袁 江
(連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
優(yōu)化工藝操作管理 提高碳化液總氯
袁 江
(連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
闡述優(yōu)化鹽水制備、吸收塔進(jìn)氣溫度控制、冷卻設(shè)備維護(hù)等方面的工藝操作管理,提高碳化液總氯,以達(dá)到增產(chǎn)降耗的目的。
碳化液;濃度;優(yōu)化;控制
在氨堿法生產(chǎn)中,提高反應(yīng)物濃度,能推動碳化平衡向正方向移動,提高Na HCO3產(chǎn)量和氯化鈉轉(zhuǎn)化率,作為反應(yīng)物之一的氯化鈉濃度較其它反應(yīng)物來說,在生產(chǎn)中,又受到諸多因素的影響。正常情況下,氨鹽水TCl-(總氯)控制在86.5~90 tt,這樣的指標(biāo)能較好地滿足生產(chǎn)需要。為了提高碳化液TCl-,本文從鹽水制備、吸收塔進(jìn)氣溫度控制、冷卻設(shè)備維護(hù)等方面進(jìn)行了論述和分析,并提出技術(shù)改造建議。
從江蘇石油公司輸送來的鹵水(NaCl含量為295 kg/m3)經(jīng)蒸餾循環(huán)冷卻出水間接加熱后送入化鹽桶,再加入原鹽(NaCl含量為92%)得到粗鹽水,然后在粗鹽水中加入石灰乳和純堿液,除去粗鹽水中的鎂、鈣離子,經(jīng)澄清得到精鹽水;精鹽水送至碳化凈氨塔和吸收尾氣凈氨塔,吸收尾氣中少量的NH3和CO2,得到淡氨鹽水;淡氨鹽水送到吸收塔吸氨,得到氨鹽水;氨鹽水送到碳化塔與壓縮來的CO2進(jìn)行碳酸化反應(yīng),制得Na HCO3懸浮液。
鹽水制備及精制工序的任務(wù)是制備符合吸氨和碳化工序要求的精鹽水。鹽水精制過程主要是除去鹽水中的鈣、鎂離子及泥砂,從而達(dá)到提高純堿品質(zhì)、減少吸氨過程中塔器和管道的結(jié)疤,并減少生產(chǎn)過程中氨、鹽損失。在鹽水制備及精制過程中,其工藝控制的優(yōu)劣直接影響了精鹽水TCl-的高低。
原鹽經(jīng)化鹽皮帶自化鹽桶上方進(jìn)入和淡鹽水泵送來的淡鹽水、經(jīng)換熱器加熱的鹵水逆流接觸(水從化鹽桶下方加入),將原鹽溶解成飽和的粗鹽水,經(jīng)粗鹽水流槽進(jìn)入粗鹽水貯槽,粗鹽水經(jīng)泵送至精制崗位除鎂反應(yīng)器。
為了提高并保證粗鹽水TCl-,一方面要合理控制好加水量和上鹽量,維持化鹽桶的鹽層料位在液面以下1 m之內(nèi),保證鹽水達(dá)到飽和狀態(tài);另一方面,要控制好化鹽桶出水溫度在38~44℃。根據(jù)溶液溶解度的變化規(guī)律,互不起化學(xué)反應(yīng)的溶質(zhì)共溶于同一溶液內(nèi),其各自的溶解度比單獨(dú)溶解時的溶解度小,由于粗鹽水中因鹵水帶入的SO2-4,因此NaCl的溶解度略有下降,粗鹽水的TCl-≥105.5 tt。
氯化鈉易溶于水,其溶解熱為-4.9 kJ/mol,溶解過程為吸熱反應(yīng),當(dāng)制成飽和溶液時,可使溶液溫度降低;另外,氯化鈉的溶解度隨著溫度升高而呈緩慢上升趨勢,見表1。
表1 氯化鈉飽和溶液在不同溫度時的濃度
從表1可以看出,氯化鈉飽和溶液從25℃上升至40℃時,溶液濃度上升了0.86 tt,即氯化鈉飽和溶液溫度平均每上升1℃,濃度平均上升約0.06 tt。另外,在純堿生產(chǎn)中,粗鹽水中還溶有SO2-4、Ca2+、Mg2+等離子,根據(jù)同離子效應(yīng),氯化鈉的溶解度會略有下降。
因此在生產(chǎn)中,如化鹽桶出水溫度低于規(guī)定范圍,會直接造成粗鹽水TCl-的下降。比如2012年2月6日~2月12日,期間化鹽桶出水溫度平均降至26℃時,造成了相關(guān)指標(biāo)的TCl-及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化,見表2。
表2 相關(guān)指標(biāo)平均值對比
從表2可以看出,與2011年同期相比,粗鹽水溫度平均下降10.17℃,粗鹽水TCl-平均下降0.63 tt,進(jìn)而導(dǎo)致精鹽水、氨鹽水、出堿液的TCl-及碳化轉(zhuǎn)化率指標(biāo)平均值的下降,噸堿鹽耗平均上升15 kg。
經(jīng)生產(chǎn)分析,造成以上工藝指標(biāo)出現(xiàn)波動的原因是因為2012年2月份,正值寒冬,鹵水溫度較低;另外純堿市場下滑,企業(yè)響應(yīng)純堿經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的要求,壓降生產(chǎn)負(fù)荷20%,故化鹽用的鹵水量能完全滿足生產(chǎn)需要,無法像平常那樣摻兌熱淡水(溫度高達(dá)60℃左右),因此造成當(dāng)前化鹽桶出水溫度出現(xiàn)較大幅度的下降。可見,一旦純堿市場復(fù)蘇,生產(chǎn)負(fù)荷恢復(fù)正常時,這個問題可基本能夠解決。
將灰乳和純堿液按一定比例混合,送入苛化槽,經(jīng)攪拌使其充分混合反應(yīng)制得合格的苛化液,由苛化泵送至精制崗位的鎂反應(yīng)器混合,經(jīng)攪拌后,自流入鈣反應(yīng)器,經(jīng)過充分反應(yīng),自流入曲徑槽。鈣、鎂反應(yīng)器底部定時放砂至泥漿槽??粱}水經(jīng)曲徑槽流入澄清桶,在曲徑槽內(nèi)加入適量的助沉劑,清液由澄清桶上部溢流至精鹽水槽,鹽泥由底部排出。化學(xué)反應(yīng)如下:
苛化反應(yīng):
從上面反應(yīng)可以看出,為保證精鹽水的TCl-濃度,主要是控制好灰乳和純堿液的濃度,一般地,灰乳濃度控制在160~170 tt(ACaO),純堿液中的Na2CO3濃度控制在55~70 tt、Na HCO3濃度控制在30 tt以下。
用灰乳和純堿液配制的苛化液有效成份為Na2CO3和NaOH,其濃度分別為15~40 tt和20~40 tt。當(dāng)苛化液先后進(jìn)入鎂、鈣反應(yīng)器,進(jìn)行除鎂和除鈣后,苛化鹽水中過量NaOH控制在0.06~0.18 tt,過量Na2CO3控制在0.08~0.3 tt;苛化鹽水中Mg2+≤0.015 tt,Ca2+≤0.02 tt。如果灰乳和純堿液的濃度控制較低,會加大苛化液用量,稀釋了苛化鹽水,降低苛化鹽水濃度(合格的苛化鹽水TCl-≥103.5 tt),最終降低精鹽水濃度。因此,適當(dāng)提高灰乳和純堿液的濃度,能有效保證精鹽水濃度,這樣,精鹽水的TCl-≥103.5 tt,溫度為40℃左右。
精鹽水溫度之所以控制在40℃左右,有兩個原因:一是流體粘度與溫度有關(guān),一般溫度越高,則流體粘度越小。因此在鹽水精制工序中,為降低鹽水粘度,加速澄清桶中的固體顆粒沉降,就要求提高鹽水溫度,故維持粗鹽水溫度在38~44℃十分重要。二是在吸收工序,如溫度過高,會造成精鹽水對氨的吸收不完全,上部可發(fā)生氨的解吸,精鹽水失去調(diào)節(jié)塔溫及洗滌的作用,如溫度過低,可使液體流經(jīng)的關(guān)鍵部位有鹽結(jié)晶析出。
精鹽水的一小部分送至吸收凈氨塔,逆流洗滌吸收尾氣中的NH3和CO2,然后流入淡氨鹽水桶與從碳化尾氣凈氨塔來的淡氨鹽水(精鹽水洗滌碳化尾氣)匯合,淡氨鹽水經(jīng)鈦板換熱器冷卻后,進(jìn)入吸收塔上部洗滌段,洗滌從底部上來的氣態(tài)NH3和CO2,液體下流進(jìn)入吸收塔冷卻吸收段,與管程內(nèi)的循環(huán)水換熱,經(jīng)吸收冷卻后,制成熱氨鹽水,最后,熱氨鹽水經(jīng)鈦板換熱器冷卻后制成合格的冷氨鹽水,供碳化制堿使用。
2011年上半年,我廠淡液真空蒸餾吸收裝置投入運(yùn)行。它利用廢液閃發(fā)蒸汽(不足部分補(bǔ)充低壓汽),將來自煅燒和蒸氨系統(tǒng)冷凝液中的游離氨和二氧化碳在真空淡液塔中蒸出,并送到真空吸收塔,用淡氨鹽水吸收含氨混合氣體,制成半氨鹽水輸送到老系統(tǒng)吸收制備氨鹽水。從真空淡液蒸餾塔出來的氣態(tài)NH3、CO2經(jīng)塔頂冷卻水箱冷卻后和淡氨鹽水泵送來的淡氨鹽水由頂部進(jìn)入真空吸收塔,在塔內(nèi)自上而下,氣液并流吸收。吸收后的尾氣從真空吸收塔的下部引出,經(jīng)真空凈氨塔凈氨后通過濾過真空機(jī)外排。從真空吸收塔自流下來的半氨鹽水進(jìn)入半氨鹽水桶,經(jīng)半氨鹽水泵輸送到淡氨鹽水泵出口總管。精鹽水進(jìn)入真空凈氨塔,吸氨后進(jìn)半氨鹽水泵入口。
3.2.1 吸收塔進(jìn)氣溫度的影響
從蒸氨工序出來的氣汽混合氣,混合氣中主要含氣態(tài)NH3和CO2,另外還夾帶一定量的水蒸汽,混合氣溫度越高,水蒸汽含量就越高,在62~65℃時,進(jìn)氣中水汽含量約占21~23%(重量),進(jìn)入吸收塔冷凝成水,將氨鹽水稀釋,造成吸收塔制備的熱氨鹽水TCl-下降。因此必須適當(dāng)降低蒸餾出氣冷凝后的溫度(即吸收塔進(jìn)氣溫度),一般地,吸收塔進(jìn)氣溫度控制在60~65℃,如過高,不僅增加循環(huán)水的冷卻負(fù)荷,而且冷凝水會稀釋氨鹽水;如過低,則可形成銨的碳酸鹽結(jié)晶析出,堵塞冷凝設(shè)備。這樣,蒸氨工序出來的氣汽混合氣經(jīng)冷凝后進(jìn)入吸收塔,在吸收塔內(nèi)與淡氨鹽水逆流接觸,制得合格的熱氨鹽水,其TCl-≥86.5 tt。另外,真空淡液蒸餾塔出來的混合氣經(jīng)塔頂冷卻水箱冷卻后,其溫度控制在58~65℃。
在生產(chǎn)中,如吸收塔進(jìn)氣溫度高于規(guī)定范圍,會對生產(chǎn)造成較大影響。比如,2012年1月2日~1月8日,期間有一臺蒸餾塔的氨冷器出現(xiàn)冷卻水泄漏,對上段進(jìn)出水進(jìn)行隔離,導(dǎo)致其冷卻效率的下降,造成吸收進(jìn)氣溫度的上升,進(jìn)氣溫度平均接近70℃,從而導(dǎo)致氨鹽水及出堿液TCl-平均值的下降,同時造成純堿日產(chǎn)量的下降和噸堿鹽耗的上升。經(jīng)工藝調(diào)整,將吸收進(jìn)氣溫度降下后,相關(guān)指標(biāo)基本恢復(fù)正常,見表3。
表3 相關(guān)指標(biāo)平均值對比
從表3可以看出,在吸收進(jìn)氣溫度較高的一周內(nèi),進(jìn)氣溫度平均上升3.34℃,在精鹽水TCl-基本相同的情況下,氨鹽水TCl-平均值卻下降1.77 tt,進(jìn)而導(dǎo)致碳化工序相關(guān)指標(biāo)的下降,并造成純堿日產(chǎn)量平均下降452 t,噸堿鹽耗平均上升25 kg。
1)優(yōu)化蒸餾系統(tǒng)操作,保證冷卻溫度
3.2.2 優(yōu)化控制吸收塔進(jìn)氣溫度的方法
除了保證低壓蒸汽壓力維持在0.088~0.12 MPa外,還要控制好蒸餾塔各項溫度指標(biāo):預(yù)熱母液溫度控制在91~97℃,中部溫度控制在90~100℃,塔頂出氣溫度控制在88℃以下。
另外,蒸餾出氣量要均勻分配于各氨冷器,如果氨冷器的出氣溫度過高,可以酌減蒸量或加開冷凝設(shè)備,保證氨冷器的出氣溫度控制在60~65℃。
2)優(yōu)化淡液真空蒸餾塔的操作,保證冷卻溫度
合理控制淡液真空蒸餾塔生產(chǎn)負(fù)荷,適當(dāng)控制進(jìn)汽溫度在82~102℃,合理調(diào)節(jié)冷卻水流量,塔頂出氣冷卻后溫度控制在58~65℃。
在鹽水制備(鹵水化鹽前通過換熱器加熱)、蒸氨冷卻(氨冷器)、吸氨冷卻(吸收塔內(nèi)置冷卻水箱)、氨鹽水冷卻(淡氨鹽水和熱氨鹽水使用鈦板換熱器)及碳化(碳化塔內(nèi)置冷卻水箱)過程中,需要用到許多換熱器,在換熱過程中,因設(shè)備老化、腐蝕等原因,常常出現(xiàn)冷卻水泄漏現(xiàn)象,最終導(dǎo)致碳化液TCl-的下降。
另外,碳化塔使用的下段氣、中段氣和清洗氣(簡稱“三氣”),在壓縮工序,由于冷卻器老化、腐蝕等原因,致使冷卻水漏入“三氣”中,造成碳化液TCl-下降。如“三氣”中帶水量較少時,可通過疏水閥外排,減少冷卻水進(jìn)入碳化塔內(nèi)。
因此,生產(chǎn)中要定期對涉及影響碳化液TCl-的換熱設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),及時堵漏。
我廠淡液真空蒸餾吸收裝置投入運(yùn)行后,低壓蒸汽出現(xiàn)過剩,汽電平衡困難,常常出現(xiàn)低壓汽外排現(xiàn)象。因此建議將低壓蒸汽引入經(jīng)循環(huán)水間接加熱后的鹵水貯桶中,直接加熱鹵水,進(jìn)一步提高冬季化鹽桶出水溫度。
我廠加熱后的鹵水輸送至化鹽桶附近時,有一段約30 m的總管(φ350)及3根支管(φ250)未加保溫層,建議采取保溫措施。
我廠自1989年投產(chǎn)以來,有5臺氨冷器從未進(jìn)行過更換,因年久老化和腐蝕,發(fā)現(xiàn)有的氨冷器已經(jīng)出現(xiàn)冷卻水泄漏,迫切需要更換,因此建議我廠有計劃地對氨冷器進(jìn)行逐臺更換,否則嚴(yán)重影響氨冷器的換熱效果。
在鹽水制備、吸收塔進(jìn)氣溫度控制、冷卻設(shè)備維護(hù)等方面,必須逐一優(yōu)化工藝過程控制,加強(qiáng)操作管理,才能保證碳化液TCl-控制在正常范圍內(nèi),才能提高氯化鈉轉(zhuǎn)化率和增加純堿產(chǎn)量,并且可以減少系統(tǒng)中循環(huán)和消耗的物料,達(dá)到降低鹽耗,節(jié)約能耗目的。
[1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989.
[2] 中國純堿工業(yè)協(xié)會.純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990.
TQ 114.161
B
1005-8370(2012)03-21-04
2012-02-27
袁 江(1971-),1994年畢業(yè)于鹽城工學(xué)院無機(jī)化工專業(yè),工程師,現(xiàn)任連云港堿廠生產(chǎn)處調(diào)度長。已在《純堿工業(yè)》雜志發(fā)表論文6篇。