呼長勇
摘 要:對200MW機組汽機管道閥門故障及處理方法進行分析,闡述閥門執(zhí)行機構(gòu)的故障處理方法,提出油質(zhì)分析和主汽門關(guān)閉后的處理方法,總結(jié)故障處理方法。
關(guān)鍵詞:汽機 閥門故障 處理方法 油質(zhì)
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1007-3973(2013)009-092-02
1 引言
某電廠具有兩臺20萬kW汽輪機機組,其采用新型的DEH-3型號的控制系統(tǒng),利用高壓抗燃油作為控制油,該機組經(jīng)過多年的可靠運行,為電廠帶來了巨大的經(jīng)濟效益。由于投運時間較長,近年來該機組的管道閥門出現(xiàn)了許多典型的故障,且在正常運行時由于該機組要參與AGC控制,對汽輪機的各閥門的要求都較高,所能容忍的消缺時間較短,因此需要在運行中對管道閥門異動現(xiàn)象的原因進行明確的分析和有效的控制。本文對該機組汽輪機管道閥門故障及其處理方法進行了分析。
2 閥門執(zhí)行機構(gòu)的故障處理分析
若正常運行的汽輪機閥門出現(xiàn)了故障,則故障大多數(shù)集中在DEH控制系統(tǒng)或者相關(guān)閥門的執(zhí)行機構(gòu)上,要分析具體的故障,需要利用伺服閥進行回路開環(huán),為伺服系統(tǒng)加20mA的信號或者2.0V的電壓進行判斷,若加上信號后油動機能夠上下進行移動,則說明故障點是在控制系統(tǒng),若油動機不能夠?qū)崿F(xiàn)上下移動,則說明故障點出現(xiàn)在閥門的執(zhí)行機構(gòu)部分,具體分析如下。
2.1 伺服閥故障
造成伺服閥出現(xiàn)了故障的原因具有很多種,主要有油質(zhì)差、伺服閥機械位置偏移和濾網(wǎng)更換的次數(shù)不夠等。在正常的情況下通常伺服閥能夠進行調(diào)節(jié)的電壓范圍為:0.07V-0.20V,其兩端可加的電壓最高可達2.0V,如果電壓超過了伺服閥能夠調(diào)節(jié)的范圍,則即使是可以進行正??刂频娜孕鑼ζ溥M行更換。如果閥門是不能夠進行正常控制的,則大部分是由伺服閥出現(xiàn)故障所引起的,首先應通過摸聽的方法對其進行判斷,利用相關(guān)控制盒完成試驗功能,若所聽到的油流聲是清晰的,則此時就算是油管的溫度較高,相關(guān)的伺服閥部件在正常的范圍內(nèi),如果進油管沒有聽到油流聲則此時需要對伺服閥的相關(guān)部件進行更換。
另外,若正常運行的伺服閥出現(xiàn)了較大范圍的波動,則也應對其進行更換。
可通過在線處理的方法實現(xiàn)對伺服閥狀態(tài)的查看。若更換伺服閥前汽輪機的閥門是處于關(guān)閉的狀態(tài),則此時完成對油動機的釋放后其內(nèi)將有壓EH油,這樣做的目的是為了防止油動機相關(guān)的油缸高壓的EH油出現(xiàn)噴出的現(xiàn)象而致使運行檢修人員受傷。對伺服閥進行更換可以通過對其施加反向的40mV的電信號實現(xiàn),如果所加的信號是無效的,則此時通過對卸荷閥進行調(diào)節(jié)即可完成對油動機內(nèi)油壓的釋放,但無論是采用哪一種方式實現(xiàn)了對汽輪機閥門的關(guān)閉都必須保證高壓油的一次閥門是處于常開狀態(tài)的,否則是無法實現(xiàn)對閥門的操作功能的。若是由于優(yōu)質(zhì)變臟導致伺服閥出現(xiàn)故障則應首先對濾網(wǎng)進行更換。
2.2 卸荷閥
若DUMP閥發(fā)生了故障,則此時供油裝置的卸乘時間將比較短,當出現(xiàn)泄漏流量較大時,所承載的時間將會變長,油溫也會有所升高。通過該檢測方法可以在油缸的下部安裝一個壓力測試表,當伺服回路輸入了40mA的電流時,電壓表的指示將會指示為12MPa,若一直達不到此值,則說明卸荷閥出現(xiàn)了泄漏,若在閉環(huán)上進行工作,則此時指令的開度將達到最大值,即壓力表的指示為7MPa,卸荷閥出現(xiàn)了關(guān)閉現(xiàn)象。
2.3 逆止閥
若逆止閥出現(xiàn)了泄漏,則此時OPC油壓降較低,此時若打開伺服機構(gòu)被打開時,閥門是不能被開足的。此時建議在AST及OPC的油管上安裝兩塊壓力表,進而作為油壓的監(jiān)視使用,若OPC是正常的,則此時油壓將在12-13MPa之間,對逆止閥進行檢修必須在EH油泵停止進行。
3 油質(zhì)分析和主汽門關(guān)閉后的處理方法
3.1 油質(zhì)分析
該機組汽機管道閥門抗燃油的主要參數(shù)有:個水量、雜質(zhì)變量及酸質(zhì)等,其中相關(guān)雜志的變量必須符合NAS6的標準,其中100毫升油中相關(guān)的粒子數(shù)如表1所示。
當發(fā)生了雜志超標的現(xiàn)象時,將出現(xiàn)各個閥門的液壓元件的濾網(wǎng)堵塞,導致控制指令無法得到正確的響應,伺服閥也不能實現(xiàn)正常工作,嚴重時還將導致液壓元件節(jié)流孔的堵塞,導致機組的ETS中的ASP單通道出現(xiàn)異常,甚至造成正常運行中的閥門油液壓不夠而無法正常打開。
3.2 主汽門關(guān)閉后的處理
當主汽門出現(xiàn)了關(guān)閉現(xiàn)象時,由于主汽門的結(jié)構(gòu)特殊性導致其運行中消缺和其他閥門還是有所區(qū)別的。主汽門由于轉(zhuǎn)速控制的需要,所以閥體都采用大閥套小閥的結(jié)構(gòu)形式,當小閥全部被開啟時,再對大閥進行開啟,在正常轉(zhuǎn)速控制時其控制指令應小于50%,確保主汽門處于小閥門內(nèi),保證轉(zhuǎn)速的控制精度,同時嚴格制定相關(guān)的安全措施,以防止機組跳閘事故的發(fā)生。
4 故障處理方法總結(jié)
在實際的運行現(xiàn)場中,由于閥門內(nèi)泄漏主要是由密封面發(fā)生了損壞而導致的,同時若密封圈的連接不好或閥體的剛性不足也都會導致相關(guān)故障的發(fā)生。防止內(nèi)漏的主要方法是通過合理選用密封材料,對密封結(jié)構(gòu)進行有效的改進,不但可以提高密封面的壽命,而且也提高了運行的可靠性。由于閥門外漏常常出現(xiàn)于填料箱的連接部位,因此需對填料箱進行嚴格的檢查,確保其質(zhì)量和填料的品種完全符合質(zhì)量要求,且尺寸也完全合理,無閥桿表面的腐蝕和擦傷等。
由于機組的汽輪機管道閥門中出現(xiàn)了電動門失靈的現(xiàn)象是非常普遍的,而且其主要原因是由于機械部分阻力過大,致使電機出現(xiàn)了過負荷的現(xiàn)象。與傳統(tǒng)的機構(gòu)相嚙合的電機,其嚴密性通常難以過關(guān),同時電氣控制部分也無法進行正常的工作。系統(tǒng)管道介質(zhì)常常會對閥座和閥瓣的沖刷和腐蝕,這類故障大都出現(xiàn)在相關(guān)的調(diào)節(jié)門中。其主要原因是由于高速的流體會導致閥體出現(xiàn)直接沖刷,造成流體局部產(chǎn)生汽化從而造成飽和氣體的沖擊,導致相關(guān)閥門出現(xiàn)振動的現(xiàn)象,破壞了閥門的密封性并會對相關(guān)的零部件造成影響,嚴重時還可能出現(xiàn)油泄漏及閥體損壞的現(xiàn)象。
5 結(jié)論
有多方面的原因都會造成汽輪機管道閥門故障,不僅有制造和選型方面的原因,還有安裝及使用過程中維修方面的原因,其中閥門產(chǎn)品的質(zhì)量不過關(guān)是一個主要原因。當前許多電廠都已認識到這個問題,而且也在積極采取各種措施進行有效的改正。相關(guān)的運行人員應嚴格遵守相關(guān)規(guī)程,對管道閥門的缺陷進行及時發(fā)現(xiàn),防止其進一步惡化,并加強閥門的檢修管理,檢修時認真核對閥門的型號、規(guī)格和尺寸,仔細對新閥門進行解體檢查和水壓試驗,保證缺陷處理時的大、小修等各個環(huán)節(jié)正常進行,降低管道閥門故障的幾率。
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