文 焱
(山鋼股份濟(jì)南分公司 煉鐵廠,山東 濟(jì)南 250101)
濟(jì)鋼3200m3高爐于2010年8月2日開爐,達(dá)產(chǎn)達(dá)效順利,前期取得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2011年下半年,濟(jì)鋼為應(yīng)對鋼鐵行業(yè)進(jìn)入微利局面的困境,降低噸鐵成本,在3200m3高爐開展了使用經(jīng)濟(jì)料、降低配煤結(jié)構(gòu)成本等工作。隨著入爐品位降低和焦炭質(zhì)量的波動[1],高爐爐況發(fā)生了很大變化,壓量關(guān)系緊張,爐缸工作狀態(tài)不斷惡化,中心氣流不暢,導(dǎo)致爐況失常。最終通過改善原燃料質(zhì)量,采用上下部調(diào)劑相結(jié)合,爐況才得以恢復(fù)正常。
2011年7—12月爐況失常前后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表1所示。
表1 爐況失常前后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
自2011年7月中旬起,濟(jì)鋼3200m3高爐在燒結(jié)配料中大幅度增加了經(jīng)濟(jì)料的配比,燒結(jié)礦品位大幅下降。高爐入爐料結(jié)構(gòu)變化大,入爐品位由58%下降至55%~56%,渣比由335kg/t上升至390kg/t。同時,焦炭調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),減少主焦煤配比,增加高硫煤、氣肥煤配比,焦炭質(zhì)量大幅波動,含硫量升高。伴隨著原燃料條件的變化,高爐料柱的透氣、透液性受到很大影響,爐缸工作狀態(tài)變差,壓量關(guān)系緊張,風(fēng)量萎縮,鼓風(fēng)動能降低,風(fēng)速降低,冶強(qiáng)降低。2011年7—12月渣比、入爐品位、焦炭冷熱態(tài)指標(biāo)變化見圖1、圖2。
圖1 2011年7—12月渣比、入爐品位變化趨勢
圖2 2011年7—12月焦炭熱態(tài)指標(biāo)變化趨勢
在大量使用經(jīng)濟(jì)料后,高爐一直在尋找適應(yīng)這種原燃料條件下較為合理的操作制度,2011年9月份開始通過縮小風(fēng)口面積、提高風(fēng)速、穩(wěn)定裝料制度等措施,料柱透氣性有所好轉(zhuǎn),風(fēng)量回升,焦比、消耗均降低,在使用經(jīng)濟(jì)料的攻關(guān)中見到了初步效果。燒結(jié)又配加高鋁礦物,渣中Al2O3由15.5%以下上升至19%(見圖3),渣鐵流動性變差,渣鐵不能及時排放,致使?fàn)t況急轉(zhuǎn)直下,越變越差。在渣中Al2O3大幅上升后,氣流上升阻力增加,料柱透氣性變差,風(fēng)量萎縮至5500~5600m3/min,風(fēng)壓波動大,高爐不易接受風(fēng)量;爐溫波動大,渣鐵物理熱低,爐芯溫度急速下降,由正常的550℃以上降至390℃。在10月2日裝料制度調(diào)整為中心加焦,最終導(dǎo)致氣流分布失常,爐況失常。
圖3 2011年7—12月渣中Al2O3變化趨勢
1)忽視下部調(diào)劑是基礎(chǔ),上部裝料制度調(diào)整頻繁。在爐況處理前期,寄希望于上部裝料制度的調(diào)整來改善氣流分布,從而解決原燃料質(zhì)量惡化的問題。而在上部裝料制度的調(diào)整過程中,忽視了大型高爐氣流調(diào)整周期長的問題,裝料制度頻繁調(diào)整,其中8月份調(diào)整38次,平均每天1.2次;10月2日為強(qiáng)化中心氣流而改為中心加焦矩陣后,當(dāng)月調(diào)整矩陣68次,沒有形成一個相對穩(wěn)定的料制,加上渣中Al2O3大幅升高的影響,氣流嚴(yán)重失常,燃料比由540kg/t上升至600kg/t左右。
2)送風(fēng)制度調(diào)劑失誤。在因原燃料條件變差而引起風(fēng)量萎縮的情況下,為提高風(fēng)量,2011年8月10日計劃休風(fēng)時采取擴(kuò)大風(fēng)口以提高風(fēng)量的措施,風(fēng)口面積由0.419m2提高至0.429m2,導(dǎo)致風(fēng)速和鼓風(fēng)動能降低,風(fēng)量進(jìn)一步萎縮,燃料比升高;此段時期因爐缸工作狀態(tài)差,風(fēng)口燒壞多,8月底在擴(kuò)大風(fēng)口面積未取得預(yù)想效果的情況下,實施堵風(fēng)口作業(yè),長期堵32#風(fēng)口,風(fēng)口面積0.411m2,穩(wěn)定了裝料制度,爐況有所恢復(fù);9月20日32#風(fēng)口吹開,23日調(diào)整風(fēng)口,送風(fēng)面積0.415m2,不能適應(yīng)高鋁礦的使用,加劇了氣流分布的紊亂。在之后調(diào)整過程中,雖然認(rèn)識到了下部調(diào)劑的重要性,但下部調(diào)劑措施未充分發(fā)揮作用,堵風(fēng)口不能堅持,風(fēng)口損壞較多,恢復(fù)過程中5次堵風(fēng)口操作,但風(fēng)口早開或因風(fēng)口破損較多最終沒有達(dá)到提高動能活躍爐缸的目的。高頻次地?zé)龎娘L(fēng)口和休風(fēng)更換,延緩了爐況的恢復(fù)進(jìn)程,惡化了爐缸工作狀態(tài)。
2011年7—12月濟(jì)鋼3200m3高爐送風(fēng)面積變化見圖4。
圖4 2011年7—12月風(fēng)口面積調(diào)整情況
在認(rèn)識到爐況失常的原因和操作中的失誤后,2011年11月進(jìn)行了全面改正,通過改善原燃料質(zhì)量、提高動能與實際風(fēng)速、穩(wěn)定裝料制度、活躍爐缸等措施[2],爐況恢復(fù)正常。11月爐況處理前后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表2。
表2 2011年11月爐況處理前后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
改善原燃料質(zhì)量,爐料結(jié)構(gòu)中配加蛇紋石,增加爐渣中(MgO)含量,改善渣鐵流動性。在充分認(rèn)識到原燃料質(zhì)量對爐況的影響后,為改變3200m3高爐失常的現(xiàn)狀,恢復(fù)高爐爐況,開始減少經(jīng)濟(jì)料配用比例,提高入爐品位;優(yōu)化焦炭配煤結(jié)構(gòu),提高焦炭冷熱態(tài)指標(biāo)的穩(wěn)定性,原燃料質(zhì)量和穩(wěn)定水平大幅提高。生產(chǎn)實踐表明,渣鐵溫度與成分對爐缸的活性有著非常重要的影響,渣鐵溫度低、成分控制不合適,渣鐵黏度大、流動性差易導(dǎo)致死料柱,透氣透液性變差。濟(jì)鋼3200m3高爐由于渣中(Al2O3)含量偏高,從11月2日開始高爐就一直配加蛇紋石,以增加爐渣中(MgO)含量,改善渣鐵流動性,適當(dāng)上控爐溫,保持爐缸熱量充沛,以物理熱達(dá)到1520℃為基準(zhǔn)。
在操作上,以下部調(diào)劑為基礎(chǔ),堅決堵風(fēng)口恢復(fù)爐況,活躍爐缸中心。11月4日高爐休風(fēng)堵2#、10#、18#、26#風(fēng)口,以實際風(fēng)速達(dá)到260m/s以上來決定開風(fēng)口時間;因爐缸工作狀態(tài)差,風(fēng)口損壞較多,11月7日休風(fēng)更換燒壞風(fēng)口,并在6#、14#、22#、30#風(fēng)口上磚套,堵2#、18#風(fēng)口,送風(fēng)面積0.366m2;10日捅開2#風(fēng)口;12日捅開18#風(fēng)口,送風(fēng)面積0.385m2。此次上磚套縮小風(fēng)口面積,有效地提高了風(fēng)速和動能,有利于減少爐缸中心死料堆體積,提高中心透氣透液性,為爐況恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)。
吸取前期反復(fù)調(diào)整料制不利于氣流穩(wěn)定的教訓(xùn),11月份維持了基本穩(wěn)定的裝料制度:
料線1.5m。為有利于恢復(fù)爐況,略減輕內(nèi)圈和邊緣負(fù)荷,料制調(diào)整為:
形成了穩(wěn)定的料面結(jié)構(gòu),通過相對穩(wěn)定的料柱結(jié)構(gòu)疏導(dǎo)氣流,使氣流分布受控、合理、穩(wěn)定。
1)本次爐況失常的過程及處理,再次驗證了精料對高爐生產(chǎn)過程的重要性,本次高爐失常和恢復(fù)的主要原因都是原燃料質(zhì)量的變化。2)高爐操作中,應(yīng)根據(jù)原燃料的具體情況選擇合理的操作制度,在原燃料條件變差的條件下,要適當(dāng)減輕負(fù)荷、使用較小的風(fēng)口面積,切忌反向操作。3)在應(yīng)對高爐原燃料條件變化時,要以下部調(diào)劑為基礎(chǔ),依靠上部料制的調(diào)整很難解決料柱透氣性問題;要有一個相對穩(wěn)定的上部裝料制度,穩(wěn)定的料制是料面和料柱結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、氣流分布受控的基礎(chǔ)。4)配加蛇紋石,增加爐渣中(MgO)含量,改善渣鐵流動性;減輕焦炭負(fù)荷,上控爐溫水平,保持充足物理熱;堵風(fēng)口恢復(fù),以利于吹透爐缸中心,是處理爐況失常、爐缸不活躍的有效措施。
[1] 楊佳龍,陸隆文,彭玉.焦炭質(zhì)量與大型高爐的穩(wěn)定順行[J].煉鐵,2011,30(1):24-26.
[2] 蔣裕,張興鋒.馬鋼1號2500m3高爐“三精”操作經(jīng)驗[J].煉鐵,2011,30(1):46-48.