邵明智(大慶油田技術監(jiān)督中心)
輸油變頻控制系統(tǒng)在油田中的應用
邵明智(大慶油田技術監(jiān)督中心)
大慶油田第七采油廠中轉(zhuǎn)站輸油泵采用工頻直接啟動,存在啟動電流過大、勞動強度大、電耗大的問題,為此采用TD2000—4T0750P通用變頻器對輸油控制系統(tǒng)進行了自動變頻控制改造,實現(xiàn)了輸油系統(tǒng)的自動恒液位輸油,大大降低了人工勞動強度,降低了電耗,節(jié)能效果明顯。
輸油泵 變頻器 開環(huán)控制 閉環(huán)控制 工頻控制 恒液位輸油
大慶油田第七采油廠中轉(zhuǎn)站擔負著輸送原油的任務,每個中轉(zhuǎn)站有3臺輸油泵、3個工頻控制柜,24 h運行。3臺輸油泵中2#、3#為正常工作泵,1#為備用泵。本次改造工程采用TD2000—4T0750P通用變頻器。
改造前輸油泵采用工頻直接啟動,存在以下問題:
1)采用工頻直接啟動45 kW輸油泵時,電流達到200 A左右,而穩(wěn)定運行保持在60 A左右。長期啟動運行,過大電流沖擊電動機繞組及絕緣電纜,會產(chǎn)生一定的損害,曾多次出現(xiàn)故障,造成較高的維護成本。
2)從輸油泵的運行狀況看,泵在額定轉(zhuǎn)速下運行時輸油量遠遠大于實際輸油量,只能通過調(diào)節(jié)閥門開度的辦法控制整個輸油管網(wǎng)壓力,造成閥門前后壓差增大,一般閥門損失在20%左右,并且控制精度及可操作性差,操作工須經(jīng)常調(diào)節(jié)閥門,勞動強度增大。
3)輸油泵長期24 h工頻運行時,大量電能消耗在閥門上,造成大量的電力資源浪費。
采用變頻一拖二閉環(huán)調(diào)速方式對工頻控制進行了技術改造,改造后具有以下優(yōu)點:
1)變頻器軟啟、軟停:45 kW輸油泵在變頻器50 Hz啟動時,電流不超過60 A,不僅對絕緣電纜、輸油泵等具有保護作用,而且減小了對電纜橫截面積的要求,大大提高了維護人員的安全因數(shù)。
2)節(jié)能效果明顯:當變頻器工作在44 Hz時,45 kW摻水泵輸出電流為40 A,而工頻工作電流為60 A,長期運行可節(jié)省大量電費。
3)輸油泵啟動平滑,且具有過壓、過流、欠壓、短路及缺相等保護功能,確保了整個電網(wǎng)及供電系統(tǒng)的穩(wěn)定。
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4)形成閉環(huán)一拖二壓力控制,自動調(diào)節(jié)輸油泵的轉(zhuǎn)速,控制精度高,輸油狀況穩(wěn)定。
5)接觸器、電機軸承、泵機輪、閥門等易損件檢修與更換周期明顯增長。
6)自動化程度高,減輕了工人的勞動強度。
由于輸油泵在油田輸油回路中起著舉足輕重的作用,用戶對改造工程非常重視,提出以下要求:
◇變頻柜能分別控制工頻和變頻兩路,并且互相聯(lián)鎖;
◇變頻柜具有開環(huán)、閉環(huán)設定功能。
恒液位輸油系統(tǒng)工作原理如圖1所示。
針對用戶的要求,對2、3輸油泵進行變頻一拖二技術改造,采用1臺艾默生TD2000—4T0750P變頻器拖動2#、3#輸油泵。
在總油罐上加裝液位變送器,閉環(huán)控制時,變送器將檢測到的油罐實際液位反饋值與設定液位值進行比較,比較后的差值信號控制輸油泵的轉(zhuǎn)速,使液位穩(wěn)定在設定值上。如果1臺變頻泵滿足不了輸油需求,變頻器自動啟動第2臺工頻泵,當輸油量下降時,變頻器自動甩掉工頻泵,實現(xiàn)了自動恒液位輸油。
采用閉環(huán)控制方式時,變頻器設定模擬輸入端子VRF、VCI、GND 0~10 VDC來控制變頻器的運轉(zhuǎn)頻率,從而手動調(diào)節(jié)油位,也減輕了工人的勞動強度。采用工頻控制方式時,關掉開環(huán)與閉環(huán),直接啟動按鈕實現(xiàn)啟與停。
針對用戶要求,對變頻柜進行了如圖2所示的設計。
變頻控制柜電路分主回路和控制回路兩部分。主回路輸入電源為380 V、50 Hz,三相交流電源,由空開,變頻器輸出接觸器KM0、KM2,工頻輸出接觸器KM1、KM3及2臺電動機組成??刂苹芈份斎霝閱蜗?20 V交流電源,包括變頻器供電、停電,變頻器運行、停機,變頻器故障復位,PID智能儀和液位變送器的供電和停電等功能。
合空開QF、ZK,使系統(tǒng)上電,電源指示燈HD1亮,合QF2使變頻器上電,操作面板顯示0000。
首先將轉(zhuǎn)換開關KZ3斷開位置(白杠在中間位置),然后轉(zhuǎn)換開關KZ2-1來選擇變頻2#泵電動機,之后KZ1-1接通變頻位置,交流接觸器KM0線圈得電吸合,LD2指示燈亮,變頻器開始運轉(zhuǎn)。對液位變送器檢測到的實際液位值與給定液位值進行比較,比較后的差值信號控制輸油泵的轉(zhuǎn)速,當2#變頻泵達不到設定要求時,變頻器將輸出Y1端子,YS1線圈得電,待10 s后仍滿足不了設定要求時,YS1觸點延時閉合,中間繼電器KA1得電,KA1觸點閉合,3#工頻輸油泵啟動,當8液位逐漸下降時,變頻器自動延時甩掉3#工頻泵(2#、3#輸油泵逆止閥正常工作情況下)實現(xiàn)恒液位輸油。同樣,選擇3#變頻泵時與2#變頻泵控制原理相同。
首先將轉(zhuǎn)換開關KZ3接通位置(白杠在右側(cè)位置),然后轉(zhuǎn)換開關KZ2來選擇2#或3#變頻泵,再把KZ1接通,變頻器開始啟動。通過給定電位器的旋鈕來控制變頻器的轉(zhuǎn)速,繼而可控制管網(wǎng)的壓力,保持恒液位輸油。Y1、Y2的輸出端子則與閉環(huán)方式的相同。
KZ1接通工頻位置,按下SB3按鈕,2#工頻泵啟動,按下SB1停止;按下SB4按鈕,3#泵工頻啟動,按下SB2停止。
當變頻器出現(xiàn)故障時,TA—TC觸點閉合,變頻故障燈亮,觸動故障復位按鈕,TA—TC觸點斷開,變頻故障燈滅,根據(jù)面板故障顯示碼查找故障原因。
TD2000-4T變頻器在輸油泵調(diào)試中參數(shù)設置如表1所示[1]。
表1
電位器模擬電壓控制非常實用(由于變頻器操作面板按鍵多,易產(chǎn)生失誤,不宜操作)。參數(shù)設置完后應檢查接線是否正確,是否對地絕緣,電位器極性是否接反等,檢查無誤后方可繼續(xù)操作。
以上為輸油泵參數(shù)粗調(diào)步驟,經(jīng)過幾小時上電跟蹤運行,系統(tǒng)運行良好,滿足用戶要求。
采用變頻調(diào)速技術恒液位輸油控制是油田地區(qū)改造的一大趨勢,不僅節(jié)約了電力資源,而且機械部分檢修周期大大延長,減輕了工人的勞動強度,提高了自動化程度。為了保證用戶使用放心、質(zhì)量放心,為該系統(tǒng)建立了質(zhì)量、技術、節(jié)能跟蹤卡。從近3個多月的運行情況看,運行穩(wěn)定,節(jié)能效果明顯。
[1]艾默生網(wǎng)絡能源有限公司.TD2000系列通用變頻器用戶手冊.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.02.011
邵明智,1989年畢業(yè)于黑龍江省電子工業(yè)學校,從事容量、流量計量檢定工作,E-mail:smz680904@sina.com,地址:黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)西賓路552號,163453。
2011-11-12)