唐景春 左承基
合肥工業(yè)大學(xué),合肥,230009
渦旋式制冷壓縮機由于具有體積小、容積效率高、動力性能好等諸多優(yōu)點,在當代汽車空調(diào)系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。汽車空調(diào)渦旋壓縮機的外壓力比取決于汽車空調(diào)系統(tǒng)實際運行工況,隨著汽車室內(nèi)外環(huán)境溫度的變化而波動,而汽車空調(diào)渦旋壓縮機的內(nèi)壓力比則取決于渦旋盤圈數(shù)等結(jié)構(gòu)參數(shù),這就導(dǎo)致了汽車空調(diào)渦旋壓縮機的內(nèi)壓力比與外壓力比不相等。汽車空調(diào)渦旋壓縮機的小型輕量化要求使得其渦旋盤的圈數(shù)小于3。盡管有些研究者在渦旋型線修正方面作出了卓越的貢獻,使開始排氣角度增大,提高了壓縮機的內(nèi)壓力比。但是隨著開始排氣角度的增加,排氣孔口面積縮小,排氣流速增加。為了減少排氣的流動損失,排氣孔口處氣體的馬赫數(shù)應(yīng)在0.3左右,這要求有足夠的排氣孔口面積。在實際設(shè)計過程中,應(yīng)綜合考慮,以取得更高的綜合性能指標,所以部分汽車空調(diào)渦旋壓縮機排氣欠壓縮現(xiàn)象仍然存在。在壓縮機排氣的瞬間,制冷劑氣體將會經(jīng)過排氣等容壓縮過程,從而產(chǎn)生附加功耗,使得壓縮機排氣溫度升高。排氣溫度過高,將導(dǎo)致制冷劑分解、密封及絕緣材料老化、潤滑油結(jié)碳,還會使節(jié)流閥和干燥過濾器堵塞[1-2]。
提高渦旋壓縮機排氣閥前的靜壓力,改善壓縮機的排氣欠壓縮過程,降低排氣溫度,提高汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)的性能系數(shù)COP值,是汽車空調(diào)渦旋壓縮機的結(jié)構(gòu)設(shè)計時必須考慮的重要問題[3-5]。本文對渦旋壓縮機靜渦盤排氣口的內(nèi)壁進行了勾內(nèi)環(huán)槽的結(jié)構(gòu)改進,利用FLUENT軟件對建立的制冷劑排氣動力學(xué)模型進行靜壓場數(shù)值模擬,并通過壓縮機制冷性能對比實驗驗證排氣口結(jié)構(gòu)改型的合理性。
按照表1所示的GB/T21360-2008《汽車空調(diào)用制冷壓縮機》中規(guī)定的名義試驗工況,從R134a的壓-焓圖可查得:飽和溫度63℃所對應(yīng)的排氣壓力pd=1.83MPa,飽和溫度-1℃所對應(yīng)的吸氣壓力ps=0.28MPa,兩者之比(壓縮機的外壓力比)為6.16。研究對象——渦旋壓縮機的動靜渦旋盤基本結(jié)構(gòu)參數(shù)如下:齒形型線為圓的漸開線,基圓半徑為2.8mm,開線起始角為43°,渦旋圈數(shù)為2.75。根據(jù)渦旋壓縮機的型線幾何理論計算及熱力循環(huán)性能計算可得壓縮終了壓力pi與吸氣壓力ps之比(壓縮機的內(nèi)壓力比)為3.84。顯然內(nèi)壓力比小于外壓力比,在壓縮機排氣瞬間會產(chǎn)生等容壓縮過程,產(chǎn)生的附加功率損失為
式中,n為壓縮機轉(zhuǎn)速,r/min;Vi為壓縮腔壓縮終了容積,m3;V為壓縮腔瞬時容積,m3;p為壓縮腔瞬時壓力,Pa。
表1 汽車空調(diào)壓縮機名義試驗工況
等容壓縮附加功率損失產(chǎn)生的熱量使壓縮機排氣溫度升高。為了減少等容壓縮附加功率損失,降低壓縮機的排氣溫度,對圖1所示的渦旋壓縮機靜渦旋盤的排氣口內(nèi)壁作了勾內(nèi)環(huán)槽的結(jié)構(gòu)改型。
由于汽車空調(diào)系統(tǒng)在穩(wěn)定工況下運行時,制冷壓縮機吸氣壓力、壓縮終了壓力及排氣背壓是恒定的,所以排氣流動可以看成是二維定常流動??紤]壓縮機傳熱等因素,排氣流動的連續(xù)性方程、動量方程和能量方程的矩陣形式為[6-7]
式中,ρ為氣體密度,kg/m3;u、v為氣體流速,m/s;κ為氣體等熵指數(shù);ψ為單位質(zhì)量氣體所受到的摩擦力,N/kg;f為氣流摩擦因數(shù);D為排氣孔口的當量直徑,m;q為單位質(zhì)量氣體與外界的換熱量,W/kg;α為局部傳熱系數(shù),W/(kg·K);Δt為孔口與外界傳熱溫差,℃;q0為通過孔口的氣體流量,m3/s。
利用GAMBIT建立排氣口的二維有限元模型,通過FLUENT的耦合、隱式求解器計算排氣定常流,F(xiàn)LUENT的后處理功能所顯示的排氣口流體流動靜壓力場如圖2、圖3所示。對于一臺幾何容積排量及轉(zhuǎn)速一定的壓縮機而言,在不同工況下運行時,氣體體積流量不變。由于氣體流經(jīng)內(nèi)環(huán)槽時截面積變大,流速變小,根據(jù)氣體流動的伯努利能量方程可知,氣體的靜壓力得到提高。對比分析圖2、圖3的模擬結(jié)果,可以看出,渦旋壓縮機排氣口內(nèi)環(huán)槽對制冷劑氣體的流動起到了擴壓的作用,所以排氣閥前的靜壓力高于結(jié)構(gòu)改型前排氣閥前的靜壓力,使排氣閥片開啟瞬間發(fā)生的定容壓縮現(xiàn)象得到削弱,減少了此過程產(chǎn)生的附加功損失,從而可以降低壓縮機的排氣溫度。
依據(jù)表1的試驗工況,在汽車空調(diào)制冷壓縮機性能試驗臺上,對幾何容積排量為60mL的渦旋壓縮機進行了性能對比實驗[8-9],實驗結(jié)果數(shù)據(jù)列于表2。
表2 國標試驗工況下壓縮機性能對比實驗
從表2的實驗數(shù)據(jù)可以看出,在改型前進行壓縮機性能實驗時,壓縮機環(huán)境溫度為64.65℃,傳熱使得壓縮機吸氣溫度為8.81℃;在改型后進行壓縮機性能實驗時,壓縮機環(huán)境溫度為65.05℃,傳熱使得壓縮機吸氣溫度為8.85℃。根據(jù)熱力學(xué)可知壓縮機排氣溫度Td(K)與吸氣溫度Ts(K)的關(guān)系為
其中,mt為溫度多方指數(shù)。壓縮機的各項內(nèi)部損失(包括定容壓縮附加功損失)均會使溫度多方指數(shù)mt增大,由上式可知,這將導(dǎo)致壓縮機排氣溫度的升高。排氣口結(jié)構(gòu)改型前實驗得出的壓縮機排氣溫度為84.44℃,排氣口結(jié)構(gòu)改型后實驗得出的壓縮機排氣溫度為84.08℃,從中可以看出:改型后較改型前,吸氣溫度高而排氣溫度低,這說明排氣口結(jié)構(gòu)改型后壓縮機溫度多方指數(shù)變小,即減小了壓縮機內(nèi)部損失。
表2的實驗數(shù)據(jù)表明,排氣口具有內(nèi)環(huán)槽結(jié)構(gòu)的渦旋壓縮機,在排氣溫度降低的同時,制冷劑質(zhì)量流量、制冷量、制冷系數(shù)、等熵效率、容積效率等制冷性能指標,均優(yōu)于排氣口結(jié)構(gòu)改型前的渦旋壓縮機。
(1)排氣口具有內(nèi)環(huán)槽結(jié)構(gòu)的汽車空調(diào)渦旋壓縮機,減少了排氣等容壓縮附加功率損失,降低了排氣溫度。
(2)汽車空調(diào)渦旋壓縮機的排氣口結(jié)構(gòu)改型后,各項制冷性能指標得到了相應(yīng)的提高。
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