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大型蒸汽煅燒爐滾圈、大齒圈與爐體連接結構設計

2012-12-23 01:37:46張毓科
純堿工業(yè) 2012年2期
關鍵詞:爐體墊板震動

張毓科

(天津渤?;ぜ瘓F規(guī)劃設計院,天津 300450)

大型蒸汽煅燒爐滾圈、大齒圈與爐體連接結構設計

張毓科

(天津渤?;ぜ瘓F規(guī)劃設計院,天津 300450)

分析φ3 600×30 000外返堿式大型蒸汽加熱純堿煅燒爐滾圈、大齒圈與爐體的連接結構存在的缺陷,并在天津堿廠搬遷改造工程設計中進行了優(yōu)化改進,提高了煅燒爐運行的穩(wěn)定性。

蒸汽煅燒爐;滾圈;大齒圈;爐體;連接結構;設計

天津堿廠搬遷改造工程的80萬t/a聯(lián)堿裝置,2010年11月開始運行,煅燒工序采用4臺φ3 600 ×30 000外返堿式大型蒸汽煅燒爐。上世紀80年代,天津堿廠引進了3臺φ3 600×30 000大型蒸汽煅燒爐,通過多年的運行,積累了豐富的使用經(jīng)驗。引進煅燒爐存在諸多設計不足,有些問題是致命的,嚴重地影響了煅燒爐的長周期安全運行,其中滾圈、大齒圈與爐體的連接結構即為影響安全運行的關鍵問題。在天津堿廠搬遷改造工程設計中,筆者對國內(nèi)、外各種在用蒸汽煅燒爐滾圈與爐體連接結構進行了探討研究,找出了問題所在,對滾圈、大齒圈與爐體連接結構進行了優(yōu)化改進,取得了良好的使用效果。

1 滾圈與爐體的連接結構

1.1 引進煅燒爐滾圈與爐體連接結構

圖1 引進爐滾圈與爐體連接結構

引進的煅燒爐爐體外表面設置24組墊板,每組墊板與爐體焊接后加工外圓,墊板外圓與滾圈內(nèi)圓有0~0.5mm的間隙,待滾圈與爐體裝配后將每組墊板外焊接擋塊固定滾圈。

其設計理念是考慮滾圈剛性比爐體徑向剛性大,當爐體受熱后產(chǎn)生徑向膨脹,抵消了它們之間的間隙并產(chǎn)生張緊力,使得滾圈隨爐體同步轉(zhuǎn)動。對大型重載轉(zhuǎn)動設備,這種連接結構選用不合理,應該說存在嚴重設計缺陷。投入使用初期沒有發(fā)現(xiàn)異常,尚能正常運轉(zhuǎn),但時間不長,滾圈與爐體之間相繼出現(xiàn)了松動,噪聲增大,導致爐體震動現(xiàn)象,運行中后期,爐體震動加劇,滾圈附近爐體上陸續(xù)開始出現(xiàn)多處疲勞裂紋,以至于危及煅燒爐的正常使用,滾圈與爐體連接結構需要經(jīng)常加固。但由于原始結構設計過于緊湊,周圍空間少,給加固工作帶來了極大的困難,很難一次性地從根本上解決問題,致使煅燒爐始終存在安全隱患,后期設備始終處于監(jiān)控運行狀態(tài)。

煅燒爐的結構存在的主要缺點如下:

1)由于與滾圈連接的爐體局部剛度遠遠小于滾圈的剛度,使得爐體局部成為弱勢;

2)滾圈與爐體結構緊湊,通風散熱不好,使得爐體溫度接近于爐內(nèi)溫度,理論上滾圈強度有所下降;

3)沒有考慮設計、安裝、使用中出現(xiàn)的偏差,滾圈徑向跳動量無法調(diào)節(jié);

4)沒有考慮更換滾圈的問題,使用后期,前后滾圈表面陸續(xù)出現(xiàn)開裂、脫落等,多家使用單位也存在類似的問題;

由于上述問題的存在,爐體升溫、降溫及使用等種種原因引起爐體長期震動,最終導致爐體局部產(chǎn)生疲勞,從而使?jié)L圈與爐體之間出現(xiàn)間隙,而且間隙越來越大,造成滾圈與爐體之間產(chǎn)生撞擊現(xiàn)象,致使噪聲增加,震動進一步加劇,久而久之直接影響煅燒爐的正常平穩(wěn)運行而又無法徹底維修消除隱患,使用者苦不堪言。

1.2 改進后的滾圈與爐體連接結構

圖2 新設計爐滾圈與爐體連接結構

針對天津堿廠引進煅燒爐存在的設計缺陷,借這次天津堿廠搬遷改造時機,筆者做了大量的分析、研究工作,并在最終新設計的φ3 600×30 000外返堿式大型蒸汽加熱純堿煅燒爐中,滾圈與爐體連接結構采用圖2結構。其結構特點是:

1)滾圈下方爐體增加了整圈鋼結構,大大增加了爐體的局部剛度,爐體局部抗變形能力增強;

2)滾圈與爐體兩側(cè)分別采用可調(diào)節(jié)的楔形墊板,使用過程中可根據(jù)需要隨時調(diào)節(jié),確保滾圈與爐體的同心度,并滾圈與楔形墊板緊密結合;

3)增大了滾圈的結構尺寸,空間尺寸增大,便于使用過程的調(diào)節(jié);

4)通氣性好,滾圈溫度接近環(huán)境溫度,滾圈強度不受溫度的影響;

5)充分考慮了使用后期前后滾圈的更換問題。

2 大齒圈與爐體的連接結構

國內(nèi)早期的煅燒爐大齒圈采用的基本是側(cè)向螺栓剛性連接。爐體由于溫度的變化引起的徑向收縮、膨脹問題,這種結構容易導致徑向不均勻錯位,再加上制造、安裝、使用等其它因素,使得大齒圈在運行過程中產(chǎn)生徑向跳動量超標,震動加大,直接影響煅燒爐的整體安全運行。

筆者通過對上述問題的綜合分析研究,最終在新設計的φ3 600×30 000煅燒爐上,將大齒圈與爐體的連接結構改為圖3形式。

圖3 新設計爐大齒圈與爐體連接結構

此結構采用沿爐體外面均布24組彈簧板柔性連接,大齒圈與彈簧板、彈簧板與爐體采用螺栓固定。此結構優(yōu)點十分突出,主要如下:

1)彈簧板采用65Mn彈簧鋼制造,具有優(yōu)越的減震作用,延緩了爐體局部疲勞的進程;

2)由于溫度變化過程導致爐體的徑向伸縮,由彈簧板吸收,避免了剛性連接可能出現(xiàn)的大齒圈在圈座上錯位不對稱的可能;

3)安裝方便、調(diào)節(jié)維護便捷;

4)柔性結構設計,隔絕了來自減速機系統(tǒng)的震動,使爐體運行更加平穩(wěn)。

3 結 語

通過上述兩點改進,新裝置從2010年11月投入使用,運行非常平穩(wěn),情況良好。通過此次改進設計,從根本上消除了引進煅燒爐爐體的設計缺陷,保證了純堿生產(chǎn)的長周期連續(xù)生產(chǎn),為大型煅燒爐設計、改進提供了可靠的依據(jù)。盡管如此,設備在使用過程中的日常維護也十分重要,比如:經(jīng)常對基礎進行測量,根據(jù)基礎的沉量,及時對托輪裝置、傳動裝置及爐頭爐尾密封裝置進行調(diào)整,只有把不利的因素一一排除,才能保證設備整體的長周期、安全運行。

TQ 114.15

B

1005-8370(2012)02-08-02

2011-12-06

張毓科(1958—),1983年畢業(yè)于山東化工學院化工機械專業(yè),高級工程師,注冊機械工程師,持有壓力容器設計審批人員證書,現(xiàn)任天津渤?;ぜ瘓F規(guī)劃設計院副院長,曾參加過化工部《輕灰純堿蒸汽加熱煅燒爐》HG/T 2422-1993的制訂工作。

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