胡 烽
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司德興銅礦, 江西德興市 334224)
康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端異常磨損原因分析
胡 烽
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司德興銅礦, 江西德興市 334224)
介紹了康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐位置的結(jié)構(gòu),針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)使用過程中出現(xiàn)的前端異常磨損情況,分析了幾方面原因,并在發(fā)動(dòng)機(jī)日常維護(hù)和修理時(shí)采取了相應(yīng)措施,減少了異常磨損問題的發(fā)生。
K2000E發(fā)動(dòng)機(jī);前支撐;異常磨損;耐磨套
康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)是德興銅礦2005年引進(jìn)的大型高速柴油機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)功率為1492kW,開始改裝到630E電動(dòng)輪卡車上,2007年開始引進(jìn)的小松730E電動(dòng)輪卡車上也采用了此發(fā)動(dòng)機(jī),康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)逐步成為該礦電動(dòng)輪卡車的主要發(fā)動(dòng)機(jī)。2009年K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)逐步進(jìn)入大修期。在該過程中發(fā)現(xiàn),發(fā)動(dòng)機(jī)前端出現(xiàn)異常磨損,后經(jīng)過對(duì)全部K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),所有K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端均有不同程度的異常磨損,給電動(dòng)輪卡車運(yùn)行安全埋下隱患,同時(shí)也給發(fā)動(dòng)機(jī)修理造成困難,影響發(fā)動(dòng)機(jī)修理計(jì)劃的順利執(zhí)行。
康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端相關(guān)零件裝配關(guān)系如圖1所示。發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪室蓋上有一突起的耳軸,在耳軸上過盈裝配一耐磨套,耐磨套寬36.6mm,厚3.38mm。前支撐有一內(nèi)孔,在孔中間有一環(huán)型油槽,發(fā)動(dòng)機(jī)使用過程中需定期向油槽中注入黃油。前支撐是間隙配合套在耳軸的耐磨套上,兩者間隙約為0.15mm。前支撐通過2個(gè)3/4英寸螺栓固定在副梁上。曲軸前端穿過耳軸孔,適配器用螺栓固定在曲軸前端,正常情況下,前支撐與適配器之間有間隙,兩者不會(huì)接觸。雙減震器和曲軸皮帶輪安裝在適配器上。
K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)重量約5.5t,發(fā)動(dòng)機(jī)前端重量全部由前支撐支撐,前支撐與耐磨套之間是間隙配合,沒有采取緩沖減震措施,僅僅有一層黃油,起不到緩沖作用,兩者之間是剛性接觸。在同類型礦山設(shè)備的發(fā)動(dòng)機(jī)上,一般在前支撐位置采用橡膠減震,避免兩者直接剛性接觸。該礦使用的多家國際知名廠商的礦山設(shè)備用發(fā)動(dòng)機(jī),在前支撐與支撐轂之間均采用橡膠減震。
圖1 K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端相關(guān)零件安裝示意
電動(dòng)輪卡車運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)前端冒火花,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端異常磨損。在K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)大修時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)解體過程中發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)前端異常磨損。
具體情況是:發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程中,齒輪室蓋耳軸上的耐磨套不斷向前軸向移位,與安裝在曲軸前端高速旋轉(zhuǎn)的適配器相互摩擦,耐磨套大部份被磨掉,剩余部分鑲嵌在適配器上,適配器磨出深約5mm的環(huán)槽,前支撐內(nèi)孔和端面磨損;耐磨套磨損后,耳軸直接與前支撐接觸,兩者相互磨損。因耐磨套與適配器相互高速摩擦發(fā)熱導(dǎo)致局部高溫,適配器和曲軸端部因高溫發(fā)藍(lán),適配器和減震器固定螺栓因受到高溫及震動(dòng)影響而發(fā)生斷裂。最嚴(yán)重的是1臺(tái)正在運(yùn)行的K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)的8個(gè)減震器固定螺栓因受到高溫及震動(dòng)影響而全部損壞,險(xiǎn)些造成設(shè)備事故。K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端出現(xiàn)的異常磨損問題給電動(dòng)輪埋下隱患,嚴(yán)重影響電動(dòng)輪的運(yùn)行安全,給電動(dòng)輪的日常維護(hù)增加了難度。
(1)康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐與齒輪室蓋耳軸耐磨套之間為間隙配合,間隙約為0.15mm,兩者之間沒有減震措施。在該礦作業(yè)條件下,電動(dòng)輪卡車在運(yùn)行過程中震動(dòng)很大,發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐與耐磨套之間因?yàn)檎饎?dòng)而不斷的相互撞擊,前支撐和耐磨套不可避免會(huì)出現(xiàn)磨損,磨損導(dǎo)致間隙加大,撞擊力度加大,磨損急劇加快。隨著不斷的撞擊,導(dǎo)致耐磨套與耳軸之間的過盈配合松動(dòng),耐磨套向前軸向移動(dòng),與安裝在曲軸前端高速旋轉(zhuǎn)的適配器相互摩擦,導(dǎo)致零件嚴(yán)重磨損,并且因摩擦導(dǎo)致局部高溫而使損壞加劇。
而同樣在該礦電動(dòng)輪卡車上使用的MTU4000和底特律16V-149發(fā)動(dòng)機(jī)在前支撐位置均采用橡膠減震,在前支撐轂與前支撐之間裝有橡膠件,避免前支撐與轂直接接觸,且降低了發(fā)動(dòng)機(jī)的震動(dòng)。這2種發(fā)動(dòng)機(jī)在該礦使用的時(shí)間比康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)更長(zhǎng),至今沒有出現(xiàn)一起前支撐異常磨損情況。
(2)耐磨套的厚度偏小,僅為3.38mm。由于發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐與耐磨套之間沒有減震措施,在電動(dòng)輪卡車運(yùn)行過程中,發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐與耐磨套之間的相互撞擊,導(dǎo)致耐磨套在不斷的撞擊力作用下產(chǎn)生塑性變形,耐磨套圓周方向伸長(zhǎng),耐磨套與齒輪室蓋耳軸之間配合強(qiáng)度減小,導(dǎo)致耐磨套容易松動(dòng),從而產(chǎn)生向前軸向移動(dòng)。
(3)康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐比較單薄,厚僅36mm,且僅用2個(gè)3/4英寸螺栓固定在副梁上。K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端全部重量均通過前支撐壓在副梁上,在礦山現(xiàn)有作業(yè)條件下,電動(dòng)輪卡車在運(yùn)行過程中震動(dòng)很大,造成發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐2個(gè)固定螺栓容易出現(xiàn)松動(dòng)。一旦出現(xiàn)松動(dòng),發(fā)動(dòng)機(jī)前端震動(dòng)加劇,導(dǎo)致耐磨套向前移位,與安裝在曲軸上的適配器相互摩擦。因螺栓松動(dòng)會(huì)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐出現(xiàn)前后擺動(dòng),并且與適配器相互摩擦。
相比K2000E發(fā)動(dòng)機(jī),礦山電動(dòng)輪卡車上使用的MTU4000和底特律16V-149發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐更結(jié)實(shí),且在前支撐固定方面,均用6根螺栓將前支撐固定在副梁上,沒有出現(xiàn)過螺栓松動(dòng)現(xiàn)象。
(4)根據(jù)康明斯K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)保養(yǎng)手冊(cè),發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐的油槽內(nèi)需定期注入黃油,加注黃油間隔時(shí)間為1500h。但加注黃油間隔時(shí)間太長(zhǎng),大多數(shù)K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)注油管路內(nèi)黃油硬化結(jié)塊,管路完全堵死,黃油根本無法注入發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐油槽內(nèi),導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐與耐磨套之間僅有的一點(diǎn)黃油也沒有了,從而加快了發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐部位的磨損。
上述分析的導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)前端出現(xiàn)異常磨損的幾個(gè)原因中,有些是設(shè)計(jì)方面的原因,暫時(shí)無法解決。而導(dǎo)致前端出現(xiàn)異常磨損的直接原因是耐磨套向前移位,從這個(gè)直接原因入手,采取以下幾個(gè)措施減少耐磨套向前移位的情況發(fā)生或及時(shí)發(fā)現(xiàn)耐磨套向前移位,加以處理,避免磨損加劇。
(1)定期檢查發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪室蓋耳軸上的耐磨套是否向前移動(dòng),定期在發(fā)動(dòng)機(jī)停機(jī)時(shí)用工具插入適配器與前支撐之間的縫隙中,檢查耐磨套是否向前移位,如果發(fā)現(xiàn)移位,及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)處理,以減少因耐磨套持續(xù)向前移動(dòng)而與適配器相互高速摩擦的情況發(fā)生。
(2)在發(fā)動(dòng)機(jī)大修時(shí),檢查發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪室蓋的耳軸外徑尺寸,發(fā)現(xiàn)有磨損則進(jìn)行修復(fù)以恢復(fù)尺寸,避免因尺寸偏小,與耐磨套過盈量不足而造成耐磨套容易移位。同時(shí)在安裝耐磨套時(shí),在齒輪室蓋耳軸涂抹圓柱形固持膠,增加耐磨套與耳軸的配合強(qiáng)度,減少耐磨套移位的可能性。然后,為進(jìn)一步減少耐磨套移位的可能性,準(zhǔn)備在耐磨套與耳軸之間的接縫處沖幾個(gè)樣沖眼,或用電焊點(diǎn)焊幾點(diǎn),提高耐磨套與耳軸之間配合的可靠性,避免耐磨套移位,從而消除因耐磨套向前軸向移位與高速旋轉(zhuǎn)的適配器相互摩擦。
(3)定時(shí)檢查發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐固定螺栓是否松動(dòng),發(fā)現(xiàn)松動(dòng)則及時(shí)擰緊螺栓,減少因?yàn)槁菟ㄋ蓜?dòng)、震動(dòng)加大而造成的磨損。
(4)根據(jù)康明斯公司建議,縮短K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐位置注黃油間隔時(shí)間,由間隔1500h縮短為250h。通過縮短K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐位置注黃油間隔時(shí)間,避免因黃油結(jié)塊硬化造成的管路堵死、注不進(jìn)油的情況出現(xiàn),保持發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐與耐磨套之間有黃油,減少磨損。之后德興銅礦職工進(jìn)一步將手動(dòng)注黃油改進(jìn)為自動(dòng)注黃油,利用電動(dòng)輪卡車上的林肯泵進(jìn)行自動(dòng)注黃油,避免手動(dòng)注油方式可能出現(xiàn)的漏注情況。
通過采取上述幾個(gè)措施,K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端異常磨損的情況有明顯改善,相信通過進(jìn)一步努力以及與康明斯公司雙方合作,可以更好地控制K2000E發(fā)動(dòng)機(jī)前端異常磨損問題的發(fā)生。
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2012-03-17)
胡 烽(1974-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師、工程碩士,主要從事礦山設(shè)備大型高速柴油機(jī)維修技術(shù)管理工作,Email:hf<hufeng_221@126.com。