姜廣義,武 鵬,張 潔
(中航工業(yè)沈陽(yáng)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)研究所,沈陽(yáng) 110015)
航空發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)結(jié)構(gòu)大多采用鼓筒方式,其前后支撐的封嚴(yán)裝置在發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)試和試制過(guò)程中漏油現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致鼓筒腔內(nèi)積油。在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,積油在一定條件下將發(fā)生自激振動(dòng),使轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的振動(dòng)異常。但由于流體的旋轉(zhuǎn)作用,使得這類問(wèn)題的機(jī)理分析較一般的流固耦合問(wèn)題更為復(fù)雜,而且還具有許多特殊性,成為目前轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)研究領(lǐng)域的1個(gè)新課題[1-3]。
本文結(jié)合實(shí)際發(fā)動(dòng)機(jī)試車過(guò)程中發(fā)生的異常振動(dòng),通過(guò)相關(guān)結(jié)構(gòu)件模態(tài)分析、振動(dòng)測(cè)試以及噪聲測(cè)試分析,最終找出振動(dòng)異常原因。其經(jīng)驗(yàn)性結(jié)論可以在機(jī)理分析不完善情況下為振動(dòng)故障診斷提供參考。
某發(fā)動(dòng)機(jī)在1次開車中剛進(jìn)入慢車時(shí)發(fā)生喘振。此后,發(fā)動(dòng)機(jī)在從起動(dòng)到慢車過(guò)程中,以及慢車運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,會(huì)突發(fā)1種嗡鳴聲,同時(shí)振動(dòng)總量突增。為此,將發(fā)動(dòng)機(jī)下臺(tái)分解。分解時(shí)發(fā)現(xiàn)空氣導(dǎo)管軸心通風(fēng)的甩油臺(tái)與低壓軸磨損,未見其它明顯故障,因此懷疑故障是氣動(dòng)問(wèn)題。將發(fā)動(dòng)機(jī)重新裝配后上臺(tái)試車,原故障仍然存在。共開車2 3次后,再次將發(fā)動(dòng)機(jī)下臺(tái)分解。發(fā)現(xiàn)如下故障點(diǎn):(1)空氣導(dǎo)管軸心通風(fēng)器甩油臺(tái)磨損;(2)低壓軸磨損;(3)高壓壓氣機(jī)工作葉片多級(jí)磨損,且輕重級(jí)分布為從后到前;(4)3支點(diǎn)外鋼套與軸承座磨損;(5)風(fēng)扇第3級(jí)工作葉片磨損;(6)2支點(diǎn)石墨跑道磨損。將發(fā)動(dòng)機(jī)再次裝配后上臺(tái)試車,該故障現(xiàn)象仍然存在。在第4次裝配中,在發(fā)動(dòng)機(jī)軸承外環(huán)和3號(hào)軸承座間裝了銷釘,并將甩油孔件的甩油孔按原位改回,在其后試車過(guò)程中未再發(fā)生嗡鳴聲,一切正常。
在發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音異常故障分析中,開始懷疑激振源是由氣動(dòng)力引起的,因此在其后幾次試車中,對(duì)高壓壓氣機(jī)進(jìn)氣和排氣都進(jìn)行了監(jiān)測(cè),同時(shí)注意觀察各供油壓力,均未發(fā)現(xiàn)明顯變化以及與振動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)象,所以可以排除氣動(dòng)因素影響。
就該發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)而言,僅是調(diào)整了附件機(jī)匣的位置,并無(wú)其他變動(dòng),但該變化有可能會(huì)造成與之相關(guān)的結(jié)構(gòu)件振動(dòng)特性發(fā)生變化,從而誘發(fā)上述故障發(fā)生。為此,對(duì)幾次均發(fā)生磨損的空氣導(dǎo)管和中介機(jī)匣進(jìn)行模態(tài)分析。
為較真實(shí)模擬空氣導(dǎo)管的實(shí)際安裝情況,在模態(tài)分析試驗(yàn)中,將空氣導(dǎo)管和高壓渦輪盤等組合件支承于裝配架上,對(duì)應(yīng)渦輪轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中的狀態(tài),其結(jié)構(gòu)的固有頻率見表1。
表1 空氣導(dǎo)管模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果
其中118.7Hz的固有頻率為1階彎曲形式,該頻率是1個(gè)不穩(wěn)定值,隨盤所承受的載荷或渦輪轉(zhuǎn)子的氣動(dòng)負(fù)荷變化而不同。如將該組合件用繩吊起做模態(tài)試驗(yàn),則其1階彎曲頻率為145Hz。但由于該類型空氣導(dǎo)管在多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)中都有使用,以及在此臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)第1次上臺(tái)試車喘振前也未發(fā)生故障,所以可排除因其結(jié)構(gòu)共振導(dǎo)致振動(dòng)異常及出現(xiàn)嗡鳴聲。
中介機(jī)匣試驗(yàn)件主要由支板、附件機(jī)匣、中央傳動(dòng)齒輪和3支點(diǎn)軸承等組成,在附件機(jī)匣上同向等距離放置7個(gè)傳感器,測(cè)得的振型有1、2階彎曲振動(dòng),其固有頻率分別為20、110Hz。機(jī)匣振型由支板上放置的傳感器進(jìn)行測(cè)試,其振型為1、2階彎曲振動(dòng),1階振型為158 Hz,而在機(jī)匣的直徑方向無(wú)振型存在。在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試車時(shí),附件機(jī)匣的確存在明顯的2階彎曲振型,1階振型頻率較低,約20~30Hz,2階振型頻率約為100~120Hz,1階振動(dòng)固有頻率在慢車之前表現(xiàn)明顯,2階振型只有在軸承外環(huán)與軸承座松動(dòng)時(shí)才有明顯表現(xiàn)。但從整機(jī)振動(dòng)信號(hào)(如圖1所示)可見,發(fā)生振動(dòng)異常和嗡鳴聲時(shí),此異常頻率與轉(zhuǎn)速頻率并不重合,故判斷應(yīng)不是因轉(zhuǎn)速頻率與此構(gòu)件固有頻率耦合,從而誘發(fā)共振。
圖1 進(jìn)氣機(jī)匣振動(dòng)響應(yīng)
在發(fā)動(dòng)機(jī)的幾次分解裝配過(guò)程中都發(fā)現(xiàn)高壓轉(zhuǎn)子內(nèi)錐壁有積油現(xiàn)象,而積油的存在可能會(huì)引起轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)和轉(zhuǎn)子空腔內(nèi)積液運(yùn)動(dòng)的相互作用。當(dāng)轉(zhuǎn)子作無(wú)擾動(dòng)的穩(wěn)定自旋時(shí),積油會(huì)均勻地貼于內(nèi)壁,且與轉(zhuǎn)子一起以同一角速度自旋,無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng);但在一定條件下,積油產(chǎn)生自激現(xiàn)象,而不再與轉(zhuǎn)子一起同步擾動(dòng),積油的相對(duì)運(yùn)動(dòng)和壓力場(chǎng)對(duì)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生1個(gè)附加力,與轉(zhuǎn)子的相互作用會(huì)使轉(zhuǎn)子以極大的振動(dòng)作異步渦動(dòng),嚴(yán)重地影響轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的正常運(yùn)行,在一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定區(qū)。
整機(jī)振動(dòng)測(cè)試的其它測(cè)點(diǎn)振動(dòng)響應(yīng)瀑布如圖2~4所示。
圖4 渦輪后機(jī)匣振動(dòng)響應(yīng)
從圖2~4中可見,fx頻率在一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)出現(xiàn),并作異步渦動(dòng),幅值很大,所以fx頻率的出現(xiàn)應(yīng)是因?yàn)榍粌?nèi)積油,并且在一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)出現(xiàn)自激現(xiàn)象的結(jié)果。
自從Kollmann[4]在試驗(yàn)中觀察到部分充液轉(zhuǎn)子的不穩(wěn)定現(xiàn)象后,已有一些學(xué)者開展了相關(guān)研究,但轉(zhuǎn)子系統(tǒng)基本上采用剛度各向同性的模型。Brommundt和Ostermeyer[5]及Holm和Trager[6]分別研究了支承剛度非對(duì)稱柔性懸臂轉(zhuǎn)子和剛性轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)由于支承剛度的非對(duì)稱使原來(lái)支承剛度對(duì)稱的部分充液轉(zhuǎn)子的1個(gè)不穩(wěn)定區(qū)分裂為多個(gè)獨(dú)立的不穩(wěn)定區(qū),但并未說(shuō)明出現(xiàn)多個(gè)獨(dú)立不穩(wěn)定區(qū)的條件。祝長(zhǎng)生[7]在2維無(wú)黏旋轉(zhuǎn)流體模型的基礎(chǔ)上,詳細(xì)地分析了支承剛度各向異性部分充液轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性問(wèn)題和轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的各參數(shù)對(duì)穩(wěn)定性的影響,認(rèn)為影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的參數(shù)有充液量、質(zhì)量比、外阻尼比、轉(zhuǎn)速比和支承剛度比;并認(rèn)為支承剛度各向異性轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的不穩(wěn)定區(qū)可能是多個(gè)有限區(qū)間,分別與該系統(tǒng)的多個(gè)臨界區(qū)相對(duì)應(yīng)。
從發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)到慢車停留過(guò)程中各振動(dòng)測(cè)點(diǎn)頻譜圖中可見,共有2個(gè)不穩(wěn)定區(qū),對(duì)1支點(diǎn)軸承座所測(cè)振動(dòng)響應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,可得這2個(gè)不穩(wěn)定區(qū)所對(duì)應(yīng)的高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速范圍,如圖5所示。
圖5 對(duì)應(yīng)高壓轉(zhuǎn)速的不穩(wěn)定區(qū)
從圖5中可見,高壓轉(zhuǎn)速?gòu)?5%~55%最高轉(zhuǎn)速附近為第1個(gè)不穩(wěn)定區(qū),從71%最高轉(zhuǎn)速附近開始為第2個(gè)不穩(wěn)定區(qū)。
使用MSC/PATRAN建立發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子-支承系統(tǒng)分析模型,進(jìn)行振動(dòng)分析和后處理,得到高壓轉(zhuǎn)子激振臨界轉(zhuǎn)速計(jì)算結(jié)果。
通過(guò)與計(jì)算結(jié)果對(duì)比可知,在第1個(gè)不穩(wěn)定區(qū),異步渦動(dòng)最大幅值的頻率為102.5Hz,對(duì)應(yīng)于高壓轉(zhuǎn)子第3階臨界轉(zhuǎn)速,第2個(gè)不穩(wěn)定區(qū)所對(duì)應(yīng)的異步渦動(dòng)最大幅值的頻率為147.5Hz,對(duì)應(yīng)于高壓轉(zhuǎn)子的第4階臨界轉(zhuǎn)速。在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子腔內(nèi)積油情況下,如果繼續(xù)增大轉(zhuǎn)速,由于多階臨界轉(zhuǎn)速的存在,積油也將存在于多個(gè)相對(duì)應(yīng)的不穩(wěn)定區(qū)。
文獻(xiàn)[8]研究了部分積液較多的兩端簡(jiǎn)支的剛性轉(zhuǎn)子,并考慮了液壓梯度、流速等因素的影響,得到產(chǎn)生部分積液自激進(jìn)動(dòng)的失穩(wěn)區(qū)為
式中:R為空腔半徑;t為積液厚度;μ為黏度。
文獻(xiàn)[9]研究了兩端彈支轉(zhuǎn)子部分積液后的自激進(jìn)動(dòng),得到的結(jié)果為失穩(wěn)區(qū)有2個(gè),相應(yīng)在ω/ωn≈0.95~1.20及1.80~2.05。
針對(duì)該發(fā)動(dòng)機(jī),從整機(jī)振動(dòng)1階高壓跟蹤幅值可知,該發(fā)動(dòng)機(jī)的高壓轉(zhuǎn)子第3階臨界轉(zhuǎn)速為39.8%最高轉(zhuǎn)速,第4階臨界轉(zhuǎn)速為55.4%最高轉(zhuǎn)速。由于發(fā)動(dòng)機(jī)在整個(gè)工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)無(wú)彎曲臨界,以上所述臨界振型都為剛體振型,所以發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子可視為準(zhǔn)剛性轉(zhuǎn)子,其第1個(gè)不穩(wěn)定區(qū)的范圍為1.13<ω/ωn<1.36。
由于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速并未達(dá)到第2個(gè)不穩(wěn)定區(qū),所以無(wú)法確定其上邊界,其不穩(wěn)定區(qū)范圍為1.29<ω/ω4<?。
發(fā)動(dòng)機(jī)在振動(dòng)異常時(shí)會(huì)出現(xiàn)嗡鳴聲。在發(fā)動(dòng)機(jī)第1次上臺(tái)1 6次開車中,為分析嗡鳴聲的頻率成分,增加了1個(gè)噪聲測(cè)試傳感器。在嗡鳴聲出現(xiàn)時(shí),該傳感器所測(cè)噪聲信號(hào)的頻率成分如圖6所示。
從圖6中可見,出現(xiàn)嗡鳴聲時(shí),噪聲的主要頻率成分fx與整機(jī)振動(dòng)測(cè)點(diǎn)所測(cè)高壓轉(zhuǎn)子異步渦動(dòng)頻率相吻合,即嗡鳴聲是因高壓轉(zhuǎn)子腔內(nèi)的積油在自激情況下出現(xiàn)的。
圖6 聲振時(shí)噪聲測(cè)點(diǎn)所測(cè)頻率
在發(fā)動(dòng)機(jī)分解過(guò)程中發(fā)現(xiàn)高壓壓氣機(jī)葉片、低壓軸等有多處磨損。從圖1~4中可見,當(dāng)轉(zhuǎn)子腔內(nèi)積油發(fā)生自激振動(dòng)時(shí),頻率成分明顯比振動(dòng)正常情況時(shí)的豐富,并且包含轉(zhuǎn)子的倍頻成分,所以判斷在積油發(fā)生自激振動(dòng)的同時(shí),由于振動(dòng)較大,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)靜件發(fā)生多處碰摩[10]。
在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的鼓筒段和軸的內(nèi)腔,如果存在設(shè)計(jì)不當(dāng),可能出現(xiàn)積油現(xiàn)象,將會(huì)改變整個(gè)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的振動(dòng)特性。所以應(yīng)在空腔的轉(zhuǎn)子上開甩油孔,使轉(zhuǎn)子在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中將油甩出,從而保證腔內(nèi)無(wú)積油。
在該發(fā)動(dòng)機(jī)第4次裝配中,將甩油孔件的甩油孔按原位改回,在其后試車過(guò)程中一切正常,未出現(xiàn)振動(dòng)異常現(xiàn)象及嗡鳴聲。
通過(guò)以上分析,該發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)振動(dòng)異常及嗡鳴聲的原因可以排除氣動(dòng)因素以及結(jié)構(gòu)件共振等因素,而是因高壓轉(zhuǎn)子內(nèi)腔的積油,在特定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)發(fā)生自激振動(dòng),該自激振動(dòng)屬異步渦動(dòng),幅值較大,從而導(dǎo)致振動(dòng)總量突增,使發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)靜件發(fā)生多處碰摩。由于發(fā)動(dòng)機(jī)多個(gè)臨界轉(zhuǎn)速的存在,會(huì)出現(xiàn)多個(gè)相對(duì)應(yīng)的不穩(wěn)定區(qū),而且不穩(wěn)定區(qū)的下限轉(zhuǎn)速要大于臨界轉(zhuǎn)速。
針對(duì)腔內(nèi)積油現(xiàn)象,目前主要以理論探索為主,所建試驗(yàn)器也多為立式轉(zhuǎn)子試驗(yàn)器。由于忽略了重力等因素影響,其試驗(yàn)結(jié)論可能與臥式轉(zhuǎn)子有一定差異。如果能夠建立臥式轉(zhuǎn)子試驗(yàn)器,以理論結(jié)合試驗(yàn)進(jìn)行研究,明晰故障特征和邊界條件,可在發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)和研制中更好地處理此類故障。
[1]張文. 轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)理論基礎(chǔ)[M]. 北京:科學(xué)出版社,1990: 250-262.
ZHANG Wen. Theoretical basis on rotor dynamics[M]. Beijing: Science Press, 1990:250-262. (in Chinese)
聞邦椿,顧家柳,夏松波,等. 高等轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000:194-198.
WEN Bangchun, GU Jialiu, XIA Songbo, et al. Advanced rotor dynamics [M]. Beijing:China Machine Press, 2000:194 -198. (in Chinese)
[3] 鐘一諤,何衍宗,王正. 轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)[M]. 北京:清華大學(xué)出版社,1987:21-175.
ZHONG Yie, HE Yanzong, WANG Zheng. Rotor dynamics[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 1987:21-175. (in Chinese)
[4] Kollmann F G. Experimentelle and theoretische unter-suchungen uber die kritischen drehzahlen flussigkeits-gefulter hohlkorper [J]. Forschund auf dem Gebiete des In-genieurw easns, 1962,28(B):115-123,147-153.
[5] Brommundt E,Ostermeyer G P. Stability of a rotor partially filled with liquid and attached to an anisotropically mounted shaft[J]. Ingenieur-Archiv,1986,56(3):379-388.
[6] Holm-Christensen O,Trager K. A note of instability caused by liquid motions[J]. Journal of Applied Mechanics, Transaction of ASME,1991,58(4):801-811.
[7] 祝長(zhǎng)生. 支承剛度各向異性部分充液轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性[J].航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2000,15(4):432-434.
ZHU Changsheng. Stability of a rotor system on support of anisotropical rigidity and partially filled with an inviscid fluid [J]. Journal of Aerospace Power, 2000,15 (4):432-434. (in Chinese)
[8] Colding-Jorgensen J. Rotor whirl measurements on a long rotating cylinder partially filled with liquid [J]. ASME DE, 1991,35: 127-131.
[9] Hendricks S L. Stability of a clamped-free rotor partially with liquid[J]. Journal of Applied Mechanics, Transaction of ASME,1986,53(1): 166-172.
[10] 姜廣義,王娟,姜睿. 航空發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇機(jī)匣振動(dòng)故障分析[J]. 航空發(fā)動(dòng)機(jī),2011,37(5):38-40.
JIANG Guangyi, WANG Juan, JIANG Rui. Vibration analysis of a fan casing in an aero-engine [J]. Aeroengine, 2011,37 (5):38-40. (in Chinese)