杜楊 姜波
國電承德熱電有限公司 , 河北 承德
火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)燃料轉(zhuǎn)運過程中落煤點周圍粉塵超標(biāo),對企業(yè)文明生產(chǎn)及工人身體健康造成很大影響。主要原因是隨著原煤在各段的轉(zhuǎn)運過程中會產(chǎn)生大量的誘導(dǎo)風(fēng),把微細煤塵揚起形成塵化物,成為污染空氣的塵源。誘導(dǎo)風(fēng)量越大,塵化強度越高。由于現(xiàn)有輸煤系統(tǒng)導(dǎo)料槽一般為傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),致使導(dǎo)料槽內(nèi)部誘導(dǎo)風(fēng)水平流速均大于10m/s,大部分塵化氣流不能被除塵器吸走,而從導(dǎo)料槽頭、尾部及密封不嚴(yán)部位溢出。致使輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場空間粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo),嚴(yán)重影響現(xiàn)場工作人員的身心健康,需要進行綜合治理。
國內(nèi)火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)粉塵控制方法主要有以下幾種方式:
該除塵方式優(yōu)點是可以降低輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場空間的可視粉塵顆粒,處理部分肉眼可見的粉塵顆粒,但缺點是無法處理直徑小于幾微米的細小粉塵顆粒,而真正對人體危害大的恰恰正是這些肉眼無塵可見的微型顆粒,因此該除塵裝置一般可作為輔助除塵方式進行應(yīng)用。
近幾年國內(nèi)相繼有些電廠采用了從國外引進的導(dǎo)流型落煤管結(jié)構(gòu),希望從源頭上抑制粉塵的產(chǎn)生,從而達到控制輸煤系統(tǒng)空間粉塵濃度的目標(biāo)。該處理方法優(yōu)點是從源頭上的減少了煤下落過程中產(chǎn)生的誘導(dǎo)風(fēng)量,相對的減少了產(chǎn)生煤塵的數(shù)量。缺點是因國內(nèi)絕大多數(shù)電廠煤種情況比較復(fù)雜,煤種質(zhì)量參差不齊,容易產(chǎn)生堵煤等現(xiàn)象。因此在控制輸煤系統(tǒng)煤塵外抑方面,只是相對減輕煤塵外抑現(xiàn)象,無法真正的完全解決輸煤系統(tǒng)粉塵外抑致使現(xiàn)場空間粉塵濃度超標(biāo)問題,因此除塵效果并不理想。
近年來,出于節(jié)能減排等方面的考慮,國內(nèi)有些電廠相繼采用了無動力除塵裝置抑制粉塵外抑方式,該處理方式放棄了傳統(tǒng)的除塵器,而只在導(dǎo)料槽上安裝無動力除塵裝置以達到除塵等效果。該裝置的技術(shù)特點為兩點:一是控制回流裝置,二是阻尼裝置。但因為并無外部動力(除塵器風(fēng)機產(chǎn)生的吸力)進行處理,僅僅依靠回流管的有限處理風(fēng)量無法有效解決粉塵問題。因此該除塵裝置同導(dǎo)流型落煤管一樣,治標(biāo)不治本,只能緩解、減輕粉塵外抑現(xiàn)象,相對的降低現(xiàn)場空間粉塵濃度,并不能從根本上解決輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場空間粉塵濃度超標(biāo)現(xiàn)象。
1)除塵器主要形式為高效旋流水浴除塵器、靜電除塵器、布袋除塵器、多管沖擊式除塵器等
2)導(dǎo)料槽的幾種主要形式為傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)導(dǎo)料槽、雙層負(fù)壓導(dǎo)料槽、阻尼迷宮式導(dǎo)料槽、無動力全封閉導(dǎo)料槽。
綜上所述,以上除塵方式各有優(yōu)缺點,各有自身的局限性,因此單純采用一種方式想完全徹底解決輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場空間粉塵污染,實現(xiàn)現(xiàn)場空間粉塵濃度達標(biāo)的問題并不現(xiàn)實,需要綜合各種除塵方式的利弊,根據(jù)電廠自身的實際情況,相應(yīng)的采取適合電廠實際情況的措施,進行綜合治理,以達到控制現(xiàn)場空間粉塵污染,實現(xiàn)粉塵濃度達到國家標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)。根據(jù)我廠的實際運行經(jīng)驗表明:安裝新型的雙層負(fù)壓導(dǎo)料槽結(jié)合無動力除塵裝置,配合現(xiàn)有除塵器使用,可以有效解決輸煤系統(tǒng)粉塵濃度超標(biāo)問題。
結(jié)構(gòu)原理及分析:
輸煤轉(zhuǎn)運站現(xiàn)場粉塵污染的主要原因是由于現(xiàn)有導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu)不合理,原煤落入導(dǎo)料槽后形成誘導(dǎo)風(fēng),在導(dǎo)料槽內(nèi)部形成局部的正壓;另外由于連接除塵器的吸風(fēng)口位置及其它因素不合理導(dǎo)致粉塵由導(dǎo)料槽逸出,嚴(yán)重污染現(xiàn)場的環(huán)境
現(xiàn)有導(dǎo)料槽的結(jié)構(gòu)、密封、吸風(fēng)口位置不合理,不能有效控制隨落煤帶入導(dǎo)料槽內(nèi)的誘導(dǎo)風(fēng),是無法控制住導(dǎo)料槽向外噴粉問題的。為了使導(dǎo)料槽內(nèi)部形成負(fù)壓,通過在落煤管頂部設(shè)置的引風(fēng)管作用,使進入導(dǎo)料槽內(nèi)部的誘導(dǎo)風(fēng)進入除塵器。如果對誘導(dǎo)風(fēng)量不加以控制,將使除塵器濾塵負(fù)荷增加。導(dǎo)料槽部分的工藝風(fēng)量設(shè)計時最高值可以是誘導(dǎo)風(fēng)量的7倍以上(見附錄),而良好的導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu)設(shè)計可以使導(dǎo)料槽的工藝風(fēng)量降到2倍以下。
輸煤轉(zhuǎn)運站現(xiàn)場的粉塵污染主要是由于導(dǎo)料槽的頭、尾部噴粉造成的,因此,如何將現(xiàn)有導(dǎo)料槽四周實現(xiàn)負(fù)壓是解決問題的關(guān)鍵。
多年來發(fā)電廠和電力設(shè)計部門經(jīng)常把導(dǎo)料槽出口噴粉的原因歸咎于除塵器不好使或抽風(fēng)量太小。所以,在尋求解決辦法時,往往著眼于除塵器的選型,或者是加大風(fēng)機抽風(fēng)量。其實,由導(dǎo)料槽出口噴入室內(nèi)環(huán)境中的粉塵,由于沒有進入除塵器,是任何型式的除塵器都無法把它清除掉的。要想使導(dǎo)料槽出口不噴粉,必須從分析導(dǎo)料槽中的氣體流動情況入手。
該導(dǎo)料槽采用的方式是通過在導(dǎo)料槽內(nèi)部加裝控制誘導(dǎo)風(fēng)裝置以控制落煤所產(chǎn)生的誘導(dǎo)風(fēng)量,同時使導(dǎo)料槽內(nèi)的氣體水平流速降低至2m/s以下,才能使含塵氣體全部進入除塵器。
這種粉塵治理方式現(xiàn)已應(yīng)用于國內(nèi)大量的不同機組容量的火力發(fā)電廠,均已經(jīng)取得了理想的效果
該導(dǎo)料槽吸取了無動力除塵導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,增加了擴容阻尼裝置,使誘導(dǎo)風(fēng)循環(huán)往復(fù),有效的減緩了誘導(dǎo)風(fēng)速,達到粉塵控制的目的。
在導(dǎo)料槽的適當(dāng)位置,加裝若干套控制誘導(dǎo)風(fēng)裝置,使落煤時帶入導(dǎo)料槽內(nèi)部產(chǎn)生的大量誘導(dǎo)風(fēng)得到有效控制。加裝新型控制誘導(dǎo)風(fēng)裝置后,使落煤時帶入導(dǎo)料槽內(nèi)部產(chǎn)生的大量誘導(dǎo)風(fēng)得到有效控制,從而減少了除塵器的粉塵處理量(即進入除塵器內(nèi)部的氣體大部分為室內(nèi)的干凈氣體),增加了除塵器的使用壽命,減少了設(shè)備檢修的工作量
1)加裝新型可調(diào)導(dǎo)流擋板,每塊擋板有6個活動軸式連接;導(dǎo)流擋板上連接不少于4個鉸軸,鉸軸直徑≥22mm,板厚≥16mm;鉸軸上方安裝固定護板,預(yù)防煤流沖擊。
2)單邊導(dǎo)流擋板尺寸根據(jù)現(xiàn)場側(cè)板高度設(shè)定。
3)導(dǎo)流板中間調(diào)節(jié)連接桿為萬向軸式連接,調(diào)節(jié)螺桿為全牙軸承鋼調(diào)節(jié)螺桿≥M32,螺牙自鎖性好,并帶鎖緊螺母;該處廠家應(yīng)設(shè)置合理的防漏煤技術(shù),確保不漏煤。
4)改造后的導(dǎo)流板裝置2年內(nèi)不發(fā)生導(dǎo)流板、耐磨襯板脫落、導(dǎo)料槽卡煤滑傷皮帶,導(dǎo)料槽變形造成旁膠噴粉等技術(shù)缺陷;
重新設(shè)計改造導(dǎo)料槽頂?shù)囊L(fēng)管,增加吸風(fēng)口,在導(dǎo)料槽頭、尾部各開一個吸風(fēng)口,使導(dǎo)料槽內(nèi)負(fù)壓腔的粉塵通過吸風(fēng)口進入除塵器。增加調(diào)風(fēng)門,使各吸風(fēng)口的風(fēng)量在導(dǎo)料槽上得到合理的分配。將原有導(dǎo)料槽頭部和尾部的吸風(fēng)口改變?yōu)橛袃A斜角的斜管,降低流動阻力,緩解風(fēng)管的積灰現(xiàn)象。
導(dǎo)料槽吸風(fēng)口的連接風(fēng)管采用不同直徑的風(fēng)管,通過計算風(fēng)量、流速,采用不同管徑的風(fēng)管進行連接。并采用斜角連接方式,從而減少了風(fēng)管積灰現(xiàn)象。
重新調(diào)整分配原除塵器分支管道的風(fēng)量,通過對現(xiàn)有抽風(fēng)口重新調(diào)節(jié)到最佳位置,增加導(dǎo)料槽的吸風(fēng)量。對風(fēng)管的積灰堵塞進行必要檢查。具體實施辦法在設(shè)備調(diào)試時通過風(fēng)量分配的方式解決
我廠根據(jù)自身的實際情況,采用了新型DSF負(fù)壓多功能導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu),綜合負(fù)壓除塵導(dǎo)料槽和無動力除塵導(dǎo)料槽的各自優(yōu)點,對輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)運站及原煤倉處進行粉塵綜合治理,徹底解決了輸煤系統(tǒng)原煤倉及輸煤轉(zhuǎn)運站現(xiàn)場環(huán)境粉塵污染問題。輸煤轉(zhuǎn)運站導(dǎo)料槽實現(xiàn)微負(fù)壓,徹底解決了導(dǎo)料槽頭、尾部噴粉污染室內(nèi)環(huán)境的問題。經(jīng)過改造后,在沒有其它塵源點污染的前提下,室內(nèi)環(huán)境粉塵濃度≤6mg /m3,室外排放粉塵濃度≤120mg /m3,室內(nèi)外環(huán)境均可以達到國家規(guī)定的工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。取得了良好的效果。
[1]楊樹峰.淺議火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)粉塵綜合治理.山西建筑,2010.8;219
[2]鄧金福等.燃料設(shè)備運行與檢修技術(shù)問答[M].背景:中國電力出版社,2003
[3]許灝.新編機械設(shè)計師手冊[M].上冊.北京:機械工業(yè)出版社,1995