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三位一體化管理降低油井作業(yè)頻次

2013-04-29 17:04:11楊小亮
中國石油和化工標準與質量 2013年9期
關鍵詞:采收率

楊小亮

【摘要】大65塊構造上處于車鎮(zhèn)凹陷中段大王北洼陷北部斷階帶上,是一個薄層中低滲透的巖性斷塊油藏,注水開發(fā)難度較大,區(qū)塊整體供液較差,加之井身軌跡不規(guī)則,油水井供排關系不和諧等各種原因導致油井作業(yè)頻次較高,低效短壽。本文就高頻次作業(yè)井中發(fā)現(xiàn)的問題,通過強化三位一體化管理,有效的降低躺井率,降低了油井作業(yè)頻次,提高了采油效率,從而提高采收率。

【關鍵詞】作業(yè)頻次 三位一體化管理 采收率

1 概況

1.1 地質概況

大65塊探明含油面積5.39Km2,地質儲量341.37×104t,可采儲量75.6×104t,標定采收率22.15%,油層物性差,有效孔隙度26%,空氣滲透率467×10-3um2。密度低(地面密度0.873g/cm3),粘度低(地面粘度18.8mpa.s),含硫低(0.19%),凝固點高(36),地層水為NaHCO3型。

1.2 開發(fā)現(xiàn)狀

大65塊總井29口,開井24口,日液95噸,日油41噸,綜合含水60.5%,水井總井10口,開井10口,日注138方,月注采比1.2。

2 存在的問題及矛盾2.1 近五年維護工作量

(1)從作業(yè)頻次統(tǒng)計可以看出大65塊油井由于供液差、偏磨嚴重、結蠟等原因,造成近幾年來維護作業(yè)頻次高居不下。

2.2 作業(yè)原因分析

(1)水井欠注導致地層能量不足是維護頻次高的主要原因。

統(tǒng)計2011年大65塊水井總數(shù)10口,開井9口,配注170方,日注113方,7口井欠注57方,配注完成率僅59.2%。水井欠注的主要原因是大65塊屬低滲透油田,水井油壓高,導致欠注井較多,造成油井地層能量不足,平均動液面1678米。

(2)低能量油井受地面設備限制,工作制度不匹配,泵效低桿管干磨是維護頻次高的另一主要原因。

統(tǒng)計大65塊泵效低于30%的井平均沖次2.2次,平均泵徑39mm,平均沖程4米,平均泵深1847米,平均沉沒度169米,供排關系不和諧。

(3)井身軌跡不規(guī)則,桿管偏磨是造成短命井的誘因。

從2010年檢泵井現(xiàn)場描述來看,桿管偏磨是造成檢泵周期短的又一誘因。從檢泵井來看,造斜角度較大的井容易偏磨。其中大65-X54等井斜角均大于30度。

(4)受作業(yè)費用限制使用修復桿管無法為長壽井提高物質保障。

由于原井下入抽油桿油管絕大多數(shù)均為修復舊桿,一方面是隨著開采時間的延長而容易斷脫;另一方面舊油管內傷,肉眼無法判斷容易,盡管油管出廠時經(jīng)過試壓,但是有些油管是從偏磨井轉過來,隨著時間的延長而導致管漏。

(5)結蠟影響。

大65塊屬于低滲稀油,含蠟量高,能量不足,地層漏失嚴重,導致洗井效果不理想造成蠟卡躺井。

3 注采“三位一體”化管理,對癥下藥,取得療效

3.1 強化地下管理,本著地面服從地下的原則,提高配注完成率,補充地層能量

針對大65塊地層能量差,水井欠注嚴重的問題,采取措施是:首先、加大水井卸壓力度,采取酸化沖換等措施,治理水井,提高水井利用率,整個2012年水井共洗井11井次,沖換2井次。其次,加強注水泵站管理,加大洗井日常維護工作量,提高設備完好率。

大65塊通過治理,目前配注完成率為81.2%,注水量較2011年12月份相比提高了22%。3.2 加強井筒管理,強化作業(yè)過程監(jiān)督,保證作業(yè)成功率

(1)加強作業(yè)監(jiān)督員的業(yè)務素質和責任心,作業(yè)期間現(xiàn)場監(jiān)督施工,準確記錄每一口井的施工進度,認真填寫作業(yè)日報,對作業(yè)工序、所下管柱及井下工具是否合格,泵筒是否清潔等細節(jié)必須注意。

(2)重要工序必須嚴格把關。作業(yè)井有重要工序施工時,除作業(yè)監(jiān)督外,隊干部必須有一人在現(xiàn)場監(jiān)督實施,以確保施工的成功率。

(3)作業(yè)監(jiān)督員必須把好交井關,作業(yè)井開井正常生產后一段時間后,方可交井。作業(yè)井開井三個月內因施工質量倒井返修的一律不予簽字。

作業(yè)監(jiān)督員通過現(xiàn)場監(jiān)督,有效的提高油井作業(yè)成功率,作業(yè)成功率為100%。3.3 強化井筒管理,強制推行熱洗管理制度,實施“一井一策”杜絕躺井事故的發(fā)生

(1)推行熱洗管理制度保證油井熱洗質量。通過實施“六清六定”工作法。“六清六定”即“清楚電流變化,定洗井時間;清楚地面地下狀況,定洗井方式;清楚井身結構,定洗井水量;清楚油井含蠟量,定洗井出口溫度;清楚油井供液能力,定最高洗井壓力;清楚洗井效果,定洗井周期”。制定標準電流和臨界電流,并不斷探索和分析油井的熱洗周期,同時嚴格按照《油井清防蠟管理規(guī)定》強化熱洗過程監(jiān)督,保證油井熱洗質量。

(2)結合油井生產特點,特殊井特殊對待,建立單井管理措施一井一策臺帳。針對油稠井,根據(jù)單井的具體情況和小組人員的工作經(jīng)驗,對D65-X63井實施油井熱水伴輸生產,對D65-X60等4口井實施摻水自洗加藥生產。針對油質差井,采取密閉循環(huán)摻水工藝在D69-X1井實施油井熱水循環(huán)伴熱生產。針對含蠟量高,結蠟嚴重的D65-X57等3口井,實施定期加清防蠟劑。

3.4 強化地面管理,優(yōu)化油井生產參數(shù),防止桿管干磨,降低油井作業(yè)頻次

(1)推行新工藝優(yōu)化生產參數(shù)。結合大65區(qū)塊地層能量低、油層薄,油井間出嚴重的生產現(xiàn)狀。不僅可根據(jù)實時功圖、不間斷測試液面、量油的情況準確摸索間開周期,制定出低液井科學的油井間開制度,同時對大65區(qū)塊的低效井,安裝了油井間開節(jié)能控制柜,該裝置通過液面感應開關井,有效提高油井的有效生產效率。目前已經(jīng)安裝了10臺間開控制柜,不僅延長了油井免修期,大大節(jié)約了電能。

(2)使用變頻控制柜調節(jié)油井合理生產參數(shù),通過變頻控制油井熱洗后能夠盡快排液提高油井出油效率,同時還可以根據(jù)需要方便快捷的調整生產參數(shù),保證油井生產效率,減少停井時間,提高油井生產時率。通過變頻控制生產參數(shù)后,油井泵效從29.6%提高到42%。

通過合理調節(jié)油井生產參數(shù),保證了油井正常生產,提高油井的生產效率,防止桿管干磨,降低油井作業(yè)頻次。

3.5 取得效果

大65塊2012年認真的執(zhí)行三位一體化管理,加強注采管理,有效的補充了地層能量;“一井一策”管理解決了結蠟對油井的影響,有效的熱洗減少了躺井事故的發(fā)生;嚴格的作業(yè)監(jiān)督保證油井的作業(yè)成功率;新工藝的應用保證間開油井生產效率;優(yōu)化油井生產參數(shù),供排關系得到緩解,卓有成效的降低了油井作業(yè)頻次。

4 結論與認識

(1)要實現(xiàn)低滲油田的高效能開發(fā),區(qū)塊注足水、注好水是先提條件。

(2)低滲透油田的高效開發(fā)必須抓好地下、井筒、地面三位一體化管理。

(3)低滲透油田供排關系和諧是開發(fā)的關鍵。

參考文獻

[1] 郝世彥. 低滲透油田開發(fā)技術與管理[M].石油工業(yè)出版社,2012

[2] 童憲章.油井產狀和油藏動態(tài)分析[M].北京:石油工業(yè)出版社,1981

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