效果明顯。
金鍋嶺出口段采用洞口段超前長管棚,能夠滿足安全開挖的要求。
5、結(jié)束語
對于類似地表粉質(zhì)黏土自穩(wěn)能力較差,下伏強(qiáng)風(fēng)化花崗巖呈碎塊狀,存在嚴(yán)重偏壓,且地下水較發(fā)育的隧道,進(jìn)洞方案的選擇直接關(guān)系到安全進(jìn)洞、工期要求、效益和環(huán)保等。通過金鍋嶺隧道出口長管棚進(jìn)洞的成功實(shí)施,我們深刻認(rèn)識到在處理類似問題時(shí),首先要對各種方案進(jìn)行詳細(xì)的分析和對比,只有確定合理的施工方案,才能“安全優(yōu)質(zhì)高效”的完成各項(xiàng)施工。