摘要:在對(duì)昌泰煤業(yè)原有支護(hù)狀況進(jìn)行綜合評(píng)估的基礎(chǔ)上,采用高預(yù)應(yīng)力支護(hù)理念進(jìn)行支護(hù)的改革。通過(guò)詳細(xì)的地質(zhì)力學(xué)測(cè)試,提出初始支護(hù)方案。在井下進(jìn)行試驗(yàn)后,支護(hù)效果良好,錨桿受力合理,巷道變形較小、可控,真正做到了經(jīng)濟(jì)合理。
關(guān)鍵詞:高預(yù)應(yīng)力支護(hù) 地質(zhì)力學(xué)測(cè)試 初始支護(hù)方案
潞安集團(tuán)壽陽(yáng)潞陽(yáng)昌泰煤業(yè)有限公司位于晉中市壽陽(yáng)縣解愁鄉(xiāng)榮家溝村-紅花堙村之間,行政區(qū)劃屬解愁鄉(xiāng)管轄。屬沁水煤田,井田面積3.7252km2,礦井規(guī)模為60萬(wàn)t/a,批準(zhǔn)開(kāi)采煤層8-15下號(hào)煤層,其中12號(hào)煤層為主采煤層,12號(hào)煤層平均厚度為1.61m。
1 原有支護(hù)評(píng)估情況
資源整合之前,昌泰煤業(yè)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),缺乏對(duì)先進(jìn)技術(shù)的重視與探索。由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的缺乏,礦井井巷工程的設(shè)計(jì)隨意性較大。以錨網(wǎng)支護(hù)巷道為例,支護(hù)主要存在以下問(wèn)題:①支護(hù)參數(shù)偏保守,錨桿間排距大都控制在800mm×800mm以內(nèi),甚至更小。②設(shè)計(jì)一成不變,導(dǎo)致有的區(qū)域支護(hù)密度大,造成材料浪費(fèi)和進(jìn)度緩慢;有的區(qū)域壓力異常而不采取其他措施,導(dǎo)致頂板變形嚴(yán)重。③錨桿、錨索預(yù)應(yīng)力過(guò)低,初始支護(hù)強(qiáng)度低,無(wú)法發(fā)揮主動(dòng)支護(hù)作用,致使部分異常區(qū)域在較大支護(hù)密度下仍變形嚴(yán)重。④錨桿、錨索構(gòu)件不合理,比如托板不可調(diào)心、鋼筋托梁太窄等,預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散差,支護(hù)體受力狀態(tài)差。⑤錨桿、錨索支護(hù)密度不匹配,導(dǎo)致有的區(qū)域支護(hù)過(guò)密,有的區(qū)域又不合理。綜合以上情況,昌泰煤業(yè)原有支護(hù)缺乏一定的力學(xué)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和靈活性,大大影響了掘進(jìn)速度和頂板安全,進(jìn)而影響到了礦井的高產(chǎn)高效。因此,非常有必要對(duì)礦井的支護(hù)進(jìn)行改革,依據(jù)各種基礎(chǔ)地質(zhì)力學(xué)參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,做到在保證頂板安全的提前下,盡可能地提高掘進(jìn)速度。
2 高預(yù)應(yīng)力支護(hù)方法的應(yīng)用
針對(duì)以上情況,通過(guò)和北京天地科技股份有限公司合作,采用高預(yù)應(yīng)力支護(hù)方法進(jìn)行支護(hù),其核心為高預(yù)應(yīng)力及預(yù)應(yīng)力的擴(kuò)散[1]。采用動(dòng)態(tài)信息設(shè)計(jì)法進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì),主要包括地質(zhì)力學(xué)測(cè)試、初始設(shè)計(jì)、井下試驗(yàn)反饋等幾個(gè)關(guān)鍵階段。下面以12101工作面作為試驗(yàn)巷道進(jìn)行應(yīng)用,12101工作面斷面呈矩形,掘進(jìn)寬4.2m,高3.1m,掘進(jìn)斷面積為13m2,沿煤層底板掘進(jìn),屬于普通回采巷道,服務(wù)一個(gè)工作面。
2.1 地質(zhì)力學(xué)測(cè)試 在進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì)前,必須進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)力學(xué)測(cè)試,以便獲得相對(duì)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)參數(shù),主要包括:地應(yīng)力大小及方向、煤層及頂板的原位單軸抗壓強(qiáng)度、圍巖結(jié)構(gòu)面的分布等[2]。地應(yīng)力測(cè)試采用水壓致裂法平面應(yīng)力測(cè)量進(jìn)行,鉆孔為垂直鉆孔,即垂直主應(yīng)力根據(jù)煤層埋深推算得到。根據(jù)巖體的破裂壓力和彈性力學(xué)平面問(wèn)題求解得到最大主應(yīng)力和最小主應(yīng)力,即原巖中的最大水平主應(yīng)力和最小水平主應(yīng)力。圍巖強(qiáng)度采取原位鉆孔觸探法進(jìn)行,圍巖結(jié)構(gòu)采用全景式電子鉆孔窺視儀進(jìn)行分析。地應(yīng)力測(cè)量結(jié)果如表1所示,3個(gè)測(cè)站最大水平主應(yīng)力(σH)均大于垂直應(yīng)力,垂直應(yīng)力(σV)均大于最小水平主應(yīng)力(σh)。從量值上來(lái)劃分,昌泰煤業(yè)公司應(yīng)力場(chǎng)量值屬于低應(yīng)力值區(qū)域。在數(shù)值上為σH>σV>σh型,即最大水平主應(yīng)力大于垂直應(yīng)力,類型為水平應(yīng)力場(chǎng)。
12101工作面測(cè)點(diǎn)的最大水平主應(yīng)力方向?yàn)镹7.1°E,12101工作面布置方向?yàn)镹41°E,與最大水平主應(yīng)力之間的銳角為33.9°,根據(jù)澳大利亞學(xué)者W.J.Gale的最大水平應(yīng)力理論,頂板右側(cè)受地應(yīng)力的影響,會(huì)形成應(yīng)力集中,相對(duì)破壞嚴(yán)重。該處頂板0~1.7m為煤,黑色,裂隙發(fā)育;1.7~10.6m為泥質(zhì)砂巖,深灰色,2.0m處較破碎,6.0~6.3m之間非常破碎,形成空洞,8.6~8.7m及9.0m處離層明顯,其他地方橫向裂隙較發(fā)育;10.6~11.7m為煤,黑色,較完整;11.7~15.2m為砂質(zhì)泥巖,灰色,其中14.6~15.1m范圍內(nèi)裂隙發(fā)育,巖層較破碎;15.2~20.8m為中粗砂巖,灰白—深灰色,整體完整,局部有離層。
地質(zhì)力學(xué)測(cè)試所測(cè)區(qū)域內(nèi)頂板10m范圍內(nèi)頂板巖層強(qiáng)度主要集中在20~80MPa之間,12101工作面測(cè)點(diǎn)巖層強(qiáng)度2.5~9m內(nèi)平均55MPa,9~10m范圍內(nèi)為10 MPa;煤體強(qiáng)度大部分集中在6~24 MPa之間,12101工作面測(cè)點(diǎn)煤體強(qiáng)度集中在6~15 MPa之間,平均為10 MPa。
從地質(zhì)力學(xué)測(cè)試結(jié)果看,昌泰煤業(yè)開(kāi)拓區(qū)域?qū)儆诘貞?yīng)力場(chǎng)類型,頂板巖層強(qiáng)度中等,局部有離層,整體較為完整。
2.2 試驗(yàn)巷道初始支護(hù)設(shè)計(jì) 經(jīng)過(guò)數(shù)值模擬多方案比較,確定12101工作面采取高強(qiáng)錨桿、錨索組合支護(hù)技術(shù)進(jìn)行支護(hù)。
頂板支護(hù):錨桿為335號(hào)左旋無(wú)縱筋螺紋鋼,直徑為22mm、長(zhǎng)度為2400mm,配合相應(yīng)的調(diào)心球墊、減摩墊片及拱形高強(qiáng)度托板,間排距為1000mm×1000mm,組合構(gòu)件為D14mm鋼筋焊接的寬度為80mm的鋼筋托梁;錨索材料為D18.9mm、1×7股高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,長(zhǎng)6300mm,間排距為1500mm×2000mm;頂板鋪設(shè)10號(hào)菱形金屬網(wǎng)。
兩幫支護(hù):內(nèi)側(cè)幫采用玻璃鋼錨桿配合木托板支護(hù),外側(cè)幫采用與頂板錨桿相同規(guī)格的錨桿及附件,用鋼筋托梁聯(lián)接;內(nèi)側(cè)幫鋪設(shè)塑料網(wǎng),外側(cè)幫鋪設(shè)10號(hào)菱形金屬網(wǎng)。
按照高預(yù)應(yīng)力要求,錨桿預(yù)緊力矩需達(dá)到300N·m,錨索初次張拉到250kN。支護(hù)布置如圖1所示。
3 支護(hù)效果及礦壓監(jiān)測(cè)
試驗(yàn)巷道施工后,進(jìn)行了礦壓監(jiān)測(cè),主要包括錨桿受力及巷道表面變形監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖2、圖3所示。
(1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)為左幫錨桿,4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)為頂板錨桿)
由圖2可知,左幫錨桿受力較大,最大為104kN,平均為95kN;頂板錨桿雖然由于頂煤松軟等原因?qū)е鲁跏碱A(yù)緊力不大(僅為30kN左右),但錨桿受力變化幅度不大,最大僅為70kN,平均為43kN。從錨桿受力來(lái)看,錨桿受力最大為屈服強(qiáng)度的77.6%,既滿足了支護(hù)的需要,又充分利用了錨桿的強(qiáng)度,做到了經(jīng)濟(jì)合理。
由圖3可知,巷道的表面變形在距離迎頭40m范圍內(nèi)增加較快,40m以后逐漸趨于穩(wěn)定;但總體變形較小,頂板下沉量在掘進(jìn)影響期內(nèi)為20mm,兩幫移近量為47mm。與原有支護(hù)相比,現(xiàn)在支護(hù)密度大大降低,巷道的變形也相對(duì)較小,表明該支護(hù)參數(shù)在保證頂板安全的同時(shí),提高了掘進(jìn)速度,能滿足礦井高產(chǎn)高效的需要。
4 結(jié)論
①昌泰煤業(yè)為整合礦井,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏,支護(hù)設(shè)計(jì)隨意性大,有必要進(jìn)行詳細(xì)的研究,使設(shè)計(jì)趨向合理高效。②采用高預(yù)應(yīng)力支護(hù)理論進(jìn)行錨桿支護(hù)動(dòng)態(tài)信息設(shè)計(jì),在進(jìn)行地質(zhì)力學(xué)測(cè)試和數(shù)值模擬多方案比較后,確定支護(hù)參數(shù),井下進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)通過(guò)礦壓監(jiān)測(cè)反饋進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整。③新支護(hù)方案試驗(yàn)后,巷道支護(hù)狀況大大改觀,礦壓監(jiān)測(cè)表明,支護(hù)設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)合理,能保證礦井的高產(chǎn)高效。
參考文獻(xiàn):
[1]康紅普,王金華.煤巷錨桿支護(hù)理論與成套技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2007.
[2]申志平.潞寧煤礦煤巷錨桿支護(hù)技術(shù)改造[J].煤礦開(kāi)采,2008,13(5):57-59.
[3]康紅普.煤礦預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用[J].煤礦開(kāi)采,2011(03).
作者簡(jiǎn)介:常宏(1970-),男,山西長(zhǎng)治人,助理工程師,從事礦井安全技術(shù)工作。