摘 要:調(diào)控模式是電網(wǎng)企業(yè)“大運(yùn)行”變革后產(chǎn)生的調(diào)度業(yè)務(wù)模式,這種模式的誕生使調(diào)度機(jī)構(gòu)能夠快速、有效處理各類(lèi)設(shè)備故障。本文結(jié)合調(diào)控模式下的設(shè)備故障案例進(jìn)行了詳細(xì)、深入分析,希望對(duì)今后調(diào)控運(yùn)行工作提供一些參考。
關(guān)鍵詞:調(diào)控模式 設(shè)備故障
中圖分類(lèi)號(hào):TM615 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)12(b)-0115-02
電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)是電力系統(tǒng)運(yùn)行和事故搶修的指揮機(jī)構(gòu),肩負(fù)保證電網(wǎng)安全運(yùn)行的重要使命,擔(dān)任著電網(wǎng)運(yùn)行、操作和事故處理的職責(zé)。傳統(tǒng)調(diào)度模式下,電網(wǎng)設(shè)備日常監(jiān)控主要由監(jiān)考人員負(fù)責(zé),調(diào)度員和電網(wǎng)設(shè)備之間聯(lián)系薄弱,這給電網(wǎng)運(yùn)行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患。在新的調(diào)控模式下,調(diào)度員應(yīng)同時(shí)具備調(diào)度及監(jiān)控業(yè)務(wù)技能,調(diào)控員既需要監(jiān)控設(shè)備,確保電網(wǎng)設(shè)備正常運(yùn)行;又需要根據(jù)設(shè)備監(jiān)控信號(hào)及遙測(cè)、遙信變化情況,及時(shí)判斷設(shè)備狀態(tài)安排運(yùn)行、搶修人員現(xiàn)場(chǎng)檢查以及適時(shí)調(diào)整運(yùn)行方式。新調(diào)控模式使調(diào)度快速發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障并迅速消缺成為可能。
1 涑瀆變電容器開(kāi)關(guān)非全相運(yùn)行
1.1 涑瀆變接線情況及異常情況
事故情況介紹:2010年9月30日上午,35 kV涑瀆變周邊地區(qū)為大霧天氣,35 kV涑瀆變1#、2#主變并列運(yùn)行。按照工作計(jì)劃,要在上午完成10 kVI段母線全部出線及10 kV洮西線的停役檢修工作。在所有檢修操作完成后,無(wú)功優(yōu)化系統(tǒng)自動(dòng)切除#1電容器119開(kāi)關(guān),實(shí)時(shí)運(yùn)行方式如圖一所示,切除后,調(diào)度中心調(diào)度值班員發(fā)現(xiàn)涑瀆變10 kV I、II段母線電壓存在較大異常,10kVⅠ段母線電壓為U線=10.24 kV;UA=6.69 kV;UB=4.46 kV;UC=6.91 kV;3 UO=14.77 V。10 kVⅡ段母線電壓為U線=10.30 kV;UA=6.70 kV;UB=4.48 kV;UC=6.91 kV;3UO=14.65 V。并且監(jiān)控系統(tǒng)間斷發(fā)出接地告警信號(hào)和裝置告警信號(hào)(如圖1)。
1.2 主要處理過(guò)程
06:12,涑瀆變:10 kVⅠ、Ⅱ段母線接地動(dòng)作,出線開(kāi)關(guān)告警信號(hào)動(dòng)作。值班調(diào)度員在比較了緊臨35 kV涑瀆變的35 kV指前變10 kV母線電壓后,認(rèn)為涑瀆變電壓異常較為明顯,可能存在故障。
06:35,變電所值班員現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)異常。
08:12,拉開(kāi)10 kV母聯(lián)100開(kāi)關(guān)。10 kVⅡ段母線接地復(fù)位。10 kVⅠ段母線電壓:U線 =10.25 kV;UA=9.09 kV;UB=1.31 kV;UC=9.19 kV;3UO=46.17 V。10 kVⅡ段母線電壓:U線=10.27 kV;UA=5.95 kV;UB=5.99 kV;UC=5.85 kV,3UO=0.82 V。
08:15,拉開(kāi)10 kV旁路170開(kāi)關(guān)。
08:17,合上10 kV母聯(lián)100開(kāi)關(guān)(確認(rèn)故障電壓非瞬時(shí)電壓異常)。
08:19,拉開(kāi)#1主變101開(kāi)關(guān)。
08:28,拉開(kāi)10 kV母聯(lián)100開(kāi)關(guān)。
調(diào)度判斷故障在#1電容器119開(kāi)關(guān)。此時(shí)101、100均已經(jīng)拉開(kāi),可以無(wú)電隔離故障。
09:17,調(diào)度口令將#1電容器119開(kāi)關(guān)由運(yùn)行改為冷備用。
10:07,許可涑瀆變1號(hào)電容器發(fā)接地信號(hào)檢查處理。
11:38,操作班匯報(bào)1號(hào)電容器發(fā)接地信號(hào)檢查處理工作結(jié)束。原因是電容器119開(kāi)關(guān)B相連桿螺絲脫落。造成拉開(kāi)電容器119開(kāi)關(guān)時(shí)B相未拉開(kāi)。
11:42許可現(xiàn)場(chǎng)電容器119開(kāi)關(guān)檢修工作可以開(kāi)始。
2 事故分析總結(jié)
當(dāng)值調(diào)控員并沒(méi)有因?yàn)殡妷寒惓3潭炔桓叨潘删?,更沒(méi)有因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)值班員匯報(bào)的檢查無(wú)異常而麻痹大意,抱著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,通過(guò)改變運(yùn)行方式,拉開(kāi)母聯(lián)100開(kāi)關(guān)及旁路170開(kāi)關(guān)后徹底將電容器開(kāi)關(guān)故障暴露出來(lái),避免了故障設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,避免了35 kV涑瀆變10 kV設(shè)備絕緣遭受損害,消除了電容器119開(kāi)關(guān)送電時(shí)對(duì)系統(tǒng)造成的過(guò)電壓沖擊可能帶來(lái)的事故危險(xiǎn)。幸運(yùn)的是當(dāng)天10 kVI段三條出線全部有檢修工作,這樣又避免了10 kV出線的非計(jì)劃停電工作,保證了用戶(hù)的供電可靠性。
下面簡(jiǎn)單定性分析一下電容器119開(kāi)關(guān)B相未拉開(kāi)時(shí)運(yùn)行方式發(fā)生變化時(shí)10 kV系統(tǒng)的電壓變化情況。因事例中10kV系統(tǒng)為中性點(diǎn)不接地系統(tǒng),且故障當(dāng)日變電所負(fù)荷很輕,故在10 kV母聯(lián)拉開(kāi)以前,母線對(duì)地容抗如圖2所示。
從上圖可以看出,由于B相母線除了對(duì)地電容外還串聯(lián)有B相電容器(B相電容器中性點(diǎn)對(duì)地電容近似于A、C相對(duì)地電容,即:CBG≈CAG=CCG=Ck,因電容器電容CB>Ck,所以又有XCB 因?yàn)镃B這個(gè)分量的存在,使系統(tǒng)的中性點(diǎn)發(fā)生了偏移,因?yàn)閄CB 拉開(kāi)10 kV母聯(lián)100開(kāi)關(guān)后,故障存在區(qū)域變成了容量更小的系統(tǒng),此時(shí)C’k變小,即: C’k 3 結(jié)論及建議 (1)建議變電運(yùn)行工區(qū)對(duì)同一型號(hào)的電容器開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查,避免同樣的情況再次發(fā)生(根據(jù)工區(qū)反饋情況,在同區(qū)域其他變電所已發(fā)現(xiàn)同一型號(hào)的斷路器存在上述安全隱患并及時(shí)進(jìn)行了整改)。 (2)調(diào)控班加強(qiáng)對(duì)電容器投切后的信號(hào)監(jiān)視工作,保證能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)電容器開(kāi)關(guān)在分合過(guò)程中可能存在的類(lèi)似故障。 (3)隨著電網(wǎng)接線的改變,要配合好主變有載調(diào)壓,及時(shí)更新、化無(wú)功優(yōu)化系統(tǒng),盡可能降低無(wú)功優(yōu)化系統(tǒng)一天投切電容器的次數(shù),提高電容器開(kāi)關(guān)的工作環(huán)境,延長(zhǎng)電容器開(kāi)關(guān)使用壽命。 參考文獻(xiàn) [1]江蘇省電力公司.江蘇電力系統(tǒng)調(diào)度規(guī)程[M]. [2]湯繼剛,張震,儲(chǔ)卓皓,等.小電流接地系統(tǒng)電壓不平衡故障現(xiàn)象分析與處理[J].科技資訊,2011,8.