楊 紅,崔立功
(三門峽黃河明珠集團(tuán)有限公司,河南三門峽 472000)
三門峽水電廠現(xiàn)有7臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組、5臺(tái)軸流轉(zhuǎn)槳式和2臺(tái)混流式機(jī)組。由于三門峽水電廠位于黃河中下游,長(zhǎng)期受黃河高泥沙水流影響,機(jī)組葉片外緣、轉(zhuǎn)輪室中環(huán)、導(dǎo)葉等部位磨蝕十分嚴(yán)重。機(jī)組已運(yùn)行1萬(wàn)h左右,上述部位磨蝕形成的蜂窩和蝕坑深度達(dá)20mm,機(jī)組基本進(jìn)入大修期,機(jī)組磨蝕對(duì)機(jī)組的安全性、經(jīng)濟(jì)性影響較大。為解決這一制約發(fā)電生產(chǎn)的技術(shù)難題,自1989年汛期開始,三門峽水電廠積極組織科技人員,大力開展汛期渾水發(fā)電科技攻關(guān),分別在1號(hào)、4號(hào)和5號(hào)機(jī)組上進(jìn)行了38種國(guó)內(nèi)外抗磨蝕材料試驗(yàn),取得了一定的效果。1999年11月,針對(duì)三門峽黃河特殊水沙條件,中德合作對(duì)1號(hào)水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行技術(shù)改造,為解決三門峽水輪機(jī)嚴(yán)重磨蝕問題,技術(shù)人員進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究工作,非金屬材料方面,先后用過環(huán)氧金剛砂、S80(美國(guó))、聚氨酯橡膠 (德國(guó))、熱噴涂尼龍、高分子聚乙烯進(jìn)行過試驗(yàn)。在對(duì)金屬陶瓷材料碳化鎢涂層進(jìn)行試驗(yàn)后,1號(hào)發(fā)電機(jī)組運(yùn)行安全可靠性和穩(wěn)定性增大,單機(jī)負(fù)荷由原來(lái)的50MW提高到60MW。機(jī)組運(yùn)行6871h后,經(jīng)停機(jī)檢查,水輪機(jī)抗磨蝕性能及機(jī)組效率大大提高,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性好、振動(dòng)小,整體改造效果明顯。
碳化鎢涂層是一種金屬化合物涂料,為金屬陶瓷。以三門峽水電站1號(hào)機(jī)組為例:在經(jīng)過底基表面噴砂除銹及表面拋光打磨后,進(jìn)行無(wú)損探傷;對(duì)發(fā)現(xiàn)的表面缺陷利用氬弧焊技術(shù)進(jìn)行修補(bǔ),再利用砂輪片進(jìn)行表面拋光打磨除脂除污后,對(duì)表面進(jìn)行活化處理;然后進(jìn)行控制 (控制基材溫度不超過120°C)噴涂,每次涂層厚度不大于12μm,涂層無(wú)臺(tái)階、脫落及不均勻現(xiàn)象;最后進(jìn)行滲透保護(hù),即采用專用材料進(jìn)行涂層表面保護(hù)。
碳化鎢涂層物理性能如下:
涂層密度:13500kg/m3;
保護(hù)特性:顯微硬度1100~1300HV0.3;
粘接強(qiáng)度:大于70MPa;
抗磨能力:為13-4不銹鋼的70~80倍;
抗氣蝕能力:與13-4不銹鋼相當(dāng);
抗腐蝕能力:略低于13-4不銹鋼,不建議用于工業(yè)廢水處理及海水中;
使用溫度:低于400℃。
該涂層專用于含泥沙河流中,尤其是當(dāng)含沙量大于0.01kg/m3時(shí)的過流表面金屬防護(hù)。使用壽命與水流速、沖擊角、泥沙含量、泥沙類型有關(guān)。
碳化鎢涂層屬金屬陶瓷材料,應(yīng)用在水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室,葉片正面、背面、頭部及轉(zhuǎn)輪體等強(qiáng)汽蝕區(qū)。根據(jù)碳化鎢涂層特性,在改造后的1號(hào)水輪機(jī)過流部件的以下部位應(yīng)用碳化鎢涂層進(jìn)行防護(hù),即水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室、7個(gè)葉片、葉片裙邊、轉(zhuǎn)輪體及24個(gè)導(dǎo)葉的立面密封面均采用碳化鎢涂層防護(hù)。
1999年11月,對(duì)1號(hào)水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行改造,2000年12月改造完成投入運(yùn)行,至今已運(yùn)行10年,經(jīng)歷了10個(gè)汛期的運(yùn)行考驗(yàn)。
2005年汛前,對(duì)三門峽水電站1號(hào)機(jī)5年汛期運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。結(jié)果顯示:上、下轉(zhuǎn)輪室連接環(huán)縫兩側(cè)均有碳化鎢涂層脫落現(xiàn)象,在7號(hào)、8號(hào)活動(dòng)導(dǎo)葉下方4m長(zhǎng)范圍內(nèi)有大約二十幾片碳化鎢涂層脫落,順?biāo)鞣较蛎黠@出現(xiàn)條狀局部汽蝕坑 (最大長(zhǎng)度約100~200mm),最大面積約5~6cm2,深約5mm,寬25mm。轉(zhuǎn)輪室上部過渡圓即底環(huán)在24號(hào)活動(dòng)導(dǎo)葉對(duì)應(yīng)的下部有一長(zhǎng)近1m、寬約260mm的碳化鎢涂層脫落,初步分析認(rèn)為是由于轉(zhuǎn)輪室局部凸出,在轉(zhuǎn)輪運(yùn)行中該間隙過小夾有物體摩擦引起,其中離底環(huán)下部400mm的整個(gè)圓周方向間斷存在碳化鎢涂層脫落,形成磨蝕亮帶。
2008年汛前,對(duì)三門峽水電站1號(hào)機(jī)過流部件進(jìn)行了全面檢查和修復(fù)。葉片頭部邊緣汽蝕破壞嚴(yán)重已傷及母材,裙邊破壞呈鋸齒狀且其厚度明顯削薄,葉片背部因汽蝕局部出現(xiàn)碳化鎢涂層脫落現(xiàn)象;2005年5月,中環(huán)上部曾修復(fù)過的碳化鎢涂層部分脫落,脫落面積逐年增大;修復(fù)后,修復(fù)部位以下原涂層破壞加劇,因涂層脫落出現(xiàn)的亮帶區(qū)寬度逐年加大,由2006年的150mm增至300mm。2007年進(jìn)行軟涂層修復(fù)葉片裙邊時(shí),因沒有清理干凈粘接在中環(huán)上的聚氨酯涂料,破壞了轉(zhuǎn)輪室流態(tài),造成中環(huán)碳化鎢涂層破壞加劇,破壞在中環(huán)上呈線狀,沿葉片裙邊型線分布。
在全面檢查完成后,對(duì)1號(hào)水輪機(jī)過流部件碳化物涂層脫落部分進(jìn)行了全面、徹底的修復(fù)。
4.2.1 修復(fù)材料
焊接采用0Cr13Ni5Mo直徑3.2mm焊條和直徑1.2mm的焊絲;噴涂材料采用美國(guó)產(chǎn)5843粉末材料。
4.2.2 主要修復(fù)部位
(1)2005年主要修復(fù)部位。轉(zhuǎn)輪室上喉部寬350mm亮帶區(qū)域;中環(huán)組合縫上、下破壞嚴(yán)重和點(diǎn)狀破壞成片區(qū)域;5號(hào)葉片裙邊。
修復(fù)情況良好,噴涂厚度均在0.25~0.30μm。
(2)2008年主要修復(fù)部位。葉片頭部及裙邊的汽蝕部位補(bǔ)焊填平、圓滑過渡、修磨平整,表面噴涂碳化鎢;中環(huán)上部新增亮帶區(qū) (寬約250~300mm);葉片表面涂層脫落部位,尤其是葉片表面局部深坑。
4.2.3 機(jī)組碳化鎢涂層的修復(fù)流程和工藝
將涂層厚度小于0.1mm,或間隔型涂層損壞部位面積已達(dá)50%左右的舊涂層,采用涂層表面活化方式進(jìn)行去除。除塵除污,用工業(yè)丙酮除脂清洗。首先用磨具將破壞區(qū)域打磨使其顯露基礎(chǔ)材料。然后用石油液化氣,使用專用噴火加熱工具對(duì)補(bǔ)焊區(qū)進(jìn)行預(yù)熱。使用紅外測(cè)溫儀進(jìn)行溫度監(jiān)控,加熱使補(bǔ)焊區(qū)溫度達(dá)到施焊溫度。利用TIG氬弧焊及直流手弧焊交替焊接,最底層及面層用氬弧焊進(jìn)行。在施焊過程中,使用紅外測(cè)溫儀進(jìn)行溫度監(jiān)控,當(dāng)補(bǔ)焊區(qū)溫度達(dá)到停焊溫度時(shí)停止焊接,補(bǔ)焊區(qū)域自然降溫,測(cè)量補(bǔ)焊區(qū)域溫度,當(dāng)達(dá)到施焊溫度時(shí)再進(jìn)行控溫焊接,直到完成補(bǔ)焊操作。利用磨光、拋光工具進(jìn)行打磨,使補(bǔ)焊表面與原轉(zhuǎn)輪型線光滑過渡。拋光表面到▽5。利用PT滲透劑進(jìn)行檢查,無(wú)裂縫及氣孔、砂眼。最后進(jìn)行表面活化處理,控制噴涂,滲透保護(hù)。
2005年,中環(huán)破壞部位經(jīng)碳化鎢現(xiàn)場(chǎng)噴涂處理后,經(jīng)過一個(gè)汛期發(fā)電運(yùn)行,修復(fù)的碳化鎢涂層基本上保留下來(lái),涂層厚度修復(fù)前后相比沒有太大變化,涂層整體防護(hù)效果良好。但仍發(fā)現(xiàn)有小塊涂層脫落現(xiàn)象,每塊面積約25mm2,涂層厚度一般在0.35~0.60mm;這種小塊涂層脫落現(xiàn)象,在修復(fù)區(qū)和原涂層的接合部位表現(xiàn)尤為明顯,小塊脫落部位已連成帶狀,帶狀寬約70~100mm。經(jīng)分析,主要是新噴涂層與原涂層間的粘接強(qiáng)度不夠造成的。
2008年,1號(hào)機(jī)過流部件經(jīng)過碳化鎢現(xiàn)場(chǎng)噴涂處理后,經(jīng)過一個(gè)汛期發(fā)電運(yùn)行,葉片頭部修復(fù)過的碳化鎢涂層保留較好,個(gè)別葉片正面進(jìn)水邊頭部靠外緣側(cè)出現(xiàn)局部汽蝕破壞致使碳化鎢涂層脫落。葉片裙邊頭部汛前修復(fù)部位存在明顯汽蝕破壞,經(jīng)分析認(rèn)為是受現(xiàn)場(chǎng)條件限制,該部位修復(fù)時(shí)工藝控制較難達(dá)標(biāo)造成的;中環(huán)破壞情況與2005年基本相同,有明顯汽蝕破壞現(xiàn)象,汛前修復(fù)的碳化鎢涂層存在部分脫落。經(jīng)分析,主要是黃河泥沙對(duì)水輪機(jī)磨蝕破壞造成的。
4.4.1 改造前機(jī)組運(yùn)行狀況
由于黃河中下游具有多泥沙的特點(diǎn),對(duì)水輪機(jī)過流部件產(chǎn)生嚴(yán)重的汽蝕磨損,如葉片外緣端面及轉(zhuǎn)輪室中環(huán),導(dǎo)水葉上下端面以及座環(huán)上下抗磨板處,并造成過流部件間隙增大,汽蝕磨損加劇。原機(jī)組轉(zhuǎn)輪8個(gè)葉片在樞軸根部都連續(xù)產(chǎn)生過裂紋,最長(zhǎng)的達(dá)680mm,有的裂紋沿樞軸密封面向轉(zhuǎn)輪體內(nèi)部延伸,造成機(jī)組漏油被迫多次停機(jī),并發(fā)生過3次葉片失控。由于枯水期過機(jī)水流基本不含泥沙或較少含沙,水輪機(jī)運(yùn)行正常。但洪水期高含沙水流對(duì)水輪機(jī)過流部件產(chǎn)生十分嚴(yán)重的磨蝕破壞,尤以葉片和轉(zhuǎn)輪室更為突出,水輪機(jī)平均大修周期只有10000h左右。1989年后,電站開始了有限的渾水期發(fā)電試驗(yàn),對(duì)水輪機(jī)過流部件采用多學(xué)科的材料對(duì)比試驗(yàn)。但由于過流部件裂紋、汽蝕缺陷的頻繁發(fā)生和多次修補(bǔ)處理以及大噸位的焊條堆焊,水輪機(jī)過流部件已嚴(yán)重扭曲變形,雖采取必要的技術(shù)措施和較為理想的防護(hù)材料,仍然無(wú)法從根本上滿足原設(shè)計(jì)工況要求,造成三門峽水電站機(jī)組的可靠性、穩(wěn)定性、可利用率降低,由此帶來(lái)的一切不利因素嚴(yán)重威脅著電站安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4.4.2 改造后機(jī)組運(yùn)用情況
1999年11月6日,1號(hào)機(jī)改造開工,2000年12月27日改造完成投產(chǎn),歷時(shí)13個(gè)月。2001年7月后,進(jìn)入洪水期運(yùn)行,在平均含沙量11~31.6kg/m3條件下發(fā)電運(yùn)行1240h(7月1日~10月10日),發(fā)電4520萬(wàn)kW·h,1號(hào)機(jī)出力與1999年舊機(jī)組相比平均大4~5MW。截至2002年8月31日,1號(hào)機(jī)發(fā)電運(yùn)行8113h,發(fā)電49530萬(wàn)kW·h,其中參與洪水發(fā)電運(yùn)行1889h,汛期發(fā)電7000萬(wàn)kW·h,最高運(yùn)行水頭45m,最低運(yùn)行水頭26m,汛期含沙量一般在50~80kg/m3。機(jī)組滿負(fù)荷60MW時(shí)水導(dǎo)軸承擺度0.10mm,上導(dǎo)軸承擺度0.12mm,頂蓋振動(dòng)小,導(dǎo)葉套筒幾乎不上水,在同樣滿負(fù)荷工況下,導(dǎo)葉開度在58%時(shí)水輪機(jī)效率達(dá)到93%,明顯比其他未改造的機(jī)組導(dǎo)葉開度65%效率要高。1號(hào)水輪機(jī)運(yùn)行工況的穩(wěn)定以及振動(dòng)、擺度小,按要求在各水頭工況下能達(dá)到設(shè)計(jì)出力。
經(jīng)過11年的運(yùn)行應(yīng)用,在三門峽水電廠1號(hào)水輪機(jī)過流部件上應(yīng)用碳化鎢涂層的防護(hù)及修復(fù)取得了一定效果,特別是在2005年和2008年兩次對(duì)上部轉(zhuǎn)輪室上、下兩條不同區(qū)域的磨蝕亮帶、葉片頭部及裙邊進(jìn)行全面修復(fù)后,經(jīng)過多年汛前汛后的檢查,效果較為滿意。除葉片頭部、外緣裙邊有局部脫落外,葉片其他部位基本完整無(wú)損,上下轉(zhuǎn)輪室由于葉片與轉(zhuǎn)輪室之間夾帶雜物磨損出現(xiàn)脫落,其他部位基本完好,確實(shí)達(dá)到了抗磨蝕防護(hù)效果,為今后的過流部件抗磨蝕防護(hù)工作開拓了思路。