彭立威 王斯喆(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
喇嘛甸油田配電系統(tǒng)節(jié)能技術應用效果評價
彭立威 王斯喆(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
隨著產能區(qū)塊的逐年開發(fā),用電負荷逐年遞增,電能損耗也隨之增大。經分析,油田電能損耗主要集中在淘汰設備、高能耗設備、設備不匹配等幾個節(jié)點。為降低系統(tǒng)能耗,提高用能效率,實施了更換高能耗變壓器、一變多井技術、更換低效泵等節(jié)能措施。經數據檢測、對比可知,更換高能耗變壓器可匹配變壓器容量,一變多井可減少用能環(huán)節(jié),更換低效泵可匹配用能設備。通過分析評價證明,節(jié)能技術應用效果良好,能有效提高系統(tǒng)的運行效率,降低系統(tǒng)能耗。
配電系統(tǒng) 節(jié)能技術 評價 能耗
隨著油田開發(fā)的進一步加深,為保證油田穩(wěn)產上產,用電負荷逐年遞增,電能損耗也隨之增大,電能損失主要原因有在用淘汰電器設備;電氣設備運行能耗高,相應設備未配備節(jié)能技術措施,或配備的節(jié)能技術措施落后更新慢;系統(tǒng)布局不合理等方面[1]。
目前在用的高能耗設備主要是S7及以前高能耗變壓器,能耗損失普遍較大,80%以上存在“大馬拉小車”現象。調查分析油井實測數據發(fā)現80%以上的抽油機電動機的負荷率均低于40%,而對應的變壓器大多按油井電動機額定負載進行配置,平均額定容量負載率為56.3%,而實際負載率大多低于30%。如何與油井電動機合理匹配,有效降低變壓器的損耗,是節(jié)約電能的一個重要方面。
1.2.1 高低壓無功補償
為了提高設備的功率因數,減少供電設備的設計容量,大慶油田采油六廠對線路高壓單井及轉油站實施補償。目前全廠部分油井已采取了補償措施,站用低壓補償共裝配37888 kvar。單井高壓無功補償由于在室外不易維護,損壞后得不到及時維護或更換,增加了電網損耗。站用低壓無功補償在生產中也相繼出現電容器燒毀、變形、漏液等情況,造成設備功率因數低。
1.2.2 更換低效泵
2010年對全廠在運外輸泵進行抽查檢測,共抽查外輸泵32臺,平均泵效54.76%,低于大慶油田公司外輸標準泵效57.37%的有19臺,外輸平均單耗為0.52 kWh/t。外輸泵泵效低:一是由于機泵匹配不合理,電動機功率偏高,運行負荷較小導致能耗偏高;二是由于機泵投產運行時間延長,機泵設備老化嚴重,導致效率下降,能耗偏高。
1.2.3 機泵變頻
目前廠集輸系統(tǒng)機組效率偏低。油田在用電動機的效率在92%左右,達到運行標準,機組效率低的主要原因是泵效低。泵效低一是由于部分離心泵排量不匹配,導致能耗高;二是靠單流閥和泵出口閥門的開啟程度來調節(jié)流量,節(jié)流損失大,導致泵效低[2]。
6 kV線路存在的問題是:供電半徑大,存在近電遠供、迂回供電的現象,導致線路損耗大,線路功率因數偏低;線路負荷過重,且由于實施分礦計量和新建產能建設線路后,部分線路布局不合理,造成線路功率因數低,配電網損耗較大。
2.1.1 更換高能耗變壓器
為了降低高能耗變壓器的電能損耗,2008年全廠更換高能耗變壓器35臺,將S7系列變壓器更換為SH11系列變壓器。更換高能耗變壓器以容量63 kVA的為例,更換前后變壓器的空載、負載損耗對比見表1。
表1 變壓器損耗對比
更換后年節(jié)約電能17900 kWh。
近3年,六廠將S7及以前系列的高耗能變壓器更換為SH11系列節(jié)能變壓器,共計210臺。
通過實施更換高能耗變壓器節(jié)約電能:37.6×104kWh,節(jié)約資金21.5×104元,投資回收期為10.5年。
2.1.2 一變多井節(jié)能技術
由于加密井及注聚井的不斷投產,油井井距逐漸縮小,給單井變壓器節(jié)能提供了有利條件。從降低維護成本及減少設備無效投入考慮,將變臺距油井在60 m范圍內的油井,選用1臺變壓器為多個井組供電。
一變多井變壓器應用節(jié)能情況見表2。
表2 變壓器節(jié)能對比
2010年,六廠共實施一變多井172臺,節(jié)約電能65.4×104kWh。
實施一變多井節(jié)能措施后,節(jié)約電能65.4×104kWh。節(jié)約資金37.4×104元,投資回收期為4.3年。
2.2.1 高低壓無功補償
為了提高設備的功率因數,減少供電設備的設計容量,2008年廠對線路高壓單井及4座轉油站進行高低壓無功補償。
喇嘛甸油田井用變壓器平均負載率為30.3%,單井電動機平均運行功率為15.8 kW,為避免在單井實施無功補償時造成線路過補償現象,結合現場實際,確定了單井變臺安裝的高壓電容器容量,見表3。
表3 單井變臺安裝電容器容量
通過對100口單井安裝高壓無功補償裝置3000 kvar,累計節(jié)電34×104kWh。
2009年,六廠轉油站實施了低壓無功補償技術工程,對4座站的無功補償裝置進行了改造。在相同生產條件下經過現場實際測試,改造前有功功率為769 kW,平均功率因數為0.81;改造后有功功率為683 kW,平均功率因數為0.96;年節(jié)電74.7×104kWh。
通過實施高低壓無功補償節(jié)能技術累計節(jié)電108.7×104kWh,節(jié)約資金62.2×104元,投資回收期為0.87年。
2.2.2 更換低效泵
為了提高集輸系統(tǒng)效率,2007年六廠更換低效泵15臺。針對轉油站的實際排量對外輸泵進行更換,階梯搭配,在保證生產的前提下,最大限度地降低了生產成本。在更換低效泵節(jié)能項目中,低效泵更換后平均泵效為58.86%,比更換前提高了16.6%;平均單耗為1.52 kWh/t,比更換前降低了0.06 kWh/t;實施后年節(jié)電98.6×104kWh。
通過更換低效泵節(jié)約電能98.6×104kWh,節(jié)約資金56.4×104元,投資回收期為2.23年。
2.2.3 機泵變頻
為了提高機組效率,從而提高集輸系統(tǒng)效率,目前廠聯合站、轉油站、污水站共安裝變頻器73套。機泵安裝變頻器后能夠根據液位信號的變化,調節(jié)電動機轉速,達到生產需求的壓力和液量;避免了靠閥門開度調節(jié)流量的節(jié)能損失,使離心泵運行在經濟高效區(qū),提高了泵效,降低能耗,保證了集輸系統(tǒng)連續(xù)、安全、可靠運行。
73套機組實施變頻后年節(jié)電766.5×104kWh,節(jié)約資金438.2×104元,投資回收期為1.67年。
為了提高線路功率因數、降低線路損耗,對2條6 kV線路進行負荷調整改造。改造后線路供電半徑平均縮短了3.2 km,降低了線路損耗,拆除交叉跨越線路2處,低洼地帶線路30檔。
實施線路負荷調整措施后累計節(jié)電48×104kWh,節(jié)約資金27.5×104元,投資回收期為1.75年。
隨著產能區(qū)塊的逐年開發(fā),用電負荷逐年遞增,同時油田配電網無效電能損耗也隨之增大,為降低配電系統(tǒng)能耗,提高供電系統(tǒng)效率,2007—2010年六廠先后實施更換高能耗變壓器、降低配電線路損耗、線路優(yōu)化運行、高低壓無功補償等節(jié)能措施,取得了一定的節(jié)能效果。針對供電系統(tǒng)節(jié)能技術的應用情況進行了逐一分析,對節(jié)能技術現狀及其節(jié)能效果進行了評價,結果見表4。
表4 喇嘛甸油田配電系統(tǒng)應用節(jié)能技術評價
1)針對在用淘汰設備運行效率低的問題,建議結合產能和改造等節(jié)能項目逐步更換高耗能設備,提高設備運行效率,降低能耗。
2)針對高耗能設備,建議應用節(jié)能技術進行節(jié)能改造。
3)針對系統(tǒng)布局不合理能耗部分,建議合理調整改造并加大維護和管理力度。
4)針對電氣設備技術措施、系統(tǒng)優(yōu)化的節(jié)能模式,建議逐步轉化為整體節(jié)能,即對站庫整體節(jié)能,提高站庫的運行效率,降低能耗。
[1]謝暉.配電網規(guī)劃的優(yōu)化設計方法研究[J].科技創(chuàng)新導報,2010,7(12):8-9.
[2]趙振宇,高云,葉海龍.配電網優(yōu)化控制方法[J].農村電氣化,2007,13(7):14.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.02.016
彭立威,2008年畢業(yè)于齊齊哈爾大學,從事節(jié)能測試評價工作,E-mail:pengliwei@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田第六采油廠規(guī)劃設計研究所節(jié)能測試評價室,163000。
2011-11-05)