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熱管余熱鍋爐效率下降分析及處理

2012-12-29 09:14魏海彬周志宏
銅業(yè)工程 2012年5期
關(guān)鍵詞:尾端中溫結(jié)垢

魏海彬,周志宏

(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

熱管余熱鍋爐效率下降分析及處理

魏海彬,周志宏

(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

貴溪冶煉廠首次在冶煉煙氣制酸轉(zhuǎn)化工序采用熱管余熱回收技術(shù),運(yùn)行2年后,熱管鍋爐換熱效率降低。該廠對(duì)其原因進(jìn)行了分析總結(jié),認(rèn)為是不凝性氣體及水垢的產(chǎn)生導(dǎo)致?lián)Q熱效率降低,首次在國(guó)內(nèi)同行業(yè)實(shí)施了熱管在線修復(fù)技術(shù),并取得了顯著成效。

熱管;鍋爐;換熱效率;不凝性氣體;結(jié)垢;修復(fù)

1 引言

江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠根據(jù)國(guó)家節(jié)約能源的相關(guān)政策,在國(guó)內(nèi)同行中率先上馬了3臺(tái)重力熱管余熱鍋爐,以回收冶煉煙氣制酸系統(tǒng)多余的熱量,替代原有的換熱器和冷卻器,其結(jié)構(gòu)如圖1所示:

圖1 熱管鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖

由于3臺(tái)熱管余熱鍋爐的投運(yùn),貴冶硫酸一、二系列轉(zhuǎn)化系統(tǒng)2臺(tái)155kW、185 kW SO3冷卻風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行,減少電耗165.8×104kW·h/a,年產(chǎn)1.0MPa的蒸汽17萬(wàn)t,平均每生產(chǎn)1t硫酸產(chǎn)生蒸汽0.2t,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

但是使用2年后,3臺(tái)鍋爐都不同程度的出現(xiàn)了換熱效率降低的問(wèn)題,尤其是一系列中溫?zé)峁苠仩t和二系列低溫?zé)峁苠仩t,換熱效率下降得極為明顯,導(dǎo)致制酸系統(tǒng)溫度失控,影響系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率以及安全運(yùn)行。

本文重點(diǎn)對(duì)貴冶硫酸一系列中溫?zé)峁苠仩t和二系列低溫?zé)峁苠仩t換熱效率降低的原因進(jìn)行深入的分析,并提出了解決方案。

2 工藝簡(jiǎn)介

硫酸一系列中溫?zé)峁苠仩t位于轉(zhuǎn)化二層出口與三層入口之間,用于替代原有的C熱交換器;一系列低溫?zé)峁苠仩t位于第一吸收塔煙氣入口,用于替代原有的一系列SO3冷卻器;二系列低溫?zé)峁苠仩t位于第一吸收塔煙氣入口,用于替代原有的二系列SO3冷卻器,其設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示:

表1 硫酸一、二系列熱管鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)

3 原因分析

進(jìn)入2009年以來(lái),一系列中溫鍋爐、二系列低溫鍋爐換熱效率急劇下降,對(duì)比2008年7月和2009年7月鍋爐進(jìn)出口煙氣溫度,我們可以發(fā)現(xiàn),熱管鍋爐的旁路閥開(kāi)度逐步關(guān)小,入口閥門(mén)開(kāi)度逐步增加,出口煙氣溫度逐步上升。

表2 硫酸一、二系列熱管鍋爐2008年7月、2009年7月?lián)Q熱效果比較

經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為一、二系列熱管鍋爐換熱效率下降的主要原因是不凝性氣體的產(chǎn)生和水側(cè)結(jié)垢導(dǎo)致,但兩者表現(xiàn)在熱管尾端溫度的變化上是截然不同的。

因不凝性氣體(氫氣)的產(chǎn)生,會(huì)導(dǎo)致熱管尾端氫氣聚積,直接影響熱管冷卻段的凝結(jié)性能[1-2]。使管內(nèi)溫度升高,壓力增加,但因尾端氫氣的不流動(dòng),表現(xiàn)為熱管尾端溫度降低。

水側(cè)結(jié)垢會(huì)使熱管水側(cè)熱阻增加或水側(cè)供水不足,導(dǎo)致熱管內(nèi)部溫度、壓力上升[3],表現(xiàn)為熱管尾端溫度上升。

但是熱管尾端溫度的變化不僅僅與不凝性氣體和水側(cè)有關(guān),還與煙氣溫度、管內(nèi)工質(zhì)成分、管內(nèi)工質(zhì)充填量、蒸汽壓力、熱管內(nèi)外表面熱阻、冷熱端換熱比例等都有關(guān),甚至與測(cè)量時(shí)的環(huán)境溫度、熱管尾端外壁上的鐵銹或其他雜物等也有關(guān),因此,不同的工況條件下的鍋爐,測(cè)量出來(lái)的熱管尾端溫度偏差較大。

根據(jù)我們前期的測(cè)試數(shù)據(jù),貴冶硫酸熱管鍋爐熱管尾端的正常溫度在135℃~180℃范圍內(nèi)。

3.1 二系列低溫鍋爐換熱效率降低原因分析

用便攜式紅外線測(cè)溫儀測(cè)量二系列低溫?zé)峁苠仩t頂層箱體內(nèi)左右兩側(cè)熱管尾端溫度,按照熱管在現(xiàn)場(chǎng)的排布,其尾端溫度如表3、表4所示:

表3 2009年10月測(cè)量二系列低溫鍋爐箱體左上方112根熱管尾端溫度數(shù)據(jù)/℃

表4 2009年10月測(cè)量二系列低溫鍋爐右上方128根熱管尾端溫度數(shù)據(jù)/℃

從表3、表4中可以看出,熱管尾端溫度波動(dòng)非常大,約有14%的熱管尾端溫度低于135℃,36%的熱管尾端溫度高于185℃。若只分析表4中的數(shù)據(jù),甚至有83%以上的熱管尾端溫度高于185℃。

但這并不能就說(shuō)明有14%的熱管尾端有不凝性氣體,有36%的熱管水側(cè)結(jié)垢,兩者是相互影響的,很難具體判斷。但可以肯定的是:若去除不凝性氣體的影響,會(huì)有更多的熱管尾端溫度高于185℃。

取表3、表4每列熱管尾端溫度的平均值,作曲線圖,如圖2所示:

圖2 各列熱管尾端溫度平均值曲線圖

從圖2可以看出,二系列低溫鍋爐熱管尾端溫度自左至右逐步上升。因同一工況條件下的熱管,不凝性氣體的產(chǎn)生量整體相差不會(huì)很大,出現(xiàn)熱管尾端溫度規(guī)律性的變化,且整體偏高,推斷是熱管水側(cè)結(jié)垢或者供水不足導(dǎo)致,且右側(cè)熱管水側(cè)結(jié)垢比左側(cè)嚴(yán)重。

大修解體檢查證實(shí)了以上推論,分析結(jié)垢的原因是由于給水或排污的影響。部分給水中帶來(lái)的雜質(zhì)進(jìn)入汽包后沉降,進(jìn)入下降管并在管壁結(jié)垢,造成熱管水側(cè)供水不足,且越靠近進(jìn)水側(cè),下降管結(jié)垢越嚴(yán)重,尾端溫度越高。因該鍋爐從汽包右端補(bǔ)水,左端間歇排污,造成右側(cè)下降管結(jié)垢,而左側(cè)下降管幾乎沒(méi)有結(jié)垢。

3.2 一系列中溫鍋爐換熱效率降低原因分析

用便攜式紅外線測(cè)溫儀測(cè)量一系列中溫?zé)峁苠仩t頂層箱體內(nèi)所有熱管尾端溫度,發(fā)現(xiàn)與二系列低溫鍋爐有所不同,中溫鍋爐左右兩側(cè)溫度基本一致,本文僅取箱體中間部位的熱管,測(cè)試熱管尾端溫度數(shù)據(jù)如表5所示:

表5 2009年10月測(cè)量一系列中溫鍋爐箱體198根熱管尾端溫度數(shù)據(jù)/℃

從表5中可以看出,一系列中溫鍋爐熱管尾端溫度整體偏低,約有60%的熱管尾端溫度低于135℃,其中約44%的熱管尾端溫度低于80℃,僅3%的熱管尾端溫度高于185℃。

將溫度低于135℃的熱管尾端封頭開(kāi)口排氣,用打火機(jī)點(diǎn)燃后,會(huì)產(chǎn)生淡藍(lán)色火焰,并且會(huì)持續(xù)10s鐘以上。

分析認(rèn)為:不凝性氣體的產(chǎn)生是導(dǎo)致中溫?zé)峁苠仩t換熱效率降低的主要原因。熱管內(nèi)溫度越高,不凝性氣體的產(chǎn)生速度越快[4-5]。因煙氣熱負(fù)荷的不一樣,貴冶制酸一、二系列三臺(tái)熱管鍋爐熱管內(nèi)溫度從高到底依次為一系列中溫鍋爐、二系列低溫鍋爐、一系列低溫鍋爐,最終導(dǎo)致一系列中溫鍋爐換熱效率下降最快,二系列低溫鍋爐次之,一系列低溫鍋爐換熱效率下降不明顯。

因不凝性氣體的產(chǎn)生,熱管冷卻面積減少,導(dǎo)致熱管內(nèi)溫度、壓力上升。隨著不凝性氣體產(chǎn)生量的累積,最終熱管冷卻段內(nèi)有可能填充大量不凝性氣體,冷卻面積大幅減少,管內(nèi)溫度大幅上升。如果超過(guò)設(shè)計(jì)工作溫度,特別是達(dá)到臨界溫度和壓力時(shí),熱管就有爆裂的可能[6]。

一般情況下,熱管最薄弱的地方是封頭的位置,貴冶熱管鍋爐的熱管封頭采用不銹鋼管(Φ6mm×1mm)壓扁后點(diǎn)焊的方法密封,理論上是可以承受較高的壓力。但在封頭密封過(guò)程中,容易使封頭封口位置的不銹鋼管局部變薄,同時(shí)擠壓會(huì)使封頭兩側(cè)產(chǎn)生裂紋,使熱管可承受的壓力極限急劇降低。仔細(xì)觀察尾端溫度低于80℃的熱管,發(fā)現(xiàn)這些熱管尾端封頭全部都有裂紋,管內(nèi)工質(zhì)已經(jīng)全部泄漏。

4 解決方案

4.1 二系列低溫鍋爐解決方案

大修時(shí),對(duì)二系列低溫鍋爐的下降管進(jìn)行了疏通清理,并進(jìn)行了煮爐,換熱效率得到了明顯提高,如表6所示:

表6 硫酸二系列熱管鍋爐2010年7月?lián)Q熱效果工況參數(shù)

鍋爐左右兩側(cè)箱體熱管尾端溫度趨于一致,平均整體降低了約55℃,有51%的熱管尾端溫度低于135℃,49%的熱管尾端溫度在135~180℃范圍內(nèi)。這是因水側(cè)疏通、清理后,熱管水側(cè)換熱效率得到提高,熱管內(nèi)溫度、壓力都有所降低。

但由于不凝性氣體的存在,熱管尾端溫度整體偏低,鍋爐換熱效率相比設(shè)計(jì)值仍具有差距,因能滿足生產(chǎn)需求,沒(méi)有對(duì)低溫鍋爐熱管內(nèi)的不凝性氣體進(jìn)行處理。

4.2 一系列中溫鍋爐解決方案

針對(duì)一系列中溫鍋爐的情況,大修時(shí)聯(lián)系某公司對(duì)一系列中溫鍋爐熱管進(jìn)行了在線管內(nèi)工質(zhì)更換檢修,大體方案如下:封頭割口→加熱排空管內(nèi)工質(zhì)→管內(nèi)清洗→填充工質(zhì)→封頭尾端安裝閥門(mén)→恒溫加熱→閥門(mén)排氣→關(guān)閉閥門(mén)。

檢修后,中溫鍋爐換熱效率得到了很大提高,如下表7所示:

表7 硫酸一系列熱管鍋爐2010年1月?lián)Q熱效果工況參數(shù)

熱管尾端溫度整體提升了44℃,測(cè)鍋爐箱體上部198根熱管尾端的溫度列表如表8所示:

表82010 年1月測(cè)量一系列中溫鍋爐箱體上部198根熱管尾端溫度數(shù)據(jù)/℃

通過(guò)表7、表8可以看出,檢修后,中溫鍋爐換熱效率沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)值,且熱管尾端溫度波動(dòng)很大。分析原因如下:

(1)因熱管是傾斜放置的,在線清洗過(guò)程中,管內(nèi)雜質(zhì)很難徹底清理干凈,并且無(wú)法實(shí)現(xiàn)熱管內(nèi)壁鈍化保護(hù),可能會(huì)影響熱管適用壽命以及換熱效率。

(2)填充熱管管內(nèi)工質(zhì)時(shí),完全是根據(jù)檢修人員的經(jīng)驗(yàn)來(lái)添加的,工質(zhì)的添加量很難準(zhǔn)確計(jì)量,部分熱管管內(nèi)工質(zhì)的添加量可能偏離最佳范圍之外,影響熱管換熱效率。

(3)因本次檢修是在線修復(fù)熱管,只能利用制酸系統(tǒng)的熱量加熱熱管,使管內(nèi)介質(zhì)汽化,再通過(guò)尾端排氣閥排氣,以確保管內(nèi)真空度。但在實(shí)際過(guò)程中,因制酸煙氣的偏流等原因,會(huì)造成熱管受熱不均勻,管內(nèi)壓力不一致,同時(shí)排氣時(shí)是根據(jù)人的經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定排氣時(shí)間的,最終可能導(dǎo)致管內(nèi)真空度不一致。

作為應(yīng)急性的維修來(lái)講,本次在線熱管修復(fù)還是成功的,出口溫度降低了30℃,提高了熱管鍋爐的換熱效率,至2011年9月,一系列中溫?zé)峁苠仩t運(yùn)行穩(wěn)定。

5 結(jié)論

(1)熱管鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,管內(nèi)工質(zhì)會(huì)與管壁發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生氫氣,使熱管換熱效率降低,管內(nèi)壓力上升,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致熱管炸裂。

(2)1.0MPa蒸汽壓力工作條件下,熱管尾端溫度正常范圍為135℃~180℃之間,管內(nèi)聚集氫氣,會(huì)使熱管尾端壁溫降低;水套管內(nèi)結(jié)垢,會(huì)使熱管尾端壁溫升高。

(3)通過(guò)在線更換熱管工質(zhì),可以恢復(fù)熱管的換熱效率,延長(zhǎng)熱管的使用壽命。

[1]D奇澤姆.熱管[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,1976:39.

[2]莊駿,張紅.熱管技術(shù)及其工程應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000:132.

[3]黃國(guó)道,謝中建.熱管鍋爐在金隆銅業(yè)硫酸裝置的應(yīng)用實(shí)踐[J].硫酸工業(yè),2010(3):40-43.

[4]魏寶明,章忠星.水-碳鋼熱管的腐蝕研究[C]//第二屆全國(guó)熱管會(huì)議論文文集,1988:56-61.

[5]章忠星,魏寶明.水-碳管熱管不凝性氣體的積累[C]//第二屆全國(guó)熱管會(huì)議論文文集,1988:121.

[6]郎逵,喬中復(fù),尚國(guó)森.熱管技術(shù)與應(yīng)用[M].沈陽(yáng):遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1984:148-149.

Analysis and Treatment on Efficiency Depression of Waste Heat Pipe Boiler

WEI Hai-bin,ZHOU Zhi-h(huán)ong

(Guixi Smelter,Jiangxi Copper Corporation,Guixi,Jiangxi 335424,China)

Guixi smelter used heat pipe waste heat recovery technology in acid making with smelting gas conversion process for the first time.After 2 years operation,the heat exchange efficiency of waste heat pipe boiler was decreased.Guixi Smelter summarized and analyzed the reason;the heat exchange efficiency reduction was caused by the non-condensable gas and incrustant,implemented online maintenance technology firstly in domestic copper industry,acquired oblivious achievements.

heat pipe;boiler;efficiency;non-condensable gas;incrusting;repairing

TK229.92+9

B

1009-3842(2012)05-0014-04

2012-02-03

魏海彬(1980-),男,河南許昌人,本科,主要從事煙氣制酸和廢水處理工作。E-mail:weihaibin0374@163.com

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