孟慶華
(南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
經(jīng)驗(yàn)交流
淺談純堿生產(chǎn)設(shè)備的噴射物理清洗
孟慶華
(南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
針對(duì)純堿企業(yè)中的各種設(shè)備、管線污垢產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,介紹了噴射物理清洗的方法,主要講述了我廠爐氣冷凝器、重堿離心機(jī)、石灰電除塵塔的清洗過程,并收集了我廠清洗工作中的一些實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和資料,以供參考。
清洗;物理;噴射;高壓
純堿生產(chǎn)中各種設(shè)備、管線在與大氣、環(huán)境、生產(chǎn)原料、介質(zhì)、產(chǎn)品以及機(jī)械油等接觸的過程中,由于發(fā)生物理的、化學(xué)的或生物學(xué)的作用,設(shè)備、管線表面殘留積聚和產(chǎn)生各種污垢,對(duì)生產(chǎn)的運(yùn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量造成了各種影響和危害。這些污垢必須采取各種有效的技術(shù)措施加以清除,否則容易造成設(shè)備材料受損,生產(chǎn)不能正常進(jìn)行,產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法得到保證。同樣有效地清洗可以保證原料和能源消耗的減少。在通常清洗方法中,有物理的、化學(xué)的或生物學(xué)的。我廠煅燒爐爐氣冷凝器、石灰窯氣電除塵、重堿離心機(jī)等系統(tǒng)均存在結(jié)垢、清洗問題。隨著清洗技術(shù)的發(fā)展,先進(jìn)的設(shè)備及物理清洗方法逐步代替了傳統(tǒng)的人工清洗和化學(xué)清洗。本文主要收集了我廠清洗工作中的一些實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和資料,以供參考。
爐氣冷凝器是與碳化塔冷卻箱類似的水箱組合的設(shè)備,爐氣與冷卻水間接換熱,降低溫度,爐氣中的水分大部分冷凝并溶入NH3和CO2而形成冷凝液。
爐氣成分中CO2含量最多,并含有微量的NH3、水蒸汽、粉塵,同時(shí)在重堿工序中為考慮了純堿成品的白度,常加入Na2S,在碳化、煅燒爐加熱過程中,經(jīng)過了化學(xué)和物理反應(yīng),也產(chǎn)生了單質(zhì)硫,連同爐氣中的粉塵,加劇了爐氣冷凝器中垢的形成。在設(shè)備檢查過程中,螺旋板爐氣冷凝器的結(jié)垢含有大量的固態(tài)單質(zhì)硫,螺旋板的螺旋道中結(jié)硫現(xiàn)象嚴(yán)重,煅燒爐系統(tǒng)生產(chǎn)能力受到了很大制約,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境由于爐氣系統(tǒng)正壓而導(dǎo)致堿塵較多,平均1~2個(gè)月需要清理一次。0#波紋管爐氣冷凝器于1998年安裝運(yùn)行,運(yùn)行初期幾年內(nèi)效果良好,2006年出現(xiàn)爐氣輸送不暢,流量降低的現(xiàn)象,生產(chǎn)能力僅為正常生產(chǎn)能力的50%。在系統(tǒng)排查過程中,發(fā)現(xiàn)波紋管內(nèi)孔堵塞80%,經(jīng)后來清理時(shí)發(fā)現(xiàn)結(jié)垢的成分為:最上層為單質(zhì)硫及雜質(zhì),下層為NH3HCO3結(jié)晶,結(jié)晶的硬度較大,結(jié)晶深度大約在1 m左右。
0#波紋管爐氣冷凝器內(nèi)部結(jié)晶由于硬度較大,結(jié)晶深度1 m左右,螺旋管堵塞數(shù)量密集,而且冷凝器內(nèi)部空間狹小,常規(guī)低壓清洗工具或器具無(wú)法完成清洗工作。后采用專業(yè)清洗公司高壓清洗設(shè)備完成了清洗工作。高壓清洗的原理為:高壓清洗主要設(shè)備為高壓泵及軟管、噴嘴,清洗液為常規(guī)循環(huán)水,高壓水泵自帶過濾、加熱功能,設(shè)備為德國(guó)進(jìn)口。循環(huán)水經(jīng)過過濾后,經(jīng)高壓泵打出高壓水流,經(jīng)耐高壓軟管到達(dá)噴嘴,由于噴嘴出口直徑的變小,噴嘴把高壓低流速的水轉(zhuǎn)換為低壓高流速的射流,正向或切向沖擊在污垢上。據(jù)資料介紹,高壓水射流對(duì)污垢的沖洗過程十分復(fù)雜,它涉及到水在污垢內(nèi)滲透、裂紋的擴(kuò)散、壓縮與剪切破碎、成坑和水楔作用造成的大規(guī)模裂紋擴(kuò)張,這一系列現(xiàn)象持續(xù)時(shí)間僅為幾分之一微秒。
離心機(jī)主要是將重堿工序輸送來的濕重堿進(jìn)行脫水處理,可以有效降低的水分,減少煅燒爐的蒸汽消耗,同時(shí)降低鹽分,提高純堿的質(zhì)量和產(chǎn)量。在離心機(jī)工作過程中,在離心力的作用下,篩分出來的濾液中含有殘存的顆粒。這些殘存的顆粒在機(jī)殼內(nèi)壁、內(nèi)籃筐與外籃筐之間夾縫以及外籃筐后側(cè)堆積,如不及時(shí)清理,會(huì)造成設(shè)備的堆積結(jié)晶過多,內(nèi)籃筐與外籃筐夾層中的結(jié)晶會(huì)導(dǎo)致內(nèi)籃筐前后移動(dòng)時(shí)阻力變大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起內(nèi)籃筐受力開裂。重堿微粒的結(jié)晶時(shí)間過長(zhǎng)會(huì)使結(jié)晶變得異常堅(jiān)硬,如不及時(shí)清洗會(huì)使設(shè)備在運(yùn)行過程中受到很大磨損,同時(shí)引起大的振動(dòng),對(duì)設(shè)備的使用壽命造成很嚴(yán)重的影響。
一些設(shè)備在處理物料的過程中,使用設(shè)備自帶的清洗裝置進(jìn)行清洗,2004年我廠引進(jìn)的德國(guó)krauss-Maffer公司的SZ1000/2-12-4K10推料式離心機(jī)就有這種裝置。
在此型號(hào)的離心機(jī)中,有3套清洗裝置:一處是內(nèi)籃筐內(nèi)側(cè)的3根清洗管,另一處是外籃筐與殼體之間的側(cè)洗管,一處是外籃筐后側(cè)的背洗管。見圖1。
圖1 離心機(jī)清洗結(jié)構(gòu)圖
為了防止濾液中的殘存顆粒在機(jī)殼內(nèi)壁再結(jié)晶而堆積,在機(jī)器的后壁、側(cè)壁和迷宮密封等處安裝了一些噴淋頭和清洗管。在離心機(jī)每次停車或在連續(xù)生產(chǎn)中每8 h必須將機(jī)器徹底地清洗一次,特別是那些容易積料的地方,有時(shí)甚至要將推料盤和內(nèi)籃筐拆下清洗,否則,物料堆積易造成機(jī)器的震動(dòng)。在離心機(jī)的背部裝有背洗裝置,背洗的噴頭鑲嵌在離心機(jī)的后板上,頭部的口徑僅有1 mm,在我國(guó)目前的化工企業(yè)中清洗水很難達(dá)到國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn),所以在使用中,經(jīng)常由于雜質(zhì)而將噴頭堵塞,造成了洗車難以進(jìn)行。由于噴頭裝在背板里面,清理疏通噴頭需將離心機(jī)整體拆開才能拿出,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。針對(duì)此情況,我們對(duì)這部分進(jìn)行了改動(dòng),在背板上開一個(gè)M30的通孔,通孔處安裝一個(gè)活接頭(見圖2),將噴頭安裝在活接頭內(nèi),這樣疏通噴頭,只需要將活接頭拆下,避免了拆卸整機(jī),保障了離心機(jī)的清洗。
圖2 背洗噴頭載體
石灰工序產(chǎn)生的窯氣經(jīng)洗滌塔除塵降溫后,進(jìn)入電除塵塔底部,經(jīng)氣體分布柵入沉降管內(nèi),在高壓電場(chǎng)作用下,窯氣中的塵粒荷電被吸附在管壁內(nèi),從而氣體得到了凈化。被吸附的塵粒定期用循環(huán)水沖洗。污水經(jīng)水封槽排入地溝,清潔的窯氣由電除塵塔頂部的出氣管送至壓縮車間。電除塵塔內(nèi)12 mm厚度鋼板卷成圓筒型殼體,內(nèi)部按照正方形排列,固定在殼體的頂部噴水裝置設(shè)有幾個(gè)噴頭,可定期沖洗附著在管壁和芯線上的灰塵,塔底部有污水排放管。
日常工作中,吸附的塵粒用循環(huán)水沖洗,平均4 h沖洗一次,日常的沖洗工作雖然能沖洗大部分塵粒,仍有部分塵粒的存在,時(shí)間長(zhǎng)就形成了結(jié)垢和積灰沙的厚層,造成除塵效果變差。窯氣中如果含有的灰塵量較高,對(duì)下道工序壓縮機(jī)的損害較大,同時(shí)極大地影響了后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量。為保持電除塵塔良好的除塵效果,電除塵塔在使用3個(gè)月后,一般進(jìn)行一次專業(yè)高壓清洗工作。
當(dāng)常規(guī)的壓力和水流無(wú)法完成結(jié)垢的清洗時(shí),只有采用高壓專業(yè)清洗隊(duì)伍完成。高壓清洗原理前面已經(jīng)講述,與前部分換熱器的清洗方法不同之處在它到噴頭上,清洗電除塵塔到噴頭成環(huán)狀,在工作時(shí),水流狀如同清洗試管到試管刷,周圈清洗,這樣噴嘴把高壓低流速的水轉(zhuǎn)換為低壓高流速的射流,正向或切向沖擊在污垢上,周圈同時(shí)進(jìn)行。這種清洗方式效率高,清洗徹底。
隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)的常壓沖洗會(huì)逐步改變,效率更高的清理設(shè)備將會(huì)大量地使用于各類管道及各類容器的清理過程中。
[1] 潘鴻恩,孫钖吾.純堿生產(chǎn)設(shè)備檢修與防腐[M].遼寧:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1991
[2] 徐灝.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001
TQ 114.15
B
1005-8370(2012)03-19-03
2012-03-21
孟慶華(1976—),大學(xué),工程師,連云港堿廠煅燒車間設(shè)備主任。